劉紀(jì)中
(安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 河南 安陽 455133)
安化集團(tuán)公司第二套尿素裝置中二段蒸發(fā)分離器液位是工藝操作的一項(xiàng)重要指標(biāo),它的運(yùn)行指標(biāo)控制好壞直接影響尿素的產(chǎn)品質(zhì)量。二段蒸發(fā)分離器液位測量儀表使用的是電容式液位計(jì),長期以來,該液位計(jì)使用的周期一般在1~2年。自2016年以來,該液位計(jì)頻繁出現(xiàn)故障,造成液位指示不準(zhǔn)確,或液位無顯示,而且液位計(jì)使用周期縮短至兩個(gè)月左右,嚴(yán)重影響尿素裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。在此期間,工藝人員只有通過攝像頭觀測現(xiàn)場視鏡判斷液位高度,采用手動(dòng)控制調(diào)節(jié)分離器液位,這不僅增加了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且由于手動(dòng)控制存在滯后和精度低等問題,經(jīng)常造成尿素產(chǎn)品中縮二脲含量升高,甚至造成尿素熔融泵不打量等嚴(yán)重問題。二段蒸發(fā)分離器液位檢測儀表不能正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響尿素系統(tǒng)的安全穩(wěn)定高負(fù)荷生產(chǎn)。
在公司第二套尿素裝置中,中壓液氨經(jīng)高壓液氨泵(P101A/B)加壓到21.5 MPa作為驅(qū)動(dòng)液進(jìn)入甲銨噴射器,將來自甲銨分離器的甲銨液增壓混合后一起從尿素合成塔底部進(jìn)入尿素合成塔。經(jīng)二氧化碳壓縮機(jī)壓縮后的高壓二氧化碳也從尿素合成塔底部進(jìn)入合成塔,氨和二氧化碳反應(yīng)生成尿素,其中二氧化碳的轉(zhuǎn)化率約63%。尿素、液氨、二氧化碳、甲銨和水從尿素合成頂部經(jīng)PV-9203調(diào)節(jié)閥進(jìn)入汽提塔,從汽提塔下部經(jīng)LV-9202進(jìn)入中壓分解塔后,再到低壓分解塔,然后經(jīng)過一段蒸發(fā)分離器和二段蒸發(fā)分離進(jìn)一步提純尿素溶液,提純后尿素溶液濃度達(dá)到99.7%以上;再經(jīng)過P108A/B尿素熔融泵和調(diào)節(jié)閥LV-9501送往造粒塔進(jìn)行造粒。對于二段蒸發(fā)分離器來說,工藝操作的一個(gè)重要指標(biāo)是保證二段蒸發(fā)分離器的液位LT-9501指示穩(wěn)定可靠。對此,可以通過一個(gè)簡單的控制回路來實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),二段蒸發(fā)分離器液位高度通過電容式液位計(jì)轉(zhuǎn)換為4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號后傳輸?shù)郊⒖刂葡到y(tǒng)DCS上,DCS的控制器通過比較遠(yuǎn)的傳液位信號和工藝操作所需要的液位給定信號,經(jīng)DCS控制器PID運(yùn)算后輸出4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號去自動(dòng)控制調(diào)節(jié)閥LV-9501的開度,實(shí)現(xiàn)該液位的自動(dòng)控制。
二段蒸發(fā)分離器的液位控制非常重要,如果液位控制太低,尿素熔融泵入口靜壓頭降低,會造成尿素熔融泵P108A/B汽化不打量,尿素造粒系統(tǒng)停運(yùn),系統(tǒng)被迫減負(fù)荷;如果液位控制太高,將增加尿液在系統(tǒng)中的停留時(shí)間,會使尿素中的縮二脲含量升高,造成尿素產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
二段蒸發(fā)分離器液位計(jì)采用的是電容式液位計(jì)。電容式液位計(jì)的測量原理是:傳感器是根據(jù)圓筒形電容器原理設(shè)計(jì)制作的,當(dāng)容器無介質(zhì)時(shí),傳感器有一個(gè)初始電容,當(dāng)容器內(nèi)有介質(zhì)時(shí),電容變化量僅與介質(zhì)高度有關(guān)系,而且兩者為線性關(guān)系,電容變化量再經(jīng)過信號放大等處理,把介質(zhì)高度的變化轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的4~20 mADC電流信號,并遠(yuǎn)傳至操作控制室由二次儀表或DCS集散控制系統(tǒng)進(jìn)行顯示記錄、報(bào)警或自動(dòng)控制。
對于不導(dǎo)電的介質(zhì)來說,電容式液位計(jì)是把一根不銹鋼電極插入到盛工藝介質(zhì)的容器內(nèi),不銹鋼電極作為電容的一個(gè)電極,容器壁作為電容的另一個(gè)電極。當(dāng)液位升高時(shí),電容式液位計(jì)兩個(gè)電極間的介電常數(shù)值增大,電容也隨之增大;反之,當(dāng)液位下降時(shí),電容隨之減小。所以,電容式液位計(jì)可通過兩個(gè)電極間電容的變化來測量物料液位的高低。
對于導(dǎo)電的介質(zhì)來說,只需要在不銹鋼電極的外面套上塑料、聚四氟乙烯或搪瓷等絕緣層,插在容器內(nèi),就成為內(nèi)電極。若容器是金屬制成的,那么外殼就可作為外電極。因尿素溶液具有導(dǎo)電性,所以選用電容式液位計(jì)時(shí),需要在不銹鋼電極上面覆蓋絕緣層,由于尿素溶液的強(qiáng)腐蝕性和耐溫要求,一般選用聚四氟乙烯絕緣層。 電容式液位計(jì)原理圖如圖1所示。
1.內(nèi)電極 2.絕緣套 3.設(shè)備容器
當(dāng)液位由零變化到H1時(shí),電容傳感器的電容變化量Cx為:
Cx=CH1-C0=2πεH1/ln(D/d)+2πε0(H0-H1)/ln(D0/d)-2πε0H0/ln(D0/d)=2π(ε-ε0)H1/ln(D/d)
式中:ε為絕緣套管的介質(zhì)系數(shù);ε0為絕緣套管和空氣共同組成電容的等效介電系數(shù);D0為設(shè)備容器直徑;d為內(nèi)電極直徑;H0設(shè)備容器高度;H1為工藝介質(zhì)液位高度;D為內(nèi)電極和絕緣套的總直徑;由于ε、ε0、D、d、π均為定值,所以Cx只與H1成線性比例關(guān)系。
尿素裝置運(yùn)行以來,二段蒸發(fā)分離器液位儀表一直存在著指示準(zhǔn)確度不高、使用周期短的問題。特別是2019年以來,該液位計(jì)使用的周期縮短了,從原來的6~12個(gè)月,逐漸縮短到1~2周。在此期間,利用尿素系統(tǒng)短停檢修的機(jī)會更換新的電容式液位計(jì),使用時(shí)間也很難超過3個(gè)月。最初認(rèn)為是電容式液位計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量問題,先后試用了多家國產(chǎn)電容式液位計(jì),但是效果均不理想,最后更換了美國進(jìn)口的阿美泰克電容式液位計(jì),使用周期也沒有明顯延長。該電容式液位計(jì)經(jīng)常損壞嚴(yán)重影響了尿素二段蒸發(fā)系統(tǒng)的正常操作,給尿素系統(tǒng)的安全生產(chǎn)帶來很大影響。為此專門成立了技術(shù)攻關(guān)小組,努力去解決這一技術(shù)難題。
針對該液位計(jì)存在的問題,我們高度重視,多次利用停車機(jī)會,把液位計(jì)拆卸下來,進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)這些液位計(jì)的電極桿外面的聚四氟乙烯絕緣套破損,且損壞的部位主要集中在電極桿的中上部。由于電極桿外的聚四氟乙烯絕緣套遭到破壞,絕緣下降,電極桿與尿素溶液直接接觸后,造成電容式液位計(jì)指示失效。為此,結(jié)合工藝車間工藝流程和二段蒸發(fā)器設(shè)備的結(jié)構(gòu),對造成的原因進(jìn)行了分析。認(rèn)為造成液位計(jì)電極桿外絕緣套破損的原因主要有三個(gè)方面:①二段蒸發(fā)分離器內(nèi)的折流板可能存在問題,造成高純度尿素溶液在分離器內(nèi)高速旋轉(zhuǎn),這樣,高速的尿液旋轉(zhuǎn)流對電極桿的絕緣套進(jìn)行直接沖刷、損害,這可能是該液位計(jì)電極桿絕緣套破損的主要原因;②電容式液位計(jì)的絕緣套厚度只有1 mm,偏薄,也是影響使用壽命的一個(gè)原因;③公司為了提高尿素生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益,多次生產(chǎn)腐植酸尿素和多肽尿素,在生產(chǎn)這些特種尿素的過程中,需要尿素系統(tǒng)添加多種原料,這些特殊原料的添加也會影響到電容式液位計(jì)的使用壽命。
針對分析的三方面問題,制定了如下方案:①在二段蒸發(fā)分離器內(nèi)增加一個(gè)保護(hù)管進(jìn)行有效防護(hù),具體就是在電極桿外面增加一個(gè)Φ108 mm×4.5 mm的保護(hù)管,材質(zhì)為316L,在保護(hù)管外鉆上均勻分布的Φ14 mm的孔,頂部加316L材質(zhì)的鋼板封堵,提前制作,待停車期間實(shí)施。②解決電容式液位計(jì)電極桿外的絕緣套厚度較薄的問題:電極桿外的聚四氟乙烯絕緣材料厚度由原來的1 mm增加到3 mm;選用進(jìn)口的電容式液位計(jì)并提前采購到位,待停車期間安裝并調(diào)試。③改造實(shí)施后,要實(shí)現(xiàn)電容式液位計(jì)的指示準(zhǔn)確可靠,運(yùn)行周期要達(dá)到6個(gè)月以上,同時(shí)要實(shí)現(xiàn)二段蒸發(fā)分離器液位自動(dòng)控制。
①在停車期間工藝處理結(jié)束后,拆除電容式液位計(jì),發(fā)現(xiàn)液位計(jì)電極的聚四氟乙烯絕緣層已經(jīng)損壞,損壞情況與之前的一樣。②結(jié)合工藝,打開二段蒸發(fā)分離器設(shè)備的上部,檢查發(fā)現(xiàn)折流板部分沖刷損壞,工藝進(jìn)行了修復(fù)。③蒸發(fā)分離器內(nèi)清理置換合格,具備內(nèi)部焊接條件。為保證焊接質(zhì)量,要求制作好的保護(hù)管中心與液位計(jì)的設(shè)備管口中心一致,保護(hù)管上下同心度要求<5 mm,然后焊接牢固;另外,在設(shè)備內(nèi)壁與保護(hù)管外壁用不銹鋼管焊接固定,保證保護(hù)管的穩(wěn)定牢固,防止尿素溶液沖擊傾斜或變形,影響正常測量。④電容式液位計(jì)使用前要調(diào)試正常,結(jié)合工藝,在開車前用軟水升降液位進(jìn)行初步標(biāo)定,開車后再進(jìn)一步修正;另外,提前檢查調(diào)試好LV-9501調(diào)節(jié)閥,保證調(diào)節(jié)閥運(yùn)行可靠。
二段蒸發(fā)分離器電容式液位計(jì)優(yōu)化改造實(shí)施后,尿素系統(tǒng)2019年7月初開車以來,該電容液位計(jì)一直運(yùn)行良好。該電容式液位計(jì)運(yùn)行穩(wěn)定可靠、指示準(zhǔn)確,尿素二段蒸發(fā)分離器液位實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,工藝運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了理想的效果。
根據(jù)工藝流程和設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn),在二段蒸發(fā)分離器內(nèi)部的液位計(jì)管口增加316L不銹鋼保護(hù)管。這樣加強(qiáng)了防護(hù)功能,克服了工藝設(shè)備和操作等方面的影響,使介質(zhì)液位始終處于一個(gè)相對穩(wěn)定的狀態(tài),有利于電容式液位計(jì)測量的穩(wěn)定性;另外,把電容式液位計(jì)電極桿外的聚四氟乙烯絕緣護(hù)套增加厚度,提高了絕緣護(hù)套的強(qiáng)度,延長了電容式液位計(jì)的使用壽命。
該電容式液位計(jì)正常運(yùn)行后,二段蒸發(fā)分離器液位實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,有效減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。二段蒸發(fā)分離器液位穩(wěn)定后,操作人員也有條件在工藝指標(biāo)內(nèi)把液位控制在較低的范圍,尿素產(chǎn)品中的縮二脲含量明顯下降,尿素產(chǎn)品優(yōu)等品率達(dá)到98%以上。穩(wěn)定的二段蒸發(fā)分離器液位也有效防止尿素熔融泵P108A/B汽化,為尿素蒸發(fā)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件,解決了影響尿素安全穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù)難題。