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        焊接軌跡與修磨刀片調(diào)整對(duì)提升白車身質(zhì)量的研究

        2022-05-25 08:14:57李建東
        專用汽車 2022年5期
        關(guān)鍵詞:白車身提升質(zhì)量

        摘要:隨著工業(yè)的進(jìn)步及在“中國(guó)制造2025”的背景下,我國(guó)汽車生產(chǎn)制造業(yè)再次飛速發(fā)展。白車身是汽車組成的核心部分,白車身由沖壓廠的各種沖壓件通過(guò)點(diǎn)焊焊接而成,而電阻點(diǎn)焊工藝對(duì)白車身質(zhì)量起著關(guān)鍵性作用。以吉利汽車某公司的—3B車型焊裝生產(chǎn)線為例,解決焊點(diǎn)咬邊導(dǎo)致焊點(diǎn)咬邊扭曲、焊點(diǎn)壓痕深導(dǎo)致飛濺冷卻后形成焊瘤等問(wèn)題,通過(guò)對(duì)焊接軌跡的調(diào)整和修磨刀架的優(yōu)化改善以上問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量、生產(chǎn)節(jié)拍以及員工滿意度的提高。

        關(guān)鍵詞:焊接軌跡;修磨刀架;白車身;提升質(zhì)量

        中圖分類號(hào):U466收稿日期:2022—03—14

        DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.05.017

        汽車白車身的生產(chǎn)成本占據(jù)整車制造成本的一半以上,以吉利某公司—3B車型為例,白車身制造是由自動(dòng)線完成最后主要的拼接(其中未包含四門兩蓋)。白車身的點(diǎn)焊和整車的質(zhì)量、生產(chǎn)節(jié)拍以及生產(chǎn)成本直接掛鉤,在白車身的制造過(guò)程中,焊接飛濺和焊瘤是白車身制造領(lǐng)域中無(wú)法避免的問(wèn)題缺陷,如果不處理會(huì)導(dǎo)致較嚴(yán)重的后果,比如:影響后續(xù)涂裝的車漆噴涂、人工工位的劃傷以及留在車身內(nèi)部后期會(huì)造成異響等危害。

        本文詳細(xì)介紹了現(xiàn)場(chǎng)改善研究的過(guò)程,利用焊接軌跡的調(diào)整和焊接設(shè)備的優(yōu)化調(diào)試減少了飛濺和焊瘤,通過(guò)修磨刀片單葉更換為三葉后,提升了電極帽利用率并提高了生產(chǎn)效率,通過(guò)增加電極帽使用次數(shù),節(jié)省了生產(chǎn)成本,減少了更換電極帽造成的生產(chǎn)等待時(shí)間。

        1 焊接焊瘤及飛濺原因分析

        焊接產(chǎn)生的飛濺和焊瘤原因,經(jīng)分析討論總結(jié)為以下三點(diǎn):

        a.焊接時(shí)過(guò)于靠近板件邊緣導(dǎo)致在焊鉗夾緊時(shí)形成焊接飛濺,在邊緣處焊接會(huì)把飛濺出的焊渣全部遺留在白車身內(nèi)部,為后續(xù)工作帶來(lái)難度。

        b.因修磨不均,電極帽端口修磨長(zhǎng)度偏差較大,導(dǎo)致焊鉗在夾緊焊接時(shí)存在間隙。如果預(yù)壓時(shí)間充裕則不會(huì)發(fā)生問(wèn)題,但是如果預(yù)壓不足將會(huì)炸點(diǎn),從而形成焊瘤甚至焊穿板件。

        c.焊接控制器輸出波動(dòng)也是造成焊接不穩(wěn)定的因素,如果輸出小了會(huì)形成虛焊或者粘帽,但輸出范圍超出了設(shè)定的范圍值也會(huì)擊穿板件。

        經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)日常生產(chǎn)情況的觀察,圖1為焊接時(shí)過(guò)于靠近邊緣導(dǎo)致飛濺現(xiàn)象發(fā)生,從圖1可以明顯看到,黑色部分為焊接飛濺的痕跡。圖2為因修磨不均電極帽端口修磨長(zhǎng)度偏差大,后期在焊接時(shí)形成焊瘤。

        2 解決問(wèn)題的計(jì)劃

        解決飛濺和焊瘤問(wèn)題,擬從以下四個(gè)方面著手進(jìn)行:

        a.從簡(jiǎn)單的機(jī)器人焊鉗的焊接軌跡和焊接狀態(tài)入手,看能否通過(guò)簡(jiǎn)單的調(diào)試解決問(wèn)題。

        b.在改進(jìn)中,觀察電極帽規(guī)格是否與狹小空間處的焊點(diǎn)產(chǎn)生干涉,如果存在干涉可更換電極帽規(guī)格尺寸。

        c.試驗(yàn)測(cè)出修磨次數(shù)在多少次時(shí)電極帽是最安全、最極限的使用狀態(tài),確保其不會(huì)有修穿或者粘帽現(xiàn)象產(chǎn)生,確保電極帽在最優(yōu)狀態(tài)。

        d.減少M(fèi)B50工位的工作時(shí)長(zhǎng),大幅提高生產(chǎn)節(jié)拍的同時(shí)也應(yīng)提高員工的滿意度。

        3 項(xiàng)目改造方案

        3.1調(diào)整焊接設(shè)備參數(shù)

        焊接控制器原理是把三相電源轉(zhuǎn)變成穩(wěn)定的單相電,通過(guò)把380 V三相電的電壓提高到514 V后,再通過(guò)變壓器轉(zhuǎn)換和整流變成可提供焊接電焊使用的直流電。焊接壓力則是指焊鉗夾緊的力,因?yàn)橛械暮更c(diǎn)需要連接兩層板件,而有的復(fù)合型較高的焊點(diǎn)需要更多的板件且厚度也不同,所以焊接的壓力參數(shù)非常重要。因此,車身設(shè)計(jì)期間工藝部門均會(huì)規(guī)定出相應(yīng)的參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)范圍,一旦超出或者產(chǎn)生波動(dòng),這些都將成為影響車身質(zhì)量的重要因素。

        對(duì)二線自動(dòng)線上的車身焊接控制器(共計(jì)42臺(tái))的電流和壓力輸出值進(jìn)行測(cè)量,檢測(cè)結(jié)果顯示:12臺(tái)機(jī)器人電流和壓力輸出值有波動(dòng),但均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(電流范圍在—5%~10%,壓力為±500 N)。其后對(duì)12臺(tái)波動(dòng)有問(wèn)題的焊接設(shè)備進(jìn)行壓力/電流標(biāo)定,使輸出數(shù)值穩(wěn)定(圖3)。

        3.2 對(duì)焊瘤、炸點(diǎn)的控制

        每次的焊接均會(huì)發(fā)生合金化反應(yīng)和形態(tài)變形,同時(shí)還附著了很多雜質(zhì),當(dāng)再次焊接時(shí),過(guò)高的溫度和壓力將形成炸點(diǎn)。除了這一因素外還有其它因素也會(huì)形成炸點(diǎn)現(xiàn)象,如電極帽的質(zhì)量、修磨刀片的數(shù)量等。通過(guò)調(diào)整機(jī)器人焊鉗夾緊時(shí)的壓力以及刀片的轉(zhuǎn)速快慢,可以解決形態(tài)變形和清除電極帽上的雜質(zhì)。

        3.3 更換修磨刀片

        改善前,焊裝廠應(yīng)用了魯茲單葉修磨刀片進(jìn)行修磨,修磨現(xiàn)狀如圖4所示,可看出削出的廢屑又多又不平整,且修磨過(guò)后電極表面參差不齊,因此易形成炸點(diǎn)和焊瘤,此時(shí)電極壽命極限位15次。經(jīng)改善,使用法信的三葉電極修磨刀片后效果明顯提升(圖5),電極修磨量少且效果光滑,修磨次數(shù)極限達(dá)到30次,利用率提升了一倍。

        3.4添加修磨狀態(tài)檢測(cè)裝置

        在對(duì)修磨刀片進(jìn)行更換后,還需添加修磨狀態(tài)檢測(cè)裝置以保證修磨質(zhì)量,消除電極帽端面氧化層以及焊接時(shí)產(chǎn)生的高溫附著異物,保證焊接端面沒(méi)有凹凸以及無(wú)異物。

        STC調(diào)試技術(shù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電阻焊焊接參數(shù)進(jìn)行了電阻曲線圖分析,從而獲得理想的焊接參數(shù)(圖6),該功能需要同時(shí)打開(kāi)UIR調(diào)節(jié)和監(jiān)控功能。UIR功能可以有效監(jiān)控電極帽修磨后的狀態(tài),有效保證焊接質(zhì)量,并防止虛焊批量發(fā)生。電極電壓

        4 優(yōu)化前后效果對(duì)比

        因?yàn)榘l(fā)生焊接飛濺的工位是側(cè)圍自動(dòng)線處,側(cè)圍總成焊接完畢后由二線主焊線(二線MB自動(dòng)線)與下部車身進(jìn)行拼接組裝,在MB50工位設(shè)有焊接質(zhì)量檢查處理崗,側(cè)圍自動(dòng)線前期形成了大量的焊接飛濺與焊瘤導(dǎo)致該工位工作量的增加,經(jīng)過(guò)此次優(yōu)化處理得到了有效的改善。

        優(yōu)化前,側(cè)圍自動(dòng)線的車會(huì)在MB50工位的質(zhì)量檢查處理崗進(jìn)行質(zhì)量檢查,打磨機(jī)可快速去除毛刺和焊瘤。但考慮到現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及白車身潔凈度等因素,MB50工位上的兩名員工使用銼刀去除故障點(diǎn)(圖7)耗時(shí)較長(zhǎng),造成勞動(dòng)強(qiáng)度大,光打磨門框焊點(diǎn)毛刺的單項(xiàng)工作就占用了總工時(shí)的2/3時(shí)間(圖8),作業(yè)任務(wù)無(wú)法按時(shí)完成,造成了工時(shí)超時(shí),并導(dǎo)致后續(xù)工序指認(rèn)前段工序問(wèn)題的惡性循環(huán)狀態(tài)。

        優(yōu)化后,打磨點(diǎn)數(shù)減少,生產(chǎn)節(jié)拍大幅提升,產(chǎn)品質(zhì)量也隨之提高,同時(shí)員工的滿意度也大大提高。經(jīng)計(jì)算,自動(dòng)線單個(gè)修磨刀片可節(jié)約3 000元,焊裝自動(dòng)線共計(jì)121臺(tái)焊接機(jī)器人,共計(jì)可節(jié)約3000x121=363000元。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文通過(guò)點(diǎn)焊機(jī)器人的工作狀態(tài),分析了焊接時(shí)形成的焊瘤與飛濺問(wèn)題。吉利汽車某分公司焊裝廠成立了項(xiàng)目小組,解決了由焊接飛濺和焊瘤導(dǎo)致的直接和潛在問(wèn)題,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

        例如:對(duì)于由于電極帽規(guī)格導(dǎo)致咬邊造成的焊接飛濺,電極帽修磨不均導(dǎo)致形成的焊瘤,以及可能造成的焊穿不可修復(fù)的潛在問(wèn)題,MB自動(dòng)線員工的工作量等各種問(wèn)題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)統(tǒng)計(jì)出的有效數(shù)據(jù),確定出問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)并指定了解決方針,在解決問(wèn)題的過(guò)程中通過(guò)記錄項(xiàng)目開(kāi)展的所有歷程,確定了排產(chǎn)方向和范圍,將焊接問(wèn)題所導(dǎo)致的影響白車身質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行總結(jié),且制作成示范案例。

        優(yōu)化處理結(jié)果證明,該優(yōu)化方案值得向其他公司推廣,且為后續(xù)中國(guó)汽車制造提供了經(jīng)驗(yàn)。

        參考文獻(xiàn):

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        作者簡(jiǎn)介:

        李建東,男,1998年生,工程師,研究方向?yàn)樵O(shè)備管理和維護(hù)。

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