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        基于自適應(yīng)模糊PID算法的污水除磷控制系統(tǒng)研究

        2022-05-24 05:07:38李家春陽(yáng)啟航王永濤
        中國(guó)農(nóng)村水利水電 2022年5期
        關(guān)鍵詞:模糊控制污水處理偏差

        李家春,陳 波,陽(yáng)啟航,王永濤

        (1.貴州大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,貴陽(yáng) 550025;2.貴州省水利科學(xué)研究院,貴陽(yáng) 550002)

        0 引 言

        隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)展進(jìn)入高速穩(wěn)步發(fā)展階段,對(duì)環(huán)境保護(hù)也越發(fā)重要,工業(yè)上磷礦的發(fā)展也帶來(lái)了環(huán)境污染等的問(wèn)題。根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(2015年1月1日起施行)文件內(nèi)容,磷礦工業(yè)污水排放標(biāo)準(zhǔn)中總磷值應(yīng)低于0.2 mg/L,懸浮物(Suspended Solids,SS)值應(yīng)低于50 mg/L。所以礦山污水必須進(jìn)行集中處理,污水處理必須達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),才能從源頭上解決水體污染問(wèn)題。

        由于污水中磷化物含量與礦井開采量、開采季節(jié)時(shí)間及天氣有關(guān),所以除磷工藝存在非線性及滯后性等特點(diǎn),無(wú)法建立精確合適的數(shù)學(xué)模型,傳統(tǒng)的控制器在污水除磷中存在局限性。王明鋒等[1]采用末端出水處檢測(cè)總磷值,根據(jù)數(shù)值結(jié)合PLC 控制器與模糊控制技術(shù)投加藥劑,但模糊控制技術(shù)對(duì)參數(shù)變化不敏感且依賴于專家經(jīng)驗(yàn)[2,3],在污水處理中往往會(huì)出現(xiàn)偏差。邱勇等[4]在污水除磷中設(shè)計(jì)了流量前端反饋及出水末端濃度反饋動(dòng)態(tài)加藥的PID 控制模式,這種模式雖然考慮到進(jìn)水前端及末端出水的加藥情況并與PID 控制器相結(jié)合,但PID 控制器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單對(duì)參數(shù)變化敏感,對(duì)于具有非線性、時(shí)變性、滯后特性的復(fù)雜系統(tǒng),往往難以達(dá)到滿意的效果。

        本設(shè)計(jì)針對(duì)磷礦污水處理存在的復(fù)雜控制情況,以去除污水中的磷含量為目標(biāo),設(shè)計(jì)基于自適應(yīng)模糊PID 算法的控制器[5],通過(guò)在線實(shí)時(shí)修改PID 的參數(shù),以得到最優(yōu)化的污水除磷控制效果。

        1 污水除磷控制系統(tǒng)及模型

        磷礦污水中的主要污染物參數(shù)是總磷值與SS值在污水中的含量大小,以此為依據(jù)處理污水。通過(guò)檢測(cè)記錄近一個(gè)月的污水水質(zhì)情況,每天對(duì)總磷、SS值分別檢測(cè)3 次并記錄,檢測(cè)時(shí)間為一個(gè)月。將每天的數(shù)據(jù)分別求平均值,得到污水總磷值與SS值對(duì)比曲線,如圖1所示。根據(jù)圖1中數(shù)據(jù)、歷年臺(tái)賬及現(xiàn)場(chǎng)工作人員經(jīng)驗(yàn)總結(jié)分析得知:檢測(cè)SS值在磷礦污水除磷中尤為關(guān)鍵,原則上是SS大則總磷含量高,藥劑的投加量就多。工程上可以近似按照強(qiáng)正比關(guān)系處理。

        圖1 污水總磷值與SS值對(duì)比Fig.1 Comparison of total phosphorus value and SS value in the wastewater

        根據(jù)上述數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)建立污水除磷控制系統(tǒng),污水除磷控制是指對(duì)將礦井污水中含有的磷化物去除的過(guò)程,具體去除過(guò)程是在污水中添加PAM助凝劑和PAC絮凝劑兩種藥劑,兩種藥劑與磷化物進(jìn)行反應(yīng),最終使得污水中的磷化物得到去除,進(jìn)而使得污水達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。如圖2 所示,礦井下的污水由一臺(tái)大功率水泵抽取到礦井上的巴歇爾計(jì)量渠,通過(guò)相應(yīng)的傳感器,檢測(cè)出污水中含有的總磷值和SS值,并反饋給西門子PLC控制器,同時(shí)渠中的污水受重力作用自動(dòng)流進(jìn)污水反應(yīng)池;工作人員提前使用西門子PLC 控制器根據(jù)污水進(jìn)水端的SS值編寫出工業(yè)變頻器的頻率輸出梯度程序,當(dāng)檢測(cè)到污水中含有的總磷及SS值時(shí),將控制電磁閥打開并按照設(shè)定好的頻率,控制計(jì)量泵從PAM 和PAC 桶中抽取含有一定濃度的溶液進(jìn)入反應(yīng)池,反應(yīng)池中的污水和溶液經(jīng)過(guò)反應(yīng)后流入絮凝池中絮凝,同時(shí)絮凝池中的污水受重力作用先流入一級(jí)沉淀池,再流入二級(jí)沉淀池中,通過(guò)這兩個(gè)沉淀池,污水中的SS會(huì)得到沉淀。使用離心泵將二級(jí)沉淀池中經(jīng)過(guò)沉淀后的污水抽入一體化過(guò)濾器中過(guò)濾掉泥沙等雜質(zhì)后,排放至1號(hào)清水池中,再次檢測(cè)水中的磷和SS值;當(dāng)清水池高液位且達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí)則可排放,關(guān)閉此清水池電動(dòng)閥,開啟2號(hào)清水池進(jìn)水電動(dòng)閥,并再次檢測(cè)水質(zhì)情況,依次重復(fù)循環(huán),從而保證清水達(dá)到排放的標(biāo)準(zhǔn)。

        圖2 磷礦污水處理控制系統(tǒng)組成Fig.2 Composition of phosphate rock wastewater treatment control system

        PAC藥劑的投加過(guò)程中持續(xù)檢測(cè)進(jìn)水端的SS值實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),基于模糊PID 控制進(jìn)行輸出控制,將SS值與設(shè)定值之間的偏差值與偏差變化率作為模糊控制的輸入,輸出為PID 控制器的3個(gè)輸入?yún)?shù)kp、ki、kd,再得到最后PAC藥劑變頻器的輸出值。

        2 模糊PID控制系統(tǒng)

        2.1 自適應(yīng)模糊PID控制器原理

        在傳統(tǒng)的控制領(lǐng)域中,有各種各樣的控制理論及方法,其中PID 控制具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、魯棒性強(qiáng)、性能穩(wěn)定、容易實(shí)現(xiàn)以及具有自適應(yīng)能力等諸多優(yōu)點(diǎn),因而在控制行業(yè)中被廣泛使用。但由于污水處理工藝存在非線性及滯后性且參數(shù)變化敏感等特點(diǎn),使用單一的PID 控制易出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象,過(guò)渡時(shí)間長(zhǎng),不易穩(wěn)定處理污水。而模糊控制技術(shù)能夠適用于非線性、大滯后性及參數(shù)變化敏感的控制對(duì)象,但是卻存在一定的靜態(tài)誤差。因此,本文將PID控制與模糊控制技術(shù)相結(jié)合,能更好地提高控制系統(tǒng)的使用范圍及控制精度。通過(guò)在城市污水處理廠[6],火電廠廢水處理[7]中使用該種控制算法后的結(jié)果表明,自適應(yīng)模糊PID控制算法能夠滿足這樣的要求[8,9],模糊PID 控制模型如圖3。

        圖3 模糊PID控制模型Fig.3 Fuzzy PID control model

        2.2 自適應(yīng)模糊PID控制的實(shí)現(xiàn)

        污水除磷控制主要是系統(tǒng)對(duì)PAM 助凝劑和PAC 絮凝劑兩種除磷藥劑投放量的控制(以下用PAC 的投放控制進(jìn)行舉例,PAM 投放原理與此相同)。首先控制系統(tǒng)先檢測(cè)污水中的SS值含量的大小,然后將檢測(cè)到的出水端SS的實(shí)際值,與系統(tǒng)設(shè)定值進(jìn)行比較得出SS的實(shí)時(shí)偏差值e及實(shí)時(shí)偏差變化率Δe,經(jīng)過(guò)模糊控制器處理后得到參數(shù)U,其中U包含Δkp、Δki、Δkd。U經(jīng)過(guò)參數(shù)調(diào)節(jié)后傳遞到PID控制器,PID控制器通過(guò)Δkp、Δki、Δkd的變化控制PAC 輸出變頻器的頻率大小[11]。由于變頻器控制計(jì)量泵,因此通過(guò)控制頻率即可實(shí)現(xiàn)對(duì)PAC 藥劑的投放控制,從而保證對(duì)污水中的SS值的正確處理。同時(shí)污水中的SS值含量由SS在線監(jiān)測(cè)儀監(jiān)測(cè)并反饋到系統(tǒng)初始,進(jìn)而再次調(diào)整e和Δe的值,以此往復(fù)循環(huán),實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)的效果。圖4 為自適應(yīng)模糊PID控制系統(tǒng)原理[10]。

        圖4 自適應(yīng)模糊PID控制系統(tǒng)原理Fig.4 Principle of adaptive fuzzy PID control system

        2.3 模糊PID規(guī)則的確定

        2.3.1 PID控制器

        常用的PID控制算法[12]為:

        式中:u(k)為輸出;e(k)為輸入;T為采樣周期;Ti為積分常數(shù);Td為微分常數(shù)。

        2.3.2 模糊控制器

        各模糊子集的隸屬函數(shù)根據(jù)需要選取三角函數(shù)[13],函數(shù)模型如式(2):

        其中要求a≤b≤c。

        通過(guò)檢測(cè)記錄的歷史數(shù)據(jù),進(jìn)而確定出各變量的模糊論域。模糊控制系統(tǒng)共2 個(gè)輸入量,分為SS(懸浮物)實(shí)時(shí)值偏差e、SS(懸浮物)實(shí)時(shí)值偏差變化率Δe;3個(gè)輸出量為Δkp、Δki、Δkd。SS(懸浮物)實(shí)時(shí)值偏差e、SS(懸浮物)實(shí)時(shí)值偏差變化率Δe使用7個(gè)模糊子集進(jìn)行描述,即負(fù)大(NB)、負(fù)中(NM)、負(fù)?。∟S)、適中(ZE)、正?。≒S)、正中(PM)、正大(PB),對(duì)應(yīng)量化后的離散論域?yàn)椋?3,-2,-1,0,1,2,3}。模糊輸出U包含的4個(gè)輸出量的模糊子集涵蓋為:適中(ZE)、正小(PS)、正中(PM)、正大(PB),用四個(gè)模糊子集進(jìn)行涵蓋,對(duì)應(yīng)量化后離散論域?yàn)椋?,1,2,3}。

        當(dāng)偏差量e在PB—ZE 時(shí),此時(shí)目標(biāo)值符合設(shè)定值范圍內(nèi),系統(tǒng)要避免超調(diào)現(xiàn)象但需要做出一定的響應(yīng)速度,應(yīng)該選擇較小的kp,適中的kd和較大的ki;當(dāng)e在ZE—NS 時(shí),目標(biāo)值接近設(shè)定值,考慮到不應(yīng)使系統(tǒng)波動(dòng)范圍會(huì)變大,在Δe較小時(shí),系統(tǒng)中kp、ki取較大數(shù)值,kd取較小值;當(dāng)e在NM—NB時(shí),目標(biāo)值與設(shè)定值相差大,在保證目標(biāo)值與設(shè)定值之間誤差變小的同時(shí)還應(yīng)避免超調(diào)現(xiàn)象[14,15],應(yīng)選取較大的kp和較小的ki、kd。

        根據(jù)污水處理工作員經(jīng)驗(yàn)及上述經(jīng)驗(yàn),建立Δkp、Δki、Δkd這3個(gè)參數(shù)模糊規(guī)則,可以得到相應(yīng)的模糊控制規(guī)則表1~3。

        表1 參數(shù)Δkp模糊控制規(guī)則表Tab.1 Parameter Δkp fuzzy control rule table

        使用MATLAB 中的FIS編輯器編寫各模糊子集的隸屬函數(shù)規(guī)則和參數(shù)模糊控制規(guī)則。通過(guò)FIS得到的各參數(shù)的輸出特性曲面,從圖5中可以看出不同參數(shù)之間輸入信號(hào)與輸出的關(guān)系,輸出特性曲面如圖5所示。

        圖5 輸出特性曲面Fig.5 Output characteristic surface

        表2 參數(shù)Δki模糊控制規(guī)則表Tab.2 Parameter Δki fuzzy control rule table

        表3 參數(shù)Δkd模糊控制規(guī)則表Tab.3 Parameter Δkd fuzzy control rule table

        3 仿真與試驗(yàn)

        3.1 仿真分析

        3.1.1 模型建立

        為了驗(yàn)證自適應(yīng)模糊PID 控制器是否滿足實(shí)際使用效果,對(duì)控制PAC 絮凝劑投放量的變頻器輸出頻率進(jìn)行仿真分析。根據(jù)PAC 調(diào)節(jié)的特點(diǎn),確定采用高階帶延遲環(huán)節(jié)的傳遞函數(shù)模型[16],如式(3)所示:

        式中:s為時(shí)間變量;K為系統(tǒng)增益;τ 為延遲時(shí)間,s;θ為系統(tǒng)階次;T為時(shí)間常數(shù)。

        在開環(huán)響應(yīng)曲線中可得到控制系統(tǒng)的初始值和終值,可計(jì)算出系統(tǒng)增益K=-0.12;分別確定模糊輸出下降到40%時(shí)間,t1=73 s,下降到80%時(shí)間,t2=115 s,根據(jù)工程建模法確定θ值,確定系統(tǒng)階次θ=5;時(shí)間常數(shù)T的確定如式(4)所示:

        代入t1、t2數(shù)值計(jì)算得T=17.41,確定該系統(tǒng)的延遲時(shí)間τ=3 s,最終得到該控制系統(tǒng)模型,化簡(jiǎn)后可得式(5):

        3.1.2 控制系統(tǒng)模型與仿真

        根據(jù)本文構(gòu)建的模糊PID 控制系統(tǒng),選取PAC 藥劑的濃度N為5%;污水進(jìn)水流量約為260 m3/h;設(shè)定SS排放值為50 mg/L,在Matlab 的Simulink 模塊下對(duì)此模糊控制系統(tǒng)進(jìn)行建模仿真。如圖6 模糊PID 控制模型、圖7 控制模型單位階躍響應(yīng)曲線:

        圖6 模糊PID控制模型Fig.6 Fuzzy PID Control Model

        圖7 控制模型單位階躍響應(yīng)曲線Fig.7 Control model unit step response curve

        由控制模型單位階躍響應(yīng)曲線可以看出,在這3 種控制策略中,從達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí)間來(lái)看,模糊PID 控制最先達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),接著是模糊控制,最后是PID 控制;從響應(yīng)時(shí)間來(lái)看,PID 控制最先響應(yīng),然后是模糊PID 控制,模糊控制響應(yīng)速度最慢;從超調(diào)量來(lái)看,PID 控制的超調(diào)量最大,并且有很明顯的震蕩現(xiàn)象,模糊控制的超調(diào)量最小,而模糊PID控制雖然有一定的超調(diào)量,但超調(diào)量、響應(yīng)速度以及達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間都在模糊控制于PID控制之間,控制效果更加穩(wěn)定。三種控制策略的單位階躍響應(yīng)指標(biāo)如表4所示。

        表4 單位階躍響應(yīng)控制性能指標(biāo)對(duì)比Tab.4 Comparison of unit step response control performance indexes

        3.2 實(shí)驗(yàn)測(cè)試

        在污水處理廠的污水處理控制系統(tǒng)中加入本文所設(shè)計(jì)的自適應(yīng)模糊PID控制系統(tǒng),待系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后,現(xiàn)場(chǎng)工作人員每隔8 h 記錄一次進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù),每天記錄3 次,根據(jù)相同的控制情況設(shè)計(jì)單一模糊控制技術(shù)并與之?dāng)?shù)據(jù)對(duì)比。采集到如圖8和圖9 的出水總磷值及SS值對(duì)比數(shù)據(jù)圖,從圖中可以看出采用本設(shè)計(jì)的模糊PID 控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定,處理過(guò)的水質(zhì)總磷值、SS值均低于排放標(biāo)準(zhǔn)0.2、50 mg/L,穩(wěn)定且無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象出現(xiàn),在藥劑的投加量上更加精確,減少了對(duì)藥劑的浪費(fèi),節(jié)約了藥劑使用成本。而模糊控制系統(tǒng)依賴于經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),在處理污水中出現(xiàn)處理能力較差的情況,在藥劑的投加上會(huì)出現(xiàn)過(guò)大或缺少情況,當(dāng)投加藥劑量少時(shí),使污水在反應(yīng)池中不能得到充分降解,導(dǎo)致污水處理不能達(dá)標(biāo);而投加藥劑量大時(shí),會(huì)增加藥劑使用成本。

        圖8 出水總磷值數(shù)據(jù)對(duì)比Fig.8 Comparison of effluent total phosphorus value data

        圖9 出水SS值數(shù)據(jù)對(duì)比Fig.9 Comparison of effluent SS value data

        4 結(jié) 論

        通過(guò)對(duì)本控制系統(tǒng)的仿真分析和試驗(yàn)測(cè)試,可以得出以下結(jié)論。

        (1)通過(guò)仿真結(jié)果可以得出:相比于PID控制與模糊控制技術(shù),本文設(shè)計(jì)的模糊PID控制模型單位階躍響應(yīng)超調(diào)量較小,響應(yīng)時(shí)間快,控制過(guò)程無(wú)震蕩現(xiàn)象且保持平穩(wěn)狀態(tài),具有良好的可行性及有效性。更適用于磷礦污水除磷的復(fù)雜控制系統(tǒng)中。

        (2)通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果可以得出:使用本文設(shè)計(jì)的自適應(yīng)模糊PID控制方法,提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性;同時(shí)該系統(tǒng)在藥劑的投加上比單一的模糊控制和PID 控制更加精確,更能滿足在磷礦污水處理中除磷的要求,減少了對(duì)藥劑的浪費(fèi),使整個(gè)系統(tǒng)更加具備經(jīng)濟(jì)性。

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