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        一種快速拆裝零部件的結(jié)構(gòu)改進

        2022-05-20 03:50:16
        科技視界 2022年12期
        關(guān)鍵詞:雙頭螺柱逆時針

        于 婷

        (中核(天津)機械有限公司,天津 300000)

        0 引言

        隨著人力成本的不斷提高和制造企業(yè)競爭壓力的逐漸增大,如何提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本是生產(chǎn)制造類企業(yè)迫在眉睫且必須持續(xù)開展的工作重點,在批量生產(chǎn)或試驗過程中,通過對零部件或者工裝設(shè)備結(jié)構(gòu)進行改進,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,有效降低勞動者的勞動強度,提高生產(chǎn)效率,成為企業(yè)盈利的突破口。本文通過對生產(chǎn)試驗全過程進行分析,對零部件進行結(jié)構(gòu)改進,有效縮短降低了批量生產(chǎn)試驗過程中的拆裝時間,實現(xiàn)了降本增效。

        1 背景

        在生產(chǎn)制造企業(yè),因生產(chǎn)需要,需反復(fù)拆裝零部件進行試驗,其中一種零部件罩,結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 罩

        安裝過程:雙手拿取罩,水平將罩穿過5 個M6 雙頭螺柱安裝至設(shè)備上,拿取M6 一體螺母,依次安裝至5 個M6 雙頭螺柱并用手預(yù)緊,用電動扳手將M6 一體螺母依次對角緊固,確保罩安裝到位。

        拆卸過程: 取電動扳手,對稱將M6 一體螺母松開,用手依次旋轉(zhuǎn)取下5 個M6 一體螺母,并放于專用容器內(nèi),雙手拿罩,豎直向上取下罩。裝配示意圖如圖2 所示。

        圖2 安裝示意圖

        整個拆裝過程,每個罩需要手動取螺母5 次,旋入螺母5 次,旋下螺母5 次,放入收納盒5 次,電動扳手緊固5 次,電動扳手松開5 次,生產(chǎn)過程,每天拆裝數(shù)百個罩,反復(fù)拆裝存在時間浪費。通過對整個拆裝工藝進行分析,對現(xiàn)有罩的結(jié)構(gòu)進行結(jié)構(gòu)改進,省去M6 一體螺母的拆卸、存放和安裝,同時新結(jié)構(gòu)既能滿足生產(chǎn)過程中的技術(shù)要求,又能有效地縮短裝配時間,提高裝配效率,降低員工的勞動強度。

        2 改進思路

        罩的安裝主要通過螺柱螺母緊固,罩的緊固部位為?7 通孔,電動扳手緊固速度快且可以達到緊固扭矩,保證緊固要求,電動扳手緊固時間僅占裝配耗時的30%,在本次優(yōu)化里不予考慮;在裝配過程中,手動安裝耗時長,占整個裝配時間的70%,而罩的拆裝為工藝執(zhí)行的要求,無法優(yōu)化;螺母的拆裝與取放耗時占整個裝配耗時的55%,為此考慮如何通過改進優(yōu)化,取消螺母的拆裝與取放。為達到目標要求,通過分析,在罩的5 個?7 通孔上,沿圓心所在的圓開槽,在拆卸罩的過程中,用電動扳手對稱松開M6 一體螺母,不用拆下一體螺母,沿著罩上所開的槽手動旋出,以取下罩,安裝過程中,沿開槽方向旋入罩,用電動扳手對稱緊固一體螺母,實現(xiàn)安裝。

        改進后預(yù)計效果:拆裝效率提升50%,拆裝過程中不得干涉。

        3 改進與試驗

        3.1 開槽方向的確定

        罩在整個設(shè)備中的主要作用為:(1)罩安裝后,若發(fā)生試驗故障,對零部件起到保護作用,防止零部件產(chǎn)生較大位移,產(chǎn)生安全隱患;(2)與相配合的零部件起到緊固作用。對罩的結(jié)構(gòu)改進,應(yīng)充分考慮到設(shè)計要求,改進后不得影響罩的作用發(fā)揮。

        為保證性能要求,對設(shè)備運行原理及罩安裝結(jié)構(gòu)進行分析,如圖3 所示,罩下部與零部件A 通過雙頭螺柱連接,上部通過螺栓與B 進行螺紋連接,若設(shè)備運行過程中發(fā)生故障,罩下方零部件會發(fā)生逆時針轉(zhuǎn)動,為保證罩在異常故障情況下不產(chǎn)生脫落風險,有效起到對內(nèi)部零部件的保護,罩采用逆時針方向開槽至?7 孔圓心的設(shè)計,如圖4 所示,當發(fā)生故障時,下部零部件A 帶動雙頭螺柱逆時針轉(zhuǎn)動,給罩產(chǎn)生力,罩給雙頭螺柱一個反向作用力,防止零部件轉(zhuǎn)動,保證零部件A 與零部件B 的相對位置,避免產(chǎn)生安全隱患。

        圖3 連接結(jié)構(gòu)示意圖

        圖4 受力示意圖

        3.2 開槽結(jié)構(gòu)設(shè)計

        為保證M6 螺柱順利旋入,開槽寬度應(yīng)大于雙頭螺柱直徑,為保證罩改進后強度,開槽寬度不宜過大,選擇與原通孔直徑保持一致,為7 mm,安裝時,改進后的罩避開雙頭螺柱,罩所在圓與五個雙頭螺柱所在的圓同心,罩順時針轉(zhuǎn)動,雙頭螺柱沿著槽進入原?7孔所在位置,擰緊螺母,完成安裝。通過分析,理論上此方案可行,為此,確定改進結(jié)構(gòu),并進行實驗驗證,根據(jù)試驗驗證情況,對結(jié)構(gòu)進行完善,具體情況如下:

        實驗一:

        在罩的5 個?7 孔上,沿圓心所在的圓逆時針開槽至?7 孔圓心,開槽寬度7 mm,銳邊倒角,結(jié)構(gòu)圖如圖5 所示。

        圖5 實驗一結(jié)構(gòu)圖

        完成加工后,將改進后的罩按計劃進行安裝,在安裝過程中發(fā)現(xiàn),當改進后的罩順時針旋轉(zhuǎn)至槽口位置時,與雙頭螺柱產(chǎn)生干涉,無法達到安裝要求。經(jīng)分析,無法安裝的原因為:(1)人工安裝,無法保證罩嚴格按照圓心旋轉(zhuǎn);(2) 所開的槽較長且旋轉(zhuǎn)過程中需要滿足五個雙頭螺柱均進入槽內(nèi),開槽過程未考慮安裝誤差,安轉(zhuǎn)過程雙頭螺柱包絡(luò)線與罩旋轉(zhuǎn)過程中槽的包絡(luò)線沖突無法達到順利安裝的需求。

        針對該試驗情況,對罩結(jié)構(gòu)進行進一步優(yōu)化,在圖5 所示的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,在罩安裝過程中,通過在雙頭螺柱旋入的方向上增加倒角來避免干涉。為此確定實驗二。

        實驗二:

        在罩的5 個?7 孔上,沿圓心所在的圓逆時針開槽至?7 孔圓心,槽寬7 mm,以?7 孔圓心為起點,沿罩外沿2.5 mm 處向罩圓心方向進行切削,角度為30°,并進行銳邊倒角,結(jié)構(gòu)圖如圖6 所示。

        圖6 實驗二結(jié)構(gòu)圖

        將完成加工后的罩進行試驗,罩順時針旋入,逆時針旋出,全過程均與五個雙頭螺柱無干涉,安裝螺母,模擬安裝和拆卸過程時發(fā)現(xiàn),罩與螺母存在干涉,不能達到要求。通過分析,罩與螺母產(chǎn)生干涉的原因如下:如圖7 所示,由于罩在A 件安裝時,受到與A 件上其他零部件1 限制,只能在有限范圍內(nèi)旋入旋出,在放入或取出罩的過程中,雙頭螺柱上的螺母尺寸與罩尺寸干涉,經(jīng)查閱,如圖8 所示,M6 螺母S=10 mm,經(jīng)換算,e 約11 mm,即,為保證罩可以順利裝入與取出,在受A 的1 件限制的位置處,罩不得與以雙頭螺柱圓心所在的R5.5 mm 范圍內(nèi)區(qū)域產(chǎn)生干涉。為此,確定實驗三。

        圖7 干涉示意圖

        圖8 M6 螺母示意圖

        實驗三:

        在罩的5 個?7 孔上,沿圓心所在的圓逆時針開槽至?7 孔圓心,槽寬7 mm,與遠離罩外圓的槽邊垂直方向,對罩進行切削,至罩?115 外圓處止,進行銳邊倒角,結(jié)構(gòu)如圖9 所示。

        圖9 實驗三結(jié)構(gòu)圖

        將加工完成的罩進行試驗,安裝與拆卸過程順利,無干涉情況出現(xiàn),共進行100 次安裝拆卸實驗,平均用時4 min17 s,達到要求。

        3.3 試驗驗證

        為驗證改進后的罩使用情況,按照圖9 所示結(jié)構(gòu),制作罩20 個,與原有罩(如圖1 所示結(jié)構(gòu))20 個同步進行正常拆裝生產(chǎn),對拆裝過程及安裝后設(shè)備運行情況進行對比分析,共進行200 次對比驗證試驗,結(jié)果如下:

        (1)改進后的罩拆裝平均用時4 min17 s,原結(jié)構(gòu)的罩拆裝平均用時9 min57 s,改進后的罩拆裝效率提升50%以上;(2)安裝改進前、改進后的罩的設(shè)備同時運行,設(shè)備運行過程穩(wěn)定,改進后的罩生產(chǎn)數(shù)據(jù)與改進前一致,無異常,生產(chǎn)符合設(shè)計預(yù)期要求,結(jié)構(gòu)的改進對設(shè)備運行沒有影響;(3) 采用改進后的罩的機器在運行時,進行破壞性試驗,驗證在機器失效時,改進后的罩的結(jié)構(gòu)是否能滿足安全性能要求。通過試驗發(fā)現(xiàn),機器失效時,改進后的罩與A 件無相對位移,罩無損傷,其安全性能滿足要求。

        4 結(jié)語

        (1)改進后的罩,在拆裝過程中,實現(xiàn)不拆除螺母即可拆裝罩,拆裝過程中不與其他零部件產(chǎn)生干涉,安裝完成及后續(xù)試驗過程中,罩緊固可靠,無松動;(2)拆裝時間平均用時4 min17 s,效率提升50%以上,有效降低了人員的勞動強度;(3)改進后的罩與原有結(jié)構(gòu)的罩一起進行對比試驗,試驗過程數(shù)據(jù)無異常,達到預(yù)期效果,滿足生產(chǎn)要求。

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