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        燃燒高硫煤對(duì)沖鍋爐水冷壁高溫腐蝕研究

        2022-05-19 13:20:52周三多
        關(guān)鍵詞:高硫煤還原性水冷壁

        周三多

        (重慶大唐國(guó)際石柱發(fā)電有限責(zé)任公司,重慶 409106)

        近年來(lái),電站鍋爐的單機(jī)容量不斷增大,參數(shù)不斷提高,再加上低氮燃燒技術(shù)和超低排放技術(shù)的廣泛應(yīng)用,導(dǎo)致在水冷壁的附近區(qū)域形成了較強(qiáng)的還原性氣氛[1]。即使是燃用相同煤種的相同型式的鍋爐,因運(yùn)行條件不同,有的燃燒器高溫區(qū)域的水冷壁管的高溫腐蝕問(wèn)題會(huì)相當(dāng)嚴(yán)重[2-5],這會(huì)給鍋爐的安全運(yùn)行帶來(lái)極大的影響。

        某新建燃煤電廠2×350 MW超臨界純凝機(jī)組在2014年投產(chǎn)發(fā)電,該廠位于我國(guó)西南地區(qū),鍋爐為東方電氣集團(tuán)東方鍋爐有限公司生產(chǎn)的DG1100/25.4-Ⅱ3鍋爐,單爐膛π型布置,前后墻對(duì)沖燃燒(燃燒器為OPCC低氮旋流燃燒器),一次再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,全鋼架結(jié)構(gòu),露天島式布置。脫硫脫硝系統(tǒng)同步建設(shè),脫硫系統(tǒng)為石灰石濕法脫硫,脫硝系統(tǒng)采用SCR脫硝法,2臺(tái)鍋爐均在2016年進(jìn)行了超低排放改造。

        1 高溫腐蝕概況

        為最大限度降低燃燒高硫煤對(duì)鍋爐四管安全的威脅,在該廠初步設(shè)計(jì)時(shí)就重點(diǎn)考慮了鍋爐高溫腐蝕問(wèn)題。專業(yè)技術(shù)人員多次赴同樣燃用高硫煤的電廠調(diào)研,搜集到一些實(shí)用的解決方法。雖然燃用高硫煤是可行的,但和這些廠相比,該廠最大的不同之處就是鍋爐為超臨界鍋爐。超臨界鍋爐燃用高硫煤在國(guó)內(nèi)外尚屬首例,所以沒(méi)有嚴(yán)格意義上的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。經(jīng)過(guò)與電科院和鍋爐廠專家多次探討,某廠決定從鍋爐結(jié)構(gòu)、燃燒器和燃盡風(fēng)布置、風(fēng)量分配、熱負(fù)荷分布及受熱面熱噴涂等5個(gè)方面綜合預(yù)防腐蝕,確定入爐煤收到的基全硫分≤3.62%(2015—2017年每月入爐煤分析基全硫分見(jiàn)圖1)。對(duì)鍋爐分級(jí)配風(fēng),水冷壁全爐膛噴涂45CT防腐涂層,涂層范圍為自冷灰斗拐點(diǎn)至折焰角中心線高度的區(qū)域,合計(jì)噴涂面積為2 535 m2(展開(kāi)面積),噴涂于機(jī)組試運(yùn)前施工完成。

        圖1 2015—2017年每月入爐煤分析基全硫分

        2015年5月,1#爐首次小修時(shí),未發(fā)現(xiàn)較大設(shè)備缺陷,部分水冷壁高溫防腐涂層發(fā)生剝落,分析原因可能為噴涂工藝控制不嚴(yán)格和涂層厚度超標(biāo)。在對(duì)剝落部位重新補(bǔ)噴之后的幾次檢修中,均未發(fā)現(xiàn)水冷壁高溫腐蝕的情況。

        2018年9月后有幾次機(jī)組檢修,在對(duì)爐內(nèi)進(jìn)行防磨防爆檢查后發(fā)現(xiàn),下部螺旋水冷壁左右側(cè)墻存在腐蝕減薄,高溫防腐涂層大面積脫落的現(xiàn)象,每次測(cè)壁厚減薄超標(biāo)(原壁厚7.5 mm,按照規(guī)程,減薄超過(guò)1/4即需換管,即壁厚小于5.6 mm需換管)的管均超過(guò)300處,腐蝕減薄最薄處僅有3.86 mm。腐蝕區(qū)域主要集中在標(biāo)高17 500~34 000 mm的側(cè)墻中間區(qū)域,如圖2所示。

        (a)右側(cè)墻

        1.1 腐蝕區(qū)域分布

        從腐蝕區(qū)域來(lái)看,1#和2#爐高溫腐蝕均發(fā)生在兩側(cè)墻主燃燒區(qū)和燃盡風(fēng)區(qū)。1#爐腐蝕位置靠近后墻,2#爐腐蝕位置幾乎都在側(cè)墻中間。前、后墻狀況良好,均未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,說(shuō)明該廠進(jìn)行燃燒調(diào)整時(shí),旋流強(qiáng)度合適,一次風(fēng)旋流沒(méi)有飛邊,沒(méi)有造成對(duì)前、后墻的沖刷,腐蝕分布情況也符合前、后墻對(duì)沖鍋爐的典型特點(diǎn)。另外,檢查腐蝕情況時(shí)發(fā)現(xiàn)吹灰器附近水冷壁管排腐蝕較集中。由腐蝕區(qū)域特點(diǎn)可知以下3點(diǎn):一是運(yùn)行調(diào)整時(shí),過(guò)多使用燃盡風(fēng)會(huì)造成燃燒區(qū)域明顯缺氧,產(chǎn)生較強(qiáng)的還原性氣氛;二是爐膛整體氧量充足,燃盡風(fēng)補(bǔ)入后續(xù)氧氣后,燃盡風(fēng)上部沒(méi)有形成還原性氣氛;三是吹灰可能造成防腐噴涂層脫落,導(dǎo)致周邊區(qū)域的腐蝕。

        1.2 腐蝕管特征

        水冷壁管腐蝕形貌(見(jiàn)圖3)有以下特征:管壁外壁向火側(cè)有較厚的沉積物,外觀顏色為黃黑色,內(nèi)部為分層結(jié)構(gòu),外層為黃色,下層是黑色結(jié)積物,外層呈顆粒狀、粉狀脫落,與黑色結(jié)積物結(jié)合得很不牢固,分離時(shí)呈小片狀,很脆且有磁性。下層黑色結(jié)積物也呈層狀,比外層結(jié)構(gòu)致密堅(jiān)硬,機(jī)械剝落后的鋼管表面呈臺(tái)階狀。用手錘將部分管根垢層敲擊脫落后,向火側(cè)管壁兩側(cè)從鰭片根部向管子頂端部呈“三角形”或“梯形”雙側(cè)減薄。

        2 原因分析

        根據(jù)該廠水冷壁高溫腐蝕的特點(diǎn),開(kāi)展了熱態(tài)側(cè)墻水冷壁壁面附近煙氣成分測(cè)試、水冷壁表面垢樣分析,并對(duì)管母材、噴涂層和腐蝕產(chǎn)物采用金相顯微鏡、掃描電鏡分析等方法進(jìn)行理化分析,研究該廠水冷壁管高溫腐蝕的詳細(xì)原因。

        圖3 腐蝕管形貌

        2.1 熱態(tài)側(cè)墻水冷壁壁面附近煙氣成分測(cè)試

        為了解水冷壁壁面氣氛,查找高溫腐蝕與煙氣成分的關(guān)系,繼而指導(dǎo)運(yùn)行調(diào)整,該廠在側(cè)墻水冷壁上新增了煙氣取樣管(取樣管分布示意如圖4所示),并開(kāi)展了2#爐熱態(tài)側(cè)墻水冷壁壁面附近煙氣成分測(cè)試,測(cè)試是在285 MW和345 MW 2個(gè)工況下進(jìn)行的。

        上左墻序號(hào)序號(hào)A1A2A3B1B2A4B3A5B4右墻標(biāo)高34 800 mm29 200 mm21 500 mm下

        試驗(yàn)期間,285 MW工況下燃用煤種收到基全硫分2.53%,干燥無(wú)灰基揮發(fā)分31.04%,收到基低位發(fā)熱量21 820 kJ/kg;345 MW工況下燃用煤種收到基全硫分2.72%,干燥無(wú)灰基揮發(fā)分29.84%,收到基低位發(fā)熱量22 260 kJ/kg。

        試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示,285 MW和345 MW 2種工況下水冷壁各測(cè)點(diǎn)附近還原性氣氛CO與腐蝕性氣氛H2S的濃度分布如圖5所示。

        表1 原始工況試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        圖5 兩種工況下水冷壁各測(cè)點(diǎn)附近CO與H2S濃度分布

        由煙氣測(cè)量結(jié)果可知,機(jī)組在345 MW負(fù)荷時(shí),上下層燃盡風(fēng)和B層燃燒器水冷壁附近的煙氣還原性氣氛很強(qiáng),當(dāng)煙氣中還原性氣氛CO增強(qiáng)時(shí),往往H2S濃度也大幅上升;左墻測(cè)點(diǎn)位置的CO濃度均在60 000 mg/L以上,特別是下層燃盡風(fēng)處A4測(cè)點(diǎn)和B層燃燒器處A5測(cè)點(diǎn)CO質(zhì)量濃度均在110 000 mg/L以上,相應(yīng)的H2S基本上都高于1 700 mg/L;后墻測(cè)點(diǎn)B3位置CO質(zhì)量濃度在80 000 mg/L以上,相應(yīng)的H2S高于1 800 mg/L。此時(shí),水冷壁氣氛中的H2S質(zhì)量濃度已可以對(duì)水冷壁產(chǎn)生較強(qiáng)烈的硫腐蝕。285 MW負(fù)荷下,熱負(fù)荷降低,爐膛整體氧量有所升高,煙氣中還原性氣氛有所降低,硫腐蝕有所減輕。有研究表明,當(dāng)近壁面煙氣中CO含量較高時(shí),該區(qū)域還原性氣氛也較強(qiáng),若同時(shí)存在大量的H2S等氣體,極易造成水冷壁高溫腐蝕。故證明該廠水冷壁發(fā)生嚴(yán)重的高溫腐蝕不是偶然。

        2.2 水冷壁表面垢樣檢測(cè)

        用X 射線能譜儀的場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡對(duì)腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析,結(jié)果顯示腐蝕產(chǎn)物中有S、Fe、Si、Al、Na、K、Ca、Mg、Ti等元素,其氧化物含量如表2所示。

        表2 水冷壁表面垢樣檢測(cè)結(jié)果 %

        從表中也可以看出:腐蝕物樣品純度不高,含有大量煤灰,煤灰和腐蝕物混合物中Ca、K、Mg、Ti、Na含量較高,Al、S、Fe元素的含量很高,說(shuō)明高溫腐蝕與高含硫量有很大關(guān)系。而堿金屬含量高,會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)結(jié)渣,含有堿金屬化合物的灰渣與金屬管及煙氣發(fā)生反應(yīng),即產(chǎn)生高溫腐蝕。

        2.3 掃描電鏡觀察和X射線能譜分析

        為更好地了解水冷壁管高溫腐蝕的原因,使分析更為科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),取樣管母材、噴涂層和腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行電鏡和能譜分析。

        1)用NIKON EPIPHOT 300金相顯微鏡對(duì)水冷壁管的試樣進(jìn)行顯微組織評(píng)定,檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)圖6。由金相可知,樣管母材組織正常,為鐵素體+珠光體組織,管材金相組織未劣化。

        圖6 樣管母材金相組織

        2)用JSM-6610掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)及NSS SYSTEM7能譜儀(energy dispersive spectrometer,EDS)對(duì)噴涂層和腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行分析,結(jié)果顯示腐蝕產(chǎn)物(外層)和噴涂層中有大量的S,如圖7所示。

        圖7 樣品能譜檢測(cè)結(jié)果

        2.4 結(jié)論

        對(duì)在2個(gè)負(fù)荷段抽取的煙氣進(jìn)行分析可知,燃盡風(fēng)和B層燃燒器水冷壁附近的煙氣還原性氣氛很強(qiáng),當(dāng)煙氣中還原性氣氛CO增強(qiáng)時(shí),往往H2S濃度也大幅上升。有研究表明,當(dāng)近壁面煙氣中CO含量較高時(shí),該區(qū)域還原性氣氛也較強(qiáng),若同時(shí)存在大量的H2S等氣體,極易造成水冷壁高溫腐蝕。故該廠水冷壁發(fā)生嚴(yán)重的高溫腐蝕不是偶然。

        對(duì)腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行成分分析,發(fā)現(xiàn)含有大量的S,說(shuō)明該廠長(zhǎng)期燃燒高硫煤,致使水冷壁受到了高溫硫腐蝕。

        3 結(jié)語(yǔ)

        3.1 結(jié)論

        由以上研究可知,從高溫腐蝕位置和腐蝕管的形貌特征看,2臺(tái)鍋爐也大致相同,均是在主燃燒區(qū)和燃盡風(fēng)區(qū)的兩側(cè)墻上,這與前、后墻對(duì)沖燃燒鍋爐理論腐蝕位置相符。由樣管減薄的形貌特征可推測(cè),樣管表面噴涂層因沖刷和腐蝕的共同作用而失效,裸露出基體金屬,基體金屬受高溫硫腐蝕,腐蝕產(chǎn)物又被沖刷脫落,新的基體不斷裸露、不斷被腐蝕,最終導(dǎo)致管壁減薄嚴(yán)重;對(duì)水冷壁兩側(cè)墻附近的煙氣成分進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)還原性氣氛嚴(yán)重,在煙氣溫度較低且流動(dòng)性差的管子兩側(cè)部位,未被完全燃燒氧化的游離態(tài)硫與水冷壁管中的鐵反應(yīng),生成硫化物。鐵的硫化物內(nèi)較多的宏觀和微觀缺陷,又為硫和氧向內(nèi)的滲透及鐵離子向外的擴(kuò)散提供了更多的通道,破壞或強(qiáng)烈地削弱了氧化腐蝕產(chǎn)物層對(duì)管壁的保護(hù)作用,造成了管壁的嚴(yán)重高溫硫腐蝕。

        3.2 建議

        1)調(diào)整燃燒,適當(dāng)加大外二次風(fēng)量,降低一次風(fēng)速,使煤粉顆粒被分離在靠近爐膛中心的區(qū)域,避免一次風(fēng)對(duì)沖后刷墻,實(shí)現(xiàn)“風(fēng)包粉”的燃燒方式[6]。而且使煙氣到達(dá)側(cè)墻壁面前有充分的燃燒,能減輕側(cè)墻壁面還原性氣氛,可防止?fàn)t膛水冷壁高溫腐蝕。

        2)對(duì)上層燃燒器至燃盡風(fēng)噴口標(biāo)高區(qū)域內(nèi)側(cè)墻進(jìn)行高質(zhì)量熱噴涂,形成防護(hù)層,以阻止高溫腐蝕的發(fā)生。

        3)更換或修復(fù)目前腐蝕嚴(yán)重的水冷壁管。

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