*董志飛
(中海石油舟山石化有限公司 浙江 316015)
節(jié)能降耗是國內(nèi)外煉廠永恒的主題。通過降低煉油能耗不僅可以提高企業(yè)競爭力,還有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2019年以來,受國內(nèi)恒力石化、浙江石化等大型煉化項目的相繼投產(chǎn),以及國際油價下跌的影響,產(chǎn)能過剩,市場競爭激烈,生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴峻。在此背景下,某煉廠芳烴抽提裝置展開了節(jié)能降耗措施的探索。
從裝置的工藝特點來看,圓筒爐和3.5MPa蒸汽分別為原料分離單元、精餾單元提供了主要的動力來源。此外還利用二甲苯蒸汽作為熱源產(chǎn)生1.0MPa過熱蒸汽。
按照《石油化工設計能量消耗計算方法SH/T3110-2001》,能耗計算以抽提進料31.25t/h(25×104t/a)為基準,裝置能耗為97.12kg標油/t,其中原料分餾部分的能耗為33.94kg標油/t,抽提部分的能耗為35.76kg標油/t,芳烴分離部分的能耗為37.42kg標油/t。而重芳烴分離單元能耗折算為1.1kg標油/t。按照物料消耗來分類,循環(huán)冷卻水為0.6kg標油/t,3.5MPa蒸汽為15.12kg標油/t,瓦斯為25.63kg標油/t,電量為3.38kg標油/t,除鹽水為0.42kg標油/t??梢钥闯鐾咚?、3.5MPa蒸汽所占比例較大,其次是電量,這些是可以通過優(yōu)化工藝參數(shù)來降低的,是節(jié)能降耗的關鍵之處。電量基本上是固定的,調(diào)整起來較為困難,但是通過流程改動、操作調(diào)整,應該有節(jié)約空間。循環(huán)冷卻水、除鹽水、氮氣、凈化風所占比例較小,調(diào)節(jié)空間有限。
瓦斯主要消耗在原料分離單元,用于實現(xiàn)餾分切割,并為苯塔、甲苯塔提供熱量實現(xiàn)苯、甲苯分離。塔系統(tǒng)有三大平衡狀態(tài),分別是熱量平衡、汽液相平衡、物料平衡。塔系統(tǒng)所需要的熱量不僅與進料大小、組成有關,與回流量也有密切的關系。一定程度上來說,回流量越大,塔底再沸熱量越大;反之亦然。但回流量太小,分餾效果變差,塔頂餾分可能不合格;回流量太大,易使輕組分帶到塔底。由此,在保證塔系統(tǒng)正常分餾的情況下,將回流比控制接近下限,并根據(jù)進料量來調(diào)整,理論上可以達到降低瓦斯消耗的目的,同時回流量降低也會使得各回流泵電耗降低。
對于精餾單元,降低回流量會降低塔底二甲苯蒸汽耗量,使系統(tǒng)多產(chǎn)1.0MPa蒸汽。但隨著二甲苯塔回流量的降低,加熱爐負荷降低,1.0MPa蒸汽產(chǎn)量可能會下降。
按照行業(yè)加熱爐通用管理制度,氧含量一般控制在2%-4%。而過??諝庀禂?shù)也影響著加熱爐的熱效率。過??諝庀禂?shù)大,煙氣帶走的熱量也多,熱效率下降;過剩空氣系數(shù)過小會導致燃燒不完全,熱效率也會下降。因而控制氧含量接近低限有利于提高加熱爐熱效率。
抽提蒸餾單元是利用溶劑對原料中各組分相對揮發(fā)度影響的不同,通過蒸餾實現(xiàn)芳烴與非芳烴分離。系統(tǒng)來的3.5MPa蒸汽減溫減壓而成的2.2MPa蒸汽,分別為抽提塔、回收塔、再生塔氣相上升提供動力。
對于抽提蒸餾塔,塔底再沸量與進料量、進料組成、溶劑比都有關系。溶劑比較大時芳烴收率相對增大,但能耗較大;溶劑較小時雖節(jié)能但是芳烴收率降低,還易導致非芳烴產(chǎn)品不合格。因而在保證混芳、非芳產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,適當降低溶劑比會使得塔底再沸蒸汽量減少。
經(jīng)皮冠狀動脈介入治療是冠心病的重要治療手段[8-11]。阿司匹林和氯吡格雷的雙聯(lián)抗血小板療法是經(jīng)皮冠狀動脈介入治療術后預防支架內(nèi)血栓形成的有效手段,在治療過程中,消化道不良反應是最常見的并發(fā)癥之一[3,12]。質(zhì)子泵抑制劑是預防和治療術后消化道不良反應的首選藥物。CYP2C19是氯吡格雷轉(zhuǎn)化為活體形式的重要酶類,而質(zhì)子泵抑制劑對氯吡格雷抗血小板功能的減弱作用可能是通過對CYP2C19的競爭性抑制而實現(xiàn)的[13]。
對于溶劑回收塔,實際上是一減壓蒸餾塔。同其他分餾塔一樣,降低回流比會達到節(jié)能效果,但會影響到混芳與環(huán)丁砜的分離效果。
溶劑再生塔是依靠熱量、真空度、汽提氣三者結(jié)合實現(xiàn)溶劑再生的。汽提氣量大,一般上溶劑再生效果相對會改善,但同時也會增加底部再沸蒸汽量。因而通過監(jiān)控貧溶劑質(zhì)量,優(yōu)化汽提水量,可降低塔底再沸蒸汽耗量。
一般上,裝置的電耗量是相對固定的,調(diào)節(jié)起來比較困難。抽提裝置的主要電耗量集中在新氫壓縮機、脫庚烷塔塔底重沸爐泵、二甲苯塔塔底重沸爐泵。而根據(jù)電機功率的定義,對于三相異步電動機,其功率可簡約計算為P=1.732IUcosψ。根據(jù)該公式,要想降低電耗量,要設法降低其率。目前,對于電機常用的方法是增加變頻器根據(jù)工藝需求來改變轉(zhuǎn)速來從而降低輸出功率;對于泵,裝置存在部分泵偏離高效工況點的情形,通過葉輪切割的方式使其性能曲線下移,其功率也會相應下降。
在生成油加氫單元,新氫壓縮機設置有0%、50%、75%、100%四擋,出口流量通過旁路調(diào)節(jié)閥返回量來控制,日常該調(diào)節(jié)閥閥位開度較大(60%-100%)。在保證生成油加氫效果的前提下,降低壓縮機負荷,控制出口返回閥開度在10%左右,可以降低新氫壓縮機的電耗。
針對降低瓦斯耗量,裝置對回流比及加熱爐氧含量設定了控制下限,由操作人員進行實際操作調(diào)整。具體參數(shù)控制指標如表1所示。
表1 控制指標
2019年5月至6月(裝置進料量70t/h)逐步調(diào)整操作參數(shù),下面以此期間部分調(diào)整數(shù)據(jù)來觀察預期效果。
①降低脫庚烷塔回流量
圖1、圖2是2019年6月加熱爐F4101瓦斯耗量與回流量、氧含量的變化趨勢。裝置逐步將脫庚烷塔回流量從43.5t/h降至39t/h,回流比從1.45降至1.2,并同步調(diào)整氧含量。期間脫庚烷塔回流化驗分析數(shù)據(jù)如表2??梢钥闯鲈诮档蚑4101回流量、氧含量的同時,F(xiàn)4101瓦斯耗量從980Nm3/h降至930Nm3/h。但T4101回流中二甲苯含量有所上升,意味著該塔分餾效果變差,但仍在接受范圍內(nèi)。
圖1 F4101瓦斯量與回流量
圖2 F4101瓦斯量與氧含量
表2 T4101回流化驗分析數(shù)據(jù)
②降低二甲苯塔回流量
二甲苯塔采用加壓工藝,其主要能量均得到了利用。此次調(diào)整將回流比從5.15降至4.75(回流量由84t/h調(diào)整至81t/h)。調(diào)整期間二甲苯產(chǎn)品純度保持在98.9%以上,由此可知二甲苯塔分餾效果并未變差,產(chǎn)品質(zhì)量未受影響,而加熱爐瓦斯耗量降低60Nm3/h。
③降低精餾單元回流量
裝置精餾系統(tǒng)為了獲得較好的分離效果,保證一定的操作彈性,塔底溫度控制偏高,有較大節(jié)能空間。同時降低精餾單元雙塔再沸量在一定程度上會使抽提汽包1.0MPa蒸汽增產(chǎn)。從2019年5月起,裝置逐步將苯塔再沸量從43.5t/h降至42.5t/h,甲苯塔再沸量從24.5t/h降至21.5t/h,回流比都相應下降,抽提汽包產(chǎn)1.0MPa蒸汽增產(chǎn)約0.5t/h。調(diào)整期間苯、甲苯產(chǎn)品質(zhì)量均達到99.99%以上。
圖3 F4102瓦斯量與T4102回流量
圖4 F4102瓦斯量與氧含量
降低3.5MPa蒸汽耗量,主要是對抽提蒸餾系統(tǒng)溶劑比、回收塔回流比、汽提水量進行調(diào)整??刂浦笜朔謩e為溶劑比不小于3.6(總?cè)軇┝俊?10t/h),T4303回流比0.6(回流量≥11.5t/h)。
溶劑比的大小與芳烴收率有著重要的關系。溶劑比受進料量大小的影響極大,且隨著非芳烴產(chǎn)品中苯含量的要求變高(≯0.1%),溶劑比長時間沒能控制至低限,故其蒸汽用量未見明顯變化。
在保證混芳質(zhì)量的前提下,溶劑回收塔回流比也可適當下調(diào),從而減少蒸汽耗量。從2019年8月起,裝置逐步將回流量從12.5t/h降至11.5t/h,塔底蒸汽耗量下降0.3t/h。針對溶劑再生塔,裝置將汽提水量從2.7t/h降至2.2t/h,使得塔底蒸汽耗量從1.6t/h降至0.7t/h。調(diào)整后混芳產(chǎn)品質(zhì)量及貧溶劑質(zhì)量正常,未發(fā)生明顯變化。
經(jīng)過對溶劑比、回流比、汽提水量的調(diào)整,抽提蒸餾單元2.2MPa蒸汽耗量降低1.3t/h,按照蒸汽市場價格來計算,全年可節(jié)省200萬元成本。
對于電耗,裝置對用電設備進行了全面的摸排,進行了優(yōu)化調(diào)整。針對空冷風機,提高空冷器與水冷器的結(jié)合使用效率,停用了二甲苯產(chǎn)品空冷器;對溶劑回收塔塔頂空冷AC4302A/C增設變頻器。針對離心泵,裝置對脫庚烷塔塔底泵、后加氫進料泵、甲苯塔回流泵進行了葉輪切割優(yōu)化,分別降低電流4A、3A、2A。
針對新氫壓縮機,從2019年起,分別兩次將壓縮機負荷從100%降至75%,75%降至50%,壓縮機出口流量旁路閥閥位降至2%,減少了壓縮機所作無為功,使得電流依次降低3A,2A。后加氫單元循環(huán)氫氣量從15000Nm3/h依次降至12500Nm3/h、11000Nm3/h。表3為壓縮機負荷從75%調(diào)整至50%時的數(shù)據(jù),可見并未對后加氫生成油質(zhì)量造成影響。
表3 機組負荷調(diào)整前后參數(shù)對比
通過綜合考慮了塔系統(tǒng)的分離效果、產(chǎn)品質(zhì)量、加氫反應效果,對芳烴抽提裝置各塔回流比、溶劑比、汽提比、電機負荷逐步進行優(yōu)化,瓦斯耗量、蒸汽耗量、電耗量都有所下降,節(jié)能降耗效果明顯,充分證明措施是可行的。但在調(diào)整過程中還存在一些問題。
(1)按照往復式壓縮機的工作原理,新氫壓縮機50%負荷運行時只有內(nèi)側(cè)氣缸在工作,對于氣缸及缸套受熱變形不一致,活塞桿受力情況發(fā)生了變化,相應氣閥壽命可能縮短。
(2)降低脫庚烷塔回流會使得塔頂餾分中二甲苯含量增加,導致甲苯塔液位處于高位,有時需要開雙泵運行,增減了電耗,同時也增加了回煉成本。
(3)汽提水量降低對溶劑再生塔運行有影響。對于溶劑再生塔,汽提水起到降低溶劑分壓的作用,有利于汽提效果。但隨著汽提水的減少,汽提效果變差。雖然能節(jié)約蒸汽耗量,但溶劑再生塔液位波動幅度變大且頻次增加。