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        1 050 MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)故障分析及治理

        2022-04-26 07:54:26李衛(wèi)軍應(yīng)光耀王異成吳文健錢林鋒馬思聰蔡文方
        浙江電力 2022年4期
        關(guān)鍵詞:動(dòng)靜軸系定子

        李衛(wèi)軍,應(yīng)光耀,王異成,吳文健,錢林鋒,馬思聰,蔡文方

        (1.國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;2.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310012)

        0 引言

        超超臨界1 050 MW 燃煤發(fā)電機(jī)組具有容量大、效率高、安全可靠等優(yōu)點(diǎn),已應(yīng)用于各大發(fā)電廠。經(jīng)過多年的軸系特性研究及優(yōu)化[1-2],其安全穩(wěn)定性有所提升[3]。然而,個(gè)別機(jī)組在調(diào)試或運(yùn)行中,出現(xiàn)了低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨[4-6]甚至轉(zhuǎn)子彎曲[7]、缸體變形[8-9]、發(fā)電機(jī)熱不平衡[10-11]等故障,導(dǎo)致機(jī)組的安全可靠性有所下降。因此,有必要對(duì)1 050 MW 機(jī)組的振動(dòng)故障診斷及治理進(jìn)行分析,以進(jìn)一步提高該型發(fā)電機(jī)組的安全可靠性。

        本文介紹了神華國華印尼爪哇7 號(hào)2×1 050 MW燃煤發(fā)電工程(簡稱“爪哇7號(hào)工程”)1號(hào)機(jī)組調(diào)試中低壓缸B、發(fā)電機(jī)耦合振動(dòng)故障的測試、分析及治理,提出1 050 MW機(jī)組振動(dòng)故障預(yù)防措施,并將治理經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于該發(fā)電廠2 號(hào)機(jī)組調(diào)試中,以提高機(jī)組的安全可靠性。

        1 機(jī)組軸系布置

        爪哇7號(hào)工程采用了2臺(tái)型超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式N1055-27/600/600(TC4F)汽輪機(jī)及QFSN-1073-2水氫氫冷發(fā)電機(jī)[12]。軸系布置與振動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)如圖1所示,圖中1—8為軸承(以下簡稱“瓦”)編號(hào),機(jī)組軸系由HP(高壓缸)、IP(中壓缸)、LPA(低壓缸A)、LPB(低壓缸B)、發(fā)電機(jī)及勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子組成,采用典型的“N+1”軸系。機(jī)組配備VM600型TSI(汽輪機(jī)安全監(jiān)視系統(tǒng)),通過華科同安TN8000 型TDM(汽輪機(jī)診斷及管理)系統(tǒng)、本特利408DPSi系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)組振動(dòng)。

        圖1 軸系布置

        低壓轉(zhuǎn)子采用傳統(tǒng)的雙分流結(jié)構(gòu),為2×6級(jí),末級(jí)葉片長度為1.246 m,轉(zhuǎn)子長度為8.1 m;發(fā)電機(jī)容量為1 240 MVA,銘牌出力為1 073 MW,轉(zhuǎn)子長度為15.18 m,各轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速見表1。

        表1 軸系臨界轉(zhuǎn)速r/min

        2 振動(dòng)現(xiàn)象及原因分析

        2.1 振動(dòng)現(xiàn)象

        1號(hào)機(jī)組于2019年8月31日首次啟動(dòng),19:12定速3 000 r/min,5號(hào)、6號(hào)瓦的軸振分別為150 μm和166 μm,5號(hào)、6號(hào)瓦的瓦振分別為4.5 mm/s和10.3 mm/s;穩(wěn)定3 min后,5號(hào)瓦軸振略有下降,6號(hào)瓦軸振、瓦振分別爬升至188 μm和13.8 mm/s;停機(jī)過程中,5號(hào)瓦最大軸振為353 μm。停機(jī)盤車5 h后,偏心恢復(fù)至35 μm,重新啟動(dòng),定速2 950 r/min,5號(hào)瓦軸振300 μm,增幅較大;6號(hào)瓦軸振169 μm,變化較小。振動(dòng)數(shù)據(jù)見表2,5 號(hào)、6 號(hào)瓦振動(dòng)波特圖如圖2、圖3所示。

        表2 機(jī)組首次定速時(shí)X向軸振

        圖2 啟、停機(jī)過程中5號(hào)瓦X方向軸振波特圖

        圖3 啟、停機(jī)過程中6號(hào)瓦X方向軸振波特圖

        2.2 振動(dòng)原因分析

        2.2.1 軸系質(zhì)量不平衡

        低壓轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速為960 r/min,發(fā)電機(jī)一階、二階臨界轉(zhuǎn)速分別為560 r/min和1 700 r/min。5號(hào)瓦在低壓轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速、3 000 r/min時(shí)的軸振均很大,以工頻分量為主,表明LPB 轉(zhuǎn)子存在對(duì)稱分量、反對(duì)稱分量不平衡。6號(hào)瓦在3 000 r/min下振動(dòng)較大,表明發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子或汽發(fā)對(duì)輪存在不平衡量。

        2.2.2 軸系動(dòng)靜碰磨

        1)定速3 000 r/min后,5號(hào)、6號(hào)瓦軸振變化量分別為19 μm∠63°和32 μm∠224°,為逐漸變化狀態(tài),表明低壓轉(zhuǎn)子或發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜碰磨,排除了部件脫落故障。

        2)停機(jī)過程中,5號(hào)瓦降速時(shí)在低壓轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速1 160 r/min、960 r/min 時(shí)軸振分別為331 μm和217 μm,表明動(dòng)靜碰磨位于LPB轉(zhuǎn)子上,且較嚴(yán)重。低壓轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速為960 r/min,同類型1 000 MW 機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速為990~1 030 r/min,明顯偏低,這也從另一個(gè)角度表明LPB轉(zhuǎn)子發(fā)生了動(dòng)靜碰磨。

        3)根據(jù)臨界轉(zhuǎn)速和3 000 r/min 時(shí)的振動(dòng)值變化量,采用動(dòng)平衡建模計(jì)算得出,碰磨點(diǎn)在LPB缸體兩端或中部,徑向?yàn)橛疑喜?,和水平軸右向夾角約為60°。

        2.2.3 6號(hào)瓦瓦振不穩(wěn)定分析

        機(jī)組定速3 000 r/min,6號(hào)瓦振動(dòng)大且爬升較快,原因是軸瓦動(dòng)剛度差。體現(xiàn)在:

        1)6號(hào)瓦垂直振動(dòng)較大,定子汽端固有頻率約52.5 Hz,接近50 Hz,易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)共振。

        2)機(jī)組軸振、瓦振的幅值之比β是表征轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)特性的主要指標(biāo)[13-14]。6 號(hào)、7 號(hào)瓦均為圓筒瓦,β值應(yīng)大小相當(dāng),且同類機(jī)組的β值在5~10,而該機(jī)組6 號(hào)、7 號(hào)瓦β值分別為1.6 和4.3。這一方面說明6號(hào)瓦動(dòng)剛度偏差,可能是安裝缺陷或軸瓦存在缺陷;另一方面,在軸振較好的情況下瓦振偏大,說明“軸承-端蓋-冷卻器-臺(tái)板-基礎(chǔ)”這一系統(tǒng)的支撐剛度不足。發(fā)電機(jī)氫冷器位于汽端,在氫冷器頂部鋪設(shè)沙袋后,6號(hào)瓦瓦振最大爬升至12 mm/s,略有改善。

        因此,軸瓦故障、發(fā)電機(jī)定子底部載荷分布不均是6號(hào)瓦振動(dòng)大且不穩(wěn)定的主要原因,動(dòng)靜碰磨是次要原因。

        2.2.4 結(jié)構(gòu)共振

        定速2 950 r/min,對(duì)發(fā)電機(jī)定子殼體振動(dòng)進(jìn)行測試,汽端端蓋爐側(cè)、主變壓器側(cè)垂直振動(dòng)分別為116 μm 和110 μm,軸向振動(dòng)分別為75 μm 和60 μm,水平振動(dòng)分別為46 μm 和40 μm;勵(lì)端端蓋爐側(cè)、主變壓器側(cè)垂直振動(dòng)分別為33 μm 和13 μm,差別振動(dòng)為20 μm,差別振動(dòng)較大,表明定子底部存在虛腳現(xiàn)象。

        在機(jī)組停機(jī)過程中,采用錘擊法對(duì)5號(hào)瓦、發(fā)電機(jī)定子殼體進(jìn)行固頻測試,結(jié)果表明:5號(hào)瓦固有頻率為19.0 Hz、53.5 Hz、350 Hz;發(fā)電機(jī)定子固有頻率為17.3 Hz 和52.5 Hz。5 號(hào)、6 號(hào)瓦機(jī)座徑向固有頻率為19.2 Hz(1 152 r/min)和51.3 Hz,軸向固有頻率46.5 Hz,見表3。其中52.5 Hz、53.5 Hz、46.5 Hz 均在(50±5)Hz 共振區(qū)內(nèi),而19.2 Hz和1 160 r/min頻率一致,容易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,應(yīng)采取基礎(chǔ)加固或改善、降低軸振等措施。

        表3 機(jī)組基座部分測點(diǎn)固頻計(jì)算值

        3 第一階段振動(dòng)處理及分析

        由上節(jié)分析可知,5 號(hào)、6 號(hào)瓦軸振較大,為典型強(qiáng)迫振動(dòng),主要原因?yàn)長PB 轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡、動(dòng)靜碰磨、結(jié)構(gòu)共振故障,且相互耦合,非常復(fù)雜。首先應(yīng)對(duì)機(jī)組進(jìn)行軸系動(dòng)平衡,將復(fù)雜振動(dòng)問題降維、解耦,降低分析難度,并驗(yàn)證上述分析。

        3.1 現(xiàn)場軸系動(dòng)平衡

        在汽發(fā)對(duì)輪上配重1.04 kg/65°,并在LPB 轉(zhuǎn)子調(diào)端、電端分別加重1.72 kg/190°和1.46 kg/190°。2019年9月4日18:30機(jī)組啟動(dòng),定速3 000 r/min,5 號(hào)瓦軸振、軸向瓦振分別在70~108 μm 和16~28 mm/s內(nèi)波動(dòng);6號(hào)瓦軸振、瓦振最大由52 μm、5.2 mm/s 分別爬升至165 μm 和10.5 mm/s,說明動(dòng)平衡有一定的效果。軸振數(shù)據(jù)見表4。

        表4 機(jī)組定速3 000 r/min時(shí)軸振數(shù)據(jù)

        3.2 磨合法消除動(dòng)靜碰磨

        定速3 000 r/min,5號(hào)、6號(hào)瓦軸振大幅改善,但仍不穩(wěn)定,表明LPB 轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨的程度有所減輕。對(duì)于動(dòng)靜碰磨故障,除動(dòng)平衡降低軸振原始值外,通過定速3 000 r/min 運(yùn)行來磨大動(dòng)靜間隙(即磨合法),也是消除動(dòng)靜碰磨的一種通用方法。因此,決定進(jìn)行電氣試驗(yàn),持續(xù)運(yùn)行32 h,期間5 號(hào)瓦軸振、軸向瓦振分別在70~108 μm 和16~28 mm/s內(nèi)波動(dòng)。

        9月6日11:18,1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電,成為印尼首臺(tái)并網(wǎng)發(fā)電的1 000 MW 等級(jí)機(jī)組,期間5 號(hào)、6 號(hào)瓦軸振分別為95 μm 和85 μm,較為穩(wěn)定,振動(dòng)趨勢如圖4、圖5所示。

        圖4 首次帶負(fù)荷期間5號(hào)瓦軸振趨勢

        圖5 首次帶負(fù)荷期間6號(hào)瓦軸振趨勢

        9月6日晚,在閥門嚴(yán)密性試驗(yàn)中,LPB臨界轉(zhuǎn)速時(shí)5號(hào)瓦軸振為216 μm。停機(jī)盤車5 h,再次開機(jī)因過臨界振動(dòng)大而跳機(jī),說明低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨非常嚴(yán)重,通過短時(shí)間的盤車很難消除轉(zhuǎn)子熱彎曲,應(yīng)對(duì)動(dòng)靜碰磨故障缺陷作進(jìn)一步分析與處理,確保機(jī)組啟動(dòng)的安全性。

        3.3 軸系不穩(wěn)定振動(dòng)分析

        3.3.1 LPB轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨原因分析

        5號(hào)瓦在臨界轉(zhuǎn)速、3 000 r/min時(shí)軸振、軸向瓦振均超標(biāo),表明低壓轉(zhuǎn)子存在不平衡現(xiàn)象。依據(jù)首次動(dòng)平衡計(jì)算,應(yīng)在LPB 轉(zhuǎn)子調(diào)端、電端分別加重2.8 kg和1.5 kg,不平衡量較大。而出廠動(dòng)平衡報(bào)告顯示,在轉(zhuǎn)速1 010 r/min、3 000 r/min時(shí)的振動(dòng)分別為1.45 mm/s 和0.7 mm/s,表明LPB 轉(zhuǎn)子存在一定的一階不平衡量,而二階不平衡量較小。由此,判定不平衡量大的原因?yàn)閯?dòng)靜碰磨、膨脹不暢等。

        通過分析得知,LPB 轉(zhuǎn)子的碰磨點(diǎn)均在右上方,位置變化較小。若LPB 內(nèi)缸下沉導(dǎo)致動(dòng)靜間隙減小,在機(jī)組啟動(dòng)、帶初負(fù)荷后停機(jī)過程中,在一階臨界轉(zhuǎn)速下LPB 轉(zhuǎn)子撓度增大,導(dǎo)致發(fā)生劇烈動(dòng)靜碰磨,產(chǎn)生熱彎曲。轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜碰磨,產(chǎn)生的附加偏心與轉(zhuǎn)子長度的平方成正比,與轉(zhuǎn)子的直徑成反比[11]。LPB 轉(zhuǎn)子長度為8.06 m,若發(fā)生動(dòng)靜碰磨,會(huì)產(chǎn)生較大的不平衡量。要消除熱彎曲,需要盤車較長時(shí)間。因此,對(duì)低壓缸動(dòng)靜間隙進(jìn)行檢查調(diào)整(如碰缸試驗(yàn)),可有效避免動(dòng)靜碰磨故障。

        3.3.2 5號(hào)瓦軸向瓦振大的原因分析

        定速3 000 r/min,5 號(hào)瓦軸向瓦振約為37.0 mm/s,加重后降低至16 mm/s,以1X分量為主。原因?yàn)椋?/p>

        1)不平衡量的影響。LPB 轉(zhuǎn)子上存在對(duì)稱或反對(duì)稱不平衡分量,導(dǎo)致5 號(hào)瓦的軸向瓦振較大。配重后,5號(hào)瓦軸振、軸向瓦振大幅減小。

        2)軸瓦軸向動(dòng)剛度差。因安裝、基礎(chǔ)下沉、設(shè)計(jì)等原因,5 號(hào)瓦軸向動(dòng)剛度偏低,軸振偏大時(shí),會(huì)誘發(fā)軸向瓦振偏大。

        因此,對(duì)低壓轉(zhuǎn)子采取調(diào)整間隙、動(dòng)靜碰磨、發(fā)電機(jī)定子底部載荷調(diào)整等措施,可有效治理機(jī)組振動(dòng)。

        4 第二階段振動(dòng)處理

        4.1 LPB轉(zhuǎn)子動(dòng)靜間隙調(diào)整

        在消缺中,不揭缸的情況下進(jìn)行徑向碰缸試驗(yàn),調(diào)整動(dòng)靜間隙,數(shù)據(jù)見表5。分析如下:

        表5 LPB碰缸試驗(yàn)數(shù)據(jù) mm

        1)LPB 調(diào)端、電端左右側(cè)總間隙1.5 mm,較安裝值增加約0.3 mm,表明運(yùn)行中確實(shí)出現(xiàn)了嚴(yán)重的動(dòng)靜碰磨。

        2)LPB 調(diào)端、電端上下間隙分別為0.61 mm和0.50 mm,較安裝值下沉量分別為0.18 mm 和0.31 mm;內(nèi)缸中心比轉(zhuǎn)子中心高0.1 mm,較安裝值低0.3 mm??紤]到內(nèi)缸未徹底冷卻,缸體下沉量較實(shí)測值偏大,將內(nèi)缸上抬0.2 mm,調(diào)整后內(nèi)缸中心較轉(zhuǎn)子中心高0.3 mm,即可避免動(dòng)靜碰磨,滿足設(shè)計(jì)要求。

        4.2 6號(hào)、7號(hào)瓦軸承處理

        經(jīng)檢查,6 號(hào)、7 號(hào)瓦瓦枕和定子之間絕緣墊上徑向均布的5 個(gè)緊固螺栓存在不同程度的松動(dòng),導(dǎo)致軸瓦自位能力變差、動(dòng)剛度降低,以340 N·m的力矩逐個(gè)緊固處理。另外,6號(hào)瓦瓦枕背面研磨較差,進(jìn)行了適當(dāng)處理;7 號(hào)瓦瓦枕背面狀態(tài)較理想。

        4.3 發(fā)電機(jī)定子底部載荷分配調(diào)整

        解開低發(fā)聯(lián)軸器,進(jìn)行發(fā)電機(jī)定子底部載荷試驗(yàn),測試定子地腳負(fù)載分布發(fā)現(xiàn):勵(lì)端應(yīng)力偏大,左、右側(cè)載荷占比分別為100%和77%;汽端應(yīng)力偏小,左、右側(cè)載荷占比分別為12%和38%;勵(lì)端和汽端的左、右側(cè)載荷均不對(duì)稱。

        由于發(fā)電機(jī)軸瓦為端蓋式,調(diào)整定子底部墊片,既會(huì)影響定子底部載荷分布,也會(huì)改變LPB轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心。通過優(yōu)化調(diào)整,確保發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子偏高、偏右值分別為205 μm和0,上開口、左開口分別為5 μm 和25 μm。中心調(diào)整后,再調(diào)整定子底部墊片厚度。根據(jù)定子底部載荷沿端蓋到中部大致以6∶3:1 的遞減分布規(guī)律,6 號(hào)瓦下方地腳左側(cè)、右側(cè)載荷占比為分別57%和51%,7號(hào)瓦下方地腳左側(cè)、右側(cè)載荷占比為分別56%和51%,滿足要求。定子底部載荷分布測點(diǎn)如圖6所示,調(diào)整前后的定子底部載荷分布如圖7、圖8所示。

        圖6 發(fā)電機(jī)定子底部載荷分布測點(diǎn)

        圖7 調(diào)整前底部載荷分布

        圖8 調(diào)整后底部載荷分布

        4.4 軸系動(dòng)平衡

        檢修中,調(diào)整了LPB 轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子組成的軸系中心,為防止軸系不平衡量發(fā)生變化,拆除前期所加平衡塊。2019年11月4日啟動(dòng)過程中,轉(zhuǎn)速1 010 r/min 時(shí)4—6 號(hào)瓦軸振分別為247 μm、300 μm、117 μm,轉(zhuǎn)速3 000 r/min時(shí)4—6號(hào)瓦軸振分別為48 μm、126 μm、135 μm。定速3 000 r/min時(shí),4—6 號(hào)瓦軸振較穩(wěn)定,5 號(hào)瓦軸向瓦振為28 mm/s。11月5日09:23停機(jī)過程中,轉(zhuǎn)速1 005 r/min時(shí)5號(hào)軸振為354 μm,以1X分量為主,表明LPB轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸系仍存在不平衡現(xiàn)象。

        在LPB 轉(zhuǎn)子調(diào)端、電端加重2.01 kg/170°、1.15 kg/160°后,于2019 年11 月10 日07:54 定速3 000 r/min,4—7 號(hào)瓦軸振均小于106 μm;磨合運(yùn)行90 min 后,4—7 號(hào)瓦軸振在3 000 r/min 時(shí)的軸振分別降至31 μm、72 μm、64 μm,均大幅減小,且較穩(wěn)定。動(dòng)平衡前后機(jī)組振動(dòng)數(shù)據(jù)見表6。

        表6 動(dòng)平衡前后機(jī)組振動(dòng)數(shù)據(jù)

        機(jī)組負(fù)荷帶至1 050 MW,5號(hào)、6號(hào)瓦軸振均小于90 μm,5號(hào)、6號(hào)瓦徑向瓦振小于4.5 mm/s,5號(hào)瓦軸向瓦振在6~8 mm/s內(nèi)波動(dòng),機(jī)組可安全穩(wěn)定運(yùn)行。不同工況下的軸振數(shù)據(jù)見表7。此后的運(yùn)行中,機(jī)組振動(dòng)穩(wěn)定,順利完成RB(快速減負(fù)荷)試驗(yàn)、甩負(fù)荷試驗(yàn),順利通過168 h 試運(yùn)行,一直安全穩(wěn)定運(yùn)行至2020 年10 月底的檢查性大修,期間振動(dòng)較穩(wěn)定。

        表7 不同工況下的軸振

        5 機(jī)組軸系穩(wěn)定性提升措施

        5.1 2號(hào)機(jī)組軸系穩(wěn)定性提升措施

        在該發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組調(diào)試前,為預(yù)防出現(xiàn)軸系振動(dòng)不穩(wěn)定故障。對(duì)LPA、LPB 進(jìn)行了基于碰缸試驗(yàn)的動(dòng)靜間隙優(yōu)化,調(diào)整了發(fā)電機(jī)定子底部載荷,并對(duì)6號(hào)瓦的安裝進(jìn)行了調(diào)整。在2020年7—9 月的調(diào)試中,機(jī)組在不同工況下的軸振均小于60 μm,5 號(hào)瓦軸向瓦振小于5 mm/s,均為優(yōu)良,而且振動(dòng)穩(wěn)定。

        5.2 1 號(hào)機(jī)組碰磨的驗(yàn)證及軸系穩(wěn)定性提升措施

        在2020 年12 月的檢查性大修中發(fā)現(xiàn),1 號(hào)機(jī)組低壓缸部分汽封存在碰磨痕跡,其中LPB 電端第5、第6級(jí)隔板汽封齒磨損量分別為1.4~1.6 mm和0.6~0.9 mm,磨損很嚴(yán)重。LPA未現(xiàn)嚴(yán)重的碰磨痕跡,也驗(yàn)證了LPB確實(shí)出現(xiàn)了嚴(yán)重動(dòng)靜碰磨。

        在1號(hào)機(jī)組調(diào)試中,通過1次動(dòng)平衡有效減小了LPB 轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的軸系振動(dòng),驗(yàn)證了低壓轉(zhuǎn)子上確實(shí)存在不平衡量,也降低了動(dòng)靜碰磨的概率及嚴(yán)重程度。另外,基于不揭缸條件下的碰缸試驗(yàn),可快速準(zhǔn)確地調(diào)整落地式單支撐汽輪機(jī)動(dòng)靜間隙,是預(yù)防動(dòng)靜碰磨的一項(xiàng)關(guān)鍵措施。

        6 結(jié)語

        通過對(duì)某廠2臺(tái)1 050 MW機(jī)組振動(dòng)故障的治理及預(yù)防,使機(jī)組的安全可靠性大幅提高。結(jié)論如下:

        1)動(dòng)靜間隙調(diào)整與現(xiàn)場動(dòng)平衡相結(jié)合,是治理轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨的有效方法。通過軸系動(dòng)平衡減振,降低動(dòng)靜碰磨的概率與程度;碰缸試驗(yàn)可在不揭缸條件下,精準(zhǔn)調(diào)整落地式單支撐汽輪機(jī)動(dòng)靜間隙,可有效預(yù)防動(dòng)靜碰磨的發(fā)生,提升機(jī)組軸系穩(wěn)定性。

        2)基于載荷分布試驗(yàn)的定子底部載荷均勻性調(diào)整,可提高發(fā)電機(jī)定子、軸瓦的連接剛度,作為1 050 MW大型發(fā)電機(jī)定子安裝、檢修的關(guān)鍵工藝,可有效預(yù)防發(fā)電機(jī)不穩(wěn)定振動(dòng)故障。

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