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        渤海某油田中心平臺(tái)生產(chǎn)流程硫化氫治理與效果評(píng)價(jià)

        2022-04-26 03:16:30王瀟代齊加殷川
        天津化工 2022年2期
        關(guān)鍵詞:硫化氫殺菌劑抑制劑

        王瀟,代齊加,殷川

        (中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)

        渤海某油田中心平臺(tái)是油田群中心樞紐,接收上游B/C/D/E 四個(gè)平臺(tái)產(chǎn)出物流并進(jìn)一步處理。 上游來液經(jīng)段塞流、兩臺(tái)并聯(lián)的一級(jí)分離器、二級(jí)分離器等進(jìn)行油、氣、水三相分離,原油經(jīng)脫水處理合格后外輸至陸地終端,分離出的生產(chǎn)水經(jīng)斜板、氣浮、核桃殼濾器和雙介質(zhì)濾器處理達(dá)標(biāo)后回注地層,脫出的氣體經(jīng)燃?xì)庀礈炱骱腿細(xì)饩彌_罐處理后供給透平發(fā)電。 原油、燃?xì)夂蜕a(chǎn)水三大系統(tǒng)如圖1 所示。 在對(duì)平臺(tái)生產(chǎn)各級(jí)流程進(jìn)行硫化氫檢測(cè)中,發(fā)現(xiàn)均有不同濃度的硫化氫存在,部分含量高達(dá)200ppm 以上,高濃度的硫化氫會(huì)造成設(shè)備管線腐蝕,影響人員健康,嚴(yán)重制約油田安全生產(chǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展,因此流程硫化氫治理成為亟待解決的課題[1]。

        圖1 某油田中心平臺(tái)生產(chǎn)流程示意圖

        1 硫化氫成因分析

        油田開發(fā)生產(chǎn)過程中所含的硫化氫成因大致可分為三類: 第一類是有機(jī)質(zhì)熱裂解(TDS),即油藏中不穩(wěn)定的含硫化合物在過熱地層中(120~160℃)發(fā)生熱裂解生成水、碳?xì)堅(jiān)傲蚧瘹洌坏诙悶榱蛩猁}熱化學(xué)還原(TSR),主要由地層中含有的硫酸鹽巖, 在高溫條件下與烴類或有機(jī)質(zhì)發(fā)生化學(xué)還原反應(yīng)生成硫化氫, 該類成因生成的硫化氫含量較高; 第三類為微生物成因,主要是硫酸鹽還原菌(SRB)的代謝產(chǎn)物,硫酸鹽及油田水中的SO42-在厭氧條件下, 通過油田生產(chǎn)設(shè)施或地層中滋生的SRB 生物活動(dòng)還原作用生成[2]。

        通過對(duì)油田油藏儲(chǔ)層物性、 地層溫度條件、SRB 培養(yǎng)試驗(yàn)及平臺(tái)自身流程處理工藝特點(diǎn)等角度綜合分析,最終得出平臺(tái)同時(shí)存在原生硫化氫及次生硫化氫,即油田伴生氣中自帶的和SRB微生物活動(dòng)所致。 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,油田開展硫化氫綜合治理,實(shí)現(xiàn)各級(jí)處理流程的硫化氫含量≤20ppm 這一目標(biāo)。

        2 治理方案

        鑒于平臺(tái)兩種硫化氫不同來源,采取多種治理措施。 通過對(duì)流程加藥點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化改造,達(dá)到及時(shí)加注處理、有效反應(yīng)消除的目的;針對(duì)次生硫化氫,主要措施為通過加注殺菌劑,殺滅油田設(shè)施中的SRB,從而有效控制其代謝產(chǎn)物硫化氫產(chǎn)生;針對(duì)原生硫化氫,主要措施為通過加入硫化氫抑制劑,與硫化氫發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將有害的硫化氫轉(zhuǎn)化為無害的含硫化合物[3]。

        2.1 優(yōu)化改造藥劑注入點(diǎn)

        油田投產(chǎn)時(shí)原設(shè)計(jì)的殺菌劑注入點(diǎn)在注水緩沖罐入口,位于整個(gè)生產(chǎn)流程的終點(diǎn),生產(chǎn)水經(jīng)過注水緩沖罐后直接進(jìn)入各注水井,反應(yīng)時(shí)間短,殺菌效果較差,且對(duì)上游流程無法進(jìn)行有效殺菌,SRB 超標(biāo)嚴(yán)重。 經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)研究,將殺菌劑注入點(diǎn)由注水緩沖罐調(diào)整至段塞流捕集器(見圖2), 殺菌劑的注入由流程終點(diǎn)優(yōu)化改造至起點(diǎn),從而充分保證其反應(yīng)時(shí)間, 有利于殺菌效果,對(duì)流程的保護(hù)效果更優(yōu)。 通過改造前后對(duì)SRB 的多次培養(yǎng)試驗(yàn)結(jié)果來看,能夠在一定程度上有效殺死細(xì)菌,降低SRB 滋生[4]。

        圖2 藥劑注入點(diǎn)優(yōu)化改造示意圖

        2.2 優(yōu)選殺菌劑

        目前,使用化學(xué)藥劑仍然是控制生產(chǎn)流程中SRB 的主要方法。 經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室評(píng)估,判斷油田現(xiàn)在使用的殺菌劑BHS-37 已不適合當(dāng)前工況,SRB 對(duì)殺菌劑產(chǎn)生抗藥性。 通過對(duì)藥劑進(jìn)行重新篩選比對(duì),THPS 新型殺菌劑較目前使用的BHS-37 有更好的效果, 該殺菌劑具有極強(qiáng)穿透性,可迅速作用于通用殺菌劑難以波及的微細(xì)空隙區(qū)域,殺滅其中滋生的SRB,從而抑制細(xì)菌代謝產(chǎn)物硫化氫產(chǎn)生。 藥劑換型后,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,在段塞流補(bǔ)集器前端加注強(qiáng)滲透性殺菌劑,首先進(jìn)行高質(zhì)量分?jǐn)?shù)沖擊加注,沖擊時(shí)長2h,加注質(zhì)量分?jǐn)?shù)150ppm(以一級(jí)分離器最大處理液量計(jì));再調(diào)節(jié)新型殺菌劑加注量至日常加注水平, 連續(xù)加注,加注質(zhì)量分?jǐn)?shù)30ppm。圖3 所示為殺菌劑換型前后,幾個(gè)流程監(jiān)測(cè)點(diǎn)的SRB 含量對(duì)比,新型殺菌劑加注后, 平臺(tái)流程SRB 迅速降低, 流程中SRB 被徹底殺滅,可控制生產(chǎn)流程SRB 維持在0個(gè)/mL。 同時(shí)對(duì)不同殺菌劑加注質(zhì)量分?jǐn)?shù)下的流程硫化氫含量進(jìn)行檢測(cè)[5](見圖4 和圖5)。

        圖3 殺菌劑換型前后流程SRB 治理效果圖

        圖4 原油及燃?xì)饬鞒塘蚧瘹渲卫硇Ч?/p>

        圖5 生產(chǎn)水處理流程硫化氫治理效果

        結(jié)合圖4 和圖5 可以看出:原殺菌劑BHS-37采取提高加注質(zhì)量分?jǐn)?shù),僅二級(jí)分離器覆蓋氣硫化氫略有下降,平臺(tái)整體硫化氫含量未見明顯效果,結(jié)合SRB 數(shù)據(jù)可知,現(xiàn)場(chǎng)原有殺菌劑對(duì)SRB殺滅效果甚微, 無法有效抑制次生硫化氫產(chǎn)生。而新型殺菌劑THPS 加注后, 平臺(tái)流程硫化氫迅速降低,其中二級(jí)、斜板、氣浮的硫化氫降幅顯著,最高降幅接近200ppm。 至第7 日后生產(chǎn)流程各級(jí)硫化氫基本平穩(wěn),不再下降,結(jié)合SRB 數(shù)據(jù)可知,此時(shí)生產(chǎn)流程中SRB 被徹底殺滅,基本杜絕了次生硫化氫產(chǎn)生。

        平臺(tái)次生硫化氫治理完成后,流程中剩余硫化氫即為原生硫化氫,機(jī)理為隨著流程逐漸向后端進(jìn)行,壓力逐漸降低(段塞流操作壓力850kPa,氣浮操作壓力100kPa), 溶解于液相中硫化氫析出,釋放至設(shè)備覆蓋氣,因設(shè)備覆蓋氣流通緩慢,液相流通相對(duì)較快,液相中溶解的硫化氫不斷釋放至氣相,最終導(dǎo)致硫化氫積聚。

        新型殺菌劑THPS 效果顯著優(yōu)于現(xiàn)場(chǎng)原有殺菌劑BHS-37,在加注濃度30ppm 條件下,殺菌率100%,可有效去除流程中SRB,抑制次生硫化氫產(chǎn)生,但流程中仍存在原生硫化氫且含量仍然偏高,僅采取此項(xiàng)措施,未能使硫化氫含量達(dá)標(biāo)。

        2.3 加注硫化氫抑制劑

        針對(duì)原生硫化氫,在殺菌劑加注的同時(shí),在段塞流補(bǔ)集器前端加注硫化氫抑制劑, 通過硫化氫抑制劑將硫化氫轉(zhuǎn)化為無害產(chǎn)物, 祛除平臺(tái)殘留的原生硫化氫,使平臺(tái)硫化氫含量控制在預(yù)期目標(biāo)范圍內(nèi)。

        本著節(jié)能降耗的原則同時(shí)又能最大程度實(shí)現(xiàn)平臺(tái)流程硫化氫治理,采取新型殺菌劑、硫化氫抑制劑交替加注的方式進(jìn)行加注。 為保障流程平穩(wěn),逐漸將硫化氫抑制劑加注量調(diào)整至500L/d(4h 內(nèi)完成),硫化氫抑制劑每天連續(xù)加注20h 后更換新型殺菌劑加注,加注質(zhì)量分?jǐn)?shù)30ppm,連續(xù)加注4h, 同時(shí)摸索出硫化氫抑制劑最佳加注量,相關(guān)監(jiān)測(cè)點(diǎn)結(jié)果見圖6。

        圖6 平臺(tái)硫化氫抑制劑應(yīng)用效果

        從圖6 可以看出:硫化氫抑制劑間歇加注后,平臺(tái)全流程硫化氫含量均迅速下降, 降幅顯著,在加注量500L/d 條件下,可使平臺(tái)流程硫化氫含量控制在20ppm 以內(nèi),多數(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)甚至小于10ppm。 在硫化氫抑制劑加注量300L/d 條件下,較500L/d 加注條件流程下硫化氫含量有上升趨勢(shì),為使治理效果達(dá)到預(yù)期,采取硫化氫抑制劑加注量為500L/d。

        3 結(jié)論

        1)優(yōu)化改造藥劑加注點(diǎn),解決了殺菌劑注入不及時(shí)、針對(duì)性不強(qiáng)、化學(xué)作用時(shí)間短的問題,能夠有效降低SRB 數(shù)量。

        2)新型殺菌劑THPS 效果顯著優(yōu)于原有殺菌劑BHS-37,可有效殺滅流程中SRB,抑制次生硫化氫產(chǎn)生,藥劑加注后,生產(chǎn)流程SRB 被徹底殺滅。

        3)本著節(jié)能降耗的原則,最終采取新型殺菌劑THPS 每日加注4h,加注質(zhì)量分?jǐn)?shù)30ppm,配合硫化氫抑制劑每日加注20h,加注500L/d,平臺(tái)流程硫化氫可控制在20ppm 以內(nèi),多數(shù)檢測(cè)點(diǎn)硫化氫在10ppm 以內(nèi),治理效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

        4)該油田流程硫化氫治理的成功實(shí)踐,保障了設(shè)備和人員安全, 有效改善了安全生產(chǎn)環(huán)境,同時(shí)相關(guān)措施方法為其他油田開展硫化氫綜合治理提供了有益的參考。

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