蔣孝勇
(山東能源臨礦集團(tuán),山東 臨沂 276000)
王樓煤礦選煤廠是礦井型煉焦煤選煤廠,選煤廠設(shè)計(jì)洗選能力0.9 Mt/a。原選煤工藝采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介分選工藝,粗煤泥采用TBS分選機(jī)分選,細(xì)煤泥采用FCMC5500旋流微泡浮選柱進(jìn)行一次浮選,浮選精煤摻配主洗重選精煤。入洗原煤煤種是優(yōu)質(zhì)氣煤,粘結(jié)指數(shù)高,可作為優(yōu)質(zhì)煉焦配煤,選煤廠洗選煉焦精煤產(chǎn)品指標(biāo)為灰分<9.00%,全水<9.00%。
王樓煤礦礦井原煤可選性為極難選煤,為了增加綜合精煤產(chǎn)率,升井原煤經(jīng)破碎解離后入洗,增加了次生煤泥量,原煤中矸石易泥化,造成浮選煤泥中高灰細(xì)泥多,易對(duì)浮選精煤造成污染。選煤廠入浮煤泥量約占原煤總量的16%,入浮煤泥熱值在14.50 MJ/kg左右,入浮煤泥灰分為36%左右,小時(shí)煤泥入浮量約70 t/h,入浮煤泥水濃度在70 g/L左右。原煤泥浮選工藝采用FCMC5500浮選柱進(jìn)行一次浮選,浮選精礦經(jīng)過(guò)沉降離心機(jī)脫水后摻配重選精煤。在維持浮選柱浮精泡沫床層穩(wěn)定生產(chǎn)前提下,浮選柱精礦泡沫能達(dá)到的最低灰分在12%左右,再進(jìn)一步提高浮選精礦產(chǎn)量,浮選精煤產(chǎn)率提高到入浮煤泥量的50%,浮選精煤中會(huì)夾帶大量高灰細(xì)泥,導(dǎo)致浮選精煤灰分升高到14%左右,遠(yuǎn)超出9%的綜合精煤灰分要求,摻配到主洗重選精煤后致使重選精煤背灰現(xiàn)象嚴(yán)重,若生產(chǎn)時(shí)段摻配不勻,容易造成質(zhì)量事故,煤泥一次浮選工藝越來(lái)越難以滿(mǎn)足選煤廠生產(chǎn)需要。
粒度組成是影響煤泥可浮性的主要因素之一[1],采用0.074 mm標(biāo)準(zhǔn)套篩進(jìn)行了粒度分析,結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 原浮選系統(tǒng)浮選精煤粒度分析
從表1可以看出:精煤泥粒度較細(xì),-0.074 mm粒級(jí)占70%以上,低灰精煤主要分布在+0.074 mm粒級(jí),+0.074 mm粒級(jí)的產(chǎn)率在30%左右,灰分僅為7.59%。可以看出高灰細(xì)泥夾帶嚴(yán)重,是精煤灰分難以降至9%以下的主要原因[2]。
從這一粒度組成情況可以考慮兩點(diǎn):
(1)0.074 mm分級(jí),變寬粒級(jí)浮選入料為窄粒級(jí),根據(jù)粗、細(xì)煤泥表現(xiàn)出的不同可浮性和過(guò)濾特性,充分發(fā)揮各自在不同粒度范圍內(nèi)的分選與脫水優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)粗、細(xì)煤泥高精度分選和高效脫水[3];
(2)對(duì)此浮選精煤再進(jìn)行一次精選作業(yè),減少高灰細(xì)泥的機(jī)械夾帶污染,保證精、尾煤質(zhì)量[4-5]。
在浮選條件尋優(yōu)的基礎(chǔ)上,參照《選煤實(shí)驗(yàn)室分步釋放浮選試驗(yàn)方法》(MT/T144-1997)規(guī)定進(jìn)行分步釋放浮選試驗(yàn)。藥劑制度為:柴油量1 kg/t,仲辛醇為100 g/t,充氣0.25 m3/(m2·min),轉(zhuǎn)速1800 r/min,濃度為80 g/L。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 煤泥分步釋放試驗(yàn)結(jié)果
由圖1可知,粗選浮選精煤再經(jīng)過(guò)一次精選即可獲得占本級(jí)產(chǎn)率72.72%、灰分7.68%的精煤。從分布釋放浮選試驗(yàn)可以看出若將現(xiàn)有浮選工藝改為“一粗一精”的精選浮選工藝,可以得到浮選精煤產(chǎn)率在36.36%左右,灰分為7.76%的精煤指標(biāo),且具有技術(shù)可行性。
圖1 浮選分布釋放曲線
分級(jí)浮選工藝相對(duì)于“一粗一精”精選浮選工藝,不但工藝流程相對(duì)復(fù)雜,王樓選煤廠現(xiàn)場(chǎng)管道的改造和設(shè)備的布置難度較大,當(dāng)前也未研發(fā)出分級(jí)設(shè)備能實(shí)現(xiàn)煤泥0.074 mm的有效分級(jí)。強(qiáng)行分級(jí),粗顆粒物料因表面粘附高灰細(xì)泥致使其灰分超標(biāo),易造成浮選指標(biāo)的波動(dòng),不能實(shí)現(xiàn)降低浮選精煤灰分的目標(biāo)。根據(jù)工業(yè)生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)室浮選試驗(yàn)分析結(jié)果,為降低浮選背灰現(xiàn)象,綜合考慮系統(tǒng)投資和工藝效果后,在對(duì)原浮選系統(tǒng)改造最小化的基礎(chǔ)上增加精選浮選工藝[6]。
考慮王樓煤礦選煤廠現(xiàn)場(chǎng)改造可利用空間緊湊等因素,精選浮選設(shè)備選擇機(jī)械攪拌式浮選機(jī)1臺(tái)(型號(hào):XJM-S8-4,處理能力:19~32 t/h,充氣量:1 m3/m2·min)。原FCMC5500旋流微泡浮選柱作為粗選浮選的主要設(shè)備,對(duì)煤泥進(jìn)行粗選浮選。粗選浮選精礦進(jìn)入機(jī)械攪拌式浮選機(jī)進(jìn)行精選浮選,精選浮選精煤脫水后作為最終精煤產(chǎn)品摻配重選精煤,精選系統(tǒng)的尾煤與粗選尾煤一塊進(jìn)入尾煤壓濾系統(tǒng)。浮選工藝流程簡(jiǎn)圖如圖2。
圖2 王樓選煤廠煤泥水浮選工藝改造流程
二次精選浮選工藝升級(jí)改造運(yùn)行后,浮選精煤灰分及產(chǎn)率結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 二次精選浮選系統(tǒng)浮選產(chǎn)品表
由表3可以看出,王樓選煤廠二次精選浮選系統(tǒng)升級(jí)改造后,通過(guò)調(diào)整粗選和精選浮選段的運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)改造目的,浮選精礦灰分降低到<9%。改造完成后,浮選精煤產(chǎn)率約占入洗原煤的4.5%,主洗重選精煤不再“背灰”,綜合精煤產(chǎn)率提高了1.5%,運(yùn)行至今累計(jì)增創(chuàng)效益200多萬(wàn)元。
王樓煤礦選煤廠煤泥浮選系統(tǒng)升級(jí)改造為“一粗一精”二次精選浮選工藝系統(tǒng)后,解決了浮選精煤灰分偏高,摻配主洗重選精煤造成重選精煤“背灰”問(wèn)題,提高了綜合精煤回收率,增加了選煤廠綜合效益。浮選工藝的完善不僅要考慮提高浮選精煤的產(chǎn)率,也要考慮全廠各精煤組分(主洗重選、粗精煤泥等)的綜合產(chǎn)率,最終實(shí)現(xiàn)選煤廠精煤整體產(chǎn)率最大化和創(chuàng)效能力最佳。