張啟元
(山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司,山西 沁水 048000)
玉溪煤礦位于山西省晉城市沁水縣胡底鄉(xiāng)玉溪村,3#煤層位于山西組下部,埋深約500~600 m,厚度5.12~7.20 m,平均5.85 m。該煤層厚度大且穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,全區(qū)可采,為穩(wěn)定型可采煤層。直接頂為砂質(zhì)泥巖,厚度平均為4.66 m,單軸抗壓強度為35.9~65.8 MPa;基本頂為細(xì)-中粒砂巖,厚度平均為3.93 m,單軸抗壓強度為79.9~91.2 MPa;底板為砂質(zhì)泥巖,厚度平均為9.2 m,單軸抗壓強度平均為36.7 MPa。3#煤層頂?shù)装鍘r性及厚度見表1。
表1 玉溪煤礦3#煤層頂?shù)装鍘r性
井底車場巷道布置在距3#煤層約20 m的底板巖層中,巷道主要采用錨網(wǎng)噴支護(hù)。由于巷道圍巖比較軟弱,井底車場系列巷道(+320 m水平井底車場中清理撒煤巷道,進(jìn)風(fēng)井東部車場巷道,架空乘人器巷道,無軌膠輪車庫,馬頭門)未加固的巷道底板出現(xiàn)不同程度的底鼓現(xiàn)象,底板變形嚴(yán)重處底鼓量達(dá)到600 mm,影響了巷道的安全使用。井底車場系列巷道布置如圖1。
圖1 井底車場系列巷道
根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)、地質(zhì)條件調(diào)查和圍巖結(jié)構(gòu)詳查分析,井底車場巷道的支護(hù)強度偏弱,導(dǎo)致巷道產(chǎn)生變形破壞。巷道圍巖壓力大、結(jié)構(gòu)破碎松軟以及大量工程實踐表明,單一的加固方法不能有效控制此類破碎圍巖的長期蠕變及進(jìn)一步破壞,對此類巷道加固工程應(yīng)在恢復(fù)圍巖內(nèi)部結(jié)構(gòu)完整性基礎(chǔ)上,加強對巷道圍巖的主動支護(hù)[1-2]。參考原有支護(hù)強度,結(jié)合大量的工程實踐,在確保工程質(zhì)量并盡量減小工程量的前提下,確定采用高壓注漿配合強力錨索支護(hù)[3-5]的綜合加固方案對玉溪煤礦井底車場系列巷道進(jìn)行加固。對于已進(jìn)行幫頂加固的巷道,幫頂圍巖加固完畢,巷道要先進(jìn)行起底,要求起底后巷道高度大于設(shè)計高度300 mm,巷道起底后再進(jìn)行底板注漿加固。對于未進(jìn)行巷道幫頂加固的巷道,巷道要先進(jìn)行起底至大于設(shè)計高度300 mm,然后對底板進(jìn)行加固,底板加固完成后,再對巷道幫拱進(jìn)行加固。
加固方案如圖2所示。巷道底板布置Ф22 mm×7300 mm預(yù) 應(yīng) 力 注 漿 錨 索,間 排 距 為2000 mm×2000 mm,靠近兩幫的底板錨索外扎10°~15°。為提升錨索的整體支護(hù)效果,在張拉前鋪設(shè)Ф6.5 mm鋼筋網(wǎng)。注漿材料選用水泥漿,添加劑選用XPM添加劑,用量為水泥重量的8%~10%,水灰比根據(jù)現(xiàn)場注漿情況在0.6:1~1:1范圍內(nèi)靈活調(diào)整。為保證注漿效果,共分兩次注漿。第一次注漿,錨固錨索底端,注漿壓力為0即可;在錨索張拉前進(jìn)行第二次注漿,注漿壓力保持在2~3 MPa范圍內(nèi)。
圖2 井底車場系列巷道加固方案(mm)
加固施工工藝如下:
布孔→架設(shè)鉆機并清理底板浮渣→打孔→送水排渣→鉆孔完畢后退出鉆桿、鉆頭→插入底板錨索至孔底→插入塑料注漿管、填入石粉→第一次灌漿7 L→抽出塑料注漿管,插入鋁塑管→7 d后封孔、鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)→安裝托盤、球墊及鎖具→張拉預(yù)緊→隔一天注漿至終壓。
第一次注漿:向孔內(nèi)插入4分白塑料管至孔底,填入粒徑5 mm以下石粉少許。由管內(nèi)灌注水泥漿7 L,抽出塑料管。然后,孔口插入長度4000 mm或5000 mm的注漿管(鋁塑管A-1216),外露長度300 mm,水泥封堵孔口深度200~300 mm。
第二次注漿:第一次注漿7 d后進(jìn)行第二次注漿,注漿壓力2~3 MPa。
根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)條件和巷道圍巖變形嚴(yán)重程度調(diào)查,初步確定井底車場巷道需加固的范圍為:井底車場清理撒煤巷道加固長度76 m,架車乘人器巷道加固長度43.4 m,無軌膠輪車庫加固長度75 m,進(jìn)風(fēng)井東部車場巷道加固長度179 m,馬頭門巷道加固長度30 m。
將前述加固方案在上述井底車場系列巷道進(jìn)行工業(yè)性試驗。為驗證方案加固效果,對加固后巷道圍巖變形量及錨索受力進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測。分別在清理撒煤巷道、架車乘人器巷道、無軌膠輪車庫、進(jìn)風(fēng)井東部車場巷道及馬頭門巷道加固范圍內(nèi)布置各一個綜合監(jiān)測站,分別記為1#測站、2#測站、3#測站、4#測站及5#測站,每個測站均對巷道頂板下沉量、底鼓量、兩幫移近量及錨索受力變化情況進(jìn)行監(jiān)測。現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果如圖3。
圖3 現(xiàn)場監(jiān)測曲線
如圖3所示,5個綜合測站巷道頂板下沉量、底鼓量、兩幫移近量及錨索受力變化趨勢基本相近,監(jiān)測曲線均呈現(xiàn)先增大,后增大幅度逐漸降低,最終趨于穩(wěn)定的變化趨勢。在一個月范圍內(nèi),巷道圍巖變形量及錨索受力增大明顯,一個月以后巷道圍巖變形量及錨索受力增長幅度逐漸降低,兩個月以后巷道圍巖變形量及錨索受力基本趨于穩(wěn)定。其中,布置于清理撒煤巷道的1#測站,巷道頂板下沉量最大值為128 mm,底鼓量最大值為225 mm,兩幫移近量最大值為183 mm,錨索受力最大值為262 kN;布置于架車乘人器巷道的2#測站,巷道頂板下沉量最大值為132 mm,底鼓量最大值為230 mm,兩幫移近量最大值為180 mm,錨索受力最大值為243 kN;布置于無軌膠輪車庫的3#測站,巷道頂板下沉量最大值為122 mm,底鼓量最大值為218 mm,兩幫移近量最大值為191 mm,錨索受力最大值為252 kN;布置于進(jìn)風(fēng)井東部車場巷道的4#測站,巷道頂板下沉量最大值為135 mm,底鼓量最大值為235 mm,兩幫移近量最大值為202 mm,錨索受力最大值為278 kN;布置于馬頭門巷道的5#測站,巷道頂板下沉量最大值為118 mm,底鼓量最大值為215 mm,兩幫移近量最大值為182 mm,錨索受力最大值為238 kN。5個監(jiān)測站監(jiān)測所得巷道頂板下沉量最大值為135 mm,平均值為127 mm;底鼓量最大值為235 mm,平均值為224.6 mm;兩幫移近量最大值為202 mm,平均值為187.6 mm;錨索受力最大值為278 kN,平均值為254.6 kN。整體來看,支護(hù)效果良好,巷道圍巖變形量不大,錨索工作狀態(tài)良好,無失穩(wěn)破壞風(fēng)險。
針對玉溪煤礦井底車場系列巷道圍巖工程力學(xué)性質(zhì)差、變形量大的問題,采用理論分析、工程類比等方法,確定采用高壓注漿配合強力錨索支護(hù)的綜合加固方案進(jìn)行巷道加固?,F(xiàn)場試驗結(jié)果顯示,加固后巷道頂板下沉量最大值為135 mm,平均值為127 mm;底鼓量最大值為235 mm,平均值為224.6 mm;兩幫移近量最大值為202 mm,平均值為187.6 mm;錨索受力最大值為278 kN,平均值為254.6 kN。巷道圍巖整體變形量不大,錨索工作狀態(tài)良好,無失穩(wěn)破壞風(fēng)險,可以滿足安全生產(chǎn)需求。