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        大泵曲軸的旋風(fēng)銑削加工方法及工藝

        2022-04-21 01:48:26董興望佘龍龍李朝朝棘廣洲曾范銘
        關(guān)鍵詞:拖板絲桿車床

        董興望 佘龍龍 李朝朝 棘廣洲 曾范銘

        (中石化四機石油機械有限公司,荊州 434020)

        壓裂車大泵曲軸車削加工一直是生產(chǎn)的瓶頸,導(dǎo)致大泵產(chǎn)能受到曲軸產(chǎn)能的極大制約[1]。由于曲軸是重載,加工余量較大,在高速切削時沖擊力特別大,排屑不理想,切削溫度高,振動大,且曲軸的剛性差,易引起振動,宜用于低速車削,車削效率低,加工進度慢,導(dǎo)致生產(chǎn)滯后,不適用于大批量生產(chǎn)[2]。在車床上車削曲軸時,曲軸本身偏心。當(dāng)車削轉(zhuǎn)到一定角度時會發(fā)生重心下垂,主軸需要安裝曲軸曲拐車削偏心工裝。工裝和曲軸的質(zhì)量較大,迫使主軸轉(zhuǎn)速不能太快。曲軸車成重量偏心后,轉(zhuǎn)動慣量急劇增大,給車削帶來一定的困難[3]。常規(guī)方法是在曲軸上設(shè)置配重塊,目的是保證加工重心一致[4-5],但車削效率極低,不利于提高生產(chǎn)效率,如圖1 所示。

        本文從車床安裝旋風(fēng)切刀切削T 形絲桿工件中受到啟發(fā),開展對大泵曲軸加工的工藝改進,通過在CW61100 車床中拖板上加裝旋風(fēng)切削裝置,使得主軸低速轉(zhuǎn)動,旋風(fēng)切刀高速切削,利用銑削代替車削,以期在保證加工精度的前提下提高車床的切削效率,從而解決大泵曲軸等重要零件在生產(chǎn)實際中的關(guān)鍵難點,達(dá)到降低加工成本和提高生產(chǎn)效益的目的。

        1 曲軸在CW61100 車床上旋風(fēng)切削加工工藝分析

        1.1 旋風(fēng)切削裝置組裝在CW61100 車床上的可行性分析

        CW61100 車床主要由床身、刀架、主軸、主電機、三爪卡盤以及照明系統(tǒng)等組成[6],外形如圖2 所示。

        由圖2 可知,CW61100 車床在取掉小刀架后,可以直接組裝旋風(fēng)切削刀具,使刀盤的旋轉(zhuǎn)中心與主軸旋轉(zhuǎn)中心等高。旋風(fēng)切削刀具底平面與中拖板上平面大面積貼合,增加旋風(fēng)刀具的剛性連接,為旋風(fēng)切刀強力切削創(chuàng)造條件。旋風(fēng)切削橫向進刀由CW61100 車床橫向移動中拖板絲桿決定,軸向進刀由CW61100 車床縱向移動齒輪和齒條決定,如圖3所示。

        因此,車床的慢速旋轉(zhuǎn)運動和旋風(fēng)切刀的高速運動完成對曲軸曲拐的外圓切削,車床大拖板的軸向移動和中拖板的徑向移動完成曲軸的切削定位。針對現(xiàn)有技術(shù)的改進,該方法設(shè)備剛性好,適合斷續(xù)切削,銑削振動小,生產(chǎn)效率高,銑削刀盤安裝方便,加工精度高。

        1.2 旋風(fēng)切削曲軸工藝上的可行性分析

        旋風(fēng)切削轉(zhuǎn)速較高,轉(zhuǎn)速為1 450 r·min-1,主軸低速旋轉(zhuǎn)。在徑向進刀深度相同的條件下,假定車床軸向移動100 mm·min-1,那么旋風(fēng)切削每轉(zhuǎn)切削0.069 mm。 又假定車床軸向移動100 mm·min-1,車床主軸轉(zhuǎn)速100 r·min-1,車床切削每轉(zhuǎn)切削1 mm。如果旋風(fēng)切削每轉(zhuǎn)切削0.5 mm,那么每分鐘的切削效能是車床切削的7.25 倍??梢姡L(fēng)切削效率高。如果設(shè)定車床的主軸轉(zhuǎn)速小于100 r·min-1,則旋風(fēng)切削的效率還要高。另外,旋風(fēng)切削每把刀具的刀片每次切削的量不大,對刀片的剛性要求不高。刀片后角小一些,對銑削曲軸粗糙度有較大的好處。但是,由于旋風(fēng)切削為高速切削,對刀具產(chǎn)生瞬間的沖擊力并產(chǎn)生較多的熱量,這就要求刀片硬度較高,抗沖擊性要好,耐熱性能要好,同時冷卻裝置冷卻性能要好。一般冷卻液為噴射方式最佳。另外,旋風(fēng)切削為銑削,因此相對車床鐵屑的排屑性要好得多[7]。

        2 旋風(fēng)切削裝置的制作

        旋風(fēng)切削裝置主要由刀盤、主軸、傳動齒輪、聯(lián)軸節(jié)以及交流電機等組成[8],制作示意圖如圖4 所示。刀盤主要用于裝夾刀具,刀盤后錐柄貼合于主軸7 ∶24 錐孔內(nèi),用拉桿緊拉,防止刀盤高速運轉(zhuǎn)時脫落。刀盤上有兩個凹槽與主軸上兩個凸塊配合,與錐面一起,起傳遞扭矩的作用。主軸主要用于組裝和固定刀盤、傳遞電機扭矩等。

        3 曲軸在CW61100 車床上旋風(fēng)切削加工的效果驗證

        3.1 效果驗證

        使用曲軸曲拐車削偏心工裝裝夾曲軸毛坯在CW61100 車床上,移動旋風(fēng)刀具至曲軸曲拐的加工位置,移動中拖板絲桿逐漸進刀切削深度5 mm,變速主軸旋轉(zhuǎn)速度100 r·min-1,中拖板軸向每分鐘移動100 mm。打開冷卻泵,刀具冷卻噴頭高速噴出冷卻液,旋風(fēng)切削刀具高速切削,鐵屑和冷卻液到處飛濺。加工一段距離后停止機床運轉(zhuǎn),查看曲軸的銑削面,發(fā)現(xiàn)曲拐表面有明顯振紋,表面粗糙度離圖紙設(shè)計要求存在較大的差距。

        3.2 原因分析

        銑削曲軸另外一段曲拐處時,用手觸摸旋風(fēng)切削裝置,發(fā)現(xiàn)振動較大,旋風(fēng)切削裝置隨CW61100 車床中拖板前后移動而徑向振動,振動頻率與旋風(fēng)切刀刀片切削次數(shù)相同。總結(jié)原因主要包括兩個方面:一方面,CW61100 車床中拖板絲桿、絲母有間隙需要消除;另一方面,CW61100 車床中拖板在旋風(fēng)切削銑削時在大拖板滑動導(dǎo)軌上沒有鎖緊,導(dǎo)致中拖板在銑削時隨刀片更疊進刀時前后移動。

        3.3 制定對策

        查明原因,制定以下對策付諸實施。

        (1)更換CW61100 車床中拖板絲桿、絲母,增大絲桿外徑至Φ50 mm,增加絲桿剛性,改單絲母結(jié)構(gòu)為雙絲母可調(diào)間隙結(jié)構(gòu),盡可能消除絲桿、絲母間隙,防止中拖板絲母軸向竄動,影響旋風(fēng)銑刀銑削曲軸曲拐外圓的粗糙度。

        (2)如圖5 所示,CW61100 車床中拖板上增加鎖緊機構(gòu)。在中拖板燕尾處安裝鎖緊塊,緊固螺栓,頂緊鎖緊塊,中拖板斜面與大拖板導(dǎo)軌斜面緊緊貼死,使中拖板固定在大拖板導(dǎo)軌上,增加旋風(fēng)切削裝置底部的剛性,提高銑削曲軸曲拐外圓的粗糙度[9]。

        (3)在加工時要求給CW61100 車床加裝鐵屑、冷卻液防護罩,解決鐵屑飛濺出燙傷操作人員,避免冷卻液大面積噴灑,以防發(fā)生安全隱患、冷卻液污染環(huán)境等問題。

        4 整改后效果驗證

        該方法經(jīng)過多次生產(chǎn)實踐證明,每次組裝旋風(fēng)刀具進行切削試車,啟動主軸轉(zhuǎn)動,啟動旋風(fēng)切削電機,使其刀盤高速旋轉(zhuǎn)。順時針轉(zhuǎn)動中,拖板絲桿手柄徑向均勻進刀切削5 mm 后,順時針擰緊中拖板鎖緊螺栓。鎖緊中拖板后,掛軸向移動手柄進行曲軸曲拐軸向切削,切削過程中用手觸摸中拖板,中拖板處無任何震動現(xiàn)象,切削均勻。曲軸曲拐面切削加工完成后,檢測多個銑削表面的粗糙度,結(jié)果表明表面粗糙度完全符合圖紙要求。

        5 結(jié)語

        利用旋風(fēng)切刀對大泵曲軸曲拐外圓銑削加工,擴大了CW61100 車床的加工范圍。在CW61100 車床上,以銑削代替車削,極大提高了曲軸的加工效率,保證了加工精度和表面粗糙度,同時克服了車削過程中吃刀不均勻、容易打刀的缺陷,大大提高了大泵曲軸的加工效率,降低了刀具損耗,節(jié)約了成本。同時,旋風(fēng)切削曲軸可以擴展到在車床上銑削其他類似零件,為數(shù)控機床改造提供了一種新思路。

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