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        基于專家PID的電鍍行車速度控制系統(tǒng)

        2022-04-20 11:54:56陳文科張瑞康
        電鍍與精飾 2022年4期
        關(guān)鍵詞:控制算法電鍍行車

        陳文科,張瑞康,劉 強

        (1. 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子信息工程學(xué)院,湖南 長沙 410004;2. 中南大學(xué)機電工程學(xué)院,湖南 長沙 410083)

        在電鍍自動化生產(chǎn)線中,采用行車進(jìn)行電鍍產(chǎn)品的起吊及運轉(zhuǎn),其運行穩(wěn)定性和精確性直接影響電鍍生產(chǎn)效率[1]。電鍍行車多采用三相交流電機驅(qū)動,由于其在運行過程中啟停頻繁,且要求速度可調(diào),多采用變頻器調(diào)節(jié)行車運行速度。但在該類行車速度控制方案中,一般采用傳統(tǒng)PID 算法進(jìn)行控制,存在抗干擾能力不強、控制精度低等不足[2]。基于此,本文設(shè)計了一種基于專家PID 的電鍍行車速度控制系統(tǒng),通過光電編碼器檢測行車速度,采用西門子S7-200 Smart PLC 實施專家PID 算法,以確保行車運行速度符合工藝要求。

        1 控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

        電鍍生產(chǎn)過程中,待鍍工件通常放置在吊籃中,通過行車轉(zhuǎn)運至不同工位,完成不同工藝處理。如圖1所示,某電鍍生產(chǎn)線中,待鍍工件從上料工位放置在吊籃后,通過行車依次運送至前處理等多個工位。

        圖1 電鍍行車平面示意圖Fig.1 Schematic diagram of electroplate crane

        為準(zhǔn)確實現(xiàn)行車定位及穩(wěn)定運行,以PLC 為控制系統(tǒng)硬件核心,設(shè)計了如圖2 所示控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用RS485 總線+Profinet 總線的雙總線結(jié)構(gòu),通過RS485總線采集升降電機和平移電機運動位置及運行速度,通過Profinet總線實現(xiàn)升降電機和平移電機的變頻驅(qū)動控制,通過編寫PLC 程序,采用專家PID控制算法,實現(xiàn)行車速度的閉環(huán)控制。

        圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖Fig.2 Block diagram of control system

        2 行車速度專家PID控制算法

        針對傳統(tǒng)PID 算法對大滯后、多擾動且難以建立數(shù)學(xué)模型的電鍍行車自動化系統(tǒng)速度控制效果不佳,結(jié)合專家控制方法與PID控制策略,本文提出圖3所示的行車速度專家PID控制算法[3]。

        圖3 行車速度專家PID控制算法Fig.3 Driving speed expert PID control algorithm

        專家PID 由專家控制器和PID 控制器有機結(jié)合而成,專家控制器負(fù)責(zé)根據(jù)速度偏差e(t)和速度偏差變化率Δe(t),按照專家經(jīng)驗設(shè)計的專家控制規(guī)則優(yōu)化調(diào)整PID 參數(shù)Kp、Ki、Kd,以滿足系統(tǒng)的工藝要求。專家控制規(guī)則采用“IF-THEN”形式設(shè)計,具體如下:

        (1)IF|e(t)|≥max

        THENKp(k)=λ1*Kp(k-1)ANDKi=0 ANDKd(k)=λ2*Kd(k-1)

        該規(guī)則用以提高系統(tǒng)快速響應(yīng)性,且防止出現(xiàn)超調(diào)。

        (2)IF|e(t)|<min

        THENKp(k)=Kp(k-1)ANDKi=Ki(k-1)ANDKd(k)=Kd(k-1)

        該規(guī)則用以防止系統(tǒng)出現(xiàn)超調(diào)及振蕩。

        (3)IF min≤|e(t)|<max AND e(t)×Δe(t)=0

        THENKp(k)=λ3*Kp(k-1)ANDKi=λ4*Ki(k-1)ANDKd(k)=λ5*Kd(k-1)

        該規(guī)則用以降低系統(tǒng)響應(yīng)速度,減少超調(diào),防止振蕩。

        (4)IF min ≤|e(t)|<max AND e(t)×Δe(t)<0

        THENKp(k)=λ6*Kp(k-1)ANDKi=0 ANDKd(k)=λ7*Kd(k-1)

        該規(guī)則用以減少控制量,確保系統(tǒng)不出現(xiàn)超調(diào)。

        (5)IF min≤|e(t)|<max AND e(t)×Δe(t)>0

        THENKp(k)=λ8*Kp(k-1)ANDKi=λ9*Ki(k-1)ANDKd(k)=Kd(k-1)

        該規(guī)則用以減少控制量,且防止出現(xiàn)超調(diào)。

        其中 λ1-λ9 為加權(quán)系數(shù),λ1、λ8 的取值范圍為(0,1),其他參數(shù)取值范圍為(1,∞)。min、max 表示偏差極限值。

        3 控制系統(tǒng)實現(xiàn)

        3.1 硬件實現(xiàn)

        電鍍行車控制電路包括PLC、變頻器遠(yuǎn)程控制模塊和行車速度檢測模塊。PLC 與變頻器采用Profinet 總線通信,PLC 與行車速度檢測模塊采用RS485 總線通信?;趯LC 通信接口、IO 資源及性價比的考慮,選用PLC 為S7-200 smart 系列CPU SR40,其控制電路如圖4所示。

        圖4 PLC控制電路Fig.4 PLC control circuit

        圖5 為變頻器遠(yuǎn)程控制模塊。其中,Profinet 遠(yuǎn)程模擬量輸出模塊由華泰Profinet適配器FR8210和遠(yuǎn)程模擬量輸出模塊FR4004構(gòu)成,輸出兩路0-10 V 用于行車電機變頻器D700的頻率給定,實現(xiàn)電機的可逆變頻調(diào)速控制。

        圖5 變頻器遠(yuǎn)程控制模塊Fig.5 Inverter remote control module

        為了檢測行車電機運行位置和運行速度,采用電機同軸安裝多圈絕對值編碼器GEX60進(jìn)行測量,檢測數(shù)據(jù)通過RS485 總線反饋至PLC,為電機閉環(huán)調(diào)速提供轉(zhuǎn)速反饋,其電路如圖6所示。

        圖6 速度檢測電路Fig.6 Speed detection circuit

        3.2 軟件實現(xiàn)

        根據(jù)電鍍作業(yè)要求,行車既需要能手動操作,又要能實現(xiàn)自動運行。手動操縱行車時,為開環(huán)控制轉(zhuǎn)速;自動控制時,采用專家PID 控制算法調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,其控制程序流程如圖7 所示。在自動控制模式下,電鍍生產(chǎn)線行車速度控制系統(tǒng)通過PLC 的RS485 總線接口采集行車電機的轉(zhuǎn)速信息,并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,同時計算轉(zhuǎn)速偏差及偏差變化率,根據(jù)偏差及偏差變化率選擇不同的PID 參數(shù),實現(xiàn)對行車電機的專家PID控制[4-6]。

        圖7 主程序流程圖Fig.7 Main program flow chart

        根據(jù)前文所述專家控制規(guī)則,具體對應(yīng)有五種PID 控制參數(shù)的計算規(guī)則,PLC 控制器根據(jù)偏差及偏差變化率對控制參數(shù)Kp、Ki及Kd進(jìn)行計算,選擇不同的PID參數(shù)對轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        4 實驗結(jié)果

        為了對比基于專家PID 算法和傳統(tǒng)PID 算法的電鍍行車速度控制效果,在硬件中分別載入基于專家PID 和傳統(tǒng)PID 的PLC 控制程序,并通過上位機對行車速度波形進(jìn)行記錄[7]。圖8 為基于傳統(tǒng)PID算法的行車速度響應(yīng)曲線,圖9 為基于專家PID 算法的行車運行速度響應(yīng)曲線。

        圖8 基于傳統(tǒng)PID算法的行車速度響應(yīng)曲線Fig.8 Driving speed response curve based on traditional PID algorithm

        圖9 基于專家PID算法的行車運行速度響應(yīng)曲線Fig.9 Driving speed response curve based on expert PID algorithm

        采用傳統(tǒng)PID控制算法時,速度響應(yīng)較慢,速度上下波動大,速度控制穩(wěn)定時間較長,不利于行車穩(wěn)定運行;采用專家PID控制算法時,速度響應(yīng)速度較快,速度上下波動較小,速度穩(wěn)定時間較短。對比兩圖可知,與傳統(tǒng)PID 行車速度控制相比,專家PID 行車速度控制具有更快的響應(yīng)速度、更小的超調(diào)量、更少的振蕩次數(shù),能較快達(dá)到穩(wěn)態(tài),具有較優(yōu)的控制效果。

        5 結(jié)語

        由于傳統(tǒng)PID 控制算法在具有明顯時變性、滯后性且難以建立數(shù)學(xué)模型的電鍍行車自動化系統(tǒng)中控制效果不理想,設(shè)計了以PLC 為硬件核心的專家PID 電鍍生產(chǎn)線行車速度控制系統(tǒng),實現(xiàn)了電鍍行車速度的精準(zhǔn)控制。專家PID根據(jù)速度偏差及偏差變化率,依據(jù)專家經(jīng)驗建立的PID 參數(shù)優(yōu)化規(guī)則實時調(diào)整PID參數(shù),提高了行車速度的響應(yīng)速度,減少了超調(diào)量,具有較強的穩(wěn)定性,滿足電鍍自動化生產(chǎn)線對行車的速度控制要求。

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