周顯明,李佳,謝汶級(jí),盧長(zhǎng)先,向書(shū)巧,傅秋萍,王特
(中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院第四研究所,四川 成都 610041)
鈾化工轉(zhuǎn)化作為核燃料生產(chǎn)關(guān)鍵過(guò)程,以含鈾晶體為原料,通過(guò)加熱氣化與水發(fā)生水解反應(yīng)生成水解液,加入堿性試劑進(jìn)行沉淀反應(yīng)生成含鈾漿體,經(jīng)過(guò)濾得到含鈾濾餅,最后通過(guò)高溫煅燒制成鈾氧化物產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)將含鈾晶體轉(zhuǎn)化為鈾氧化物,如圖1所示。
圖1 鈾化工轉(zhuǎn)化流程圖
鈾化工轉(zhuǎn)化效率=鈾氧化物產(chǎn)品鈾元素量÷含鈾晶體鈾元素量×100%,如圖2所示,2020年7月至12月生產(chǎn)的鈾氧化物產(chǎn)品,鈾化工轉(zhuǎn)化效率最低為81.13%,最高為91.55%,平均轉(zhuǎn)化效率為86.25%,轉(zhuǎn)化效率偏低,嚴(yán)重制約著核燃料生產(chǎn)效率,造成原材料浪費(fèi),增加生產(chǎn)成本。為此,需找到造成鈾化工轉(zhuǎn)化效率低的癥結(jié),并針對(duì)癥結(jié)進(jìn)行原因分析,研究改進(jìn)方法,以提高鈾化工轉(zhuǎn)化效率。
圖2 2020年7月—12月鈾化工轉(zhuǎn)化效率
對(duì)共計(jì)55批次鈾化工轉(zhuǎn)化效率低于90%的因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并繪制鈾化工轉(zhuǎn)化效率低影響因素排列圖[1-5]如圖3所示。影響鈾化工轉(zhuǎn)化效率的因素有:料罐殘料率高、系統(tǒng)積料率高、過(guò)濾器穿濾、系統(tǒng)泄漏及其他(如:材料灑落、取樣過(guò)多等)。其中,造成鈾化工轉(zhuǎn)化效率低的關(guān)鍵因素為系統(tǒng)積料率高,累計(jì)占比達(dá)到90.9%。因此,只要解決系統(tǒng)積料率高的癥結(jié),就能提高鈾化工轉(zhuǎn)化效率。
圖3 轉(zhuǎn)化效率低影響因素排列圖
考慮到含鈾晶體受熱氣化,遇冷易結(jié)晶的特性。采用頭腦風(fēng)暴法,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面對(duì)造鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的原因進(jìn)行分析,經(jīng)整理后的魚(yú)骨圖[6]如圖4所示,可能導(dǎo)致鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的末端原因有7個(gè),分別是:(1)新員工操作經(jīng)驗(yàn)不足;(2)水解柱進(jìn)料口結(jié)構(gòu)復(fù)雜;(3)水解液輸送管路過(guò)粗過(guò)長(zhǎng);(4)堿性試劑存放時(shí)間長(zhǎng);(5)沒(méi)有沉淀工藝規(guī)程;(6)煅燒系統(tǒng)真空度高;(7)稱量天平精度低。對(duì)這7個(gè)原因逐一進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
圖4 鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高原因分析魚(yú)骨圖
由三個(gè)操作人員分別進(jìn)行一批次物料的水解實(shí)驗(yàn),取樣分析尾氣吸收液鈾濃度,計(jì)算進(jìn)入尾氣吸收液鈾元素比率,結(jié)果如表1所示。
由表1可知,任一操作人員操作,進(jìn)入尾氣吸收液的鈾元素比率均≤0.05%,對(duì)系統(tǒng)積料率影響不大,不會(huì)造成鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高。
表1 尾氣吸收液鈾元素比率計(jì)算結(jié)果
現(xiàn)場(chǎng)檢查水解柱進(jìn)料口,如圖5所示,水解柱進(jìn)料口由特種鋼制螺紋連接頭和氟塑料喇叭口兩部分組成。含鈾晶體加熱氣化成含鈾氣體,經(jīng)螺紋連接頭進(jìn)入喇叭口,大部分含鈾氣體在喇叭口與液體接觸面發(fā)生水解反應(yīng),少部分含鈾氣體在喇叭口內(nèi)遇冷結(jié)晶,沾附于喇叭口內(nèi)壁。
圖5 水解柱進(jìn)料口
對(duì)三批次水解液鈾濃度進(jìn)行取樣分析,分別計(jì)算各批次水解柱進(jìn)料口積料率,計(jì)算結(jié)果如表2所示。
由表2可知,水解柱進(jìn)料口結(jié)構(gòu)復(fù)雜,結(jié)晶難清理,導(dǎo)致單批次實(shí)驗(yàn)水解柱進(jìn)料口積料率>7%,對(duì)系統(tǒng)積料率影響很大,因此,“水解柱進(jìn)料口結(jié)構(gòu)復(fù)雜”是造成鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的主要原因之一。
表2 水解柱進(jìn)料口積料率計(jì)算結(jié)果
現(xiàn)場(chǎng)檢查水解液輸送管路,管路內(nèi)徑19 mm,總長(zhǎng)度3 m左右,積液長(zhǎng)度55 cm左右。對(duì)三批次水解液轉(zhuǎn)移實(shí)驗(yàn)的輸送管路積料情況進(jìn)行分析計(jì)算,分析計(jì)算結(jié)果如表3所示。
由表3可知,水解液輸送管路過(guò)粗過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致水解液輸送管路單批次積料率>2.5%,對(duì)系統(tǒng)積料率影響很大,因此,“水解液輸送管路過(guò)粗過(guò)長(zhǎng)”是造成鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的主要原因之一。
表3 水解液輸送管路積料情況分析計(jì)算結(jié)果
分別采用存放時(shí)間為一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月的堿性試劑進(jìn)行沉淀實(shí)驗(yàn),取樣分析沉淀母液鈾濃度,計(jì)算進(jìn)入沉淀母液中的鈾元素比率如表4所示。
表4 沉淀母液鈾元素比率分析計(jì)算結(jié)果
由表4可知,任一批次沉淀母液鈾元素比率均≤0.06%,對(duì)系統(tǒng)積料率影響不大,不會(huì)造成鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高。
檢查沉淀崗位,有現(xiàn)行有效的沉淀工藝規(guī)程,且沉淀流程已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化,不會(huì)造成系統(tǒng)積料率高。
分別對(duì)三批次煅燒實(shí)驗(yàn)的爐渣進(jìn)行收集,并取樣分析爐渣中的鈾含量,計(jì)算爐渣中的鈾元素比率見(jiàn)表5。
由表5可知,任一批次爐渣中鈾元素比率均≤0.12%,對(duì)系統(tǒng)積料率影響不大,不會(huì)造成鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高。
表5 爐渣中鈾元素比率分析計(jì)算結(jié)果
分別采用精度為1g和0.1g的天平稱量最終的鈾氧化物產(chǎn)品,計(jì)算各批次實(shí)驗(yàn)的鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率,對(duì)比各自測(cè)算的鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率偏差如表6所示。
由表6可知,采用精度為1 g和0.1 g的天平稱量物料,測(cè)算任一批次實(shí)驗(yàn)的鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率偏差≤0.07%,對(duì)系統(tǒng)積料率影響不大,不會(huì)造成鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高。
表6系統(tǒng)積料率測(cè)算結(jié)果
針對(duì)鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的問(wèn)題,經(jīng)課題組分析得到所有可能原因,對(duì)所有可能原因進(jìn)行逐一實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,最終確認(rèn)導(dǎo)致鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的主要原因?yàn)椋孩偎庵M(jìn)料口結(jié)構(gòu)復(fù)雜;②水解液輸送管路過(guò)粗過(guò)長(zhǎng)。
針對(duì)主要原因水解柱進(jìn)料口結(jié)構(gòu)復(fù)雜,進(jìn)料口結(jié)晶難清理,導(dǎo)致進(jìn)料口積料率高的問(wèn)題,結(jié)合含鈾氣體遇冷易結(jié)晶、結(jié)晶易溶于水的特點(diǎn),課題組提出的改進(jìn)方法為:每批次水解后對(duì)水解柱進(jìn)料口進(jìn)行浸泡,預(yù)期將水解柱進(jìn)料口積料率降低至3%以下,并開(kāi)展水解實(shí)驗(yàn),對(duì)浸泡后的水解柱積料率進(jìn)行驗(yàn)證。
針對(duì)水解液輸送管路過(guò)粗過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致輸送管路積料率高的問(wèn)題,考慮到積料是以水解液的形式積存在管路中,課題組提出的改進(jìn)方法為:每批次轉(zhuǎn)移水解液后沖洗一遍輸送管路,預(yù)期將水解液輸送管路積料率降低至1%以下。并開(kāi)展水解液轉(zhuǎn)移實(shí)驗(yàn),對(duì)沖洗后管路積料率進(jìn)行驗(yàn)證。
開(kāi)展三批次水解實(shí)驗(yàn),分別分析計(jì)算浸泡前后進(jìn)料口積料率,如圖6所示。
由圖6可知,水解結(jié)束后,浸泡前,進(jìn)料口積料率均>15%;浸泡后,進(jìn)料口積料率≤1.08%,符合預(yù)期要求,改進(jìn)方法有效可行。
圖6 浸泡前后進(jìn)料口積料率
進(jìn)行三批次水解液轉(zhuǎn)移實(shí)驗(yàn),分別分析計(jì)算沖洗前后水解液輸送管路積料率,如圖7所示。
由圖7可知,水解液轉(zhuǎn)移結(jié)束后,沖洗前,水解液輸送管路積料率>2.5%;沖洗后,水解液輸送管路積料率≤0.71%,符合預(yù)期要求,改進(jìn)方法有效可行。
圖7 沖洗前后水解液輸送管路積料率
采用改進(jìn)方法后,共計(jì)開(kāi)展12批次的鈾化工轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn),并對(duì)這12批次實(shí)驗(yàn)的鈾化工轉(zhuǎn)化效率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如圖8所示。
由圖8可知,采用改進(jìn)方法后,鈾轉(zhuǎn)化效率最低為95.91%,最高為97.84%;平均轉(zhuǎn)化效率為97.00%,相比于改進(jìn)前的平均轉(zhuǎn)化效率86.25%,鈾化工轉(zhuǎn)化效率得到顯著提高。
圖8 改進(jìn)前后鈾化工轉(zhuǎn)化效率
針對(duì)鈾化工轉(zhuǎn)化效率低的問(wèn)題,采用多種質(zhì)量工具進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,使課題組快速找到造成鈾化工轉(zhuǎn)化效率低的癥結(jié)為鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高。結(jié)合含鈾晶體物料特點(diǎn)(加熱易氣化,氣化后遇冷易結(jié)晶),從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面分析可能造成轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的原因,并逐一進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,確定造成鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率高的主要原因是水解柱進(jìn)料口結(jié)構(gòu)復(fù)雜和水解液輸送管路過(guò)粗過(guò)長(zhǎng)。針對(duì)水解柱進(jìn)料口結(jié)構(gòu)復(fù)雜,提出改進(jìn)方法為每批次水解后對(duì)水解柱進(jìn)料口進(jìn)行浸泡,針對(duì)水解液輸送管路過(guò)粗過(guò)長(zhǎng),提出改進(jìn)方法為每批次轉(zhuǎn)移水解液后沖洗一遍水解液輸送管路。經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,改進(jìn)后,鈾化工轉(zhuǎn)化系統(tǒng)積料率有效降低,鈾化工轉(zhuǎn)化效率從86.25%提高至97.00%,為生產(chǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),為今后類似問(wèn)題的解決積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。