章 鵬,楊振華,滕千里,馬振方
(杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310012)
某57 MW背壓式汽輪機(jī)帶30%電負(fù)荷后進(jìn)行調(diào)門嚴(yán)密性試驗,打閘停機(jī)時盤車裝置無法投入,原因不明,緊急進(jìn)行悶缸處理,38 h 后系統(tǒng)恢復(fù)正常。
目前,國內(nèi)許多工程人員及專家學(xué)者已經(jīng)對盤車裝置無法投入的原因進(jìn)行了大量探討,如盤車系統(tǒng)故障[1]、頂軸油泵頂起高度不足[2]、軸封抱死[3-4]、動靜碰磨[5-7]、斷油燒瓦[8]以及大軸彎曲[9]等。為了查明確切原因,提高工程安裝質(zhì)量,消除設(shè)備缺陷,優(yōu)化運(yùn)行方式,有必要對該案例進(jìn)行深入研究。
該機(jī)組由上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)制造,型號為CB57-9.1/3.3/0.981/535,型式為單軸、單缸、反流、反動抽背式,額定功率54 MW,額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min,額定進(jìn)汽量475 t/h,最大進(jìn)汽量500 t/h,主汽壓力9.1 MPa(a),主汽溫度535 ℃,調(diào)整抽汽壓力,調(diào)整抽汽流量為163.858 t/h,額定背壓,共設(shè)有2個主汽閥和4個高壓調(diào)節(jié)汽閥,分兩組布置在高、中壓缸的兩側(cè),另有一座缸抽汽調(diào)門位于氣缸上部,連接高、中壓缸,用于調(diào)節(jié)中壓抽汽壓力。該機(jī)組軸系剖面如圖1所示,汽輪機(jī)軸系總長6.35 m,轉(zhuǎn)子重約17.5 t,液壓盤車和手動盤車均位于機(jī)頭。其中轉(zhuǎn)子的死點(diǎn)位于調(diào)閥端的徑向推力軸承,汽缸的死點(diǎn)處于外缸調(diào)閥端下貓爪配合處,轉(zhuǎn)子與靜子均向電機(jī)側(cè)膨脹。
圖1 機(jī)組軸系剖面
2021 年4 月16 日19:30,機(jī)組并網(wǎng)帶30%電負(fù)荷運(yùn)行4 h 后解列,開始進(jìn)行調(diào)門嚴(yán)密性試驗。此時汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,主汽溫520 ℃,主汽壓8.46 MPa,頂軸油泵停運(yùn),盤車電磁閥關(guān)閉,軸加風(fēng)機(jī)停運(yùn),機(jī)組軸承振動最大40 μm,軸瓦溫度最高70 ℃,轉(zhuǎn)子偏心27 μm,軸向位移0.18 mm,脹差-0.86 mm,高、中壓缸上缸溫度474 ℃,上下缸溫差4 ℃。
此時進(jìn)行調(diào)閥嚴(yán)密性試驗,試驗條件為排汽放空閥全開且背壓為大氣壓,最低轉(zhuǎn)速1 200 r/min,不滿足DL/T 711—2019《汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)試驗導(dǎo)則》要求。分析原因,是由于主汽調(diào)閥本體的漏汽孔對調(diào)門嚴(yán)密性試驗產(chǎn)生了干擾。鑒于此,決定在排汽背壓不大于0.4 MPa的情況下,繼續(xù)進(jìn)行調(diào)門嚴(yán)密性試驗。隨著排汽放空閥的緩慢關(guān)閉,背壓逐漸升高,轉(zhuǎn)速降至1 000 r/min 以下,試驗合格,打閘停機(jī)。
停機(jī)后,按照運(yùn)行規(guī)程,機(jī)組投入液動盤車,盤車轉(zhuǎn)速5 r/min,轉(zhuǎn)子偏心20 μm,3 min 后轉(zhuǎn)速突降至0,就地檢查頂軸油壓:1號軸承6 MPa、2號軸承3.7 MPa/4.3 MPa、3 號軸承9 MPa、4 號軸承5.5 MPa,與調(diào)整頂起高度時一致。檢查潤滑油壓未見異常,重新投入盤車,仍無法盤動。嘗試進(jìn)行手動盤車,發(fā)現(xiàn)阻力較小,于是重新投運(yùn)液動盤車,盤車運(yùn)行2 s 后,轉(zhuǎn)速再次降至0,且無法手動盤動,決定采取悶缸的方式處理,并間隔2 h 嘗試進(jìn)行一次手動盤車,每2 h 進(jìn)行一次缸體及各抽汽逆止閥前疏水,每次持續(xù)1 min。
至4月17日22:00,手動盤車方可進(jìn)行,但阻力較大,隨后每15 min 翻轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子180°,至4 月18日10:00,手動盤車已無阻力,投入液動盤車后,偏心值正常,再次沖轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷及96 h 整套啟動試運(yùn)期間均無異常。
調(diào)門嚴(yán)密性試驗用于檢驗調(diào)門的嚴(yán)密程度,保證在任何工況下,調(diào)門均可嚴(yán)密關(guān)閉,防止汽輪機(jī)超速,該機(jī)組調(diào)門嚴(yán)密性試驗安排在機(jī)組帶30%電負(fù)荷之后進(jìn)行,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速與排汽背壓關(guān)系見圖2。
圖2 最低轉(zhuǎn)速與背壓的關(guān)系
由于調(diào)門上平衡孔的存在,當(dāng)排汽背壓為大氣壓時,最低轉(zhuǎn)速只能維持在1 200 r/min。為了模擬背壓機(jī)組的實際運(yùn)行工況,制訂了逐漸提高排汽背壓至0.4 MPa,控制轉(zhuǎn)速在1 000 r/min以內(nèi)為試驗合格的調(diào)門嚴(yán)密性試驗方案。在試驗過程中,當(dāng)排汽背壓逐漸升至0.15 MPa 時,轉(zhuǎn)速降至900 r/min,打閘停機(jī)后出現(xiàn)動靜碰磨事件。
調(diào)門嚴(yán)密性試驗前,機(jī)組已沖轉(zhuǎn)帶負(fù)荷運(yùn)行4 h,期間上下缸溫偏差在4 ℃以內(nèi),排除了汽缸拱背致轉(zhuǎn)子汽封徑向抱死的可能性,判斷是調(diào)門嚴(yán)密性試驗后,蒸汽流量減少,高、中壓轉(zhuǎn)子收縮不均誘導(dǎo)了動靜部件的軸向碰磨,而機(jī)組的振動和偏心可直觀揭示動靜碰磨過程。
汽輪機(jī)振動是監(jiān)視機(jī)組是否正常運(yùn)行的重要參數(shù),振幅隨時間的延續(xù)而逐漸增加是動靜碰磨的典型特征[10],然而在帶負(fù)荷期間,4個軸承各方向振動均在40 μm 以下,表明調(diào)門嚴(yán)密性試驗前機(jī)組處于正常運(yùn)行狀態(tài)。圖3所示為試驗過程中1號軸承振動及轉(zhuǎn)子偏心實時監(jiān)測數(shù)據(jù)。
圖3 振動及轉(zhuǎn)子偏心變化
圖3 中1 號軸承X 方向振動在轉(zhuǎn)速降至1 500 r/min 時快速上升是由于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速處于臨界區(qū)域,當(dāng)轉(zhuǎn)速繼續(xù)下降至1 100 r/min以下后,1號軸承X 方向振動下降至正常水平,且振動變化不是突變性振動,可排除轉(zhuǎn)子部件脫落故障[11-13]。汽輪機(jī)打閘后,轉(zhuǎn)速由60 r/min 突降至5 r/min,轉(zhuǎn)子偏心瞬時上升至79 μm,表明轉(zhuǎn)子與靜止部件發(fā)生了動靜碰磨,且隨著動靜部件接觸面積的增加,轉(zhuǎn)子阻力矩變大,最終導(dǎo)致盤車無法重新投入。
確定動靜碰磨發(fā)生的部位,有利于改進(jìn)設(shè)計,而對各段的脹差進(jìn)行校核計算是行之有效的方法。
蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)后,轉(zhuǎn)子和汽缸均受熱膨脹,轉(zhuǎn)子質(zhì)量小且軸系長,受熱應(yīng)力的影響更大,即轉(zhuǎn)子與汽缸相比溫升更快、膨脹更大。轉(zhuǎn)子膨脹與汽缸膨脹之差即為脹差[14],脹差超限是動靜部件軸向碰磨的主要原因。
資料表明影響脹差的因素主要有高、中壓缸熱膨脹ΔZ1,轉(zhuǎn)子熱膨脹ΔZ2,轉(zhuǎn)子由于輪盤離心力引起的軸向變形Z3以及轉(zhuǎn)速引起的軸向位移Z4,脹差Z0計算公式為:
徐鴻[15-16]等考慮了輪盤傳熱對轉(zhuǎn)子膨脹量的影響,并對轉(zhuǎn)子膨脹的計算方法進(jìn)行了修正,對于級數(shù)較多的大型機(jī)組可在一定程度上提高計算精度,但對于本機(jī)組而言,Z3值較小可以忽略,轉(zhuǎn)速引起的軸向位移Z4一般在進(jìn)行瞬態(tài)計算時需加以考慮,為簡化模型,這里同樣不予考慮。
因汽缸或轉(zhuǎn)子軸向存在溫度梯度,在計算熱膨脹時,將計算區(qū)域分成了多個區(qū)段,分別以兩端邊界溫度的平均值代表區(qū)段內(nèi)整體溫度,邊界處視為絕熱條件[17]。缸體熱膨脹ΔZ1計算公式為:
式中:N為區(qū)段數(shù);Li為計算區(qū)段i的軸向長度;tm為區(qū)段內(nèi)的平均溫度;t0為環(huán)境溫度,一般取20 ℃;αi為材料的線膨脹系數(shù)。轉(zhuǎn)子熱膨脹ΔZ2的計算與式(2)同理。
建立高、中壓轉(zhuǎn)子及汽缸膨脹的計算模型,其軸向分段情況如圖4 所示。其中轉(zhuǎn)子材料為30Cr1Mo1NiV,總跨度5 000 mm;高壓外缸缸體材料為鉻鉬鋼鑄件(ZG20CrMo);高壓內(nèi)缸材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)鉻鉬鋼鑄件(ZG15Cr2Mo1),以高壓外缸的相對死點(diǎn)為進(jìn)汽中心線,膨脹計算結(jié)果如表1所示。
圖4 高壓缸轉(zhuǎn)子及汽缸膨脹計算模型
由表1數(shù)據(jù)可知,帶負(fù)荷運(yùn)行期間,轉(zhuǎn)子與外缸脹差達(dá)到了-3.59 mm,已經(jīng)超出機(jī)組允許的最大脹差(-3.1 mm)。為抵消脹差帶來的影響,汽輪機(jī)的靜止部分和轉(zhuǎn)動部分之間預(yù)留了軸向間隙,沿軸向各部位脹差計算值與汽封間隙尺寸對比數(shù)據(jù)見表2。由表2 數(shù)據(jù)可知,機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行時,距離死點(diǎn)的位置越遠(yuǎn),脹差累積值越大,但各點(diǎn)脹差均未超出汽封間隙設(shè)計值。
表1 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及缸體膨脹計算結(jié)果
表2 脹差與汽封間隙對照
圖5 所示為實時監(jiān)測的轉(zhuǎn)子以及汽缸膨脹值,4 h帶負(fù)荷期間轉(zhuǎn)子和汽缸膨脹已經(jīng)失去監(jiān)視,計算得到實際脹差為-3.59 mm。發(fā)電機(jī)解列后,轉(zhuǎn)子絕對膨脹減小1.4 mm后即發(fā)生了動靜碰磨。
圖5 膨脹實時監(jiān)測值
分析認(rèn)為:發(fā)電機(jī)解列,失去蒸汽對軸系的加熱作用后,轉(zhuǎn)子軸系溫度梯度逐漸減小,高壓轉(zhuǎn)子快速收縮是轉(zhuǎn)子絕對膨脹減小的主要原因,而低壓轉(zhuǎn)子膨脹保持不變,即高壓缸1級靜葉處累計脹差擴(kuò)大了1.4 mm,負(fù)脹差為3.08 mm,達(dá)到了汽封間隙的設(shè)計值下限,造成了動靜碰磨。
4月18日10:00缸溫下降,汽缸膨脹與轉(zhuǎn)子膨脹恢復(fù)監(jiān)視,此時脹差為-2.9 mm,手動盤車恢復(fù),高壓缸側(cè)出現(xiàn)摩擦聲,連續(xù)盤車2 h后摩擦聲消失,與前述碰磨區(qū)域的判斷相互印證。
此外,在機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)調(diào)整抽汽溫度顯著高于設(shè)計溫度50 ℃以上,且座缸閥前后壓差較大,汽缸溫度也明顯高于理論值,分析運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)機(jī)組調(diào)節(jié)級后蒸汽溫度與調(diào)整抽汽溫度溫差很小,表明高壓通流做功能力較差,且機(jī)組調(diào)整抽汽壓力與座缸閥后壓力偏差較大,判斷原因可能是座缸閥處于全關(guān)憋壓狀態(tài),然而分散控制系統(tǒng)畫面顯示座缸閥已全開。
取17 MW時的運(yùn)行數(shù)據(jù),將座缸閥前壓力設(shè)定至5.01 MPa,對座缸閥憋壓工況進(jìn)行計算,結(jié)果見表3,得到調(diào)整抽汽溫度理論計算值為494.6 ℃,與現(xiàn)場調(diào)整抽汽溫度基本吻合。據(jù)表3數(shù)據(jù)可基本確定座缸閥出現(xiàn)憋壓現(xiàn)象,經(jīng)過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)座缸閥確實處于關(guān)閉狀態(tài)。
表3 運(yùn)行參數(shù)及理論計算值
綜上所述,因座缸閥憋壓,高壓缸實際運(yùn)行溫度高于設(shè)計值,缸體已過度膨脹,此時進(jìn)行快速降負(fù)荷操作,負(fù)脹差極易超出設(shè)計值,造成動靜碰磨。
經(jīng)過重新校準(zhǔn)座缸閥開關(guān)位,檢查機(jī)組缸體、軸系均無損傷,重新核算機(jī)組軸向間隙的設(shè)置,確定調(diào)整抽汽超溫、超壓狀況不影響機(jī)組的正常啟停及盤車要求之后,機(jī)組重新投入運(yùn)行,各項參數(shù)正常,甩100%負(fù)荷試驗成功,且未再出現(xiàn)動靜碰磨事件。
此次汽輪機(jī)動靜碰磨事件,一方面由于座缸調(diào)閥開關(guān)位置反饋錯誤,導(dǎo)致汽輪機(jī)高壓缸憋壓,并在4 h 帶負(fù)荷并網(wǎng)期間持續(xù)偏離設(shè)計工況運(yùn)行,調(diào)整抽汽溫度和汽缸溫度高于設(shè)計值工作時轉(zhuǎn)子及汽缸已過度膨脹;另一方面,在調(diào)門嚴(yán)密性試驗后,轉(zhuǎn)子軸向溫度梯度變小,具體表現(xiàn)為高壓段轉(zhuǎn)子急劇收縮,導(dǎo)致高壓缸第1—3 級動靜葉處的汽封間隙發(fā)生碰磨,最終迫使液動盤車停車。在分析該事件的原因后提出如下建議:
1)當(dāng)負(fù)脹差逐漸增大時,應(yīng)盡快分析原因,切勿貿(mào)然打閘停機(jī),否則將導(dǎo)致負(fù)脹差進(jìn)一步擴(kuò)大,嚴(yán)重時將造成動靜碰磨事件;反之,正脹差增加至極限時,快速停機(jī)是可取的操作方式。
2)對于本機(jī)組而言,因調(diào)門設(shè)計有平衡孔,在排汽背壓為大氣壓的條件下進(jìn)行調(diào)門嚴(yán)密性試驗時,最低轉(zhuǎn)速為1 200 r/min,符合制造廠的標(biāo)準(zhǔn)要求,調(diào)門嚴(yán)密性試驗合格。
3)機(jī)組運(yùn)行過程中應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視,保證機(jī)組運(yùn)行在整定值范圍內(nèi),若出現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)超出設(shè)計范圍,應(yīng)及時分析原因,避免重大事故的發(fā)生。