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        鈣基吸收劑脫除SO3的試驗研究

        2022-04-06 14:54:54秦剛?cè)A楊敬東楊志明羅夢超吳賢豪陶子晨郝潤龍
        浙江電力 2022年3期
        關(guān)鍵詞:固定床吸收劑冷凝

        秦剛?cè)A,楊敬東,楊志明,羅夢超,吳賢豪,陶子晨,郝潤龍

        (1.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 311121;2.浙江省火力發(fā)電高效節(jié)能與污染物控制技術(shù)研究重點實驗室,杭州 311121;3.浙江能源天然氣集團(tuán)有限公司,杭州 310052;4.三門核電有限公司,浙江 臺州 318000;5.華北電力大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程系,河北 保定 071000)

        0 引言

        隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國對能源的需求有了明顯的增加,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020 年全國能源消費總量達(dá)到49.8 億t 標(biāo)準(zhǔn)煤,其中煤炭、石油、天然氣分別占能源消費總量的56.8%、18.9%、8.4%(見圖1)。盡管近年來煤炭在能源消費中的占比在減少,但以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)不會改變。大量煤炭的燃燒會導(dǎo)致SO2、SO3、NOX等污染物的大量排放,造成嚴(yán)重的環(huán)境問題,如酸雨、光化學(xué)煙霧、霧霾等。

        圖1 2020年全國能源消費結(jié)構(gòu)

        根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)報道[1-3],煙氣中SO3的來源主要有兩個方面:一方面,煤粉在鍋爐中燃燒時,煤中的硫分大部分被氧化為SO2,小部分以有機硫化物和硫化氫的形式存在,約0.5%~2%的硫被進(jìn)一步氧化為SO3;另一方面,在SCR(選擇性催化還原法)脫硝系統(tǒng)中,部分SO2被SCR催化劑催化氧化為SO3。

        煙氣中的SO3不僅危害電廠的正常運行,還會對環(huán)境造成嚴(yán)重的影響。首先,SO3會導(dǎo)致煙氣酸露點的提高。煙氣中SO3濃度的提高可使煙氣的酸露點提高5~10 ℃,硫酸蒸汽易在低于酸露點溫度的受熱面上凝結(jié),增加煙道及設(shè)備酸腐蝕的風(fēng)險。其次,SO3濃度的上升會導(dǎo)致空預(yù)器的堵塞。從SCR 脫硝系統(tǒng)中逃逸的氨與SO3反應(yīng)生成硫酸氫銨和硫酸銨,硫酸銨在空預(yù)器的運行溫度范圍內(nèi)為干燥的固體粉末,對空預(yù)器的影響較小。而硫酸氫銨是一種粘性很強并具有腐蝕性的物質(zhì),極容易在空預(yù)器沉積,并吸附大量飛灰,造成空預(yù)器的堵塞,增大其阻力,惡化空預(yù)器傳熱性能,進(jìn)而威脅燃煤電廠運行安全。第三,煙氣中的SO3可能導(dǎo)致脫汞效率降低。在活性炭吸附脫除汞的同時,SO3會與汞競爭活性炭的吸附表面,減少活性炭對汞的吸附能力,導(dǎo)致脫汞效率降低。當(dāng)煙氣中的SO3被有效去除后,靜電除塵器收集的飛灰中汞含量明顯增加[4]。此外,SO3濃度過高會危害人類健康。當(dāng)SO3排放質(zhì)量濃度大于35 mg/m3時,就會出現(xiàn)黃色或藍(lán)色煙羽現(xiàn)象,造成電廠附近地區(qū)硫酸氣溶膠濃度升高,影響植物生長,危害人體健康。

        SO3控制技術(shù)按控制目的可分為兩大類:第一類是限制SO3生成,其技術(shù)主要包括燃料混合技術(shù)和SCR 脫硝反應(yīng)器內(nèi)抑制SO2氧化技術(shù);第二類是脫除煙氣中已經(jīng)存在的SO3,主要包括堿性吸收劑噴射技術(shù)[5]、低(低)溫除塵技術(shù)[6]、濕法脫硫技術(shù)和濕式電除塵技術(shù)。上述各種SO3脫除技術(shù)均有其優(yōu)缺點,而堿性吸收劑噴射技術(shù)因其占地面積小,能耗低,投資和運行費用低,能解決設(shè)備堵塞和腐蝕,已成為脫除SO3的首選技術(shù)。目前吸收劑種類包含鈉基、鎂基、鈣基等10 余種,注射形式分為漿液注射和干粉注射,注射位置可選擇鍋爐內(nèi)、SCR 裝置進(jìn)出口,ESP(靜電除塵器)出入口[7],很多電廠利用堿性脫除劑除去SO3,其脫除率為40%~90%。

        鈣基吸收劑(如CaCO3、Ca(OH)2等)價格低廉,來源廣泛,因此被大量電廠使用。國內(nèi)外已經(jīng)有不少學(xué)者對鈣基吸收劑脫除SO3進(jìn)行了研究。樓清剛[2]通過實驗證明隨著煤中硫分增大,SO3生成率提高,將石灰石摻入煤中可以減少SO3生成,而且溫度越高作用越明顯,并且SO3生成率隨著鈣硫比的增大而減小。蔡培等[8]通過比較不同的SO3脫除技術(shù),認(rèn)為在SCR 前噴堿土金屬鈣鎂方案為最優(yōu),且CaO 或Ca(OH)2為優(yōu)選脫除劑。陳朋[9]通過對比CaO、CaCO3、Ca(OH)2在固定床反應(yīng)條件下對SO3的去除效果,發(fā)現(xiàn)Ca(OH)2的效率最高,可達(dá)25%。目前對于鈣基吸收劑去除SO3的研究均以普通的CaO、CaCO3、Ca(OH)2等為主,其效率還有很大的提升空間。此外,用多孔鈣基吸收劑去除SO3的研究鮮見報道,因此,本文選用CaCO3、Ca(OH)2以及實驗室制備的一種多孔CaCO3作為吸收劑,使用控制冷凝法進(jìn)行煙氣SO3捕集,研究吸收劑種類、溫度和鈣硫比對SO3脫除效率的影響。

        1 試驗裝置與方法

        采用固定床系統(tǒng)來研究鈣基吸收劑的性能,試驗裝置如圖2所示,主要包括煙氣發(fā)生系統(tǒng)、固定床反應(yīng)系統(tǒng)、SO3捕集與測試系統(tǒng)以及尾氣處理系統(tǒng)。

        圖2 試驗裝置

        1.1 模擬煙氣發(fā)生系統(tǒng)

        根據(jù)發(fā)生原理,SO3的發(fā)生可以簡單地分為物理法和化學(xué)法,物理法包括發(fā)煙硫酸釋放SO3法和硫酸加熱法[10],化學(xué)法包括臭氧氧化法、V2O5催化氧化法、P2O5共熱法、加熱分解法。V2O5氧化法發(fā)生SO3機理復(fù)雜,在實驗室設(shè)備中氧化率較低,且當(dāng)煙氣中存在NOX時,SO2的氧化率波動較大。臭氧氧化法相對穩(wěn)定但是氣流速度大,且會引入新的污染物,O3和SO2在模擬煙道中的反應(yīng)時刻都在進(jìn)行,不能反映電廠煙氣的實際情況,也不利于SO3的捕集。通過綜合分析比較,本試驗采用簡單易行的熱分解法制備SO3。在溫度、濕度確定的情況下,熱分解法所產(chǎn)生的SO3的量基本保持穩(wěn)定。熱分解是指加熱升溫使化合物分解的過程,在酸式硫酸鹽中,NaHSO4和KHSO4均易受熱分解為穩(wěn)定的硫酸鹽并釋放出水蒸氣和SO3。另外,過硫酸鹽也易受熱分解生成SO3和O2。

        通過試驗發(fā)現(xiàn)酸式硫酸鹽無法在煙氣中生成穩(wěn)定的SO3,這可能是由于NaHSO4和KHSO4熔點較低,在加熱過程中部分試驗樣品蒸發(fā)混入模擬煙氣,并在SO3冷凝過程中被捕集,造成試驗誤差,故酸式硫酸鹽不適合作為SO3發(fā)生劑。

        為比較K2S2O8和Na2S2O8兩種過硫酸鹽生成SO3的性能,在同一條件下對兩種物質(zhì)熱分解,進(jìn)行6次試驗后,得到表1的結(jié)果。

        由表1數(shù)據(jù)可以看出,K2S2O8生成的SO3不僅更穩(wěn)定且在產(chǎn)量高于Na2S2O8,故本試驗選用K2S2O8作為SO3的發(fā)生劑。

        表1 過硫酸鹽生成SO3的比較

        通過試驗發(fā)現(xiàn)在煙氣流速為5 L/min、反應(yīng)物含量為0.1 mmoL 時,在400 ℃加熱20 min,K2S2O8分解更穩(wěn)定,且生成的SO3質(zhì)量濃度大致在30~105 mg/m3,符合發(fā)電廠要求,因此以此反應(yīng)條件制備試驗所需SO3。

        本試驗煙氣系統(tǒng)由氣瓶、混氣瓶和管式爐組成,裝有N2、SO2、NO、O2的4 個鋼瓶連接到一個混氣瓶中,充分混合的氣體通過管式爐,將小瓷舟中高溫分解產(chǎn)生的SO3吹出管路,產(chǎn)生模擬煙氣。

        1.2 固定床反應(yīng)系統(tǒng)

        本試驗SO3脫除系統(tǒng)采用固定床反應(yīng)系統(tǒng),與模擬煙氣系統(tǒng)類似,該系統(tǒng)同樣采用管式爐加熱的方式,將吸收劑固定于石英棉上,置于管式爐的陶瓷管(內(nèi)徑18 mm、長度100 mm)內(nèi)。從模擬煙氣發(fā)生系統(tǒng)中出來的模擬煙氣與吸收劑接觸后,其中的SO3會被吸收劑除去,處理后的煙氣經(jīng)煙氣出口離開管式爐。由于本試驗固定床系統(tǒng)較小,煙氣流速快,不能對溫度、濕度進(jìn)行實時監(jiān)控,因此需要在試驗前測量反應(yīng)器內(nèi)的溫度和濕度。

        1.3 SO3捕集與測試系統(tǒng)

        SO3的檢測方法有多種[11-13],各種方法的檢出限和測量精度各不相同。SO3性質(zhì)活潑,容易與其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),且燃煤電廠煙氣中的SO3濃度相對較低,因此煙氣中SO3的檢測一直是一個難點,盡管有很多不同的檢測方法,但是各方法的誤差較大。由于燃煤電廠煙氣中存在大量的SO2,使用異丙醇吸收法會帶來較大的誤差,而商用的SO3測試儀器Pentol 和IMACC 價格昂貴。本試驗采用測試穩(wěn)定性強、準(zhǔn)確性高的控制冷凝法作為SO3的檢測方法。蛇形冷凝管是控制冷凝法的核心部件,因為其是實現(xiàn)SO3分離捕集的主要部件。煙氣經(jīng)過濾后進(jìn)入蛇形冷凝管,在煙氣高速旋轉(zhuǎn)的過程中,由于離心力的作用,SO3和H2SO4從顆粒物中分離出來,被捕集在蛇形冷凝管的管壁上,整個過程中循環(huán)水浴泵的水溫應(yīng)控制在不低于60 ℃,以保證低于酸露點而不高于其他酸性氣體的露點。該方法對SO3氣體的捕集效率可達(dá)95%。

        圖3所示為SO3捕集與測試系統(tǒng),收集煙氣中的SO3和H2SO4后,可用去離子水沖洗冷凝管內(nèi)壁得到含有硫酸根離子的溶液,再通過測定溶液中硫酸根離子的濃度即可推算出煙氣中SO3濃度。

        圖3 SO3捕集與測試系統(tǒng)

        2 鈣基吸收劑脫除SO3研究

        為了比較不同鈣基吸收劑在固定床中脫除SO3的能力,選取CaCO3、Ca(OH)2和多孔CaCO3作為吸收劑,考察溫度、鈣硫比等因素對模擬煙氣中SO3脫除率的影響。

        2.1 CaCO3脫除SO3研究

        溫度、鈣硫比對CaCO3脫除SO3效率的影響如圖4所示??梢钥闯鯟aCO3對SO3的脫除效果并不是很好,脫除效率基本在50%以下,其原因可能是CaCO3孔隙率太小,使得SO3只能擴散至CaCO3表面,而無法擴散至CaCO3內(nèi)部,導(dǎo)致脫除效率偏低。

        圖4 溫度、鈣硫比對CaCO3脫除SO3效率的影響

        溫度是影響化學(xué)反應(yīng)的重要因素之一,溫度升高,化學(xué)反應(yīng)所需要的活化能降低,反應(yīng)越容易進(jìn)行。從圖4 可以看出,在鈣硫比一定的情況下,SO3脫除效率隨溫度升高呈近似線性增長。其原因可能是溫度升高加快了CaCO3與SO3的反應(yīng)速率,使得SO3脫除效率提高。此外,從圖4可以看出,在溫度一定的情況下,增大鈣硫比可以提高SO3脫除效率。在溫度為525 K 時:鈣硫比由5∶1 提高至10∶1,SO3脫除率由30.47%升高至33.72%;鈣硫比由15∶1提高至20∶1時,SO3脫除率提升卻不多。這說明鈣硫比不是越大越好,在實際應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)工況選擇合適的鈣硫比。

        2.2 Ca(OH)2脫除SO3研究

        溫度、鈣硫比對Ca(OH)2脫除SO3效率的影響如圖5所示??梢钥闯?,Ca(OH)2對SO3的脫除效率最高可達(dá)79.78%,明顯高于CaCO3。其原因可能是Ca(OH)2屬于中強堿,與SO3更易發(fā)生反應(yīng),同時反應(yīng)生成的水在高溫下蒸發(fā),使反應(yīng)向正反應(yīng)方向移動,提高脫除效率。

        從圖5可以看出SO3脫除效率隨著溫度的升高而增大。其原因之一可能是溫度的升高加快了SO3與Ca(OH)2反應(yīng)速率;另一方面,由于Ca(OH)2是過量的,SO3的吸附速度不依賴于其擴散速度,因此SO3的吸附量增加,SO3脫除率提高。另外,從圖5可以看出隨著鈣硫比增加,SO3脫除效率也有所提高,但當(dāng)鈣硫比達(dá)到15∶1 之后,進(jìn)一步提高鈣硫比,SO3脫除效率增加不明顯。

        圖5 溫度、鈣硫比對Ca(OH)2脫除SO3效率的影響

        2.3 多孔CaCO3脫除SO3研究

        溫度、鈣硫比對多孔CaCO3脫除SO3效率的影響如圖6所示。試驗所用多孔CaCO3以CaCl2和Na2CO3為原料制備,其比表面積為27.647 m2/g,比普通CaCO3高6 倍。由圖6 可以看出,多孔CaCO3的SO3脫除效果比Ca(OH)2和CaCO3好。當(dāng)鈣硫比為20∶1、溫度為675 K 時其脫除效率最高可達(dá)78.1%。其原因可能是多孔CaCO3孔隙率較大,所有的吸附位點均能和氣體接觸,吸附氣體中的SO3,使多孔CaCO3得到充分利用,從而展現(xiàn)出良好的SO3脫除性能。

        圖6 溫度、鈣硫比對多孔CaCO3脫除SO3效率的影響

        升溫可以提高SO3的脫除效率。另外,在反應(yīng)溫度為525 K 時,鈣硫比由5∶1 增加到10∶1 時,SO3脫除率由43.7%增加到61.8%,增加了幾乎18%,由此可見,鈣硫比對多孔CaCO3的脫硫率有較大影響。但是,鈣硫比由15∶1 上升到20∶1時,SO3脫除效率提高不明顯,其原因可能是多孔CaCO3遠(yuǎn)遠(yuǎn)過量,使大量吸收劑無法發(fā)揮作用。這會造成吸收劑的浪費,提高發(fā)電廠環(huán)保運行成本。

        2.4 3種物質(zhì)對SO3脫除效率的比較

        圖7為鈣硫比為15∶1時,3種物質(zhì)對模擬煙氣中SO3脫除率的比較??梢钥闯觯憾嗫證aCO3的SO3脫除效率最好,675 K 時可以達(dá)到80%左右;其次是Ca(OH)2;效果最差的是CaCO3,675 K時其最高脫除效率僅為55.23%,其原因可能是CaCO3孔隙率太小,SO3氣體只能與CaCO3固體表面接觸,化學(xué)反應(yīng)僅發(fā)生于表面,無法充分發(fā)揮CaCO3的性能。

        圖7 鈣硫比為15∶1時,3種物質(zhì)對SO3脫除率的比較

        此外,可以看出3種吸收劑的脫除效率隨溫度升高呈近似線性增長,其中溫度對Ca(OH)2的影響較大,對另兩種物質(zhì)的影響差別不大,其原因可能是高溫可以帶走Ca(OH)2與SO3反應(yīng)生成的水,使平衡正向移動,同時高溫加快了反應(yīng)速率。

        由圖7 可以看出,當(dāng)SO3脫除效率為75%時,Ca(OH)2所需溫度約為635 K,而多孔CaCO3所需溫度為570 K,這表明多孔CaCO3的反應(yīng)推動力更大,其原因可能是多孔CaCO3的比表面積大于Ca(OH)2,與SO3的反應(yīng)接觸面積更大,可以獲得更大的反應(yīng)速率。

        3 結(jié)語

        1)對CaCO3、Ca(OH)2和多孔CaCO3脫 除SO3的性能進(jìn)行分析,在試驗溫度為525~675 K范圍內(nèi),SO3脫除效率隨溫度的提高而增大,原因可能是溫度的提高加快了化學(xué)反應(yīng)速率?;谏鲜霭l(fā)現(xiàn),在實際運行中,可以選擇SCR 出口處作為吸收劑的噴射點。

        2)試驗發(fā)現(xiàn),隨著鈣硫比的增加,SO3脫除效率也有一定提高。對于Ca(OH)2和CaCO3,當(dāng)鈣硫比達(dá)到15∶1 后,吸收劑的SO3脫除效率的增加幅度有減小趨勢;對于多孔CaCO3,鈣硫比達(dá)到10∶1 后,再增加吸收劑的量雖然可以提高SO3的脫除效率,但是會有大部分的吸收劑沒有得到充分利用,尤其是反應(yīng)溫度較高的時候,吸收劑的浪費尤為明顯。在實際應(yīng)用中,應(yīng)根據(jù)實際情況確定合適的鈣硫比。

        3)通過對3 種吸收劑的比較可以看出多孔CaCO3的SO3脫除效率略大于Ca(OH)2,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于CaCO3。從實際應(yīng)用來看,多孔CaCO3比Ca(OH)2更經(jīng)濟(jì),因此,在實際應(yīng)用中可以選擇多孔CaCO3作為吸收劑,不僅能保證較好的脫除效率,也能節(jié)約環(huán)保成本。

        本文僅僅研究了溫度、鈣硫比對SO3脫除效率的影響,沒有考慮煙氣中氣體組分(NO、SO2、H2O)的影響??梢酝ㄟ^進(jìn)一步試驗,探究多孔CaCO3用于燃煤電廠脫除煙氣SO3的可行性,為實際應(yīng)用做好準(zhǔn)備。

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