孫松騏(大慶油田有限責(zé)任公司物資裝備部)
油田井口加熱爐是油田開發(fā)生產(chǎn)過程中的重要生產(chǎn)設(shè)備[1-2],其產(chǎn)生的煙氣是油田生產(chǎn)主要排放廢氣物之一,目前井口加熱爐的主要燃料為天然氣。以某油田為例,目前在用各種井口加熱爐達(dá)4000余臺(tái),由于部分設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝參數(shù)設(shè)置不合理、設(shè)備老化、天然氣含硫等諸多因素影響,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)定期檢測(cè),仍有部分井口加熱爐煙氣排放其NOx指標(biāo)不符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2374—2018)中的相關(guān)技術(shù)要求,存在著加熱爐煙氣排放超標(biāo)、運(yùn)行效率低、能耗高等問題,這既不符合綠色企業(yè)領(lǐng)先發(fā)展的工作要求,也不利于打造世界一流清潔能源企業(yè)的愿景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)[3-6]。為此,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,提出將低氮燃燒器技術(shù)應(yīng)用在油田井口加熱爐上這一攻關(guān)應(yīng)用課題,并收到良好的技術(shù)攻關(guān)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果。
根據(jù)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271—2014)技術(shù)要求[7],加熱爐氮氧化物排放濃度小于或等于100mg/m3。2020年9月16日,《臭氧污染防治專項(xiàng)行動(dòng)方案》(集團(tuán)公司總經(jīng)理1號(hào)令)要求,加熱爐氮氧化物排放濃度控制在小于或等于70mg/m3以內(nèi)。某油田將加熱爐氮氧化物排放濃度指標(biāo)控制在小于或等于50mg/m3范圍內(nèi),滿足綠色低碳油田的建設(shè)要求[8-9]。
低NOx燃燒器及低氮氧化物燃燒器,是指燃料燃燒過程中NOx排放量低的燃燒器,采用低NOx燃燒器能夠降低燃燒過程中氮氧化物的排放。在燃燒過程中所產(chǎn)生氮的氧化物主要為NO和NO2,通常把這兩種氮的氧化物通稱為氮氧化物(NOx)[10]。大量實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,燃燒裝置排放的氮氧化物主要為NO,平均約占95%,而NO2僅占5%左右。燃燒器是工業(yè)加熱爐的重要設(shè)備,它保證燃料穩(wěn)定著火燃燒和燃料的完全燃燒等過程,因此,要抑制NOx的生成量就必須從燃燒器入手,通過應(yīng)用低NOx燃燒器及低氮氧化物燃燒器,降低工業(yè)加熱爐氮氧物的排放,達(dá)到節(jié)能減排和改善作業(yè)環(huán)境的目的。該低氮燃燒器采用自身再循環(huán)燃燒器是把部分煙氣直接在燃燒器內(nèi)進(jìn)入再循環(huán),并加入燃燒過程,此種燃燒器有抑制氧化氮和節(jié)能雙重效果。
低氮氧化物燃燒器技術(shù)主要具有以下幾個(gè)方面特點(diǎn):
1)具有煙氣再循環(huán)技術(shù)功能。采用自身再循環(huán)燃燒器把部分煙氣直接在燃燒器內(nèi)進(jìn)入再循環(huán),并加入燃燒過程。
2)現(xiàn)場(chǎng)安裝方便快捷。采用插件連接安裝,加快了電氣和自控系統(tǒng)的快速現(xiàn)場(chǎng)安裝。
3)智能控制系統(tǒng)自動(dòng)化程度高。采用智能化在線控制和范圍更大的調(diào)節(jié)比使調(diào)節(jié)更為精確,從而改進(jìn)了井口加熱爐的運(yùn)用效率,同時(shí)具備自動(dòng)控制啟爐功能。
4)更低的氮氧化物排放。在大多數(shù)應(yīng)用中,NOx的標(biāo)準(zhǔn)生成量小于30×10-6,同時(shí)保持CO小于30×10-6。
5)現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性強(qiáng)。其電氣等級(jí)為IP54,適用于戶外安裝和油田井場(chǎng)安裝使用,且具有良好的性價(jià)比。
該技術(shù)于2019年8月在某海油陸采平臺(tái)加熱爐上進(jìn)行試驗(yàn)應(yīng)用。試驗(yàn)應(yīng)用結(jié)果表明,該低氮燃燒器技術(shù)性能良好,2#加熱爐低氮燃燒器技術(shù)應(yīng)用前后測(cè)試數(shù)據(jù)見表1。
表1 2#加熱爐低氮燃燒器技術(shù)應(yīng)用前后測(cè)試數(shù)據(jù)
從表1中可以看出,應(yīng)用加熱爐低氮燃燒器技術(shù)后,加熱爐系統(tǒng)效率效率提升4.47%,加熱爐煙氣NOx下降89.2mg/m3,加熱爐煙氣CO下降57mg/m3,實(shí)現(xiàn)了井口加熱爐煙氣全面達(dá)標(biāo)排放。
2020年,該技術(shù)在前期試驗(yàn)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,在某采油廠采油管理一區(qū)推廣應(yīng)用低氮燃燒器技術(shù)45臺(tái),對(duì)經(jīng)檢測(cè)NOx排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的45臺(tái)井口加熱爐,實(shí)施廢氣排放不達(dá)標(biāo)治理改造。表2為采油管理一區(qū)加熱爐低氮燃燒器技術(shù)應(yīng)用前后測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比。
表2 采油管理一區(qū)熱爐低氮燃燒器技術(shù)應(yīng)用前后測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比
井口加熱爐爐效得到普遍提升,節(jié)能效果明顯。從表1和表2中可以看出,井口加熱爐應(yīng)用低氮燃燒器技術(shù)后,加熱爐系統(tǒng)效率分別提高了4.47%和4.65%。加熱爐NOx排放分別下降了89.2mg/m3和98.3mg/m3;更低的CO排放。從表1和表2中可以看出,井口加熱爐應(yīng)用低氮燃燒器技術(shù)后,加熱爐SO2排放分別下降了57mg/m3和69mg/m3,這充分說明該技術(shù)具有良好的CO排放減排效果。
該技術(shù)智能控制系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,采用智能化在線控制和范圍更大的調(diào)節(jié)比使調(diào)節(jié)更為精確,具備自動(dòng)控制啟爐功能和調(diào)節(jié)功能;該技術(shù)自投入現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)應(yīng)用以來,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。系統(tǒng)對(duì)油田野外適應(yīng)能力強(qiáng),故障率小,具有良好的性價(jià)比。低氮燃燒器技術(shù)以其優(yōu)良的節(jié)能減排效果、卓越可靠的安全性能和先進(jìn)的智能控制技術(shù),它的應(yīng)用能有效解決油田井口加熱爐煙氣排放超標(biāo)問題,作為一種新型節(jié)能減排利器,具有良好的推廣應(yīng)用前景。