黃彬,孫文博
隨著環(huán)保形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,NOX排放成為水泥行業(yè)重點(diǎn)管控指標(biāo)之一。新型干法水泥窯因燒結(jié)溫度高、過(guò)??諝饬看螅蛊銷OX排放濃度高且排放量大,脫硝工作面臨著艱巨的挑戰(zhàn)。目前,水泥廠大多采用選擇性非催化還原(SNCR)技術(shù)控制水泥窯爐NOX的排放,但SNCR 技術(shù)脫氮效率低,日常運(yùn)行費(fèi)用高,給企業(yè)增加了較重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
我公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用SNCR技術(shù)脫硝。在正常生產(chǎn)情況下,水泥窯煙氣NOX排放要求<100mg/Nm3(10%O2)時(shí),氨水(濃度20%)用量約8.3kg/t.cl,熟料生產(chǎn)成本較高,氨逃逸對(duì)環(huán)境造成污染。在水泥窯脫硝過(guò)程中,氨水中的大部分水分被窯尾廢氣蒸發(fā),會(huì)產(chǎn)生一定的蒸發(fā)熱,使得煤耗增加;同時(shí),水分隨高溫氣流在熱工設(shè)備中流動(dòng),會(huì)造成高溫風(fēng)機(jī)、窯尾排風(fēng)機(jī)設(shè)備本體及其管道的腐蝕,以及袋收塵器的收塵袋結(jié)露等問(wèn)題。這些問(wèn)題不僅會(huì)嚴(yán)重影響熟料的正常生產(chǎn),造成臨時(shí)停窯停產(chǎn),還會(huì)增加日常維護(hù)和停窯檢修工作的時(shí)長(zhǎng)與人工成本。
為消除脫硝不利造成的不良影響,我公司決定采用低氨分級(jí)燃燒技術(shù),利用生產(chǎn)線的例行停窯檢修時(shí)間對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。改造以SNCR脫硝技術(shù)為基礎(chǔ),利用煤粉所帶水分與煤粉氣化所產(chǎn)生的水煤氣、燃煤產(chǎn)生的CHi、CO、生料粉等還原物質(zhì),與煙氣中的NOX反應(yīng),降低NOX的濃度,從而減少SNCR脫硝時(shí)的氨水用量。技改后,該生產(chǎn)線不僅降低了生產(chǎn)成本、滿足了NOX排放要求,同時(shí)由于氨水用量的降低,減少了熱耗,減弱了NOX對(duì)后續(xù)余熱發(fā)電、生料制備、廢氣處理等系統(tǒng)的設(shè)備腐蝕,降低了收塵器糊袋概率,也減少了氨逃逸,提高了生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率。
水泥生產(chǎn)排放的氮氧化物(NOx)主要為NO和少量的NO2,其中NO 占95%以上。水泥窯煙氣脫硝是通過(guò)向分解爐內(nèi)噴入大量還原劑NH3·H2O,以實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo)。水泥窯氮氧化物的形成機(jī)理如下:
(1)熱力型NOX的形成。熱力型NOX是空氣中的N2在高溫下氧化而產(chǎn)生的NOX。熱力型NOX的產(chǎn)生量主要取決于反應(yīng)溫度,反應(yīng)溫度達(dá)1 300℃以上時(shí),NOX隨著溫度的不斷升高而成倍數(shù)大量生成?;瘜W(xué)反應(yīng)方程式如下:
(2)燃料型NOX的形成。燃料型NOX是燃料中的含氮化合物在燃燒過(guò)程中熱分解且氧化而生成的NOX。
(3)快速型NOX的形成。快速型NOX是空氣中的N2與燃料中的碳?xì)浠鶊F(tuán)(CH、CH2等)在反應(yīng)區(qū)附近快速生成的NOX,其生成量較少,一般占NOX總量的5%以下。
煤粉在貧氧高溫環(huán)境下產(chǎn)生CO,煤粉中<2%的水分在高溫下產(chǎn)生水煤氣,通過(guò)優(yōu)化分解爐煤粉燃燒系統(tǒng)、三次風(fēng)管、C4 下料管等,在分解爐錐體部位建立還原劑產(chǎn)生區(qū)、NOX還原區(qū)。
(1)還原劑產(chǎn)生區(qū)工作原理
煤粉利用無(wú)焰燃燒器均勻噴至貧氧燃燒區(qū)內(nèi),煤粉在高溫貧氧條件下,產(chǎn)生CO 還原劑,煤粉中<2%的水分在高溫?zé)o氧條件下與碳反應(yīng)生成CO、H2還原劑,煤揮發(fā)分在高溫下析出CH4、HCN 等還原劑。化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
揮發(fā)分析出CH4、HCN。
(2)NOx還原區(qū)工作原理
在熱生料調(diào)節(jié)溫度及催化作用下,窯尾煙氣中的 NOx 在還原區(qū)內(nèi)與 CO、H2、CH4、HCN 等還原劑發(fā)生反應(yīng),將NOX還原成無(wú)污染的惰性氣體N2。此外,少量的碳在缺氧條件下將NO 還原成N2,并且抑制自身燃料型NOx 的產(chǎn)生。其化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
一般情況下,NOX的還原時(shí)間為0.6s~0.8s。
改造后的工藝流程如圖1所示。
圖1 改造后的工藝流程
將4 支新貧氧燃燒器安裝在分解爐錐體底部膨脹節(jié)以上合適位置,煤粉經(jīng)分煤器、輸煤管道進(jìn)入改造后的4支新貧氧燃燒器,噴入分解爐中。改造后的窯尾煤管安裝位置如圖2所示,具體改造方案如下:
圖2 改造后窯尾煤管安裝位置
(1)拆除原有輸煤管道及分煤器,更換新的輸煤管道和分煤器,連接4支新貧氧燃燒器。
(2)在原主煤管合適位置安裝分煤器。新改管道按照使用要求和現(xiàn)場(chǎng)位置情況,在原分煤器位置安裝3個(gè)一分為二的分煤器,在合適位置制作分煤器閘閥操作平臺(tái)護(hù)欄。改造后的4 根輸煤管將煤粉均勻輸送至4支新貧氧燃燒器。
(3)將4支新貧氧燃燒器安裝于分解爐錐體底部膨脹節(jié)以上合適位置,并在同一水平面內(nèi)360°均布。煤粉經(jīng)燃燒器噴嘴高速進(jìn)入還原區(qū)內(nèi)并充分分散,在爐內(nèi)形成徑向擴(kuò)散,在此形成的缺氧環(huán)境中燃燒產(chǎn)生還原物質(zhì),還原窯尾煙氣中大量的NOX,脫硝效果良好。
為了使低氧還原區(qū)具有充足的反應(yīng)空間,對(duì)分解爐三次風(fēng)管進(jìn)行上移改造,具體改造方案為:
在原三次風(fēng)管進(jìn)口上部、分解爐直筒部位合適位置開孔,把進(jìn)入分解爐的三次風(fēng)管上移,使其均勻抬高合適的高度;將三次風(fēng)管與分解爐上新開的開口對(duì)接;封閉原分解爐上三次風(fēng)進(jìn)口,形成新的三次風(fēng)通道;優(yōu)化三次風(fēng)管進(jìn)入分解爐部分,使三次風(fēng)平滑切入分解爐內(nèi)。
C4 下料管中的生料,通過(guò)分料閥進(jìn)入分解爐的不同位置,可以達(dá)到調(diào)節(jié)分解爐錐體溫度,防止高溫結(jié)皮現(xiàn)象的產(chǎn)生。同時(shí),部分物料進(jìn)入改造的低氧還原區(qū)后,可以利用生料中氧化鈣等堿金屬氧化物對(duì)煤焦及煤粉的催化作用,還原窯爐內(nèi)生成的NOX。揮發(fā)分含量越高的煤,生料對(duì)還原NOX的催化作用越強(qiáng)。根據(jù)原系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,對(duì)原C4 下料管下料位置進(jìn)行改造,具體改造方案為:
隨三次風(fēng)進(jìn)口位置的變化,調(diào)整三次風(fēng)管上部的C4 撒料盒安裝位置,將另外兩個(gè)撒料盒中的一個(gè)上提至合適的位置,將另一個(gè)撒料盒安裝在分解爐直筒的底部。撒料盒全部更換為可在線控制閥板角度的可調(diào)式撒料盒。改造后三次風(fēng)管、C4 下料管安裝位置如圖3所示。
圖3 改造后三次風(fēng)管、C4下料管安裝位置
可調(diào)式撒料盒可以在線調(diào)整揚(yáng)料板,使物料分散更均勻,反應(yīng)更充分,增強(qiáng)了氮氧化物與還原劑的反應(yīng)效果,降低了系統(tǒng)塌料風(fēng)險(xiǎn)??烧{(diào)式撒料盒如圖4所示。
圖4 可調(diào)式撒料盒示意圖
在C5 旋風(fēng)筒合適部位共安裝12 支脫硝噴槍,將氨水及霧化所需要的壓縮空氣從原脫硝系統(tǒng)控制柜內(nèi)引出,控制系統(tǒng)保持不變。脫硝噴槍安裝位置如圖5所示。
圖5 脫硝噴槍安裝位置
(1)對(duì)水泥窯系統(tǒng)采取精細(xì)化操作,優(yōu)化回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱工制度,保持適宜煅燒溫度,確保生料、燃料喂料量均勻穩(wěn)定。
(2)嚴(yán)格控制系統(tǒng)用風(fēng),在不影響熟料質(zhì)量的前提下,盡量降低空氣過(guò)剩系數(shù),將空氣過(guò)剩系數(shù)控制在1.05 以內(nèi)。確保窯尾煙室O2含量≤3%,但也要保證窯頭煤粉完全燃燒,窯內(nèi)不能出現(xiàn)還原氣氛,否則易形成黃心料。如果窯尾煙室氧含量偏高,可以適當(dāng)抬高三次風(fēng)閘板,保證窯尾煙室氧含量在合理范圍內(nèi),否則還原區(qū)形成不好,氨水的消耗量會(huì)增加。
(3)燒成帶溫度過(guò)高對(duì)減少熱力型NOx 不利,在保證質(zhì)量的前提下,可以通過(guò)調(diào)整配料、添加外加劑等方法合理控制燒成溫度,減少窯內(nèi)熱力型NOX的形成。
(4)對(duì)全系統(tǒng)進(jìn)行密封堵漏,防止漏風(fēng),避免噴入的煤粉在過(guò)氧條件下燃燒,出現(xiàn)高溫結(jié)皮,進(jìn)而影響脫硝效率及系統(tǒng)燃燒的正常運(yùn)行。
(5)進(jìn)一步調(diào)整噴煤量、C4分料量及三次風(fēng)用量,找出三者之間的最佳匹配量。我公司實(shí)踐表明,分解爐出口溫度不宜過(guò)高,不然會(huì)造成窯尾頻繁結(jié)皮。改造后,我公司確定的最佳控制參數(shù)為:分解爐出口溫度在860℃~870℃,窯頭煤與窯尾煤的比例在4.2:5.8~4.5:5.5,C4 下料管中生料100%經(jīng)上提之后再下料,三次風(fēng)閘板開度45%。
(1)改造后,在正常生產(chǎn)情況下,水泥窯煙氣NOX排放要求<100mg/Nm3時(shí),氨水(濃度20%)用量約4.1kg/t.cl,氨水用量較技改前節(jié)省50%以上,節(jié)氨效果顯著。
(2)改造前,生產(chǎn)線氨逃逸濃度平均值為1.71mg/Nm3,≯8mg/Nm3合格率93.42%;改造后,生產(chǎn)線氨逃逸濃度平均值為0.27mg/Nm3,≯8mg/Nm3合格率100%。
(3)改造后,運(yùn)行參數(shù)更加優(yōu)化,系統(tǒng)運(yùn)行期內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提升,對(duì)原SNCR 脫硝噴氨系統(tǒng)及生產(chǎn)線運(yùn)行無(wú)負(fù)面影響。
(4)改造前,熟料游離氧化鈣合格率86.2%(游離氧化鈣控制指標(biāo)≤1.5%),3d 抗壓強(qiáng)度29.3MPa,28d 抗壓強(qiáng)度57.4MPa,窯產(chǎn)量232.2t/h。改造后,熟料游離鈣合格率85.6%(游離氧化鈣控制指標(biāo)≤1.5%),3d 抗 壓 強(qiáng) 度 28.9MPa,28d 抗 壓 強(qiáng) 度57.2MPa,窯產(chǎn)量231.7t/h。改造前后上述指標(biāo)變化不大,改造對(duì)窯系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量基本無(wú)影響。
(5)本次技術(shù)改造無(wú)二次污染,沒(méi)有污染物或副產(chǎn)物生成。
在降低氮氧化物排放的改造中,采取以增加分解爐還原區(qū)、延長(zhǎng)還原反應(yīng)時(shí)間為主,以分散物料、提高反應(yīng)效率為輔的思路,改造過(guò)程簡(jiǎn)單,后期運(yùn)行費(fèi)用低。生產(chǎn)實(shí)踐顯示,分級(jí)燃燒低氨脫硝技術(shù)可還原窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOX,抑制燃料型NOX的生成,可從源頭有效降低NOX的產(chǎn)生。