譚建春,張林,蘆國峰
我公司有兩條5 000t/d 水泥熟料生產(chǎn)線,配備有4 臺HRM3400 型輥磨,預(yù)分解窯規(guī)格為φ4.8m×72m。近年來,水泥生產(chǎn)原材料供應(yīng)日趨緊張,質(zhì)量參差不齊,嚴(yán)重影響了生料配料穩(wěn)定性及水泥熟料質(zhì)量。為有效應(yīng)對原材料供應(yīng)變化,2019 年8 月,我公司在使用熒光分析儀手工配料的基礎(chǔ)上,引進(jìn)了γ射線在線自動分析配料系統(tǒng)進(jìn)行生料配料。該設(shè)備投入使用后,生料配料穩(wěn)定性、檢測效率大幅提高,熟料質(zhì)量明顯改善。
我公司生料采用四組分配料,主要為石灰石(主要提供CaO)、砂巖(主要提供SiO2)、粘土(主要提供Al2O3、SiO2)及有色金屬灰渣(主要提供Fe2O3),搭配使用少量煤矸石和煤氣化渣(與粘土成分一致,主要提供Al2O3、SiO2,用于調(diào)整生料易燒性)。由于原材料儲存場地有限,各種原材料在同一個堆棚存儲,每種原材料之間留有2m 的間隔距離,防止混料。因自有礦山石灰石品位較高(表層沒有剝離,全部開采使用,CaO≥50%),沒有另設(shè)石灰石堆廠,建造了4 座1 萬噸混凝土儲庫用于石灰石儲存。
按照生料配料要求,石灰石用4座儲庫搭配下料,單獨(dú)上料至石灰石倉使用。砂巖和有色金屬灰渣單獨(dú)上料至各自小倉使用。因上料口和配料站倉數(shù)量有限,粘土和煤矸石、煤氣化渣上料時,分別通過兩個板式喂料機(jī),共用一臺膠帶輸送機(jī),上料至同一個小倉使用。由于粘土、煤矸石、煤氣化渣三種原材料的容重不同,按比例搭配上料時,計量誤差較大,影響了正常生料配料。
(1)熒光分析儀操作員每小時取一次出磨生料進(jìn)行手工檢測,根據(jù)檢測數(shù)據(jù)與目標(biāo)值偏差,手工調(diào)整配料。操作員從取樣到進(jìn)行率值數(shù)據(jù)調(diào)整,用時約25min,率值調(diào)整明顯滯后,不能真實反映生產(chǎn)實際。
(2)原燃材料種類或搭配比例發(fā)生變化時,需將熒光分析儀檢測數(shù)據(jù)與化學(xué)分析人工滴定數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,根據(jù)數(shù)據(jù)偏差,對熒光分析儀分析曲線進(jìn)行校正。
我公司單條窯配備兩臺生料磨(設(shè)計產(chǎn)量220t/h),谷電時段生產(chǎn)時雙磨運(yùn)行,峰電時段生產(chǎn)時單磨運(yùn)行,采用單臺γ射線在線分析儀帶雙磨模式可節(jié)省一臺分析儀。
在出配料站輸送混合料的膠帶輸送機(jī)上,安裝一臺γ射線在線分析儀控制混合料成分,混合料進(jìn)入中間小倉后分成兩路,分別供兩臺磨機(jī)使用。采用該方案雖可節(jié)省投資,但出小倉物料存在離析現(xiàn)象,導(dǎo)致進(jìn)入兩臺磨的物料化學(xué)成分差異大,在線配料系統(tǒng)發(fā)揮不出應(yīng)有的使用效果。經(jīng)調(diào)研,個別公司采用該方案后,問題較多,系統(tǒng)難以達(dá)到設(shè)計效果。
在出配料站兩條輸送混合料的膠帶輸送機(jī)上,各安裝了一臺γ射線在線分析儀,分別控制兩臺磨機(jī)的配料。該方案雖然投入較高,但物料不會發(fā)生離析,在線分析儀更易發(fā)揮實時調(diào)整配料的作用,對原材料變化的適應(yīng)性更強(qiáng)、配料效果更好。
經(jīng)比較,我公司最終選用了“兩臺磨機(jī)各配置一臺在線分析儀”的配置方案。
由圖1~圖4可見,使用γ射線在線分析儀配料后,生料中的主要化學(xué)成分CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3波動明顯減小,穩(wěn)定性明顯提高。在原材料供應(yīng)日趨緊張的環(huán)境下,在線分析儀的使用,為拓展原材料可選品種創(chuàng)造了條件,生料配料實時檢測和自動調(diào)節(jié)頻次加大,消除了原材料質(zhì)量波動帶來的影響,確保了生料配料的穩(wěn)定。
圖1 使用γ射線在線分析儀后生料CaO含量的變化情況,%
圖2 使用γ射線在線分析儀后生料SiO2含量的變化情況,%
圖3 使用γ射線在線分析儀后生料Al2O3含量的變化情況,%
圖4 使用γ射線在線分析儀后生料Fe2O3含量的變化情況,%
使用熒光分析儀手工配料與使用γ 射線在線分析儀在線配料對比,其生料各化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn)偏差見表1。從表1 可以看出,使用γ 射線在線分析儀配料后,生料中的主要化學(xué)成分及率值標(biāo)準(zhǔn)偏差均有所減小,其中,HM標(biāo)準(zhǔn)偏差減小40.00%,SM標(biāo)準(zhǔn)偏差減小28.57%,AM標(biāo)準(zhǔn)偏差減小4.17%,生料穩(wěn)定性提高。
表1 生料各化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn)偏差對比
我公司生料均化庫采用6區(qū)循環(huán)方式下料,均化效果較差,影響正常煅燒。前期公司曾進(jìn)行過一次清庫,剛完成清庫時,生料均化庫均化效果有明顯改善,均化系數(shù)可達(dá)2.0 以上;運(yùn)行三個月后,均化效果逐步變差;運(yùn)行半年后,均化系數(shù)降至1.3以下,基本無均化效果。使用γ 射線在線分析儀后,降低了對均化庫均化效果的要求,可滿足正常煅燒需要。
從表2 可以看出,通過γ 射線在線分析儀檢測數(shù)據(jù)計算出的率值與熒光分析儀存在差異,這是由于我公司γ 射線在線分析儀分別安裝在出配料站輸送混合料的膠帶輸送機(jī)上,而出磨生料取樣點設(shè)在入庫斗式提升機(jī)前下料口處(此處有窯灰摻入),出磨生料樣品為窯灰和出磨生料的混合樣品,所以兩者的率值有偏差;另外,一臺回轉(zhuǎn)窯配置了兩臺生料磨,且每臺生料磨都是一個獨(dú)立系統(tǒng),單磨運(yùn)行與雙磨運(yùn)行時,窯灰的摻加比例不同,造成兩者存在率值偏差;第三,煤矸石是煤礦開采過程中的廢渣,由于礦層變化等因素,煤矸石作為生料配料時,其化學(xué)成分難以時時保持穩(wěn)定,存在一定差別,同時,煤矸石燒失量的變化對窯灰量也有影響。
表2 γ射線在線分析儀與熒光分析儀檢測率值對比
表3 為使用γ 射線在線分析儀后,熟料率值及抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差對比情況。從表3可以看出,使用γ射線在線分析儀配料后,熟料率值和抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差均有所減小,其中HM標(biāo)準(zhǔn)偏差減小16.00%,SM標(biāo)準(zhǔn)偏差減小2.08%,AM標(biāo)準(zhǔn)偏差減小23.91%,3d 抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差減小18.06%,28d抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差減小27.23%,熟料質(zhì)量穩(wěn)定性明顯提高。γ射線在線分析儀的使用,為后續(xù)的水泥配料提供了有利條件,既減少了因熟料質(zhì)量波動造成的熟料浪費(fèi),又提高了水泥質(zhì)量的穩(wěn)定性。
表3 熟料率值及抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差對比
表4 使用γ射線在線分析儀前后的燒成工藝變化情況
從表4 可以看出,使用γ 射線在線分析儀配料后,出磨和入窯生料穩(wěn)定性大幅提高,為窯系統(tǒng)煅燒提供了良好條件。窯在喂料量、燃煤熱值、拉風(fēng)大小一定的情況下,工藝煅燒穩(wěn)定,預(yù)熱器、窯內(nèi)工藝場分布合理,熟料結(jié)粒較好,預(yù)熱器C1出口溫度波動幅度大幅減小,分解爐出口及五級下料管溫度更易控制,熟料標(biāo)煤耗降低0.4kg/t,出篦冷機(jī)熟料溫度降低15℃,熟料冷卻效果明顯改善。熟料3d抗壓強(qiáng)度提高0.5MPa,28d 抗壓強(qiáng)度提高0.9MPa。配合燒成專家操作系統(tǒng),中控室窯操作員基本不用對溫度等參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,整個系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。由于生料穩(wěn)定性提高,生料勻質(zhì)性更好,預(yù)熱器及分解爐溫度梯度及風(fēng)、煤、料匹配更合理,系統(tǒng)內(nèi)堿、氯、硫等有害成分循環(huán)富集明顯改善。停窯檢修時,五級下料管結(jié)皮比以前明顯減少。
(1)在生料磨開磨時,配料秤初始給定值波動大,γ 射線在線分析儀采用滾動值進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)稍有滯后,此時可采用手工配料,待下料穩(wěn)定后再轉(zhuǎn)入自動配料。
(2)γ射線在線分析儀與熒光分析儀檢測結(jié)果存在偏差,應(yīng)定期與手工滴定分析結(jié)果對比,進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
(3)開單磨或雙磨運(yùn)行時,由于窯灰摻入量不同,率值變化較大,應(yīng)采取調(diào)整生料目標(biāo)值的方法進(jìn)行控制。
(4)γ射線在線分析儀累計數(shù)據(jù)與生料磨主電機(jī)設(shè)置了聯(lián)鎖。生料磨日常停機(jī)定檢時,在開停配料秤或膠帶輸送機(jī)的情況下,在線分析儀數(shù)據(jù)不應(yīng)累計,以免定檢完成重新開機(jī)時對配料造成影響。
(5)γ 射線在線分析儀放射源存在輻射問題,應(yīng)在放射源兩側(cè)安裝鉛板,日常使用時,應(yīng)對分析儀周邊進(jìn)行硬防護(hù)隔離,人員在防護(hù)范圍外活動。為工作人員配備鉛衣、鉛帽、鉛手套及鉛圍脖等防護(hù)用品,由專業(yè)人員定期進(jìn)行輻射監(jiān)測。放射源使用到周期后,按設(shè)計要求進(jìn)行補(bǔ)充。
(1)使用γ 射線在線分析儀自動配料后,生料及熟料穩(wěn)定性大幅提高;同時操作員勞動強(qiáng)度減輕,生料人工檢測從每1h 一次,延長至每4h 一次,達(dá)到了預(yù)期效果。在工藝運(yùn)行穩(wěn)定、原材料種類不變的情況下,生料配料每天只需人工檢測一次。
(2)在生料磨開磨或單、雙磨運(yùn)行時,可根據(jù)實際情況,臨時進(jìn)行生料的人工檢測或生料目標(biāo)值的調(diào)整。
(3)使用γ 射線在線分析儀后,出磨和入窯生料穩(wěn)定性大幅提高,窯煅燒狀況大幅改善。在喂料量、燃煤熱值、拉風(fēng)大小一定的情況下,煅燒穩(wěn)定,預(yù)熱器、窯內(nèi)工藝場分布合理,熟料結(jié)粒較好,標(biāo)煤耗降低0.4kg/t,熟料3d、28d抗壓強(qiáng)度小幅提高。
(4)單臺γ 射線在線分析儀帶雙磨運(yùn)行模式,存在混合料小倉下料離析問題,對后續(xù)運(yùn)行影響較大,不建議采用。每臺磨各用一臺γ射線在線分析儀單獨(dú)控制,不僅可以使配料更精準(zhǔn),還能使原材料質(zhì)量適應(yīng)性更強(qiáng)。
(5)使用γ 射線在線分析儀配料,可在不降低煤磨產(chǎn)量的同時,降低煅燒對生料均化效果、煤粉細(xì)度和水分的要求。