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        基于工業(yè)機(jī)器人的加工中心智能化改造方法研究

        2022-03-01 08:41:26劉世國(guó)操文芷陳鐵友
        裝備制造技術(shù) 2022年12期
        關(guān)鍵詞:庫(kù)位防護(hù)門(mén)觸摸屏

        劉世國(guó),操文芷,陳鐵友

        (武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北 武漢 430050)

        0 引言

        隨著裝備制造業(yè)向自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的方向發(fā)展,數(shù)控機(jī)床已不再是單一獨(dú)立的生產(chǎn)加工設(shè)備,需與工業(yè)機(jī)器人、檢測(cè)和監(jiān)控設(shè)備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)字信息技術(shù)等深度融合進(jìn)行迭代升級(jí),實(shí)現(xiàn)零部件的智能化加工,適應(yīng)產(chǎn)品的個(gè)性化需求和小批量生產(chǎn)模式,提高生產(chǎn)加工的自動(dòng)化水平和生產(chǎn)效率,降低工人的技術(shù)要求和人力成本,最重要的是改善產(chǎn)品質(zhì)量,提升產(chǎn)品附加值[1]。

        企業(yè)在智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中,為了適應(yīng)產(chǎn)品的個(gè)性化需求,滿(mǎn)足多品種、小批量零件加工的生產(chǎn)模式,需對(duì)現(xiàn)有的傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床進(jìn)行智能化升級(jí)改造,組成最基本、最核心的智能加工單元,既能滿(mǎn)足智能化生產(chǎn)需要,又可提高設(shè)備利用率、節(jié)省成本[2,3]。因此,提出一種立式加工中心智能化升級(jí)改造的方法,通過(guò)聯(lián)調(diào)實(shí)現(xiàn)零件智能加工的完整過(guò)程,克服傳統(tǒng)獨(dú)立的數(shù)控機(jī)床存在的自動(dòng)化程度低、連續(xù)操控性弱、勞動(dòng)強(qiáng)度大等不足。

        1 智能加工單元整體布局

        為滿(mǎn)足企業(yè)產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)加工需求,現(xiàn)對(duì)已有的傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床進(jìn)行智能化升級(jí)改造,從工件選取、機(jī)器人自動(dòng)上下料、數(shù)字化加工、零件在線(xiàn)檢測(cè)、全程監(jiān)控等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)完整的智能制造過(guò)程。待升級(jí)改造的FANUC 0iF PLUS 立式加工中心配置了刀庫(kù)、自動(dòng)防護(hù)門(mén)和夾具,在此基礎(chǔ)上增加FANUC 工業(yè)機(jī)器人、料倉(cāng)、PLC、數(shù)字化在線(xiàn)測(cè)頭、觸摸屏等必備的外圍設(shè)備,構(gòu)成最基本、最核心的智能加工單元,所有設(shè)備布局如圖1 所示。

        圖1 智能加工單元布局圖

        2 智能加工單元硬件連接

        改造后的智能加工單元由多種硬、軟件設(shè)備集成在一起,各設(shè)備之間通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)連接,具體連接關(guān)系如圖2 所示。其中,機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下料,料倉(cāng)用于存放工件,PLC 和路由器進(jìn)行信號(hào)通訊,數(shù)字化在線(xiàn)測(cè)頭自動(dòng)檢測(cè)零件加工尺寸,觸摸屏?xí)r時(shí)顯示設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。

        圖2 智能加工單元硬件連接

        為了能使智能加工單元按照既定工藝流程執(zhí)行,以路由器為數(shù)據(jù)交互中心,建立工業(yè)機(jī)器人、加工中心、PLC、料倉(cāng)、觸摸屏在內(nèi)的通訊網(wǎng)絡(luò),其交互信號(hào)如表1 所示。

        表1 智能加工單元交互信號(hào)

        3 智能加工單元軟件設(shè)計(jì)

        3.1 觸摸屏畫(huà)面開(kāi)發(fā)

        觸摸屏是人機(jī)交互的窗口,主要用于顯示工業(yè)機(jī)器人、加工中心(包括機(jī)床防護(hù)門(mén)和夾具)、料倉(cāng)的運(yùn)行狀態(tài)與報(bào)警信息。根據(jù)智能加工單元控制要求設(shè)計(jì)觸摸屏畫(huà)面(圖3),以數(shù)據(jù)交互中心為樞紐,將觸摸屏中的控制按鈕、狀態(tài)指示燈、數(shù)據(jù)顯示框與PLC 相應(yīng)的變量連接,實(shí)現(xiàn)PLC 與觸摸屏的數(shù)據(jù)交換[4]。

        圖3 觸摸屏畫(huà)面示例

        3.2 料倉(cāng)庫(kù)位定義與選擇

        料倉(cāng)共有三層、12 個(gè)庫(kù)位,適合存放方形和圓柱形工件。從下往上看,依次為A、B、C 三層,每層有4個(gè)庫(kù)位,從左向右看,依次為1、2、3、4 號(hào),每個(gè)庫(kù)位后側(cè)安裝傳感器檢測(cè)庫(kù)位有無(wú)工件。

        為了更好監(jiān)視料倉(cāng)庫(kù)位的工件信息,觸摸屏上設(shè)計(jì)料倉(cāng)綠色表示庫(kù)位有料,灰色表示庫(kù)位無(wú)料,具體如圖3(b)所示。在執(zhí)行機(jī)器人抓取工件時(shí),有手動(dòng)和自動(dòng)兩種模式進(jìn)行庫(kù)位選擇。手動(dòng)模式下,在觸摸屏上手動(dòng)指定機(jī)器人要抓取工件的庫(kù)位,若庫(kù)位顯示無(wú)料,則不可執(zhí)行;自動(dòng)模式下,機(jī)器人按照控制要求依次選擇,自動(dòng)跳過(guò)無(wú)料倉(cāng)位。

        3.3 工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)上下料流程

        工業(yè)機(jī)器人位于智能加工單元的中心,料倉(cāng)和加工中心都在機(jī)器人的臂展范圍內(nèi),通過(guò)示教編程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下料,其流程如圖4 所示。在執(zhí)行一個(gè)完整流程時(shí),先判斷料倉(cāng)庫(kù)位是否有工件,若料倉(cāng)無(wú)工件,機(jī)器人不執(zhí)行,一直處于等待料倉(cāng)庫(kù)位有工件的信號(hào);若料倉(cāng)有工件,則根據(jù)抓取工件形狀(方形或圓柱形)選擇相應(yīng)的手爪,方形工件選擇Ⅰ號(hào)手爪,圓柱形工件選擇Ⅱ號(hào)手爪,然后進(jìn)入料倉(cāng)抓取工件,將其送至機(jī)床側(cè)安裝在夾具上,待零件加工和檢測(cè)結(jié)束后,再將加工后的零件從機(jī)床側(cè)取回放至料倉(cāng),最后將手爪還回至手爪架。

        圖4 機(jī)器人自動(dòng)上下料流程

        智能加工單元在自動(dòng)模式下運(yùn)行時(shí),機(jī)器人會(huì)頻繁進(jìn)出機(jī)床,為了避免機(jī)器人與機(jī)床防護(hù)門(mén)碰撞,保證自動(dòng)上下料流程運(yùn)行穩(wěn)定、安全,通過(guò)設(shè)置FANUC機(jī)器人防止干涉區(qū)域,開(kāi)發(fā)二者的安全聯(lián)鎖功能,設(shè)置信號(hào)DO115(輸出)和DI126(輸入)。若機(jī)器人在機(jī)床內(nèi)部,機(jī)床防護(hù)門(mén)關(guān)閉不了,必須等待機(jī)器人運(yùn)行至門(mén)外,防護(hù)門(mén)才能關(guān)閉;若機(jī)床防護(hù)門(mén)已關(guān)閉,機(jī)器人運(yùn)動(dòng)至門(mén)前必須停住,等待防護(hù)門(mén)打開(kāi),只有當(dāng)防護(hù)門(mén)打開(kāi)到位后,機(jī)器人繼續(xù)自動(dòng)運(yùn)行至機(jī)床內(nèi)部。

        3.4 FANUC 0iF PLUS 加工中心程序

        智能加工單元核心是完成零件加工與尺寸,因此加工中心必須調(diào)用加工程序、執(zhí)行在線(xiàn)檢測(cè)環(huán)節(jié),在機(jī)器人自動(dòng)上下料的輔助下完成整個(gè)智能加工流程。對(duì)加工中心而言,必須要定義M 代碼配合機(jī)器人自動(dòng)上下料流程,編寫(xiě)PMC 程序根據(jù)機(jī)器人選取的工件類(lèi)型自動(dòng)調(diào)用相應(yīng)的零件加工程序。

        (1)M 代碼定義,如表2 所示。

        表2 機(jī)床側(cè)M 代碼

        (2)加工程序自動(dòng)調(diào)用。料倉(cāng)A 層存放Ⅰ類(lèi)零件、B 層存放Ⅱ類(lèi)零件、C 層存放Ⅲ類(lèi)零件,這三類(lèi)零件的加工程序各不相同,若要在同一個(gè)智能加工流程中實(shí)現(xiàn)多品種零件生產(chǎn)加工,需在加工中心上編寫(xiě)關(guān)于SUB40 指令的PMC 梯形圖,如圖5 所示。當(dāng)機(jī)器人抓取A 層庫(kù)位工件時(shí),R600.5 激活,調(diào)用加工程序O0001,加工Ⅰ類(lèi)零件;當(dāng)機(jī)器人抓取B 層庫(kù)位工件時(shí),R600.6 激活,調(diào)用加工程序O0002,加工Ⅱ類(lèi)零件;當(dāng)機(jī)器人抓取C 層庫(kù)位工件時(shí),R600.7 激活,調(diào)用加工程序O0003,加工Ⅲ類(lèi)零件。

        圖5 切換加工程序的梯形圖

        4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

        按照上述智能化改造方法升級(jí)而成的智能加工單元,通過(guò)聯(lián)機(jī)調(diào)試驗(yàn)證了智能化生產(chǎn)所需功能,并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)比。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,對(duì)照組與實(shí)驗(yàn)組各分配毛坯9 個(gè),其中Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)零件的毛坯各3個(gè),對(duì)照組的毛坯放在機(jī)床附件的置物架,實(shí)驗(yàn)組的毛坯分別放在料倉(cāng)的A、B、C 層庫(kù)位。對(duì)照組采用未經(jīng)改造的單臺(tái)機(jī)床,分別加工3 種類(lèi)型零件的毛坯;實(shí)驗(yàn)組則采用改造后的智能加工單元,連續(xù)加工3 種類(lèi)型零件的毛坯。應(yīng)用改造方法前后的功能指標(biāo)對(duì)比如表3 所示,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:(1)改造后的智能加工單元自動(dòng)化程度高,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度極低,可靠性和生產(chǎn)效率高,平均節(jié)省時(shí)間約10%~ 15%;(2)數(shù)字化在線(xiàn)測(cè)頭自動(dòng)檢測(cè)零件尺寸,測(cè)量精度高,檢測(cè)正確率100%;(3)滿(mǎn)足企業(yè)多品種、小批量零件連續(xù)加工需求。

        表3 應(yīng)用改造方法前后的功能指標(biāo)對(duì)比

        5 結(jié)論

        (1)以現(xiàn)有的FANUC 0iF PLUS 立式加工中心為基礎(chǔ),從硬件連接和軟件設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行智能化升級(jí)改造,改造方法充分利用現(xiàn)有設(shè)備、成本低,符合企業(yè)智能化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型需求的現(xiàn)狀。

        (2)改造后的智能加工單元能按照既定流程實(shí)現(xiàn)零件智能加工的完整過(guò)程,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度低,重復(fù)操作減少,可靠性和生產(chǎn)效率高,尺寸檢測(cè)更精確,能滿(mǎn)足多品種、小批量零件加工需求。

        (3)提出的智能化改造方法可實(shí)現(xiàn)智能加工單元的機(jī)器人自動(dòng)上下料、數(shù)字化加工、零件在線(xiàn)檢測(cè)、全程監(jiān)控等功能要求,能為制造企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床的升級(jí)改造提供參考。

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