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        中低放廢液蒸發(fā)處理設(shè)施工藝系統(tǒng)調(diào)試研究

        2022-02-18 08:46:52趙召田駿林中國(guó)核電工程有限公司華東分公司浙江嘉興314300
        化工管理 2022年3期
        關(guān)鍵詞:供料冷凝器蒸發(fā)器

        趙召,田駿林(中國(guó)核電工程有限公司華東分公司,浙江 嘉興 314300)

        0 引言

        自然循環(huán)蒸發(fā)系統(tǒng)主要由供料槽、供料泵、自然循環(huán)蒸發(fā)器、旋風(fēng)分離器、泡罩塔、冷凝器、冷卻器、殘液槽及過濾器、壓空噴射泵組成。

        由供料槽接收待處理的低放廢水,通過變頻泵或回流調(diào)節(jié)的方式,將定流量的廢液輸送到蒸發(fā)器中,通過蒸發(fā)器蒸汽側(cè)的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)器的液位穩(wěn)定和自然循環(huán)蒸發(fā),廢液蒸發(fā)后產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)旋風(fēng)分離器除去液滴后,經(jīng)泡罩塔洗滌,進(jìn)入冷凝器;在冷凝器中,蒸汽被快速冷凝,蒸汽中夾帶的不凝性氣體在冷凝器高位處被尾氣系統(tǒng)抽走,冷凝后的液體再經(jīng)過冷卻降溫后,經(jīng)分析監(jiān)測(cè)放射性后排放;不凝性氣體由壓空噴射器提供負(fù)壓動(dòng)力,尾氣經(jīng)過濾器過濾凈化后,與壓空噴射泵中的壓空混流后排放;蒸發(fā)在完成額定廢液的蒸發(fā)后,殘留在蒸發(fā)器內(nèi)的蒸殘液排放至殘液槽,通過蒸發(fā)實(shí)現(xiàn)了廢液濃縮,廢物最小化的目的。

        根據(jù)調(diào)試和運(yùn)行邏輯,可分為三大系統(tǒng):供料及蒸發(fā)液位控制系統(tǒng)、尾氣處理系統(tǒng)、卸料系統(tǒng)三部分。

        1 供料及蒸發(fā)液位控制系統(tǒng)調(diào)試

        1.1 蒸發(fā)器吹氣液位指示裝置

        吹氣液位裝置儀表是一種高可靠性、維修簡(jiǎn)單的一種儀表,其在蒸發(fā)器內(nèi)的液位測(cè)量一般為三管式儀表,分為上、下1和下2:其中上吹氣管位于蒸發(fā)器分離室頂部,處于氣相當(dāng)中,下1吹氣管和下2吹氣管位于蒸發(fā)器分離室底部,處于液相當(dāng)中。

        蒸發(fā)器的液位指示方式,可總結(jié)為公式(1):

        式中:H為蒸發(fā)器液位;h為下1吹氣管管口與下2吹氣管管口之間的距離;P1為上吹氣管管口處的壓力;P2為下1吹氣管管口處的壓力;P3為下2吹氣管管口處的壓力。

        在蒸發(fā)器分離室頂部安裝的兩組差壓變送器,分別為上吹氣管-下2吹氣管差壓變送器、下1吹氣管-下2吹氣管差壓變送器,采集對(duì)應(yīng)的壓力差來指示蒸發(fā)器液位與蒸發(fā)器密度。根據(jù)公式(1),蒸發(fā)器液位指示,通過兩個(gè)差壓變送器的值及B管與C管的固定已知距離h來確定。

        1.2 蒸發(fā)器液位控制

        蒸發(fā)器液位控制為液位—蒸汽量連鎖PID調(diào)節(jié),蒸發(fā)器恒定供料,蒸發(fā)器液位作為唯一的變量與設(shè)定值進(jìn)行高低比較,通過調(diào)節(jié)蒸汽流量,從而使蒸發(fā)器液位保持恒定。

        如圖1所示,蒸發(fā)器液位過高,通過吹氣儀表將液位數(shù)據(jù)傳輸給比較元件,通過正反饋來增加蒸汽調(diào)節(jié)閥開度,加大蒸汽量,從而降低蒸發(fā)器液位。蒸發(fā)器液位過低,通過吹起儀表將液位數(shù)據(jù)輸送給比較元件,通過正反饋來減小蒸汽調(diào)節(jié)閥開度,減小蒸汽量,從而升高蒸發(fā)器液位。

        圖1 蒸發(fā)器液位正反饋控制系統(tǒng)方框圖

        1.3 蒸發(fā)器液位自動(dòng)控制PID調(diào)節(jié)原理

        PID 調(diào)節(jié)器即比例積分微分調(diào)節(jié)器,通過調(diào)試試驗(yàn)證明,對(duì)于蒸發(fā)器液位調(diào)節(jié)控制來說,由于蒸汽側(cè)的壓力流量一直處于微幅波動(dòng)當(dāng)中,使用簡(jiǎn)單的例積分(PI)調(diào)節(jié)即可達(dá)到滿意的效果。

        通常的工業(yè)用PID整定方法都是用Z-N整定法,但是在實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)調(diào)控量環(huán)境的不同,單純的整定并不能得到好的穩(wěn)定性,文章在Z-N整定法的基礎(chǔ)上通過分析比例、積分調(diào)節(jié)的實(shí)質(zhì),總結(jié)出簡(jiǎn)單易懂,方便快捷的整定方法[1]。

        對(duì)于蒸發(fā)器液位的調(diào)節(jié)來說,單純比例調(diào)節(jié)的輸出(蒸汽調(diào)節(jié)閥)的波形和被調(diào)量(蒸發(fā)器液位)的波形完全類似,頂點(diǎn)與谷底發(fā)生在同一時(shí)刻。而單純的積分調(diào)節(jié)輸出量的升降與被調(diào)量的升降無關(guān),與輸出偏差的正負(fù)有關(guān),輸出曲線達(dá)到頂點(diǎn)的時(shí)候,必然是被調(diào)量偏差等于零的時(shí)候。比例-積分調(diào)節(jié)器的輸出即為將比例和積分同時(shí)作用在調(diào)節(jié)器上,將兩者的調(diào)節(jié)輸出相加。因此,比例度(放大倍數(shù)的倒數(shù))和積分時(shí)間參數(shù)的多少,將影響比例、積分調(diào)節(jié)器的輸出振幅的大小,而當(dāng)兩者振幅不一致時(shí),即會(huì)出現(xiàn)不同的合成波形。

        如圖2所示,當(dāng)積分作用減弱或增強(qiáng)時(shí),即曲線4的振幅減小或增大,比例-積分調(diào)節(jié)器輸出曲線5中的t2出現(xiàn)的時(shí)刻將在t1與t3之間移動(dòng)。如果過于靠近t1,則積分作用太弱,無法有效消除靜態(tài)誤差,如果過于靠近t3,則積分作用太強(qiáng),被調(diào)量將會(huì)呈震蕩發(fā)散狀,無法收斂穩(wěn)定。經(jīng)過理論及調(diào)試證明,t2所處的位置,應(yīng)該位于t1、t3之間1/3靠前,此時(shí),被調(diào)量成穩(wěn)定收斂狀。

        圖2 單純比例、積分作用下及比例-積分作用下的曲線

        1.4 蒸發(fā)器液位自動(dòng)控制調(diào)試步驟

        (1)確定控制器是正反饋調(diào)節(jié)還是負(fù)反饋調(diào)節(jié)。在蒸發(fā)系統(tǒng)實(shí)際調(diào)試中發(fā)現(xiàn),PLC中的原PID控制系統(tǒng)均設(shè)置為負(fù)反饋,因此,在試驗(yàn)之前,必須確認(rèn)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的正負(fù)反饋與實(shí)際控制需要的一致。

        (2) 檢查調(diào)節(jié)器的輸出和PLC保持一致。即蒸汽流量調(diào)節(jié)閥的開度需要與PLC上的開度保持一致,開度0%,閥門全關(guān),開度50%,閥門開一半,開度100%,閥門全開。

        (3)確定PID控制器中比例參數(shù)的設(shè)定P還是K。K為放大倍數(shù),P為比例度,其比例度P是放大倍數(shù)K的倒數(shù)。由于是倒數(shù),因此,一旦輸入的參數(shù)不對(duì),將產(chǎn)生巨大的錯(cuò)誤,系統(tǒng)不可能穩(wěn)定。

        (4)先進(jìn)行純比例調(diào)節(jié),由于自室外來蒸汽的流量不穩(wěn)定,且液位的變化對(duì)蒸汽的進(jìn)量有很大的滯后,因此,放大倍數(shù)不應(yīng)過大,易設(shè)置小于1,通過不斷從1開始縮小放大倍數(shù),在winCC系統(tǒng)中打開液位時(shí)間累計(jì)圖與蒸汽流量時(shí)間累計(jì)圖,觀察得到穩(wěn)定震蕩或收斂的液位曲線,如圖2中1與3的圖形。

        (5)加入積分調(diào)節(jié),首先確定積分?jǐn)?shù)值為秒還是分鐘,一旦數(shù)值設(shè)定不當(dāng),將無法得到穩(wěn)定的液位曲線。積分時(shí)間首先易設(shè)置為10 000 s,再根據(jù)圖形情況增大或縮小。通過在winCC系統(tǒng)中打開液位時(shí)間累計(jì)圖與蒸汽流量時(shí)間累計(jì)圖,得到如圖2中1與5的圖形,使t2位于t1、t3之間1/3靠前。

        (6)運(yùn)行觀察蒸發(fā)器液位,確定是否為震蕩收斂。如不是,檢查吹氣裝置的完好情況和液位設(shè)定值是否合理,分析后再重新按照步驟進(jìn)行一次。

        1.5 蒸發(fā)器液位自動(dòng)控制實(shí)際調(diào)試經(jīng)驗(yàn)

        在按照試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)中,得到的圖像與圖2中的相差很大,由于蒸發(fā)器和蒸汽流量均屬于動(dòng)態(tài)變量,因此在曲線圖上都指示的是細(xì)小折線組成的大曲線,試驗(yàn)中只需要看大趨勢(shì)線,而不要糾結(jié)于小折線。

        當(dāng)?shù)玫椒€(wěn)定的液位控制時(shí),若設(shè)置的放大倍數(shù)過小,會(huì)導(dǎo)致調(diào)節(jié)時(shí)間過長(zhǎng),考慮到蒸發(fā)器為連續(xù)運(yùn)行7天以上和運(yùn)行中出現(xiàn)的震蕩,全部調(diào)節(jié)時(shí)間應(yīng)以3小時(shí)以內(nèi)為宜。若調(diào)節(jié)時(shí)間超過3小時(shí),應(yīng)同時(shí)加大放大倍數(shù)和積分時(shí)間再進(jìn)行整定[2]。

        2 尾氣處理系統(tǒng)調(diào)試

        蒸發(fā)工藝尾氣為接受二次蒸汽中不凝性氣體,經(jīng)除滴、加熱、過濾凈化后,排放至煙囪。

        蒸發(fā)器中的料液經(jīng)加熱、蒸發(fā)產(chǎn)生二次蒸汽進(jìn)入冷凝器冷卻,但是由于料液中有溶解氣體,在蒸發(fā)過程時(shí),料液中的氣體等被釋放出來,在冷凝器內(nèi)蒸汽凝結(jié)為冷凝液,而不凝性氣體就會(huì)在冷凝器內(nèi)堆積,如果不凝性氣體尾氣處理不合適,長(zhǎng)時(shí)間的積累造成蒸發(fā)器蒸汽管路阻塞,進(jìn)而使蒸發(fā)器頂部壓力升高,影響蒸發(fā)器及后續(xù)系統(tǒng)的完整性。在運(yùn)行中,尾氣的開度需要進(jìn)行調(diào)試測(cè)試,其過大和過小均不利于系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        尾氣開得過大,導(dǎo)致二次蒸汽在冷凝器中還沒來得及冷凝,即被尾氣抽走,大量的冷凝液進(jìn)入尾氣系統(tǒng),造成尾氣系統(tǒng)進(jìn)水。出現(xiàn)這種情況的具體表現(xiàn)是尾氣系統(tǒng)的螺旋板換熱器尾氣側(cè)和冷卻水側(cè)溫度都高;壓空噴射器成脈沖狀充氣,過濾器壓差也成脈沖型。

        尾氣開的過小,導(dǎo)致不凝性氣體在冷凝器內(nèi)堆積,造成蒸發(fā)器二次蒸汽側(cè)壓力全面升高。出現(xiàn)這種情況的具體表現(xiàn)是自一定時(shí)間開始,蒸發(fā)器的頂部壓力開始上升,超過設(shè)計(jì)限值,即使開大冷凝器冷卻水流量也無法調(diào)節(jié)蒸發(fā)器頂部壓力;自一定時(shí)間開始,泡罩塔壓差增大超過限制。

        合理的尾氣量會(huì)保證將冷凝器中的不凝性氣體抽走,而不會(huì)抽走二次蒸汽。通常表現(xiàn)為螺旋板換熱器尾氣側(cè)和冷卻器側(cè)溫度都低;蒸發(fā)器頂部壓力,泡罩塔壓力在合理范圍內(nèi)波動(dòng)。

        3 卸料系統(tǒng)調(diào)試

        3.1 蒸發(fā)器卸料

        在蒸發(fā)器運(yùn)行中,需要實(shí)時(shí)顯示連續(xù)供料量,并將泡罩塔回流的冷凝液也計(jì)算在內(nèi),利用蒸發(fā)器運(yùn)行液位體積,確定達(dá)到卸料要求的含鹽量前的總的供料量,觀察蒸發(fā)器密度指示,要求與實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)相接近并達(dá)到供料量時(shí)才能停運(yùn)蒸發(fā)器,進(jìn)行卸料操作。

        進(jìn)行卸料操作時(shí),要首先打開蒸殘液冷卻槽的冷卻水系統(tǒng),并把蒸發(fā)器此時(shí)的密度輸入蒸殘液冷卻槽的液位指示系統(tǒng)中,使蒸殘液冷卻槽液位指示準(zhǔn)確。卸料時(shí)記錄卸料試驗(yàn),并與之前水試的卸料時(shí)間對(duì)比,確定卸料通暢與否。

        3.2 蒸發(fā)器保養(yǎng)

        蒸發(fā)器在完成卸料后,不能將蒸發(fā)器空置,需要重新上料,在蒸發(fā)器溫度指示低于40 ℃后,重新上料至運(yùn)行液位進(jìn)行保養(yǎng)。

        4 蒸發(fā)系統(tǒng)調(diào)試典型問題說明及處理方式

        調(diào)試中不可避免的會(huì)發(fā)生各種問題,下面將出現(xiàn)的一些典型問題進(jìn)行描述,為以后類似設(shè)施或系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)試和運(yùn)行提供經(jīng)驗(yàn)參考。

        4.1 冷凝液回泡罩塔流量問題

        蒸發(fā)器在運(yùn)行測(cè)試中,冷凝液回泡罩塔的管線內(nèi)部沖刷出來大量的焊渣,致使流量計(jì)被焊渣堵住,流量計(jì)無法正常指示,但在后續(xù)試驗(yàn)中,即使已經(jīng)水試運(yùn)行很長(zhǎng)時(shí)間,清洗過多次流量計(jì),但管線指示流量依舊無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

        通過檢查發(fā)現(xiàn)使用的流量計(jì)為彈簧式全截面壓力流量計(jì),依靠水的壓頭將彈簧頂開一定的程度來指示流量,隨后在進(jìn)行專項(xiàng)測(cè)試中證實(shí),在這種依靠自流壓頭來流動(dòng)的管線中此類流量計(jì)無法使用。后續(xù)做出了更改,更換為無阻力式流量計(jì),流量計(jì)指示正常,泡罩塔實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行。

        4.2 蒸發(fā)器吹氣管堵塞

        蒸發(fā)器在經(jīng)過長(zhǎng)期測(cè)試后,在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)液位計(jì)指示不準(zhǔn),經(jīng)檢查后確認(rèn)為蒸發(fā)器下2吹氣管堵塞,通過向吹氣管中加酸,使問題得到解決。蒸發(fā)器的吹氣管堵塞是蒸發(fā)器的通病,是不可避免的,現(xiàn)在只有通過加強(qiáng)保養(yǎng)和加酸清洗來處理。

        4.3 蒸殘液泵停之后管道堆積

        蒸殘液在蒸殘液冷卻槽中冷卻后,需要后續(xù)廠房進(jìn)行下一步處理。在試驗(yàn)中,起泵將蒸殘液進(jìn)行輸送測(cè)試中,當(dāng)停泵三天后,發(fā)現(xiàn)無法重新啟動(dòng)泵,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)分析,認(rèn)為由兩部分原因:一是由于蒸發(fā)器的蒸殘液含鹽量受料液組分、溫度等多種因素影響,造成析晶;二是由于料液輸送由泵進(jìn)行,長(zhǎng)時(shí)間不起泵,料液中的泥沙就會(huì)積存在管道內(nèi),形成硬殼,長(zhǎng)期如此反復(fù),就會(huì)造成泵前、泵后管口堵塞,致使泵無法啟動(dòng)。

        因此,在調(diào)試和運(yùn)行中,需要在一定周期后通過向蒸發(fā)器和殘液罐、泵體供酸,進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)備的全面清洗和保養(yǎng)。

        5 結(jié)語

        通過以上對(duì)自然循環(huán)蒸發(fā)器的液位控制系統(tǒng)、尾氣系統(tǒng)和卸料系統(tǒng)的調(diào)試過程進(jìn)行研究分析,并對(duì)一些在調(diào)試過程中出現(xiàn)的典型問題進(jìn)行闡述,實(shí)現(xiàn)了蒸發(fā)系統(tǒng)的全流程功能和穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也能夠給類似蒸發(fā)系統(tǒng)的調(diào)試和運(yùn)行工作提供有效的方法和問題解決方案。

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