白向挺,鄒永洺
(1.山西小回溝煤業(yè)有限公司, 山西 清徐 030400;2.中煤科工集團 沈陽研究院有限公司, 遼寧 撫順 113122;3.煤礦安全技術(shù)國家重點實驗室, 遼寧 撫順 113122)
隨著煤礦采掘深度的逐漸增加,瓦斯含量和瓦斯壓力越來越大,瓦斯影響安全生產(chǎn)的現(xiàn)象也越來越嚴重。如何有效抽采上隅角及回風流瓦斯成為瓦斯防治的重點。現(xiàn)常用的臨近層瓦斯治理方法為回采前在回風巷施工高位鉆孔預(yù)抽臨近層涌出的卸壓瓦斯[1],普通高位鉆孔工程量大,鉆機施工期間轉(zhuǎn)場頻繁,同時工作面回采期間超前支架會破壞普通高位鉆孔抽采管路,減小普通高位鉆孔作用范圍。
近年來,井下定向鉆進技術(shù)逐步成熟,定向鉆孔軌跡可控,嚴格按目標層位延伸,可提高單孔覆蓋范圍,實現(xiàn)遠距離超前瓦斯管理,提高瓦斯抽采效率,減少安全隱患[2-4]. 定向鉆孔的布置高度和間距等鉆孔參數(shù)對定向高位鉆孔瓦斯抽采效果具有重要影響,現(xiàn)有研究多通過經(jīng)驗分析或理論計算確定定向鉆孔施工參數(shù)。小回溝礦為高瓦斯礦井,現(xiàn)采用普通高位鉆孔進行卸壓區(qū)域瓦斯抽采,為有效抽采2202工作面回采期間卸壓瓦斯,提出利用定向長鉆孔代替普通高位鉆孔進行煤層卸壓區(qū)域瓦斯抽采。根據(jù)小回溝礦回采工作面上方巖層排布情況,通過相似材料模擬工作面回采后上方巖層動態(tài)變化情況,確定定向鉆孔施工參數(shù),并分析抽采效果。
定向高位鉆孔與普通高位鉆孔抽采原理相同,相比之下普通高位卸壓瓦斯抽采存在以下缺點:鉆孔向前控制范圍較小,存在空白區(qū)域,鉆孔無效進尺增多,導致瓦斯抽采效果較差;在回采過程中,施工地點較多,后期維護量較大。
定向長鉆孔具有以下優(yōu)勢:定向鉆進可以保證鉆孔在規(guī)定的巖層中嚴格按照設(shè)計軌跡鉆進,提高有效鉆進長度,避免盲區(qū)的發(fā)生;可施工距離較長的鉆孔,鉆孔抽采段內(nèi)的有效距離增加;定向鉆孔施工量少、施工時間較短;鉆機功率強勁,具有較大的扭矩力和給進起拔力,適應(yīng)多種強度的巖層,單孔進尺最大可達千米,從而減少鉆場數(shù)量,抽采效果較好[5]. 不同鉆孔有效抽采區(qū)域?qū)Ρ纫妶D1.
圖1 不同鉆孔有效抽采區(qū)域?qū)Ρ葓D
當開采工作面中的煤層時,煤層上方巖層懸空距離達到一定程度后,頂板巖石發(fā)生垮落,工作面持續(xù)推進,較硬的巖層或關(guān)鍵層頂板垮落,稱之為初次來壓[6]. 伴隨工作面的不斷推進,每間隔一定周期關(guān)鍵層就會發(fā)生一次垮落,工作面會隨之形成周期性來壓。根據(jù)頂板巖層縫隙發(fā)育變形情況,煤層上方巖層從上至下分為彎曲下沉帶、裂隙帶、冒落帶。當工作面后方采空區(qū)內(nèi)部面積達到一定數(shù)值時,處于采空區(qū)中間位置的頂板縫隙趨于被壓實狀態(tài),采空區(qū)周圍出現(xiàn)裂隙通道,其形態(tài)類似于頂板裂隙的“O-X”形,即“O”型圈,是煤層正常開采中相鄰煤層卸壓瓦斯涌入采空區(qū)的重要途徑[7],見圖2. 將鉆孔設(shè)計在瓦斯富集區(qū),保證了鉆孔的長時間抽采效果,同時有效地控制了工作面上隅角的瓦斯。
圖2 瓦斯流動“O”形圈原理圖
試驗工作面選在小回溝礦二采區(qū)北側(cè),開采煤層為2號煤層,平均厚度2.43 m,上覆03號煤平均厚度0.50 m,2號煤與上覆03號煤平均間距5.0 m,工作面走向長度為1 440 m,傾向長度240 m. 2202工作面瓦斯絕對涌出量為14.95 m3/min,相對涌出量為6.5 m3/t,2202工作面上部為03號煤層,2號煤層回采后03號煤層會隨頂板跨落到回采工作面的采空區(qū),導致工作面生產(chǎn)過程中瓦斯涌出量增加。
2號煤頂板主要為砂質(zhì)泥巖、泥巖和粉砂巖,局部為細~中粒砂巖,單向抗壓強度20~40 MPa,屬中硬巖石。根據(jù)冒落帶、裂隙帶理論計算公式,高度計算結(jié)果見表1.
表1 冒落帶、裂隙帶高度計算結(jié)果表
為模擬2號煤開采過程中工作面上方巖層排布情況,結(jié)合試驗工作面的條件,建立相似模擬試驗架尺寸:長2 850 mm ×寬300 mm ×高2 000 mm,設(shè)幾何相似比為100,密度相似比1.67. 同時,模型與實體對應(yīng)點的運動應(yīng)該是相似的。
為了觀察工作面回采過程中巖層的變化規(guī)律,在模型中設(shè)置位移觀測點。模型共布置有297個100 mm×100 mm網(wǎng)格(11行27列),共有336個位移觀測點。
伴隨回采工作面的模擬推進,在采空區(qū)兩側(cè)展現(xiàn)出的垂向裂隙逐漸向上延展,在模型的中間位置,2號煤層頂板受到開采擾動破壞較為嚴重,出現(xiàn)了隨采隨冒的現(xiàn)象,當回采工作面推進107 m時,上覆巖層縫隙“三帶”特征圖見圖3. 通過圖3分析得知,0~24.5 m為冒落帶,24.5~36 m為裂隙帶,36 m以上為彎曲下沉帶。高度綜合分析見表2.
圖3 工作面推進107 m上覆巖層縫隙“三帶”特征圖
表2 上覆巖層“三帶”高度綜合分析表
伴隨工作面的推進,裂隙逐漸向上發(fā)育,采動影響下形成的裂隙可以成為鄰近03號煤層及采空區(qū)瓦斯的運移通道,即裂隙帶高度24.5~36 m適合布置定向長鉆孔。綜合考慮定向鉆孔代替普通高位鉆孔卸壓瓦斯抽采的穩(wěn)定性與經(jīng)濟性,結(jié)合“三帶”高度,將鉆孔層位布置在2號煤層頂板細砂巖中,距離煤層頂板25~36 m,即裂隙帶中鉆孔平距12 m,鉆孔沿工作面控制60 m范圍,孔徑120 mm,孔數(shù)為4個主孔及2個分支孔。定向鉆孔左右偏移距離參照巖層破壞“O”型圈理論和抽采經(jīng)驗來確定,一般不大于工作面傾向長度的1/3.
在定向鉆場內(nèi)設(shè)計4個定向長鉆孔,其中3號定向鉆孔和4號定向鉆孔開具分支孔,見圖4,5.
圖4 定向長鉆孔左右偏移竣工圖
圖5 定向長鉆孔側(cè)面軌跡竣工圖
為考察定向鉆孔抽采效果將數(shù)據(jù)匯總分析,見圖6,7,8,9.
圖6 1號鉆孔效果分析圖
圖7 2號鉆孔效果分析圖
圖8 3號及3分支鉆孔效果分析圖
圖9 4號及4分支鉆孔效果分析圖
通過對瓦斯抽采期間數(shù)據(jù)分析可知,當終孔點在進入采空區(qū)20.3~29.4 m,瓦斯抽采濃度、瓦斯抽采混合流量出現(xiàn)大幅度增加,說明此時頂板產(chǎn)生大量裂隙,單孔瓦斯抽采濃度最大為90.2%,單孔平均瓦斯抽采濃度52.6%,單孔最大混合流量為9.86 m3/min,單孔平均混合流量4.49 m3/min,單孔最大純流量4.61 m3/min,平均純流量為2.31 m3/min.
在工作面生產(chǎn)期間,分別統(tǒng)計工作面中部、回風隅角、生產(chǎn)期間回風流內(nèi)瓦斯?jié)舛?,見圖10.
圖10 瓦斯?jié)舛茸兓闆r圖
由圖10可知,在2202工作面生產(chǎn)過程中,回風流內(nèi)的最大瓦斯?jié)舛?.29%,平均瓦斯?jié)舛葹?.13%;隅角最大瓦斯?jié)舛葹?.22%,平均瓦斯?jié)舛葹?.07%,工作面最大瓦斯?jié)舛葹?.29%,平均瓦斯?jié)舛葹?.12%. 通過分析工作面、回風流內(nèi)部、隅角處的瓦斯?jié)舛瓤芍?,定向鉆孔抽采可以有效管控工作面回風隅角處、回風流內(nèi)的瓦斯?jié)舛取?/p>
1) 通過理論計算、相似材料模擬及現(xiàn)場工業(yè)試驗得出,小回溝礦2號煤層上覆巖層0~25 m為冒落帶,25~36 m為裂隙帶,大于36 m為彎曲下沉帶,為鄰近工作面卸壓瓦斯抽采提供理論與實際支撐。
2) 利用定向長鉆孔抽采回采期間卸壓瓦斯,單孔最大瓦斯抽采濃度90.2%,單孔最大混合流量9.86 m3/min,單孔最大純流量4.61 m3/min.
3) 通過定向長鉆孔代替普通高位鉆孔卸壓瓦斯抽采,2202工作面生產(chǎn)期間,回風流內(nèi)的最大瓦斯?jié)舛?.29%,回風隅角處最大瓦斯?jié)舛?.22%,工作面最大瓦斯?jié)舛?.29%,定向長鉆孔抽采可以實現(xiàn)有效抽采工作面回風隅角處、回風流內(nèi)的瓦斯?jié)舛?,保證工作面安全回采。