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        瓦斯發(fā)電機組氣門異常仿真研究

        2022-02-12 11:43:42喬小杰
        山西焦煤科技 2022年12期
        關(guān)鍵詞:進氣門配氣氣門

        喬小杰

        (西山煤電集團 技術(shù)中心, 山西 太原 030053)

        燃氣發(fā)電機組的配氣機構(gòu)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,各零部件之間產(chǎn)生的激勵力復(fù)雜多變。其中,氣門與氣門彈簧、氣門與推桿、氣門與缸蓋、搖臂與推桿之間都會產(chǎn)生很多來自不同方向的激勵力,這些激勵源對進排氣配氣機構(gòu)影響疊加造成了氣門噪聲、缸蓋振動;不良的激勵源交變導(dǎo)致氣門損壞、刺蝕、發(fā)生敲缸[1]. 所以建立一個外部載荷對氣門影響的仿真模型,對于研究瓦斯發(fā)電機組氣門間隙調(diào)節(jié)具有指導(dǎo)意義。

        1 大修保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及診斷

        1.1 主要問題匯總

        屯蘭瓦斯電廠采用奧地利顏巴赫公司生產(chǎn)的JMS620GS-S.L四沖程水冷式發(fā)動機,發(fā)動機20缸,呈V型(60°)排列。氣門布置為雙進雙出模式,采用雙氣門彈簧,經(jīng)凸輪軸,推桿、搖臂共同作用實現(xiàn)氣門的定時開啟、閉合。

        在大修保養(yǎng)前,3#機組運行過程中3#、16#缸曾出現(xiàn)敲缸報警,經(jīng)過更換火花塞,盤車無卡澀后可以正常啟機。利用機組40 000 h大修保養(yǎng)進一步檢查,拆除氣門彈簧、氣門后,可以明顯看到氣門裙部、氣門桿及缸蓋氣門座上存在不同程度的刺蝕現(xiàn)象(圖1),這也是產(chǎn)生敲缸故障的原因。

        圖1 刺蝕損壞圖

        1.2 問題診斷

        屯蘭瓦斯發(fā)電機組采用稀薄燃燒技術(shù),具有良好的經(jīng)濟性和動力性[2]. 針對氣門裙部、氣門桿、缸蓋底部的刺蝕情況,考慮到進氣混合氣中雜質(zhì)和燃燒產(chǎn)物對進排氣門的沖擊影響,故而對空氣燃氣混合氣組分進行實驗室色譜分析,分析結(jié)果見表1. 對照空氣燃氣混合氣含量標準,瓦斯組分含量符合氣體組分要求,無異常。

        表1 3#機組瓦斯組分色譜分析表

        對發(fā)動機組燃燒后的尾氣進行TEST檢測儀成分檢測,檢測結(jié)果見表2,排放物符合大氣排放物合格標準。

        表2 3#機組出口尾氣成分表

        對通過二級空濾、曲軸箱呼吸器濾芯中的顆粒物進行分析化驗,結(jié)果見表3,進氣混合氣顆粒物含量、粒度均在規(guī)定范圍內(nèi)。

        表3 3#機組濾芯后顆粒物成分表

        由此排除了由于氣體成分和雜質(zhì)對進排氣門的沖擊影響,接下來通過運動學(xué)分析軟件對氣門受力情況進一步分析。

        2 動力學(xué)多維仿真分析

        2.1 建立多剛體系統(tǒng)動力學(xué)模型

        瓦斯發(fā)電機組采用的是V型4沖程,雙進氣雙排氣配氣系統(tǒng),機組的配氣機構(gòu)組成主要有:凸輪軸、推桿、搖臂、進排氣門、氣門彈簧,氣門間隙調(diào)整螺釘?shù)攘慵M成,構(gòu)建簡易配氣機構(gòu)示意圖,見圖2.

        圖2 配氣機構(gòu)示意圖

        將已有的發(fā)電機組配氣參數(shù)(見表4),輸入到三維軟件PRO/E中,繪制出配氣系統(tǒng)的三維模型圖,見圖3,然后將PRO/E中三維實體模型保存為Parasolidg 格式,并導(dǎo)入ADAMS機械動力學(xué)分析軟件中,進而計算出參數(shù)配氣機構(gòu)各剛體參數(shù)特性值(見表5).

        圖3 pro/e下的三維配氣機構(gòu)圖

        表4 4#瓦斯發(fā)電機組配氣參數(shù)表

        屯蘭瓦斯發(fā)電機組配氣機構(gòu)采用的氣門彈簧材質(zhì)為高碳錳鋼,雙氣門彈簧,氣門與氣門彈簧之間通過彈簧座建立接觸關(guān)系,在進排氣門開啟閉合過程中,氣門彈簧承受交變載荷,氣門彈簧的剛度系數(shù)c計算公式[3]:

        式中,G為彈簧材料的切變模量,取79 GPa;d為彈簧直徑,取8 mm;n為彈簧圈數(shù),取6;D為氣門彈簧中徑,取55 mm. 計算得出彈簧的剛度系數(shù)c為0.040 5 N/m.

        2.2 氣門間隙大小對配氣機構(gòu)的影響

        為了研究不同氣門間隙對發(fā)動機組配氣機構(gòu)的影響,試驗通過改變變量氣門間隙的大小,仿真出穩(wěn)定運行工況下發(fā)動機氣門的運動狀態(tài)[4]. 由表4可以看到標準情況下進氣門間隙為0.8 mm,排氣門間隙為1.0 mm. 建立氣門間隙參數(shù)控制表(表6),以表5中的剛體參數(shù)特性值和氣門彈簧剛度系數(shù)c作為初始條件,應(yīng)用動力學(xué)分析軟件,仿真得到氣門間隙變化對配氣機構(gòu)的影響。

        表5 配氣機構(gòu)剛體參數(shù)特性值表

        表6 氣門間隙控制值表

        標準工況下發(fā)電機組輸出3 000 kW功率下,發(fā)電機組轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,此時仿真得到不同的氣門間隙對氣門速度影響,見圖4.

        圖4 氣門間隙對氣門速度變化影響圖

        由圖4a)、b)分析得出,當發(fā)動機組工作時,進氣門受進氣門搖臂和氣門彈簧的共同作用力做往復(fù)運動,在穩(wěn)定負載功率3 000 kW時,標準進氣門間隙相比于大進氣門間隙和小進氣門間隙,進氣門速度變化波動更小。從圖4b)可以看出,0.4~0.6 s時,大進氣門間隙下,進氣門速度變化峰值可達70 mm/s. 從圖4a)可以看出,小氣門間隙下,進氣門速度變化峰值也多次出現(xiàn)50 mm/s,速度變化不夠穩(wěn)定。由此可以得出結(jié)論:在穩(wěn)定負載下,大進氣門間隙和小進氣門間隙,都會造成進氣門速度變化波動大,進氣門與氣門座之間沖擊力度大,甚至氣門刺蝕損壞。

        由圖4c)、d)分析得出,當發(fā)動機組工作時,排氣門受排氣門搖臂和氣門彈簧的共同作用力往復(fù)運動,當在穩(wěn)定負載3 000 kW時,標準排氣門間隙相比于大排氣門間隙和小排氣門間隙,排氣門速度變化較小,曲線更平滑。從圖4d)可以看出,在2.95~3.15 s時,大排氣門間隙下,排氣門速度變化劇烈,偏離均線較大,甚至出現(xiàn)超過130 mm/s,而小排氣門間隙下,排氣門整體變化穩(wěn)定。由此可以得出,在穩(wěn)定負載下,大排氣門間隙會造成排氣門速度變化波動大,排氣門與氣門座之間產(chǎn)生較大沖擊力,損壞排氣門與氣門座。

        為了進一步研究氣門對氣門座產(chǎn)生的作用力大小變化,采用運動分析軟件進一步分析隨著氣門間隙的變化,氣門加速度變化情況。采用同樣的初始條件和邊界值不變,氣門間隙控制值見表6,得到氣門加速度變化曲線,見圖5.

        圖5 氣門間隙對氣門加速度變化影響圖

        由圖5a)、b)分析得出,當發(fā)動機組穩(wěn)定輸出功率3 000 kW時,標準進氣門間隙相比于大進氣門間隙和小進氣門間隙,加速度變化曲線更平穩(wěn)、平滑。從圖5b)可以看到,大進氣門間隙和小進氣門間隙工況下,加速度變化劇烈,其中進氣門加速度多次出現(xiàn)超過16 mm/s2,這也導(dǎo)致了進氣門對氣門座震蕩沖擊,氣門噪聲升高,甚至發(fā)生敲缸故障。

        由圖5c)、d)可以分析得出,當發(fā)動機組穩(wěn)定輸出功率在3 000 kW時,大排氣門間隙工況下更容易出現(xiàn)排氣門加速度震蕩,導(dǎo)致排氣門沖擊氣門座圈作用力波動。從圖5d)可以看到,標準排氣門間隙和小排氣門間隙工況時,氣門運動加速度變化平穩(wěn),波動少。

        3 結(jié) 論

        經(jīng)過分析,當進排氣門氣門間隙大于標準氣門間隙或小于標準氣門間隙時,就會造成氣門震蕩,波動沖擊氣門座,使得氣門與氣門座受力不均,氣門和氣門座圈刺蝕,甚至產(chǎn)生敲缸故障。故此,要定期檢查進排氣門間隙,緊固氣門間隙調(diào)整螺釘,在發(fā)電機組進行小保養(yǎng)時,需及時將氣門間隙調(diào)整到標準間隙,并及時更換進氣前置空氣濾芯和曲軸箱呼吸器濾芯。

        4 總 結(jié)

        本文對氣門異常問題進行分析,首先從氣門刺蝕影響的因素入手,進排氣氣體組成成分正常,進入發(fā)動機組內(nèi)部的雜質(zhì)成分和含量正常,那么就需要進一步考慮氣門本身受力情況,通過計算邊界值和初始條件,輸入到運動分析軟件中,模擬出氣門運動過程中氣門間隙變化對氣門運動的影響,最終找到氣門異常的癥結(jié),為瓦斯電廠故障分析提供參考。

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