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        M100D型主泵二級密封失效分析

        2022-02-11 13:02:14王琳琳劉德軍時宏磊
        產(chǎn)業(yè)與科技論壇 2022年4期
        關(guān)鍵詞:靜環(huán)主泵背壓

        □王琳琳 付 勇 劉德軍 潘 翔 時宏磊 陳 松

        一、機(jī)械密封結(jié)構(gòu)簡介

        M100D型主泵機(jī)械密封由安裝在泵軸上的三級串聯(lián)機(jī)械密封組成,三級密封承擔(dān)壓降的情況如圖1所示。

        (a)主泵密封結(jié)構(gòu)圖 (b)主泵密封壓力分布圖圖1 主泵密封結(jié)構(gòu)和壓力分布圖

        二、二級密封失效概述及調(diào)查

        2019年11月1日20點(diǎn)47分啟動1RCP001PO主泵,各項參數(shù)在要求范圍內(nèi)。

        21點(diǎn)31分1RCV036MD顯示一級密封泄漏量由0.09m3/h突降至0m3/h,約30s后主控閃發(fā)二級密封泄漏量高報警,二級密封泄漏量顯示達(dá)到163L/h。

        21點(diǎn)34分,1RCV036MD顯示一級密封泄漏量由0m3/h開始上升至0.09m3/h。

        2019年11月2日4點(diǎn)47分,一級密封泄漏突降至0m3/h,由于主控?zé)o報警,6點(diǎn)40分左右主控操縱員發(fā)現(xiàn)1RCV036MD顯示為0。

        8點(diǎn)10分左右,運(yùn)行人員、維修人員進(jìn)入主泵房間,發(fā)現(xiàn)1RCP001PO三級機(jī)械密封漏水。

        2019年11月3日開始對1RCP001PO主泵一二三級機(jī)械密封進(jìn)行檢查更換,發(fā)現(xiàn)二、三級盒式密封損壞,二級密封靜環(huán)全部磨損,并磨損至靜環(huán)座金屬表面;三級密封靜環(huán)磨損嚴(yán)重;一級密封未見異常。

        三、參數(shù)趨勢分析

        21:31分,1RCP001PO主泵一級密封泄漏從0.09m3/h下降至0m3/h,約40s后二級密封泄漏窄量程(1RCP123MD)突現(xiàn)波峰至約163L/h隨后震蕩下降至0,約1分鐘后二級密封泄漏寬量程(1RCP131MD)出現(xiàn)短時(約40s)流量顯示0.22252m3/h。一級密封泄漏降至0持續(xù)約3分鐘后恢復(fù)至初始值,如圖2所示。

        圖2 一級密封泄漏第一次下降至0參數(shù)趨勢圖

        21:45分左右,一級密封泄漏量在1分鐘內(nèi)出現(xiàn)多次泄漏量顯著下降后恢復(fù)的波動,在此階段二級密封泄漏無顯示,如圖3所示。正常情況下一級密封泄漏顯著下降時,二級密封泄漏應(yīng)有顯示。

        圖3 一級密封泄漏量波動參數(shù)趨勢圖

        11月2日04:47左右,一級密封泄漏量徹底下降至0,同時軸位移從155μm上升至最高213μm左右。泵運(yùn)行至8:40分停運(yùn),泵從啟動到停運(yùn)總運(yùn)行時間約12小時。

        四、機(jī)械密封失效原因推斷

        1RCP001PO啟動前通過圖4紅框所示的009BA進(jìn)行充水,347VP為常閉閥門,充水路徑如箭頭所示。

        圖4 主泵二級密封背壓側(cè)充水示意圖

        泵啟動階段,主泵啟動正常且1級密封泄漏流量穩(wěn)定。

        21:31分左右,主泵啟動后約44分鐘,二級密封打開約3分鐘且一級密封泄漏下降至0,約40s后二級密封泄漏窄量程突現(xiàn)波峰至約163L/h,隨后震蕩下降至0。該現(xiàn)象為非正常響應(yīng),因為從一級密封動、靜環(huán)表面的檢查情況可以確認(rèn)沒有發(fā)生摩擦,即一級密封的泄漏量是真實存在的。在這種情況下一級密封泄漏量顯示為0只能說明二級密封面由于某種原因開啟。一級密封的泄漏量將通過二級密封的泄漏管線,由二級密封泄漏管線上的窄量程流量計1RCP123MD測得。二級密封應(yīng)測得與之前一級密封泄漏量大致相同的值。

        由于二級密封泄漏量無法通過泄漏管線排走,一級密封出口壓力(0.207Mpa)通過二級密封到達(dá)三級密封位置,而三級密封的開啟壓力為0.07Mpa,三級密封被打開,一級密封泄漏量上升通過三級密封殼。在此階段二、三級密封都是打開的。隨后二級密封正面壓力下降,3分鐘后二級密封閉合,一級密封泄漏量恢復(fù)。上述現(xiàn)象說明二級密封泄漏管線在泵運(yùn)行時不通,可以推斷出在1RCP001PO啟動前二級密封背壓側(cè)未有效充滿水,啟動后背壓側(cè)處于對空狀態(tài),44分鐘后發(fā)生一次異常開啟,4個多小時后發(fā)生失效。

        接觸式機(jī)械密封普遍應(yīng)用于各種水泵,單級接觸式機(jī)械密封動、靜環(huán)的背壓側(cè)都是沒有水進(jìn)行潤滑的對空側(cè),只要動、靜環(huán)有注入水的存在就不會過熱,所以該推斷的正確性需進(jìn)行理論驗證。

        五、2.5MPa壓力平臺下一級密封的狀態(tài)

        一級密封為流體靜壓型非接觸式密封,通過靜環(huán)端面的錐角及轉(zhuǎn)折半徑來調(diào)整控制一級密封的泄漏量。張翊勛[2]等對于一級密封流場進(jìn)行過深入的研究,其研究結(jié)果表明一級密封液膜在0.5~2.0MPa壓力區(qū)間最為敏感,液膜厚度為10.9~16μm,一級密封在該區(qū)間內(nèi)不能穩(wěn)定運(yùn)行。在2.5MPa壓力平臺下,一級密封液膜剛剛趨于穩(wěn)定狀態(tài),泄漏量也處于較低水平。一級密封正常工況下的泄漏量正常值為0.182~1.363m3/h,2.5MPa壓力平臺僅為0.05~0.35m3/h,本次泄漏量為0.09m3/h。一級密封泄漏量為二級密封的注入量,所以在2.5MPa壓力平臺二級密封注入水量明顯低于正常工況。

        六、二級密封溫度場的模擬

        趙星宇等[1]對二級密封進(jìn)行了建模計算。二級密封動、靜環(huán)的熱邊界如圖5所示。

        (a)動、靜環(huán)熱邊界 (b)動、靜環(huán)溫度場圖5 二級密封動、靜環(huán)熱邊界及溫度場

        計算結(jié)果表明二級密封動、靜環(huán)密封面出口處溫升最大,為48.087℃。在本次失效中一級密封泄漏水的溫度穩(wěn)定在40.482℃左右,疊加溫升后二級密封動、靜環(huán)熱點(diǎn)處的溫度為88.569℃。在二級密封背壓側(cè)存在水可以正常建立背壓的情況下,二級密封動、靜環(huán)熱點(diǎn)處的絕對壓力為0.169MPa,在該壓力下水的沸點(diǎn)為115℃,可以確保熱點(diǎn)處的水不會發(fā)生沸騰,動、靜環(huán)可以在液膜穩(wěn)定的狀態(tài)下正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)二級密封背壓側(cè)缺水,二級密封動、靜環(huán)熱點(diǎn)處的絕對壓力降低至0.1MPa左右,在該壓力下水的沸點(diǎn)為100℃,同時空氣的熱導(dǎo)率遠(yuǎn)低于水,會導(dǎo)致二級密封動、靜環(huán)熱點(diǎn)溫度進(jìn)一步升高,超過100℃后熱點(diǎn)處的液膜會發(fā)生汽化。該汽化過程由溫度升高引起被稱為“沸騰”,由壓力降低引起被稱為“閃蒸”,背壓側(cè)缺水的效應(yīng)為沸騰和閃蒸雙重因素共同疊加。

        魏龍[2]等對接觸式機(jī)械密封端面平均溫度耦合計算方法進(jìn)行了深入的研究,研究結(jié)果表明在穩(wěn)定工況下接觸式機(jī)械密封動、靜環(huán)產(chǎn)生的摩擦熱主要由動、靜環(huán)的內(nèi)外表面?zhèn)鬟f給被密封介質(zhì),傳熱效果取決于動、靜環(huán)與被密封介質(zhì)之間的傳熱系數(shù)。

        動環(huán)內(nèi)側(cè)傳熱系數(shù)hri按式(1)計算。

        (1)

        動環(huán)內(nèi)側(cè)傳熱系數(shù)hro按式(2)計算。

        (2)

        靜環(huán)內(nèi)側(cè)傳熱系數(shù)hsi按式(3)計算。

        (3)

        靜環(huán)外側(cè)傳熱系數(shù)hso按式(4)計算。

        (4)

        其中,λf為被密封介質(zhì)的熱導(dǎo)率,Pr為普朗特數(shù),ρ為被密封介質(zhì)的密度。

        從上述公式中可以明顯看出,λf、Pr、ρ三個參數(shù)對于動、靜環(huán)的傳熱系數(shù)影響非常大。當(dāng)二級密封背壓側(cè)缺水,動、靜環(huán)背壓側(cè)的介質(zhì)由水變成空氣。在20℃常溫下水與空氣λf、Pr、ρ對比如表1所示。

        表1 20℃常溫下水與空氣λf、Pr、ρ對比

        從表1可以清楚地看出水與空氣λf、Pr、ρ差別明顯,雖然很難定量判斷出空氣側(cè)動、靜環(huán)傳熱系數(shù)與水側(cè)動、靜環(huán)傳熱系數(shù)的比值,但是可以定性地確定該比值可以小到忽略不計,即二級密封動、靜環(huán)背壓側(cè)缺水的情況運(yùn)行該處熱量無法被有效導(dǎo)出。在這種情況下二級密封動靜、環(huán)的溫度場將會發(fā)生明顯的變化。熱點(diǎn)溫度會變得更高超過100℃,液膜在沸騰和閃蒸雙重因素的作用下發(fā)生汽化,即在動、靜環(huán)的表面形成汽、液兩相流。

        清華大學(xué)王濤[3]等對于機(jī)械密封液膜汽化問題進(jìn)行了深入的研究,研究結(jié)果表明液膜的汽化會造成潤滑液膜的破裂,動、靜環(huán)端面將發(fā)生干摩擦或震蕩造成機(jī)械密封失穩(wěn),產(chǎn)生氣噴現(xiàn)象,迅速導(dǎo)致機(jī)封失效,在脆性材料上產(chǎn)生同心圓紋理,在韌性材料表面產(chǎn)生熱裂紋。本次二級密封失效模式與上述描述高度吻合,即可以通過理論推導(dǎo)驗證原因推斷。

        七、結(jié)語

        通過對失效機(jī)械密封檢查確認(rèn)二級密封動、靜環(huán)背壓側(cè)存在過熱現(xiàn)象,參數(shù)變化趨勢支持二級密封動、靜環(huán)背壓側(cè)缺水的推斷,理論推導(dǎo)驗證該推斷正確,可以確認(rèn)本次二級密封失效的根本原因為二級密封動、靜環(huán)背壓側(cè)缺水。

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