閆文慧
(山西西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦, 山西 呂梁 033602)
隨著科技的不斷發(fā)展,世界各國對于能源的消耗也不斷增加,而煤炭作為戰(zhàn)略性儲備資源,在世界上廣受關注。我國是煤炭資源儲量大國,對于煤炭開采頗為重視。采煤機是煤炭開采的核心設備之一,對于煤炭開采業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的轉型升級起著關鍵性作用[1-5]。本文對傳統(tǒng)采煤機自動調高液壓系統(tǒng)進行問題分析,針對具體問題給出相應的解決方案,并對其進行結構原理分析和控制優(yōu)化,以達到提高使用效率、優(yōu)化控制性能、節(jié)省資源的目的,推動綜采自動化發(fā)展,帶動企業(yè)發(fā)展。
采煤機自動調高液壓系統(tǒng)由四部分組成,包括機械系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和液壓控制系統(tǒng)。液壓控制系統(tǒng)主要由電動機、泵、閥門組成,電氣系統(tǒng)由D/A、A/D、PID 控制器和功率放大器組成,機械系統(tǒng)由擺臂、油缸、滾筒等組成,如圖1 所示。
圖1 采煤機自動調高液壓系統(tǒng)結構
當采煤機進入工作狀態(tài)后,由控制器接收外部發(fā)出的調整指令,由D/A 放大所接收的數(shù)字調整指令傳輸至電液比例閥上的電磁鐵,控制閥芯根據指令進行位移。此時,高壓乳液由液壓泵注入閥芯,閥芯通過移動形成液壓管路,并使乳液進入液壓缸腔體內,從而控制油缸桿伸縮,調整系統(tǒng)內滾筒的高度。電氣系統(tǒng)會接收到由線性傳感器所發(fā)出的位移信號,經過A/D 轉換處理之后發(fā)送至控制器系統(tǒng),控制器會對比接收位移信號與輸入位移信號,判斷是否運行到位,計算出相應的位移差,再將信號發(fā)至PID 進行處理分析,傳輸信號至控制系統(tǒng),微調閥芯和滾動位置。通過上述運行過程,可保證采煤機自動調高液壓系統(tǒng)較高的穩(wěn)定性和精確性。
本文擬通過電液比例控制閥技術對傳統(tǒng)電磁閥控制的自動調高液壓系統(tǒng)進行技術改進,運用AMEsim 仿真技術軟件進行系統(tǒng)建模,結合調高液壓系統(tǒng)的相關理論,對采煤機自動調高液壓系統(tǒng)進行相關選型和建模,分析調高系統(tǒng)的動態(tài)參數(shù),體現(xiàn)優(yōu)化后的優(yōu)勢。
電液比例閥可在閉環(huán)系統(tǒng)中用于數(shù)字信號轉換和組件的放大,也可用于開環(huán)系統(tǒng)實施液壓控制參數(shù)的監(jiān)測。電液比例閥控制原理如圖2 所示。
圖2 電液比例閥控制原理
電液比例閥控制系統(tǒng)由比例放大器、指令元件、電液比例閥、控制算法、液壓執(zhí)行元件、反饋元件六部分組成。其中,比例放大器主要是進行整理、加工和放大控制信號,電磁鐵的位移偏差信號較弱,無法通過自身發(fā)出的信號進行電磁鐵調整,故需要放大器進行信號放大,推動調整,滿足要求。指令元件是指信號產生進行信息輸入的系統(tǒng)元件,也稱作輸入電路,可設置為手動模式和自動模式。電液比例閥中轉換器和液壓放大器為其核心部件,轉換器主要是進行電-機械信號轉換,轉換后的電信號經過放大,根據實際需求轉換成相應比例的力矩與位移,液壓放大器是將輸出的力矩與位移用液壓的原理放大,從而驅動負載,以達到放大系統(tǒng)功率的功能??刂扑惴ㄊ菍㈦娦盘柾ㄟ^控制算法轉換為偏差信號輸入至控制器。液壓執(zhí)行元件是指馬達或者液壓缸,主要用于驅動負載,屬于輸出裝置。反饋元件常用于閉環(huán)系統(tǒng),通過被控制元件或者對中間變量信號檢測而得出具體信號,本設計主要使用位移傳感器。反饋元件分為內環(huán)和外環(huán)兩個部分,內環(huán)主要進行閥門的特性改善,分析閥門的動靜態(tài)特性,外環(huán)主要檢測輸出量,對系統(tǒng)的精度和性能進行優(yōu)化。
2.2.1 安全閥
煤礦綜采工作面環(huán)境復雜,在設備運行中采煤機會受到很大影響,例如在割煤過程中,煤炭中存在硬巖石等物質,系統(tǒng)負荷會瞬間提升,對液壓系統(tǒng)造成極大的沖擊,以致破壞液壓系統(tǒng)元件,影響企業(yè)生產。因此,本文選用可承載較大壓力和流量的力士樂DBA 安全閥。
2.2.2 電液比例閥
為了在不改變原有功能的基礎上又可實現(xiàn)比例控制,本文選用電液比例換向閥,力士樂防爆電液比例換向閥性能穩(wěn)定、可靠性高。其具體參數(shù)見表1。
表1 力士樂防爆電液比例換向閥參數(shù)
經優(yōu)化后系統(tǒng)的控制過程為:首先位移傳感器對負載位置進行檢測,并生成相應的電壓信號,通過比較生成信號與輸入信號,通過控制算法得出相應的位移差,并經過轉換器形成放大后的控制電壓,控制電壓通過電液比例閥調節(jié)節(jié)流口的開度大小,從而控制活塞桿的移動,以此達到精準控制負載位移的目的。
其中,電液比例換向閥的閥芯運動計算公式如下:
式中:i0為流量最低值,A;Ke為電流—力增益,N/A;Ks為彈簧剛度,N/m;Yv0為閥口開啟量,m;Xs0為彈簧預壓縮量,m。
按照相關原理和理論,對采煤機電液比例控制調高液壓系統(tǒng)進行仿真模型建立,其中液壓泵元件、液壓缸元件、液壓鎖元件、安全閥元件、油箱元件均使用液壓庫元件,但需保證采煤機電液比例控制調高液壓系統(tǒng)的正常運行??刂葡到y(tǒng)使用UD03 模塊,自主輸入相關參數(shù),使采煤機電液比例控制調高液壓系統(tǒng)模擬仿真更加真實高效。建立的仿真模型如圖3 所示。
圖3 采煤機電液比例控制調高液壓系統(tǒng)仿真模型
活塞桿響應速度仿真結果如圖4 所示。
由圖4 可知,當仿真時間為0.5 s、步長為0.01 s時,在規(guī)定時間內,比例環(huán)節(jié)呈線性增加到0.05 m/s。在接近0.2 s 時,速度達到穩(wěn)定狀態(tài)。在電液比例換向閥的控制之下,采煤機自動調高液壓系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
圖4 活塞桿響應速度
通過對比電磁閥控制系統(tǒng)和電液比例閥控制系統(tǒng)速度與位移后發(fā)現(xiàn),電液比例閥系統(tǒng)能夠在更短的時間內達到要求位置,可以更快地對滾筒運動實現(xiàn)穩(wěn)定控制。同時,電液比例閥較普通電磁閥運行更加穩(wěn)定,無較大波動現(xiàn)象,且在活塞到達穩(wěn)定狀態(tài)后,電液比例閥所控制的活塞桿速度較普通閥高10%,使調高過程更快更穩(wěn)。
本文通過對采煤機自動調高液壓系統(tǒng)的原理進行分析,采用了液壓比例閥代替普通電磁閥的優(yōu)化方案。通過AMEsim 建模仿真以及相關原理選型分析得出以下結論:
1)電液比例閥控制系統(tǒng)擁有更好的穩(wěn)定性,控制性能更優(yōu)。
2)電液比例閥控制系統(tǒng)加快了活塞桿的運行速度,提高了設備運行效率。
3)驗證了改進后調高液壓系統(tǒng)的可行性,與實際應用情況相符。