劉 峰, 許 塬
(1.億昇(天津)科技有限公司, 天津 300450; 2.天津泰達電力有限公司, 天津 300450)
定子鐵心是電機的幾大關(guān)鍵部件之一,在電機工作中起導(dǎo)磁和散熱的作用。大、中型電機的定子鐵心以焊筋式定子鐵心為主,其主要由壓圈、定子沖片、定子通風槽板和定子筋組成[1]。定子鐵心兩端為壓圈,外圓使用定子筋焊接固定。鐵心內(nèi)徑與外徑的同軸度為加工重要特性,如有超差將嚴重影響電機性能。因此在定子鐵心壓裝完成后,加工廠都會選擇對鐵心外圓進行車加工。由于臥車加工參數(shù)及工件外形尺寸等因素的限制,超出臥車加工能力的定子鐵心仍需在立車上車削[2]。加工廠受機床數(shù)量、加工產(chǎn)品型號多樣化的影響,同一機床往往需要在同一天內(nèi)加工多種型號的鐵心,在更換加工鐵心型號時,需要更換與之配套的止口,更換止口后需要與立車轉(zhuǎn)盤調(diào)整同軸度,此工藝的調(diào)整精度和效率與操作者技能水平有著密切的關(guān)系。
為了解決加工效率低、精度低等問題,改善加工工藝已經(jīng)刻不容緩。
找正:將止口吊裝至車床轉(zhuǎn)盤上,通過千分表測量止口的圓跳動,不斷調(diào)整,使其圓跳動小于0.05 mm。
夾緊:使用機床上的四爪卡盤將止口夾緊。
加工:將鐵心吊裝到位并夾緊,開始車加工。
更換:根據(jù)待加工鐵心型號更換配套止口,從上述找正步驟開始重復(fù)。
上述工藝中,往往只能將止口圓跳動調(diào)整至0.05 mm,調(diào)整時間一般在10 min 以上,其效率低和精度不理想的原因主要在于每更換一次待加工鐵心型號,都需要更換一個與之配套的止口,由操作者使用千分表找正,由于追求調(diào)整精度則會耗費大量的時間,受到操作者技能水平的影響,幾乎無法在更短時間內(nèi)達到更高的精度。
綜上所述,想要提高加工效率以及精度,就要減少對操作人員技能水平的依賴,而解決這一問題的最直接方法就是引用新工裝代替人工找正,因此需要重新設(shè)計一套工裝,改變傳統(tǒng)思路,制定一套全新的加工工藝。
新工裝由下墊板、固定板、胎具板構(gòu)成。下墊板與車床臺面固定,固定板與下墊板固定,胎具板與固定板采用導(dǎo)柱導(dǎo)套定位,一套工裝即可使用不同的鐵芯,僅需更換不同的胎具板,每次更換不同型號的定子鐵心時,無需對止口進行人工找正,直接安裝并鎖緊即可。
胎具板安裝前在直徑上預(yù)留5 mm 加工余量,將工裝整體固定在車床臺面后,將胎具板外徑按照D(-0.01,-0.03)進行加工(D 為胎具板對應(yīng)鐵心實際內(nèi)徑的下限),按照此方法,胎具板中心與車床回轉(zhuǎn)中心理論上是同軸的,三個導(dǎo)柱導(dǎo)套分別成110°、120°、130°夾角,用于保證胎具板每次安裝的一致性。
新工裝簡要結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 定子鐵心立車加工工裝
驗收:根據(jù)設(shè)計圖紙檢驗工裝尺寸是否滿足要求,對超差工件進行處理。
安裝:將下墊板、固定板、胎具板依次安裝。
加工:根據(jù)鐵心內(nèi)徑實際尺寸,車加工出胎具板的外徑。
測量:使用千分表測量胎具板的圓跳動,記錄原始數(shù)值。
為了驗證工裝的精度、效率,進行了20 次拆裝實驗。為避免因長時間連續(xù)高強度工作對效率產(chǎn)生影響,本次實驗分為兩組,在同一車床不同的時間進行,每組10 次。
安裝:用行車將胎具板吊裝至固定板上,用螺栓鎖緊。
測量:使用千分表測量胎具板的圓跳動,記錄數(shù)值。
拆卸:松開胎具板鎖緊螺栓,將胎具板用行車吊起至距離固定板50 cm 以上位置。
重復(fù):等待30 s 后再次安裝。
第一組實驗數(shù)據(jù)如表1、表2 所示。
表1 胎具板的圓跳動(第一組)mm
表2 胎具板一次安裝時間(第一組)s
第二組實驗數(shù)據(jù)如表3、表4 所示。
表3 胎具板的圓跳動(第二組)mm
表4 胎具板一次安裝時間(第二組)s
此工裝為定子鐵心車加工專用工裝,需要與車床臺面進行固定。當車床需要進行定子鐵心以外的車加工或其他作業(yè)時,需要對工裝進行拆除。
在使用新工藝后,依靠工裝進行定位,不再依靠操作者進行找正,降低了人員技能水平對精度的影響。胎具板圓跳動能夠保持在0.03 mm 以內(nèi),相比此前止口只能調(diào)整至0.05 mm,精度有顯著提升。平均安裝一次胎具板的時間為251 s,約4.2 min,安裝效率為此前的兩倍以上。因此,在大、中型定子鐵心的立車加工中,使用能夠快速更換的胎具板可減少對操作者技能水平的依賴,提高精度和效率,這是未來的發(fā)展方向。