趙 巖,徐程程
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴公司)是中國海油全資建設(shè)的煤化工基地,以鶴崗當(dāng)?shù)鼐簽樵?,主要產(chǎn)品為30 萬t/a 合成氨、52 萬t/a 大顆粒尿素。其煤氣化采用美國GE 水煤漿加壓氣化技術(shù),合成氨采用丹麥Topsoe 技術(shù),變換采用鈷鉬系耐硫催化劑,在使用中出現(xiàn)了變換催化劑床層溫度高、活性下降等問題,經(jīng)過一系列優(yōu)化改造,問題得到了解決。
變換工藝流程示意圖見圖1(虛線處為改造新增現(xiàn)場閥門)。氣化送來的壓力6.25 MPa、溫度238 ℃粗煤氣(設(shè)計組成見表1,水蒸氣為飽和態(tài)) 先進入粗煤氣分離器,分離液態(tài)水后,進入粗煤氣過濾器中過濾掉煤灰雜質(zhì),經(jīng)過粗煤氣預(yù)熱器后,進入第一變換爐中進行反應(yīng),出口變換氣體(CO 體積分?jǐn)?shù)約為6.98%,溫度427℃)進入蒸汽過熱器,與自產(chǎn)中壓蒸汽換熱后,進入粗煤氣預(yù)熱器中降溫至373 ℃后,進入中壓廢熱鍋爐副產(chǎn)中壓蒸汽后降至249 ℃,進入第二變換爐進行反應(yīng),出第二變換爐的變換氣CO 體積分?jǐn)?shù)控制在小于1.50%。
表1 粗煤氣的設(shè)計組成(體積分?jǐn)?shù))%
華鶴公司變換系統(tǒng)于2015年裝填某企業(yè)K8-11氧化態(tài)催化劑2 爐,分別是第一變換爐裝填60.5 m3,第二變換爐裝填39.9 m3,同年5月投產(chǎn)。運行中因催化劑轉(zhuǎn)化率下降,2016年9月對第一變換爐上部催化劑進行部分更換處理,并裝填預(yù)硫化態(tài)催化劑(裝填20.0 m3);運行至2018年1月,第一變換爐全部更換為K8-11G 型預(yù)硫化態(tài)催化劑(裝填64.0 m3),同年8月在第一變換爐前增加預(yù)變換過濾器設(shè)備。運行至2020年7月,因第一變換爐頂部催化劑活性較差,再次對頂部催化劑進行部分更換處理(裝填20.0 m3),并對舊催化劑進行表征分析,同時將預(yù)變換過濾器下段多孔瓷球更換成舊變換催化劑,增強濾灰效果。運行至2021年6月,第一變換爐入口溫度270 ℃,床層最高溫度433 ℃,水氣比1.0,雖然從床層溫升判斷第一變換爐催化劑活性有下降趨勢,但是其出口CO體積分?jǐn)?shù)5.0%,第二變換爐出口CO 體積分?jǐn)?shù)1.1%,均在可控范圍之內(nèi),據(jù)評估滿負(fù)荷可以運行至少1 a以上。
第一變換爐催化劑經(jīng)過部分催化劑更換處理以及工藝系統(tǒng)改造,運行壽命從最初的1.5 a 逐漸達到3 a,第二變換爐催化劑壽命達到6.5 a。
鈷鉬系催化劑通常采用的載體為Al2O3、Al2O3/MgO,催化劑中往往加入了堿金屬鉀作為助催化劑,以改善其低溫活性[1]。在選用催化劑的時候,要考慮活性組分含量、抗壓強度、堆密度等因素,根據(jù)自身的工藝流程特點選用合適的催化劑。變換催化劑的理化性質(zhì)見表2。
系統(tǒng)剛開車運行期間,第一變換爐入口溫度達到288 ℃,受水氣比較低影響,爐內(nèi)催化劑低溫活性沒有得到較好的利用;運行一段時間后,第一變換爐第一床層催化劑溫度不斷下降,變換爐出口溫度上升較快,幾乎達到第一變換爐設(shè)計溫度485 ℃,導(dǎo)致第二變換爐床層溫度最高達到接近設(shè)計溫度320 ℃。同時為防止較高床層溫度、較高水氣比、較低的H2S 含量同時存在導(dǎo)致反硫化反應(yīng)發(fā)生,嚴(yán)格控制原料氣中硫體積分?jǐn)?shù)(>200×10-6),防止催化劑出現(xiàn)反硫化[2]。為了保證系統(tǒng)運行,選擇通過中壓廢熱鍋爐現(xiàn)場放空來降低床層溫度,這種操作方法導(dǎo)致蒸汽管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定,需要控制手操閥門開度,增加了工作量和蒸汽能耗,且冬季高處容易形成積冰,造成安全隱患。
受變換爐高溫影響,催化劑活性不斷下降,第一變換爐出口CO 體積分?jǐn)?shù)隨運行時間逐漸增長,后期達到7.57%,超出設(shè)計指標(biāo)(6.96%),說明第一變換爐催化劑變換能力已經(jīng)下降,并且主要集中在下床層反應(yīng)。
同時第一變換爐中未反應(yīng)的CO 到第二變換爐內(nèi)反應(yīng),使第二變換爐負(fù)荷增加,導(dǎo)致變換出口CO 體積分?jǐn)?shù)達到1.97%,遠(yuǎn)超設(shè)計指標(biāo)(1.50%)。大量CO 氣體未得到轉(zhuǎn)化,系統(tǒng)能耗增加,給后系統(tǒng)液氮洗工段帶來壓力,并且第一變換爐入口和第一床層溫差非常小,說明第一床層催化劑基本沒有活性。
運行至2017年,第一變換爐入口煤氣預(yù)熱器出現(xiàn)壓差上漲,為保證較高負(fù)荷運行,系統(tǒng)停車檢修,疏通列管,同時對第一變換爐頂部催化劑進行檢查,發(fā)現(xiàn)催化劑外表面積灰嚴(yán)重,部分催化劑孔隙堵塞,物理包裹導(dǎo)致催化劑活性降低、孔隙變小、轉(zhuǎn)化率降低。粗煤氣中含塵量增多,不僅導(dǎo)致粗煤氣預(yù)熱器結(jié)垢嚴(yán)重,系統(tǒng)壓差增大,需要進行減負(fù)荷操作[3],且由于第一變換爐床層溫度下移,需要不斷提高入口溫度,以維持變換爐溫度。
氣化工段送過來的粗煤氣有效氣體(CO)體積分?jǐn)?shù)設(shè)計值為47.66%,實際運行過程中粗煤氣CO 體積分?jǐn)?shù)達到52.00%,與設(shè)計值偏差較大。新投用的催化劑活性高,氣體進入粗煤氣預(yù)熱器殼側(cè)的阻力小,變換氣從殼側(cè)進入多,導(dǎo)致第一變換爐入口溫度無法控制在較低溫度;氣化車間在提高水氣比過程中經(jīng)常出現(xiàn)粗煤氣帶水,進而導(dǎo)致催化劑泡水事故。
原處理措施:實際操作中為降低床層溫度,將粗煤氣預(yù)熱器旁路閥門及副線全開,減少粗煤氣預(yù)熱器殼側(cè)氣量,但效果不佳。選擇將中壓蒸汽放空閥與就地放空閥打開,通過增加中壓鍋爐水用量、放空副產(chǎn)蒸汽來降低進入第一變換爐的粗煤氣溫度,這種舉措可以將第一變換爐入口溫度調(diào)整至265 ℃左右,變換爐的轉(zhuǎn)化率得到提高,但放空蒸汽的措施導(dǎo)致噸氨消耗蒸汽上漲,從成本核算上不經(jīng)濟。
改造措施:經(jīng)過數(shù)據(jù)評估,根據(jù)實際生產(chǎn)中殼側(cè)阻力較小的經(jīng)驗,在粗煤氣預(yù)熱器殼程入口管線設(shè)計現(xiàn)場閘閥(見圖1 虛線框處),與原來管道直徑相同,并在2017年7月裝置大修期間將閥門安裝投用。在粗煤氣預(yù)熱器殼側(cè)增加現(xiàn)場閘閥后,不再需要放空副產(chǎn)中壓蒸汽即可使催化劑床層溫度降低,噸氨消耗蒸汽明顯下降,同時第二變換爐床層溫度下降至278℃,保護了第二變換爐的催化劑,可以有效地利用催化劑的低溫活性,保證變換系統(tǒng)CO 含量合格,延長了催化劑的使用壽命。改造前后第一變換爐入口及床層溫度見表3。
表3 改造前后第一變換爐入口及床層溫度 ℃
原因:粗煤氣水氣比長期偏低;整個系統(tǒng)剛開車成功,還有很多不穩(wěn)定因素;系統(tǒng)開停車次數(shù)較多等。系統(tǒng)頻繁的開停車導(dǎo)致變換爐催化劑溫度波動較大,對催化劑傷害大;開車過程第一變換爐前粗煤氣由于手動閥門控制不及時,導(dǎo)致床層溫度最高達550 ℃,人為手動控制與中控進行導(dǎo)氣在時間上有滯后性。
處理措施:(1)將導(dǎo)氣的手動閥門改成自調(diào)閥門,解決導(dǎo)氣超溫問題。(2)更換頂部催化劑:在大修期間,通入高壓氮氣將第一變換爐降溫至45 ℃以內(nèi),在無氧環(huán)境中對頂部失活較嚴(yán)重的催化劑進行更換處理(更換20.0 m3),同時在新催化劑上方裝填4 m3舊催化劑,減少對新催化劑的沖擊。通過這一舉措,第一變換爐的入口溫度從295 ℃調(diào)整至260 ℃,催化劑的低溫活性可以得到較好利用,根據(jù)變換爐出口CO 含量升高情況逐步提高入口溫度,保證催化劑能夠長期運行。
變換界區(qū)粗煤氣含塵質(zhì)量濃度為103 mg/m3,遠(yuǎn)超過設(shè)計值(原設(shè)計為1 mg/m3),粗煤氣過濾器濾芯無法有效過濾積灰,導(dǎo)致其直接進入第一變換爐頂部,部分積灰還在粗煤氣預(yù)熱器中形成結(jié)垢,粗煤氣預(yù)熱器內(nèi)的垢樣成分分析結(jié)果見表4。由表4 可知,垢樣中炭黑含量較高,同時含有砷元素。2020年8月再次對第一變換爐頂部取樣分析,發(fā)現(xiàn)含有砷等催化劑毒物。砷一般是附著在雜質(zhì)上帶過來的,所以粗煤氣中塵含量、砷含量較高是造成催化劑活性下降的主要原因。
表4 粗煤氣預(yù)熱器內(nèi)垢樣分析結(jié)果%
處理措施:為解決粗煤氣帶灰問題,在粗煤氣分離器后增加一套預(yù)變換過濾器(其流程示意圖見圖2),在其入口設(shè)計一根高壓蒸汽管線,可以改善水氣比,提高粗煤氣溫度2 ℃,減少煤灰等鹽類物質(zhì)在粗煤氣預(yù)熱器中結(jié)垢。此設(shè)備分為上、下兩段,上段裝填第一變換爐卸出的經(jīng)過過篩的舊催化劑,下段裝填直徑為Φ15 mm 的多孔磁球6.8 m3(后為增加過濾效果,全部改成舊變換催化劑),上、下段平時串聯(lián)使用,如遇到壓差增大,上、下段單獨運行,不會導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)荷下降或者停車。增加預(yù)變換過濾器后,提高了粗煤氣過濾能力,有效解決了變換催化劑帶灰問題。
圖2 預(yù)變換過濾器工藝流程示意圖
在預(yù)變換過濾器投運后,系統(tǒng)未發(fā)生過因為壓差導(dǎo)致減負(fù)荷或者停車,第一變換爐頂部催化劑積灰減少,使用壽命增加,催化劑在使用后期也不需要為提高入口溫度而放空中壓蒸汽,造成能耗損失。
運行一年后,對預(yù)變換過濾器上、下段舊催化劑分別進行了過篩,卸出的舊催化劑積灰嚴(yán)重,之后重新裝填過篩后的舊催化劑,預(yù)變換過濾器運行情況良好。
為了檢驗K8-11 或K8-11G(載硫型預(yù)硫化)催化劑在華鶴公司使用壽命不足設(shè)計年限的原因,對該催化劑在山東華魯恒升化工股份有限公司(簡稱華魯恒升)、內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司(簡稱博大實地)、內(nèi)蒙古天潤化工有限責(zé)任公司(簡稱天潤化工)第一變換爐的運行情況進行了考察,結(jié)果列于表5。該催化劑在華魯恒升、天潤化工第一變換爐內(nèi)都能使用3 a~5 a,但在博大實地使用壽命不足3 a,后者與華鶴公司情況類似:煤灰分高、粗煤氣帶灰、換熱器結(jié)垢、催化劑使用壽命短。
表5 K8-11/K8-11G 催化劑使用情況對比
從考察情況來看,變換催化劑的使用情況與原料煤有較大關(guān)系,在系統(tǒng)負(fù)荷相同的情況下,原料煤灰分對變換催化劑的使用壽命有一定的影響,華魯恒升、天潤化工原料煤灰分不到8%,從氣化送到變換的氣體潔凈,變換未設(shè)置過濾器,且天潤化工氣化運行工況與華鶴公司相似;博大實地原料煤灰分與華鶴公司相近,但其不加石灰石,華鶴公司原料煤指標(biāo)較其惡劣,粗煤氣帶灰會導(dǎo)致氣化塔盤堵塞、造成變換冷凝液無法與氣相充分接觸,使大量的水被帶回變換工段,極易導(dǎo)致催化劑泡水,使催化劑失活[4]。經(jīng)過考察驗證,K8-11 或K8-11G 催化劑可以滿足煤化工領(lǐng)域的使用要求。
煤氣潔凈問題對催化劑運行及壽命影響較大。從華鶴公司2015年—2020年催化劑的使用情況分析,生產(chǎn)裝置存在不利于催化劑長期運行的影響因素,目前部分問題已解決,同時為防止砷對催化劑產(chǎn)生侵害,2021年在預(yù)變換過濾器裝填了可以過濾砷等毒物的保護劑。華鶴公司變換系統(tǒng)經(jīng)過不斷的改造和優(yōu)化調(diào)整,可以為催化劑的運行提供良好的條件,使其使用壽命逐漸增長,滿足系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。