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        礦用帶式輸送機(jī)運行監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用研究

        2022-01-25 04:39:34
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年11期
        關(guān)鍵詞:模擬量帶式皮帶

        喬 怡

        (晉能控股裝備制造集團(tuán)機(jī)電裝備科大機(jī)械有限公司,山西 大同 037000)

        引言

        帶式輸送機(jī)作為煤炭生產(chǎn)作業(yè)的關(guān)鍵輸送設(shè)備,其工作的可靠性不僅關(guān)系著井下礦工的安全,還與煤炭行業(yè)的產(chǎn)煤效率息息相關(guān),必須引起高度重視[1-4]。皮帶輸送機(jī)常見的故障包括跑偏、煙霧、打滑等,一旦出現(xiàn)故障將會導(dǎo)致設(shè)備停機(jī),嚴(yán)重的將會導(dǎo)致事故。遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)近年來在各個領(lǐng)域應(yīng)用較多,取得了較好的效果,得到了各方面的認(rèn)可[5-6]。因此,基于某煤礦企業(yè)帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng),設(shè)計監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控帶式輸送機(jī)的運行狀況,對于提高帶式輸送機(jī)的運行安全性具有重要的意義。

        1 皮帶輸送機(jī)的組成結(jié)構(gòu)及工作原理

        帶式輸送機(jī)煤炭遠(yuǎn)距離輸送功能的實現(xiàn)依賴于其自身的結(jié)構(gòu)組成,主要包括框架、輸送帶、驅(qū)動裝置、滾筒、張緊裝置等,驅(qū)動裝置主要構(gòu)成包括電動機(jī)、聯(lián)軸器、減速器、制動器等。整個帶式輸送機(jī)工作過程原理如下:輸送帶運轉(zhuǎn)的驅(qū)動力來源于驅(qū)動裝置,驅(qū)動滾筒、托輥和轉(zhuǎn)向滾筒支撐皮帶連續(xù)運轉(zhuǎn),為了保證皮帶具有足夠的輸送動力,設(shè)計張緊裝置以便及時調(diào)整帶式輸送機(jī)皮帶的松緊度,確保皮帶獲得足夠的摩擦驅(qū)動力,推動煤炭遠(yuǎn)距離輸送,完成煤炭井下至地面的輸送工作。

        2 系統(tǒng)方案

        基于某型號帶式輸送機(jī)完成了監(jiān)控系統(tǒng)方案的設(shè)計,如圖1所示。由圖1可以看出監(jiān)控系統(tǒng)涉及井下和地面兩部分,二者之間通過以太網(wǎng)連接,井下部分設(shè)置了三個監(jiān)測分站,各個分站系統(tǒng)的控制核心部件采用PLC實現(xiàn)。為了提高監(jiān)控系統(tǒng)的安全性,隔離箱具有防爆礦用隔爆兼本質(zhì)安全性能,確保監(jiān)控系統(tǒng)工作過程中的安全和可靠,地面部分主要由上位機(jī)組成,用于實時顯示帶式輸送機(jī)的運行狀態(tài)。

        圖1 監(jiān)控系統(tǒng)總體方案

        3 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計

        3.1 硬件設(shè)計

        3.1.1 PLC控制器

        PLC作為監(jiān)控系統(tǒng)的控制核心,其工作的可靠性至關(guān)重要。本系統(tǒng)選擇西門子S7-200系列CPU226的PLC,是專門用于工業(yè)環(huán)境下的數(shù)字控制系統(tǒng)的裝置,能夠?qū)崟r完成信號數(shù)據(jù)的采集、處理等功能。PLC的主要組成包括中央處理器、存儲器、輸入/輸出模塊等,PLC的組成結(jié)構(gòu)如下頁圖2所示。中央處理器主要完成數(shù)據(jù)運算處理,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)內(nèi)部的運算工作;存儲器用于數(shù)據(jù)的存儲,包括ROM和RAM兩部分;輸入/輸出模塊用于連接PLC和系統(tǒng)采集的運行數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時采集和遠(yuǎn)程控制;電源模塊主要為PLC內(nèi)部各個單元電路供電。

        圖2 PLC結(jié)構(gòu)組成

        3.1.2 數(shù)字量模塊

        監(jiān)控系統(tǒng)選用的S7-200系列的PLC中包括8路數(shù)字量擴(kuò)展模塊,涉及擴(kuò)展輸入EM221和擴(kuò)展輸出EM222,配置了多種I/O接口。為了保證系統(tǒng)的可擴(kuò)展性,系統(tǒng)設(shè)計的I/O接口采取了10%~15%的冗余,以備后用。PLC系統(tǒng)I/O接口需要的數(shù)量根據(jù)實際生產(chǎn)需要進(jìn)行配置,如連接跑偏傳感器、煙霧傳感器等采集得到的數(shù)字量數(shù)據(jù)。

        3.1.3 模擬量模塊

        監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集得到的傳感器信號多為模擬量,為了將其轉(zhuǎn)化成PLC能夠識別的數(shù)字量,需要模擬量模塊進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)模擬量轉(zhuǎn)換為0~5 V電壓信號或4~20 mA電流信號,供PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。根據(jù)帶式輸送機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)實際需求,模擬量模塊需要配置24個振動檢測接口、4個溫度監(jiān)測接口,分別連接對應(yīng)的振動傳感器和溫度傳感器。采用1個4路EM231模擬量輸入模塊采集溫度信號,獲得4~20 mA電流信號,采用3個8路EM231模擬量輸入模塊采集振動信號,獲得4~20 mA電流信號。

        3.1.4 通信模塊

        帶式輸送機(jī)數(shù)據(jù)采集與通訊使用了現(xiàn)場總線與工業(yè)以太網(wǎng)相結(jié)合的形式實現(xiàn),工業(yè)交換機(jī)采用1 000 M的光纖環(huán)網(wǎng),由環(huán)網(wǎng)接收各個子系統(tǒng)采集得到的狀態(tài)信息并發(fā)送控制指令,達(dá)到數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪康?。由于煤炭井下環(huán)境較為復(fù)雜、傳輸距離較長,數(shù)據(jù)信號強度難以保障,系統(tǒng)使用串口端和光纖收發(fā)器接入工業(yè)交換機(jī)。與此同時,系統(tǒng)通訊系統(tǒng)采用了屏蔽電纜,完成井下采集數(shù)據(jù)至井上PLC的傳輸,之后經(jīng)過PLC數(shù)據(jù)處理之后顯示于上位機(jī)供監(jiān)控人員及時獲取帶式輸送機(jī)的實時運行狀態(tài)。具體數(shù)據(jù)傳輸流程如圖3所示。

        圖3 數(shù)據(jù)傳輸流程

        3.2 軟件設(shè)計

        3.2.1主程序

        基于帶式輸送機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)組成,完成了軟件設(shè)計工作,監(jiān)測流程如圖4所示。系統(tǒng)將模擬量輸入信號轉(zhuǎn)化為PLC識別的數(shù)字量信號,經(jīng)過數(shù)據(jù)分析處理獲取帶式輸送機(jī)的實時運行參數(shù)。系統(tǒng)通過分析帶式輸送機(jī)運行參數(shù)實測值與預(yù)先設(shè)定的預(yù)警值進(jìn)行對比,通過判斷兩者之間的大小關(guān)系確定帶式輸送機(jī)是否正常工作。當(dāng)帶式輸送機(jī)實時監(jiān)測參數(shù)數(shù)值未超過設(shè)定預(yù)警數(shù)值時,說明帶式輸送機(jī)運行正常;當(dāng)監(jiān)測參數(shù)數(shù)值超出了預(yù)警數(shù)值,說明帶式輸送機(jī)運行出現(xiàn)了故障,系統(tǒng)會自動停止帶式輸送機(jī)工作,等待故障排查和處理。

        圖4 系統(tǒng)監(jiān)測流程

        3.2.2 模數(shù)轉(zhuǎn)換程序設(shè)計

        監(jiān)控系統(tǒng)所使用的振動和溫度等傳感器輸出的均為電流信號,PLC能夠識別處理的為數(shù)字量信號,傳感器輸出的模擬量均為4~20 mA電流信號,故而模擬量采集得到的模擬量信號需要經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換模塊之后才能與PLC進(jìn)行信息交互,由EM231進(jìn)行數(shù)字量和模擬量之間的轉(zhuǎn)換之后實現(xiàn)帶式輸送機(jī)運行狀態(tài)的監(jiān)測。

        3.2.3 狀態(tài)監(jiān)測設(shè)計

        帶式輸送機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)所用的PLC能夠?qū)崿F(xiàn)24路振動信號的采集,涉及電機(jī)前后軸、耦合器前后軸、減速器前后軸等各軸的振動,同時,也能采集4路溫度信號的采集,涉及電機(jī)前后軸瓦等。通過對比實時采集的運行狀態(tài)數(shù)值與系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的報警值,實現(xiàn)帶式輸送機(jī)運行狀態(tài)參數(shù)的反饋控制。

        3.2.4 預(yù)警、報警設(shè)計

        監(jiān)控系統(tǒng)獲取帶式輸送機(jī)運行狀態(tài)參數(shù)之后比較分析實際狀態(tài)參數(shù)與設(shè)定預(yù)警值的差值,其中的開關(guān)量監(jiān)測只需監(jiān)測獲取開關(guān)量的狀態(tài)。當(dāng)采集得到的實測數(shù)值超過了系統(tǒng)設(shè)定的預(yù)警值,說明帶式輸送機(jī)出現(xiàn)了異常,系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警提示,情節(jié)嚴(yán)重的直接停止帶式輸送機(jī)運行,等待故障排查工作。

        4 應(yīng)用效果評價

        為了驗證帶式輸送機(jī)運行時監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計的合理性和實用性,將其應(yīng)用于某煤礦服役中的帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)中,進(jìn)行為期3個月的跟蹤記錄。結(jié)果表明,監(jiān)控系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,提高了帶式輸送機(jī)運行的安全性。應(yīng)用結(jié)果表明,監(jiān)控系統(tǒng)的引入,提高了帶式輸送機(jī)近8%的有效工作時間,故障排查時間降低近10%,節(jié)省1~2名運行維護(hù)人員,減少了煤炭掘進(jìn)成本,預(yù)計為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益近80萬元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。

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