王 雷, 婁 鑫
(中國水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 610213)
涼山州木里河固增水電站工程采用引水式開發(fā),工程主要包括首部樞紐、引水隧洞、調(diào)壓室、壓力管道、廠房及其他建筑物。該項(xiàng)目主體工程混凝土工程量約為31.79萬m3,高峰月強(qiáng)度約為2.4萬m3?;炷猎O(shè)計(jì)強(qiáng)度為28 d齡期抗壓強(qiáng)度。
固增水電站混凝土生產(chǎn)用骨料的料源為洞室開挖洞渣及料場山體爆破的巖石。在骨料加工生產(chǎn)前,項(xiàng)目部委托成都院及水電七局試驗(yàn)檢測研究院對骨料料源的堿骨料潛在危害性進(jìn)行了試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:固增水電站采用的骨料料源存在潛在堿骨料危害性。試驗(yàn)室按照《水工混凝土砂石骨料試驗(yàn)規(guī)程》DL/T5151-2014[1]中快速砂漿棒法進(jìn)行的測試結(jié)果表明:28 d膨脹率為0.632%,不滿足規(guī)范要求的小于0.2%的要求。
按照以往經(jīng)驗(yàn),摻加粉煤灰可以抑制堿骨料存在的潛在危害性。但隨著粉煤灰摻量提高,水泥用量減低,容易引起混凝土早期強(qiáng)度過低,對拆模時間有影響,尤其是隧洞襯砌混凝土過長的拆模等待時間會影響到施工進(jìn)度;若粉煤灰摻量提高,水泥用量不降低,則會引起成本大幅度增加。
因此,如何解決這一問題成為該工程的關(guān)鍵點(diǎn),亦成為項(xiàng)目管理的關(guān)鍵點(diǎn)。對解決該問題的具體過程進(jìn)行了詳述。
(1)水泥。該工程選用的水泥為PO42.5水泥,PO42.5水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)報(bào)告見表1。
表1 PO42.5水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)報(bào)告表
(2)粉煤灰。該工程選用的粉煤灰為Ⅱ級F類粉煤,Ⅱ級F類粉煤灰品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告見表2。
表2 Ⅱ級F類粉煤灰品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表
此類粉煤灰亦被稱為“吹灰”或“燒灰”。
與之相對應(yīng)的是一種被稱之為“磨灰”或“磨細(xì)灰”的粉煤灰。該類粉煤灰摻入混凝土中并不能起到傳統(tǒng)粉煤灰增加混凝土后期強(qiáng)度、減少部分水泥用量和抑制堿骨料反應(yīng)的效果,只能起到調(diào)節(jié)混凝土和易性的作用,因此,在選擇粉煤灰時,一定要注意這兩類粉煤灰的區(qū)別。
(3)減水劑。該工程選用的的減水劑為GK-3000高性能減水劑,GK-3000高性能減水劑品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告見表3。
表3 GK-3000高性能減水劑品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表
(1)理論依據(jù)?!端せ炷两Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》DL/T 5057-2009[5]中的6.1.5款規(guī)定:在混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件設(shè)計(jì)中,不宜利用混凝土的后期強(qiáng)度,但經(jīng)過充分論證后,也可根據(jù)建筑物的型式、所在地區(qū)的氣候條件以及開始承受荷載的時間采用60 d或90 d齡期的抗壓強(qiáng)度。
根據(jù)此條款內(nèi)容得知:在特定的條件下,經(jīng)過充分論證后亦可考慮利用60 d或90 d齡期的抗壓強(qiáng)度。
(2)確定方案。為了解決混凝土骨料的堿活性,需要在混凝土配料時提高粉煤灰的摻量比例。而提高“吹灰”粉煤灰的摻量比例勢必會導(dǎo)致混凝土后期強(qiáng)度的提高,若對這部分后期強(qiáng)度不加以利用,實(shí)質(zhì)上是對工程質(zhì)量的過度投入。加之粉煤灰摻量增大后,還會降低混凝土的水化熱,對大壩、廠房結(jié)構(gòu)物大體積混凝土抗裂十分有利。
根據(jù)該工程前期混凝土配合比試驗(yàn)總結(jié)出以下結(jié)論:與“磨灰”相比,使用“吹灰”拌制混凝土?xí)r,在混凝土28 d強(qiáng)度一致時,能夠減少水泥的摻量,且“吹灰”混凝土早期強(qiáng)度更高。
由于粉煤灰的市場價(jià)格一般低于水泥的價(jià)格,所以,多摻粉煤灰可以在一定程度上減少水泥的摻量,進(jìn)而達(dá)到節(jié)約成本的目的。
綜上所述,總承包部決定研究使用高摻“吹灰”粉煤灰,同時推動工程將混凝土28 d齡期強(qiáng)度改為90 d齡期強(qiáng)度的設(shè)計(jì)變更,既可解決骨料的堿活性問題,又可以利用抑制堿活性材料(粉煤灰)提高混凝土強(qiáng)度。
(1)抑制堿活性試驗(yàn)。在上述理論基礎(chǔ)上進(jìn)行了不同粉煤灰摻量下的堿骨料抑制試驗(yàn),所取得的堿骨料抑制試驗(yàn)成果見表4。
表4 堿骨料抑制試驗(yàn)成果表
從堿骨料抑制試驗(yàn)成果表(表4)可以看出:粉煤灰摻量在30%時的抑制效果滿足規(guī)范要求小于等于0.1%的要求。
(2)粉煤灰摻量對照試驗(yàn)。上述試驗(yàn)結(jié)果表明:目前固增水電站的粉煤灰摻量不應(yīng)低于30%。在該前提條件下,試驗(yàn)室開展了相關(guān)試驗(yàn),所取得的粉煤灰不同摻量砂漿強(qiáng)度試驗(yàn)成果見表5。
表5 粉煤灰不同摻量砂漿強(qiáng)度試驗(yàn)成果表
從表5中的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出:
①摻加粉煤灰的混凝土在28 d齡期時,30%、35%摻量的抗壓強(qiáng)度均大于不摻加粉煤灰的混凝土抗壓強(qiáng)度;
②摻加粉煤灰的混凝土在90 d齡期時,30%、35%摻量的抗壓強(qiáng)度較不摻加粉煤灰的混凝土抗壓強(qiáng)度增長較多;
③當(dāng)粉煤灰摻量超過35%時,混凝土的前期抗壓強(qiáng)度出現(xiàn)了明顯的下降,且其90 d的抗壓強(qiáng)度較30%、35%粉煤灰摻量的混凝土強(qiáng)度出現(xiàn)了一定程度的下降;
④粉煤灰摻量為30%、35%時,其90 d的抗壓強(qiáng)度是28 d抗壓強(qiáng)度的1.2倍以上,該水膠比時90 d抗壓強(qiáng)度較28 d抗壓強(qiáng)度增長了10 MPa。
從表5中的檢測數(shù)據(jù)及結(jié)論可以看出:28 d后混凝土強(qiáng)度會因?yàn)榉勖夯业亩畏磻?yīng)增長明顯。如果將設(shè)計(jì)齡期從28 d更改至90 d,將會在一定程度上降低后期強(qiáng)度的浪費(fèi)。
(3)配合比設(shè)計(jì)。根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,對混凝土的設(shè)計(jì)要求見表6。
表6 混凝土設(shè)計(jì)要求表
經(jīng)過多次試驗(yàn)優(yōu)化和調(diào)整,最終采用的調(diào)整后的混凝土配合比見表7。
表7 調(diào)整后的配合比(參考)表
水電工程建設(shè)的施工技術(shù)發(fā)展已有百年歷史。在查閱了近30 a修建的水電站相關(guān)資料發(fā)現(xiàn),在大體積混凝土及結(jié)構(gòu)前期對強(qiáng)度要求不高的工程混凝土施工當(dāng)中多數(shù)采用90 d或更長的混凝土設(shè)計(jì)齡期;對于所摻加的粉煤灰,其摻量從20%~40%不等。當(dāng)粉煤灰摻量超過25%時,混凝土的設(shè)計(jì)齡期多為90 d(90 d及以上)。90 d設(shè)計(jì)齡期混凝土引用實(shí)例見表8。
表8 90 d設(shè)計(jì)齡期混凝土引用實(shí)例表
從應(yīng)用實(shí)例可以看出:目前國內(nèi)特大型、大型、中型水電站在混凝土澆筑過程中采用90 d及其以上的設(shè)計(jì)齡期較為普遍,且在結(jié)構(gòu)投入運(yùn)行后運(yùn)行狀態(tài)良好。
(1)由于引水隧洞混凝土施工作業(yè)循環(huán)周期短、混凝土前期抗壓強(qiáng)度不能滿足設(shè)計(jì)要求,可能存在安全隱患,因此,對于隧洞襯砌的脫模時間需要經(jīng)過現(xiàn)場試驗(yàn)確定。
(2)按照工期要求,2019年5月混凝土需澆筑至高程2 206 m以上,使1號、2號泄洪閘具備過流條件。根據(jù)具體的施工情況可能存在在汛期到來之時混凝土澆筑齡期過短給結(jié)構(gòu)安全運(yùn)行帶來隱患。針對該問題,可以采用區(qū)別對待的方式:對于等強(qiáng)時間足夠的混凝土,可以采用90 d齡期強(qiáng)度混凝土;對于不足等強(qiáng)時間的混凝土,則仍使用28 d齡期強(qiáng)度混凝土。
(3)由于部分廠房工程施工的現(xiàn)澆板梁柱結(jié)構(gòu)對混凝土前期強(qiáng)度及施工工期要求較為嚴(yán)格,不適于采用長齡期混凝土澆筑。鑒于該工程廠房施工采用“先框架后機(jī)窩”的施工順序,故其框架板梁柱承受設(shè)計(jì)的外部荷載的時間普遍大于3個月,且廠房發(fā)電通水時間滯后首臺機(jī)蝸殼、風(fēng)罩混凝土亦超過了30 d,故廠房可以采用90 d設(shè)計(jì)齡期混凝土。
根據(jù)固增水電站混凝土的實(shí)際施工情況及配合比試驗(yàn)成果得出了以下結(jié)論:
(1)抑制堿骨料反應(yīng)時,粉煤灰摻量不應(yīng)低于30%。該摻量對于降低混凝土前期水化熱、提高混凝土后期強(qiáng)度有益。因此,最終將設(shè)計(jì)齡期從28 d更改至90 d是有利的。
(2)將設(shè)計(jì)齡期從28 d更改至90 d對于其給部分現(xiàn)場混凝土結(jié)構(gòu)運(yùn)行安全帶來的隱患可以通過調(diào)整配合比參數(shù)、調(diào)整施工作業(yè)工序、延續(xù)采用28 d設(shè)計(jì)齡期混凝土配合比進(jìn)行解決與處理。
(3)根據(jù)規(guī)范內(nèi)容:在混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件設(shè)計(jì)中,不宜利用混凝土的后期強(qiáng)度。但在經(jīng)過充分論證后,也可根據(jù)建筑物的型式、地區(qū)的氣候條件以及開始承受荷載的時間采用60 d或90 d齡期的抗壓強(qiáng)度。
在規(guī)范條文、混凝土配合比強(qiáng)度試驗(yàn)和等強(qiáng)工期分析全方位支撐下,固增水電站工程最終的混凝土設(shè)計(jì)齡期由28 d更改至90 d。
由于篇幅所限,文中未將上述可能存在的問題的論證過程和詳細(xì)的配合比設(shè)計(jì)過程進(jìn)行詳細(xì)闡述,因此,新項(xiàng)目在計(jì)劃借鑒本實(shí)例經(jīng)驗(yàn)時應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的論證,科學(xué)規(guī)劃應(yīng)用范圍,利用理論知識為現(xiàn)場施工提供科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)的建議。
經(jīng)過成本測算得知:固增水電站混凝土配料的最終成本較之前降低了1 500萬元,獲得了良好的工程效益和經(jīng)濟(jì)效益。