劉植寧
(山西高平科興龍頂山煤業(yè)有限公司,山西 高平 048400)
山西高平科興龍頂山煤業(yè)有限公司9102回風(fēng)順槽設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為2 323 m,巷道斷面規(guī)格為寬×高=4.8 m×2.5 m,巷道掘進(jìn)煤層為9號(hào)層,煤層平均厚度為1.6 m,平均傾角為3°,巷道采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)工藝。
9102回風(fēng)順槽沿煤層頂板進(jìn)行掘進(jìn),9號(hào)煤層直接頂及基本頂全部為炭質(zhì)泥巖,總厚度為13.2 m,炭質(zhì)泥巖整體穩(wěn)定性差,巖石普氏系數(shù)f=2.0,巖體在應(yīng)力作用下極易破碎。巷道頂板主要采用錨桿、錨索聯(lián)合支護(hù),頂板每排布置6根錨桿,錨桿間距為0.9 m,排距為1.0 m,頂板每排布置3根錨索,錨索間距為1.8 m,排距為3.0 m。
巷道掘進(jìn)至660 m處時(shí),煤層出現(xiàn)煌斑巖侵入現(xiàn)象,在煌斑巖侵入的附近,煤體硅化現(xiàn)象嚴(yán)重,從而導(dǎo)致煤體破碎以及頂板膠結(jié)穩(wěn)定性變差,巷道從660 m處開(kāi)始,頂板出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,原頂板錨桿(索)在該區(qū)域的支護(hù)效果差,無(wú)法對(duì)不穩(wěn)定頂板進(jìn)行有效控制。
當(dāng)巷道頂板出現(xiàn)破碎后,初期采取縮小支護(hù)間排距的方式來(lái)進(jìn)行頂板控制,同時(shí)對(duì)頂板施工工字鋼吊棚加強(qiáng)支護(hù),每架工字鋼吊棚主要由2根長(zhǎng)度為5.3 m的錨索以及1根長(zhǎng)度為4.5 m的工字鋼梁組成,鋼梁寬度為0.11 m,鋼梁承載強(qiáng)度為490 MPa,在鋼梁腰部焊制兩個(gè)支護(hù)孔,孔間距為2.0 m,工字鋼梁布置排距為2.0 m。
2.2.1 支護(hù)強(qiáng)度低
采用工字鋼吊棚支護(hù)時(shí),雖在支護(hù)數(shù)量上滿(mǎn)足加強(qiáng)支護(hù)的要求,且工字鋼具有剛性強(qiáng)、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),但是工字鋼為“工”字型結(jié)構(gòu),在實(shí)際應(yīng)用中支護(hù)孔施工在鋼梁腰部,腰部鋼材厚度不足5 mm,在變形嚴(yán)重、應(yīng)力大的頂板中應(yīng)用時(shí),鋼梁腰部很容易出現(xiàn)折斷、撕裂現(xiàn)象,達(dá)不到預(yù)期支護(hù)效果。
2.2.2 對(duì)頂板破壞嚴(yán)重
傳統(tǒng)鋼帶支護(hù)時(shí),鋼帶平面與頂板接觸嚴(yán)實(shí),可對(duì)頂板進(jìn)行托錨作用,但是工字鋼梁在支護(hù)時(shí)與傳統(tǒng)鋼帶支護(hù)不同,工字鋼梁主要通過(guò)梁兩側(cè)來(lái)對(duì)頂板進(jìn)行支護(hù),支護(hù)截面積小,屬于線(xiàn)性支護(hù),當(dāng)頂板破碎嚴(yán)重時(shí),鋼梁兩邊會(huì)對(duì)頂板產(chǎn)生切頂破壞作用,不利于頂板安全管理維護(hù)。
9102破碎頂板采用的JW型錨索棚主要由JW型鋼梁和錨索組成,JW型鋼梁主要由高錳鋼通過(guò)模具一次性澆筑而成,JW型鋼梁截面兩邊成“J型”,中部成“W”型,如下頁(yè)圖1所示。JW型錨索棚寬度為0.34 m,厚度為6 mm,鋼梁抗壓強(qiáng)度為512 MPa,在鋼梁上焊制三個(gè)錨索支護(hù)孔,孔間距為1.8 m,每根鋼梁配套3根長(zhǎng)度為6.0 m的錨索。
圖1 9102回風(fēng)順槽JW型錨索吊棚支護(hù)剖面示意圖(mm)
1)采用MT-220型錨索鉆機(jī)在頂板鋼帶之間施工支護(hù)鉆孔,每排施工3個(gè),鉆孔間距為1.8 m,深度為6.0 m,錨索施工后外露長(zhǎng)度控制在0.3 m左右。
2)同一排的3根錨索施工完后,在錨索外露端安裝JW型鋼梁,并采用鎖具進(jìn)行預(yù)緊,吊棚施工排距為3.0 m。
1)支護(hù)截面積大。與傳統(tǒng)工字鋼棚的線(xiàn)性支護(hù)相比,JW型錨索棚支護(hù)時(shí)的鋼梁支護(hù)截面積大,鋼梁整個(gè)截面能夠與頂板貼合,對(duì)破碎區(qū)、下沉區(qū)都能起到很好的支撐作用,可有效防止頂板垮落現(xiàn)象。
2)支護(hù)強(qiáng)度高。與傳統(tǒng)工字鋼梁相比,JW型梁在支護(hù)時(shí),整個(gè)鋼梁受力均勻,在對(duì)變形或大應(yīng)力的頂板進(jìn)行支護(hù)時(shí),鋼梁均勻受力且不易變形,整體支護(hù)的支護(hù)強(qiáng)度高。
3)頂板控制效果好。JW型錨索梁配套了3根錨索,錨索支護(hù)可起到有效的懸吊拱支護(hù)作用,同時(shí)JW型梁在對(duì)破碎頂板支護(hù)時(shí),頂梁不會(huì)對(duì)頂板產(chǎn)生切頂破壞作用,提高了支護(hù)效果。
4)在實(shí)際應(yīng)用中,JW梁支護(hù)也存在一些不足,主要表現(xiàn)在以下幾方面:JW型吊棚支護(hù)成本費(fèi)用高;JW型錨索梁重量大,在施工時(shí)需多人配合,加大了支護(hù)時(shí)的勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度。
9102回風(fēng)順槽破碎頂板長(zhǎng)度為95 m,共計(jì)施工了32架JW型錨索吊棚,在破碎頂板每隔30 m處,安裝一個(gè)YH-300型頂板離層儀,并通過(guò)30 d的現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),在0~8 d范圍內(nèi),由于巷道開(kāi)挖后巷道圍巖應(yīng)力進(jìn)行了重新分配,對(duì)圍巖穩(wěn)定性影響較大,頂板破碎巖體出現(xiàn)短時(shí)間蠕動(dòng)變形現(xiàn)象,頂板下沉量相對(duì)較大,最大下沉量為0.11 m;在8~21 d范圍內(nèi),頂板支護(hù)起到控制作用,頂板蠕動(dòng)變形現(xiàn)象逐漸減弱,在此期間頂板累計(jì)下沉量為0.08 m;21 d后破碎頂板得到了完全控制作用,頂板未出現(xiàn)下沉現(xiàn)象。
傳統(tǒng)錨桿索支護(hù)在破碎頂板中進(jìn)行應(yīng)用時(shí),受?chē)鷰r松動(dòng)圈、支護(hù)強(qiáng)度、支護(hù)工藝等影響,支護(hù)失效現(xiàn)象嚴(yán)重,破碎圍巖無(wú)法得到有效控制,通過(guò)采取合理有效加強(qiáng)支護(hù)措施,應(yīng)用JW型錨索吊棚支護(hù)后,頂板下沉量明顯減少,既滿(mǎn)足破碎頂板支護(hù)要求,又提高了破碎圍巖的整體穩(wěn)定性。該支護(hù)工藝適用于復(fù)雜條件下的采掘工作面破碎頂板中,具有顯著的推廣意義。