高曉彬
(山西焦煤西山煤電晉興能源公司斜溝煤礦,山西 興縣 033699)
隨著礦井開采煤層賦存條件的惡化,采煤工作面煤壁以及頂板冒落等事故發(fā)生頻率呈增加趨勢[1]。某礦現(xiàn)階段開采的7號煤層賦存較為穩(wěn)定,但是地質(zhì)條件較為復雜、煤體硬度較高、裂隙以及節(jié)理發(fā)育,導致采煤工作面出現(xiàn)較為嚴重的片幫問題。特別是采面來壓期間片幫嚴重制約煤炭高效、安全回采。為此,對礦井采煤工作面片幫發(fā)生原因進行分析,并針對性提出片幫防治技術(shù),現(xiàn)場取得顯著片幫防治效果。
山西某礦3702綜采工作面開采7號煤層,煤層埋藏深度平均465 m,厚度4.9 m,采用綜采開采工藝一次采全高,采面采高平均4.85 m,沿著7號煤層頂板推進。7號煤層傾角5°、硬度介于0.6~1.3。煤層直接頂、直接底均為砂質(zhì)泥巖,厚度分別為1.56 m、2.94 m;基本頂、基本底均為粉砂巖、砂質(zhì)泥巖互層,厚度分別為3.64 m、5.21 m。采面開采范圍內(nèi)發(fā)育有多個落差在1.0 m左右的正斷層,受到斷層影響部分區(qū)域煤層以及頂?shù)装鍘r性較為破碎。
根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn),3702綜采工作面片幫問題較為突出,割煤時基本均發(fā)生片幫,其中采面推進至305 m位置時,在53號~56號支架間出現(xiàn)的片幫深度、高度平均分別達到1 750 mm、1 276 mm。采面片剛頻繁發(fā)生給煤炭正常回采帶來顯著的影響。
1)根據(jù)已有研究結(jié)果表明,采空區(qū)內(nèi)自由空間與煤層開采高度成正比。當采空區(qū)內(nèi)有較大的自由空間時頂板垮落的巖層難以有效充填整個回采空間,造成垮落巖層無法有效支撐煤層頂板,使得采面煤壁受到較大的頂板壓力,造成煤壁片幫發(fā)生率增加[2-3]。
2)3702綜采工作面回采的7號煤層硬度雖然在0.6~1.3間,但是煤體裂隙較為發(fā)育,承載能力相對較低。僅僅通過煤壁難以有效抵抗頂板壓力,若采面內(nèi)布置的液壓支架初撐力、工作阻力等較低,不能有效分擔頂板壓力,會使得本已破碎的煤體在頂板壓力下進一步破碎,加劇煤壁片幫[4]。
3)7號煤層本身裂隙較為發(fā)育,在超前支撐壓力影響下裂隙進一步擴展,使煤體強度進一步降低。若此時液壓支架與煤層頂?shù)装褰佑|不佳,導致煤壁邊緣位置處出現(xiàn)一定程度的應力集中,此時極易出現(xiàn)片幫[5]。
4)一般情況下采面推進速度越快煤壁穩(wěn)定性越好。當采面回采速度較慢時,采動引起的超前支承壓力會向深部煤體轉(zhuǎn)移,頂板作用到煤壁上的壓力增加。當煤壁支撐強度小于頂板壓力時煤壁破壞深度隨之增加,導致頂板下沉量增加。頂板下沉與煤壁破壞相互作用,嚴重時導致片幫。
根據(jù)上述分析結(jié)果看出,煤壁片幫與煤體自身強度、頂?shù)装鍘r性、采面推進速度以及支架支撐效果等因素相關(guān)[6]。為此,文中提出下述片幫防治措施:
1)增加采面推進速度。增加采面推進速度可使得超前支承壓力向深部煤體轉(zhuǎn)移,從而降低超前支承壓對煤壁的影響,從而緩解煤壁片幫問題。
2)增加煤體強度。若采面回采范圍內(nèi)煤體裂隙發(fā)育時可通過注漿等方式對煤體進行加固,從而提升煤體自身承載能力。在煤體中注入化學漿液可提升煤體整體強度,從而大幅降低煤壁片幫發(fā)生率;采取超前注水方式可改善煤體力學性能,避免破碎煤體范圍進一步擴展。
3)增加支架支撐強度。通過適當?shù)脑黾右簤褐Ъ艹鯎瘟σ约肮ぷ髯枇?,使得液壓支架與7號煤層頂板密切接觸,通過煤壁以及液壓支架共同抵抗來至于頂板的壓力。
4)適當降低采高。一般情況下采高越大煤壁片幫發(fā)生率越高。當采面推進至斷層破碎帶等范圍時,可適當降低采面開采高度。
3.2.1 注漿加固參數(shù)
針對3702綜采工作面回采的7號煤層煤體本身強度低、裂隙發(fā)育等問題,提出采用超前注漿措施加固煤壁強度。注漿選用的材料為固特瑞,為了充分發(fā)揮加固效果并提升煤體承載力,注漿壓力設(shè)計為6~8 MPa,瞬間最大注漿壓力控制在12 MPa以內(nèi),避免注漿壓力過大導致煤體出現(xiàn)新的裂隙。由于注漿孔本身間距較小,為了避免注漿漿液出現(xiàn)竄孔問題,采用間隔注漿方式進行注漿,注漿參數(shù)見表1。
表1 注漿參數(shù)
3.2.2 注漿加固效果
在3702綜采工作面進行超前注漿加固后,煤壁大范圍片幫問題得以有效控制,雖然開采時部分支架間仍有片幫發(fā)生,但是片幫深度、高度以及影響范圍等均較小,基本不會給采面正常回采帶來影響。具體煤壁注漿前后采面片幫分發(fā)生次數(shù)及深度對比情況見圖1所示。
從圖1看出,對煤壁注漿后片幫發(fā)生次數(shù)降幅達到60%以上,片幫深度降低達到56%。通過在采面采取注漿加固后,煤壁片幫問題得有明顯改善,在一定程度上提升了采面生產(chǎn)效率。
圖1 注漿前后片幫次數(shù)以及深度對比曲線
1)3702綜采工作面回采的7號煤層煤體以及頂?shù)装辶严栋l(fā)育,在頂板壓力作用下煤壁片幫較為嚴重,從而給煤炭的正常安全回采帶來較大威脅。在對采面片幫原因分析基礎(chǔ)上,提出針對性片幫防治措施并具體對使用的注漿加固技術(shù)現(xiàn)場布置參數(shù)進行詳細設(shè)計。
2)在采面通過注漿后煤體強度以及穩(wěn)定性等均得以顯著提升,片幫發(fā)生次數(shù)以及深度較注漿前降幅分別達到60%、56%以上,采面片幫問題得以明顯改善。