黃 超
(山西西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦,山西 呂梁 033602)
礦井采掘銜接中,掘進進尺是重要考核指標,為了提高掘進進尺,各大煤炭集團開始采用長距離快速掘進技術,其中掘進工作面通風為通風管理中的重點環(huán)節(jié)[1-2]。根據(jù)每年的事故統(tǒng)計,因掘進工作面局部通風機發(fā)生非計劃的停電停風、風筒被刮碎斷開等,導致掘進工作面發(fā)生微風、無風,而引發(fā)瓦斯、煤塵爆炸事故占比達到78%以上[3-4]。近些年來隨著科技發(fā)展,長距離快速掘進技術得到快速發(fā)展,大功率局部通風機[5]、變頻局部通風機[6]得到了極大發(fā)展,很好的解決了長距離巷道的通風難題,但由于各煤田、各礦區(qū)的煤層賦存條件不同,對于長度3 500 m 以上的掘進工作面,長距離快速掘進工作面局部通風問題限制了掘進速度,本文提出風筒吊掛動態(tài)延伸技術以解決此難題[7]。
山西焦煤集團有限責任公司斜溝煤礦18106 材料巷掘進工作面屬于單巷快速掘進巷道,材料巷設計長度為3 720.5 m,巷道高度為3.8 m,寬度為5.2 m,斷面積為19.76 m2??焖倬蜻M系統(tǒng)主要包括全斷面掘進機、十臂錨桿機、邁步式自移機尾、轉載機組成,具體如圖1 所示。
圖1 風筒吊掛技術方案示意
在試運行快速掘進系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn):由于十臂錨桿機到掘進工作面迎頭這段巷道缺少有效支護,同時這段巷道距離隨著掘進隨時變化,加之錨桿機笨重、體積龐大,難以進行吊掛和前移除塵風筒,導致風筒末端到掘進工作面迎頭15 m 距離內(nèi)出現(xiàn)微風、無風,為了解決這一重大通風隱患,提出工作面風筒吊掛動態(tài)延伸技術。
通過觀察井下實際情況,決定利用恒力液壓絞車鋼絲繩預緊裝置來吊掛風筒,動力來源為錨桿機液壓系統(tǒng),首先在掘進機和十臂錨桿機以及轉載機和十臂錨桿機吊掛好鋼絲繩,接著利用2 輛恒力液壓絞車進行拉緊鋼絲繩,借助恒力液壓絞車達到自動伸縮前移風筒的目的,利用滑輪和風筒吊環(huán)將風筒懸掛在鋼絲繩上,具體操作如圖1 所示。此設計的好處是結構簡易,制作安裝便利。
1)工作原理。在十臂錨桿機(風筒進風口上部)固定好恒力液壓絞車,在掘進機后部固定好絞車的另一端鋼絲繩,隨著掘進進尺的不斷增大,液壓絞車根據(jù)掘進機與錨桿機之間的距離,自動收縮、放開鋼絲繩,實現(xiàn)風筒隨著掘進機而自動伸縮,將10 節(jié)長度5 m 的風筒懸掛在鋼絲繩上,可達到400 kg 的重量,受力載荷平均分布,滿足風筒長度隨著掘進機與錨桿機距離的變化而同步變化。絞車固定如圖2 所示。
圖2 固定絞車
2)力學模型簡化。鋼絲繩上存在均布載荷q作用,主要由鋼絲繩、風筒、滑輪的重力3 部分組成。圖3 為力學模型簡化后的情形。
圖3 力學模型
3)參數(shù)計算。結合上述模型及載荷,由于自身重量和均布載荷的影響,水平放置的鋼絲繩由水平狀態(tài)變成拋物線,取垂向撓度與水平距離之比是1/100,跨度取50 m 進行計算,得到撓度是0.5 m,圖4 為幾何模型。
圖4 簡化幾何模型
擬合得到拋物線公式:
式中:x為跨度,m;y為撓度,m。
根據(jù)公式(1),對x進行一階導數(shù)計算,在右端x=50 位置得到切向角α=2.29°。結合材料力學理論,得到:
式中:Fs為鋼絲繩所受向力,N;q為單位長度重力,N/m。
根據(jù)靜力關系得到:
式中:T為切向力,N。聯(lián)立公式(2)、(3)得到
式中:q=q1+q2。q1為風筒單位長度重力,則q1=78.4 N/m;q2為鋼絲繩單位長度重力,取鋼絲繩公稱直徑D=13 mm,q2=9.31 N/m。
計算得:T=55 kN。
鋼絲繩最小破斷拉力F0:
式中:R0為鋼絲繩公稱抗拉強度,取1 960 MPa;K'為某一類別鋼絲繩最小破斷拉力系數(shù),取0.490。
由上述計算發(fā)現(xiàn)安全系數(shù)達到現(xiàn)場實際要求;根據(jù)液壓絞車數(shù)據(jù),因風筒進風端和出風端都連接在大型采掘機械上,自身將負擔絕大多數(shù)自重而形成的拉力,因此決定使用IYJ2.5-15-55-13 型液壓絞車,要求容繩量最少為55 m、鋼絲繩直徑最少為13 mm。
結合斜溝煤礦18106 材料巷長距離掘進通風狀況,為保證有效進尺、工作面風量充足,提高工作面的除塵效果,設計一種風筒吊掛工藝。
1)可伸縮風筒吊掛技術。在錨桿機兩側實施可伸縮風筒吊掛技術,具體如圖5 所示。將2 臺恒力液壓絞車分別安設于錨桿機兩端鐵皮風筒正上方,絞車鋼絲繩的另一端分別固定于掘進機后部和轉載機上。要求錨桿機前方安設的絞車滾筒軸的中心高于鐵皮風筒后部最上方400 mm,目的是絞車在牽引或者回收鋼絲繩不會磨損破壞風筒,同時需要使用舊皮帶保護鐵皮風筒與柔性風筒接口處。為了避免液壓絞車發(fā)生夾繩現(xiàn)象拉斷鋼絲繩,在液壓絞車上安設導繩裝置。
圖5 風筒吊掛工藝
利用滑輪裝置將風筒懸掛在錨桿機前部和后部伸縮區(qū)域的鋼絲繩上。為充分避免負壓風筒被吸癟導致風量不足,在風筒上每距離1 個鋼圈安裝1 個滑輪,同時使用滑輪自帶的掛鉤與風筒的鋼圈直接勾住相連,不采用風筒自身的吊環(huán)進行懸掛。
2)轉載機上方固定段風筒吊掛。將吊掛風筒的支架安設在轉載機上,每個支架相距約1.3 m,用橫梁連接相鄰2 個支架,要保證橫梁長度超過支架間距0.5 m 以上,避免在移動轉載機時由于巷道底板凹凸不平導致橫梁發(fā)生脫落。在支架的橫梁上懸掛除塵風機固定段風筒,要求懸掛風筒時,逢環(huán)必掛。
3)掘進機上方固定段風筒吊掛。若掘進機上部有足夠的的距離,通過把直徑0.8 m 的風筒連接延長到掘進機前頭,需將風筒用鋼絲繩懸掛在液壓絞車上。若掘進機上部距離不夠,直徑0.8 m 的風筒無法延伸到掘進機前頭,需要加工一個鐵皮變徑懸掛在掘進機上部,將直徑0.8 m 風筒轉換為直徑0.6 m風筒,之后把直徑0.6 m 風筒連接延長到掘進機前頭。要求懸掛風筒時,要逢環(huán)必掛。
結合設計方案,自主加工快速掘進系統(tǒng)的風筒吊掛成套裝置,在工業(yè)廣場調(diào)試運行成功后,于2020 年10 月1-30 日在斜溝煤礦 18106 材料巷掘進工作面開展現(xiàn)場應用。為考察除塵效果,制定風速、粉塵濃度2 個重要考核指標的現(xiàn)場測定方案。由于十臂錨桿機與掘進機這段區(qū)域有效空間較小,難以進行測風,選定壓入式與抽出式風筒重疊區(qū)域作為測風地點。通過粉塵濃度變化情況來間接代表十臂錨桿機與掘進機這段區(qū)域的風速情況。
快速掘進通風系統(tǒng)運行正常之后,指派專職測風員進行現(xiàn)場實測,對10 月1 日-10 日的風速數(shù)據(jù)開展分析,圖6 為這10 d 的風速變化情況。
圖6 風速變化
由圖6 發(fā)現(xiàn),壓入式與抽出式風筒重疊地點的風速穩(wěn)定在0.25~0.6 m/s,無微風、無風現(xiàn)象,符合規(guī)定要求。
快速掘進通風系統(tǒng)運行正常之后,指派專職測塵人員進行現(xiàn)場實測,現(xiàn)場實測粉塵濃度結果見表1。
表1 粉塵濃度測定
從表1 發(fā)現(xiàn):實施風筒吊掛動態(tài)延伸技術后,18106 材料巷掘進工作面總塵濃度都低于4 mg/m3,呼塵濃度都小于2.5 mg/m3。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2016 版)第六百四十條“當煤塵中游離SiO2含量小于10 %時,總塵濃度不得超過4 mg/m3,呼塵濃度不得超過2.5 mg/m3”,因此18106 材料巷掘進工作面粉塵濃度都符合規(guī)定要求。
在18106 材料巷掘進工作面實施風筒吊掛動態(tài)延伸技術,通過現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn):掘進工作面附近風量充足,有效降低粉塵濃度,解決工作面除塵效果差的難題。18106 材料巷長距離快速掘進風筒吊掛技術的成功應用,明顯提高了掘進工作面的降塵效果,極大改善工作面的作業(yè)環(huán)境,具有良好的經(jīng)濟效益。