廖全文,劉曉紅,高超,李曉峰,劉舒昕
(北京無線電測量研究所,北京 100854)
傳統(tǒng)的電子機柜一般采用外循環(huán)風冷散熱形式,最終由空調設備帶走機柜的熱量,具有結構簡單、成本低、可靠性高等優(yōu)點。但是,當機柜熱量持續(xù)增長,機柜通風量需求增加,風機選型變得困難,風機功率增加使得機柜整體噪音難以控制。隨著防空反導武器系統(tǒng)的發(fā)展,電子機柜整體發(fā)熱量越來越大,綜合考量散熱量、靜謐性和環(huán)境適應性等各因素對散熱設計提出了更高的要求[1-5]。
液冷機柜方案是解決散熱量與噪音之間矛盾的最有效手段,主要包括插件液冷和插件風冷兩種形式。第一種形式,插件冷板中內置流道,發(fā)熱器件貼合于冷板,冷卻液直接流經(jīng)冷板內流道帶走器件的熱量。液體表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)高于空氣1~2個數(shù)量級,不僅機柜的散熱能力顯著增強,而且機柜內部沒有風機等噪聲源,機柜的散熱能力、靜謐性、環(huán)境適應性顯著提高。第二種形式,插件仍然采用風冷形式,機柜內安裝氣-液換熱器帶走機柜內部熱量。與風冷機柜的最大不同是,這種機柜可以做成密閉式,降低機柜的整體噪音。此外,機柜內部風路循環(huán)與機柜外部獨立,可提高環(huán)境適應性。雖然從散熱量、噪音方面第一種形式優(yōu)于第二種,但是從實施難度、可靠性和成本方面第二種形式要優(yōu)于第二種。
本文對一種密閉式搖架機柜進行熱設計,并進行了實驗和仿真驗證。采用在機柜底部放置一個氣-液換熱器,機柜前部送風后部回風,三個插箱采用前進后出的并聯(lián)通風形式。首先對機柜的穩(wěn)態(tài)工作和瞬態(tài)啟動工況進行仿真和實驗分析,然后對氣-液換熱器和插箱的風機配置進行改進優(yōu)化,最后進行了風機損壞實驗和機柜降噪測試。該研究結果對密閉式搖架機柜的熱設計提供了重要支撐。
密閉搖架機柜主要功耗設備如圖1所示,機柜內部包括3個插箱和2個功能模塊。預計每個插箱的熱量含電源插件平均約1300 W,最高約1700 W,每個功能模塊的熱量約在150 W左右,整個機柜的總熱量約4200 W。密閉搖架機柜為平臺化產(chǎn)品,為保證機柜的通用性,在結構設計上各插箱位置的結構應具有通用性,在散熱設計上各插箱位置的散熱能力應具有一致性,在可靠性設計上機柜應具備優(yōu)良的環(huán)境適應能力。
圖1 密閉搖架機柜通風設計
整個機柜的熱量主要來自插箱,功能插件的最大熱量和平均熱量分別為4255 W和3470 W。各組合內包含的插件基本相同,組合1的熱量最高,最大熱量為1545 W,其余兩組合最大熱量均為1355 W??紤]插箱中電源插件的熱量,按電源插件效率90 %計算,電源插件的熱量約425 W。因此,整個機柜內插箱的總熱量最大約為4680 W,平均約為3800 W。
密閉搖架機柜通過氣-液換熱器給機柜內插箱散熱,要求氣-液換熱器性能滿足機柜散熱,然后各插箱采用并聯(lián)通風散熱方式,要求各插箱的散熱具有一致性,所有插件上的器件殼溫均低于85 ℃。
此外,考慮機柜內電氣設備的作戰(zhàn)性能,要求在啟動工況下,電氣設備與氣-液換熱器的供液系統(tǒng)同時啟動即可滿足散熱要求。已知供液系統(tǒng)從開機至輸出全部制冷能力需耗時55 s,則氣-液換熱器在電氣設備啟動55 s后開始供液必須能滿足散熱要求。
每個插箱底部安裝6臺風機,3臺位于前插件底部,3臺位于后IO插件底部。插箱采用下進上出通風方式,插箱進風口和出風口安裝導流板,使上下插箱的進風和出風分離,形成插箱的并聯(lián)通風風路??紤]單個插箱的熱量情況,前插件底部的風機型號初選為Ebmpapst 4414FNH,后IO插件底部風機型號初選為Ebmpapst 3414 NHH。
密閉機箱底部安裝一臺氣-液換熱器,氣-液換熱器為L形,采用上進前出通風方式,在回風口和送風口均有軸流風機。氣-液換熱器送出的冷風從底部送往機柜前門,插箱從插箱底部吸入機柜前門的冷風,空氣經(jīng)過插箱帶走熱量后,然后從插箱頂部將熱風排至機柜后部,氣-液換熱器再將機柜后部的熱風吸入,完成通風循環(huán)。
氣-液換熱器設計為L形結構,上部回風前部送風。雖然密閉機柜相對氣密且空間狹小,具有先天防凝露的優(yōu)勢,但是在濕熱環(huán)境中仍存在一定凝露風險,綜合考慮防凝露設計和散熱性能,氣-液換熱器的供液溫度不超過30 ℃,送風溫度不超過40 ℃。在換熱器的中部安裝換熱器芯體,根據(jù)機柜平均熱量約3800 W,換熱器芯體的設計換熱量為4000 W。冷卻液工質選用66 %的乙二醇-水溶液,設計供液流量為18.5 L/min。為保證機柜內插箱的散熱性能,根據(jù)設計換熱量估計,送風風量不小于1100 m3/h,送風風壓不小于20 Pa。在回風口和出風口分別安裝4個軸流風機,根據(jù)換熱器芯體及換熱器殼體結構在設計風量下流阻特性,基本滿足風量要求。
密閉搖架機柜的仿真模型以及四種主要插件的仿真模型如圖2所示。
圖2 密閉搖架機柜及主要插件的仿真模型
氣-液換熱器設置為簡化模型,使用速度入口和壓力出口。參數(shù)設置參考氣-液換熱器的設計要求,設定送風風量為1000 m3/h,送風溫度為40 ℃。
風機選用廠家Ebmpapst的小型直流軸流風機,氣-液換熱器和插箱的風機配置如表1所示。若對風機有國產(chǎn)化要求,則使用國產(chǎn)化仿制風機進行原位替換。
表1 風機配置情況
換熱器供液溫度30 ℃,送風溫度40 ℃,風量1000 m3/h,仿真分析流場結果如圖3所示,主要插件的器件溫度如圖4所示??梢钥闯觯瑱C柜內流場組織合理,空氣分配均勻,實現(xiàn)了預期的并聯(lián)通風效果。
圖3 密閉搖架機柜流場
圖4 密閉搖架機柜主要插件的器件溫度(續(xù))
圖4 密閉搖架機柜主要插件的器件溫度
使用并聯(lián)風道有效解決了串聯(lián)風道組合熱量累積的問題,各插箱內插件溫度分布非常均勻,插件1-4的器件殼溫溫度分別為78.0 ℃、83.8 ℃、81.3 ℃、81.8 ℃,滿足低于85 ℃的熱設計要求。
環(huán)境溫度50 ℃情況下仿真結果如圖5(b)所示。在高溫50 ℃啟動時,0 s為機柜內電氣設備啟動時間,氣-液換熱器不供液,器件殼溫隨著時間迅速上升,水溫隨著時間也稍有增加;在氣-液換熱器供液時間晚于機柜啟動時間67 s時,器件殼溫在150 s左右達到了82 ℃,滿足低于85 ℃的熱設計要求。根據(jù)器件最高殼溫與氣-液換熱器供液時間的關系,當供液時間晚于機柜電氣設備啟動時間55 s時,器件最高殼溫將低于仿真工況,滿足啟動工況散熱要求。
圖5 50 ℃/45 ℃啟動瞬態(tài)仿真結果(機柜分別啟動67 s/90 s后輸出100 %制冷量)
環(huán)境溫度45 ℃情況下仿真結果如圖5(a)所示。在高溫45 ℃啟動時,0 s為機柜內電氣設備啟動時間,器件殼溫隨著時間迅速上升,水溫隨著時間也稍有增加;在氣-液換熱器供液時間晚于機柜啟動時間90 s時,器件殼溫在200 s左右達到了81 ℃,滿足低于85 ℃的熱設計要求。因此,在環(huán)境溫度不大于45 ℃條件下,供液時間的緊迫性大大降低,系統(tǒng)具有一定冗余。
實驗機柜的插箱的總熱量為4700 W,包括功能插件總熱量為4300 W,電源插件的熱量為400 W。3個插箱功能插件的熱量分別為1580 W、1360 W和1360 W。忽略機柜內風機的功耗,按45 %的效率估計,9×3414N/39HH(3.2 W),9×4414FNH(12 W),8×4114NH5(45 W),風機的總功耗約為273 W。插件4放置在3個插箱中的相同位置,以驗證各插箱散熱效果的一致性。
在實驗條件下,受加熱片規(guī)格和直流電源數(shù)量的限制,機柜內插件4和插件2等主要插件的熱量分布,局部熱量略有差異,總體基本與仿真狀態(tài)保持一致。
實驗機柜內主要使用了插件4、插件2、模擬插件和電源插件。插件4和插件2上的測點布置如圖6(a)和(b)所示。氣-液換熱器的進水口、出水口的測點分別為009和008,插箱2的進風口、出風口的測點分別為201和202。
圖6 插件測點布置
針對工作工況實驗,多次調整了機柜內特定位置的風機型號,以優(yōu)化機柜整體的散熱效果和功耗水平,實驗中共使用了三種風機配置,詳細配置情況如表2所示。
表2 風機配置情況
配置狀態(tài)①為設計狀態(tài),插箱中前插件風機和后IO風機型號分別為4414FNH和3414NHH,氣-液換熱器內風機型號為4114NH5。
配置狀態(tài)②為改進狀態(tài)1,在配置①的基礎上,從優(yōu)化插箱2散熱效果的角度出發(fā),將插箱2的前插件風機更換為4114NH3,4114NH3的性能要強于4414FNH,插箱1、3和氣-液換熱器內的風機型號保持不變。
配置狀態(tài)②為改進狀態(tài)2,在配置②的基礎上,從優(yōu)化氣-液換熱器功耗和噪聲的角度出發(fā),將氣-液換熱器的風機更換為4114NH3,4114NH3的性能要弱于4114NH5,插箱1~3的風機型號保持不變。
針對不同的風機配置,分別進行了穩(wěn)定工作工況下的散熱實驗,實驗結果如表3所示。
表3 工作工況穩(wěn)態(tài)實驗結果
配置①插箱2進風溫度與供水溫度相差約為11.8 ℃。插箱1、插箱2和插箱3內插件4溫度最高分別為57.0 ℃、64.2 ℃和56.4 ℃,最高溫度與供水溫差為49.8 ℃。
配置②插箱2進風溫度與供水溫度相差約為9.1 ℃。與配置①插箱2進風溫度與供水溫度溫差11.8 ℃相比,下降明顯,主要因為插箱2風機性能提升,使得總空氣循環(huán)量增加。插箱1、插箱2和插箱3內插件4溫度最高分別為58.7 ℃、57.0 ℃和57.3 ℃,最高溫度與供水溫差為44.2 ℃。與配置①相比,插箱器件最高溫度下降達5.6 ℃,且3個插箱的最高溫度趨于一致,散熱效果一致性更優(yōu)。
配置③與配置②相比,因4114NH3性能低于4114NH5,溫升增加了1.8℃。現(xiàn)階段氣-液換熱器內未安裝傳感器,流阻偏小,后期使用完整狀態(tài)氣-液換熱器進行測試。若溫升在可接受范圍內,則將4114NH5風機替換為4114NH3是可行的。
機柜內風機采用配置①,在實驗中,搖架機柜底部氣-液換熱器內冷卻液不循環(huán),僅打開插箱和氣-液換熱器的通風風機。從圖7可以看出,在實驗中,啟動67 s和90 s后,插件4的器件溫升分別為19.6 ℃和23.9 ℃,插件2的器件溫升分別為22.3 ℃和25 ℃,均低于仿真條件下的23 ℃和27 ℃。實驗結果低于仿真結果,說明設計結果合理,并且留有適當余量。
圖7 啟動工況下主要插件的溫度曲線
本文對一種密閉式搖架機柜進行熱設計,并進行了實驗和仿真驗證。機柜底部使用一臺氣-液換熱器給機柜散熱,機柜內插箱采用并聯(lián)通風形式,氣-液換熱器前送風后回風,插箱前進風后出風。首先對機柜的穩(wěn)態(tài)工作和瞬態(tài)啟動工況進行仿真分析和實驗驗證,然后對氣-液換熱器和插箱的風機配置進行改進優(yōu)化,最后進行了機柜調壓降噪測試和風機損壞實驗。結果表明,密閉搖架機柜能夠滿足功能插件熱負荷4300 W下工作工況和啟動工況的散熱要求,且在風機配置②下各插箱的散熱一致性優(yōu)異。在風機配置②下,插箱內插件器件最高殼溫與供水溫差約44.2 ℃,按供液溫度30 ℃計算,器件最高殼溫為74.2 ℃,散熱效果良好。最后對機柜進行了電壓調速降噪測試和風機損壞實驗,結果表明,機柜具有一定的調速降噪空間,在氣-液換熱器風機損壞1臺時仍能夠滿足啟動和工作工況。該研究結果對密閉式搖架機柜的熱設計提供了重要支撐。