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        重油蒸汽發(fā)生器失效分析與對策

        2022-01-14 13:16:44王兆堃張型波楊春天哈國濤馬玉鳳
        甘肅科技 2021年20期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        王兆堃,陳 滿,張 富,張型波,楊春天,哈國濤,馬玉鳳

        (1.甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司,甘肅 蘭州 730070;2.甘肅省民航建設(shè)(集團(tuán))有限公司,甘肅 蘭州 730070)

        某公司重油蒸汽發(fā)生器投用后存在滿負(fù)荷時產(chǎn)汽量不足,并于兩年后出現(xiàn)管束泄漏失效。應(yīng)該公司需求,對該重油蒸汽發(fā)生器進(jìn)行失效分析并提出整改建議。

        1 設(shè)備結(jié)構(gòu)、參數(shù)及流程

        1.1 參數(shù)

        重油蒸汽發(fā)生器為臥式浮頭式換熱器結(jié)構(gòu),其設(shè)計(jì)參數(shù)見表1、表2。

        表1 設(shè)計(jì)工藝參數(shù)表

        表2 結(jié)構(gòu)參數(shù)表

        1.2 流程

        重油蒸汽發(fā)生器管程走重油,殼程進(jìn)口為水、出口為水和蒸汽。初始設(shè)計(jì)重油由管程上部接管流入,經(jīng)管束換熱后由經(jīng)管程下部接管流出;給水先進(jìn)入重油蒸汽發(fā)生器頂部汽包與汽包內(nèi)熱水混合后由汽包下降管流入重油蒸發(fā)器,在殼體內(nèi)經(jīng)與管束內(nèi)重油換熱后產(chǎn)生蒸汽與熱水混合后由殼體上部接管進(jìn)入上升管流入汽包,所產(chǎn)生蒸汽由汽包頂部蒸汽接管流出[1-2]。如圖1 所示。

        圖1 流程及結(jié)構(gòu)示意簡圖

        2 運(yùn)行問題

        2.1 產(chǎn)汽量不足

        當(dāng)裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時,產(chǎn)汽量不達(dá)標(biāo),裝置能耗升高。重油蒸汽發(fā)生器典型運(yùn)行參數(shù)見表3。

        表3 典型運(yùn)行參數(shù)表

        根據(jù)原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和現(xiàn)滿負(fù)荷典型運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù),由工藝選型模擬軟件(HTRI8.1)進(jìn)行模擬運(yùn)行參數(shù)見表4。

        表4 模擬運(yùn)行參數(shù)表

        對比表3 和表4,在已考慮污垢影響的條件下,重油蒸汽發(fā)生器現(xiàn)場操作比設(shè)計(jì)少產(chǎn)蒸汽1.6t/h,實(shí)際產(chǎn)汽量未達(dá)標(biāo)。

        2.2 管束失效

        管束從殼程下降管入口部分換熱管出現(xiàn)多處波狀凹槽或凹坑缺陷,缺陷由管束下部到管束上部逐漸減少,并在管程重油入口端較為嚴(yán)重,凹坑最深處已出現(xiàn)穿孔[3]。

        管束殼程入口處典型失效圖片如圖2 所示,截取管束殼程入口處典型失效換熱管的如圖3 所示。

        圖2 典型管束殼程入口失效圖片

        圖3 典型換熱管失效圖片

        重油蒸汽發(fā)生器失效已嚴(yán)重影響了裝置的能耗和正常使用。為降低裝置能耗、降低重油蒸汽發(fā)生器失效風(fēng)險(xiǎn)、使裝置能夠正常運(yùn)行,本文對該工位重油蒸汽發(fā)生失效原因進(jìn)行了分析并提出了改進(jìn)措施。

        3 產(chǎn)汽量不達(dá)標(biāo)分析

        經(jīng)重油蒸汽發(fā)生器原設(shè)計(jì)圖與現(xiàn)場設(shè)備安裝對比發(fā)現(xiàn):原設(shè)計(jì)圖與現(xiàn)場設(shè)備圖結(jié)構(gòu)一致,但重油流程不同。原設(shè)計(jì)流程中重油蒸汽發(fā)生器重油由管箱上方接管流入、換熱后由管箱下方接管流出;而現(xiàn)場重油由管箱下方接管流入、從管箱上方接管流出,與原設(shè)計(jì)圖相反。該差異造成的結(jié)果為原設(shè)備冷熱流體流程為交錯流+逆流,現(xiàn)場設(shè)備冷熱流體為交錯流+順流,如圖4 所示[4]。

        圖4 現(xiàn)場與設(shè)計(jì)流程對比圖

        經(jīng)工藝核算,按現(xiàn)場典型運(yùn)行參數(shù),現(xiàn)場設(shè)備有效對數(shù)傳熱溫差為53.5℃,而按原設(shè)計(jì)流程有效對數(shù)傳熱溫差應(yīng)為63.5℃。根據(jù)換熱器對流傳熱計(jì)算公式:

        其中Q 為熱負(fù)荷,K 為總的對流傳熱系數(shù),S 為換熱面積,ΔT 為有效對數(shù)傳熱溫差。

        可知換熱量與有效對數(shù)傳熱溫差成正比,而產(chǎn)汽量大小又與換熱量成正比,進(jìn)而產(chǎn)汽量與有效對數(shù)傳熱溫差成正比。由于現(xiàn)場設(shè)備有效對數(shù)傳熱溫差降低,產(chǎn)汽量會明顯減少。該重油蒸汽發(fā)生器產(chǎn)汽量不足也多因于此。

        另外,重油污垢系數(shù)大、換熱管內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,從一定程度上降低了重油蒸汽發(fā)生器傳熱效率,設(shè)備產(chǎn)汽量減少。

        4 失效分析

        通過掃描電鏡對換熱管外壁凹槽部位形貌進(jìn)行觀察,如圖5 所示。

        圖5 換熱管外壁電鏡掃描圖

        凹槽底部呈酸性水腐蝕特征,晶界清晰、截面光滑;凹槽邊緣呈沖刷特征,存在多條平行波紋狀溝槽,波紋方向與宏觀溝槽方向基本一致。

        對換熱管外壁及現(xiàn)場殼程垢物進(jìn)行EDS 分析,分析結(jié)果見表5。

        表5 換熱管外壁及現(xiàn)場殼程垢物EDS 分析

        管外壁垢物及現(xiàn)場殼程垢物中均含有較多黑色致密的Fe 的氧化物,并含有一定量的Si 元素,這種垢物是在換熱器運(yùn)行過程中產(chǎn)生的,疑為殼程水質(zhì)的氧和硅含量超標(biāo),換熱管在運(yùn)行中發(fā)生結(jié)垢并由此引發(fā)垢下腐蝕。垢物中含有的少量硫元素,疑為殼程水質(zhì)中含有的微量硫酸鹽濃縮產(chǎn)物,或是換熱管泄漏后,清洗和水壓試驗(yàn)的余水濃縮后的沉積物。

        根據(jù)GB/T 223 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法對換熱管進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表6。表中數(shù)據(jù)表明:換熱管化學(xué)成分符合GB/T 699 中10 鋼的要求。

        表6 換熱管化學(xué)成分分析

        依據(jù)GB/T 13298 的評定,試樣經(jīng)機(jī)械拋光,采用硝酸酒精溶液腐蝕,金相組織為鐵素體+珠光體,換熱管外壁存在腐蝕產(chǎn)物及腐蝕坑,如圖6 所示。

        圖6 金相組織和腐蝕形態(tài)

        由換熱管的失效腐蝕特征初步判斷,換熱管失效主要來自于管外側(cè),主要原因?yàn)闆_刷腐蝕或氣蝕減薄。

        初始設(shè)計(jì)時,管程側(cè)熱流重油的上進(jìn)下出,管束上部為高溫區(qū)域和主要產(chǎn)汽區(qū)域,所產(chǎn)蒸汽經(jīng)過較小的阻力,經(jīng)殼程上部上升管流出設(shè)備,整體流程順暢,基本不會發(fā)生氣泡上升時由于阻力太大而出現(xiàn)的氣錘和氣蝕現(xiàn)象。而現(xiàn)場結(jié)構(gòu)管程側(cè)重油下進(jìn)上出,使管束下部成為高溫區(qū)域和主要產(chǎn)汽區(qū),在該區(qū)域內(nèi)所產(chǎn)生蒸汽需經(jīng)管束截面由下往上流動,上升過程中不斷經(jīng)過換熱管而產(chǎn)生較大阻力產(chǎn)生氣泡爆裂,會對換熱管產(chǎn)生氣錘和氣蝕,從而造成管束失效[5]。

        此外,該重油蒸汽發(fā)生器安裝于地面基礎(chǔ)上,汽包安裝高度約10m,較高的汽包安裝高度造成汽水循環(huán)倍率較大,設(shè)備管束殼程進(jìn)口流速較高。殼程進(jìn)口位于設(shè)備現(xiàn)場安裝的第一、二管程,而此處為管束高溫區(qū)域,高溫區(qū)域管束產(chǎn)汽量較大,在此區(qū)域產(chǎn)生較大氣泡會被進(jìn)入此區(qū)域的高速水流沖破,被沖破的氣泡破裂形成真空低壓區(qū),進(jìn)入該真空低壓區(qū)的高壓、高速水流對換熱管表面形成打擊破壞,擊打換熱管頻次過多,會造成管束汽蝕失效。

        原設(shè)計(jì)裝置重油流量為200t/h,現(xiàn)裝置重油流量為210t/h,失效設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致重油流速升高,高流速對應(yīng)高傳熱效率,最后殼程蒸發(fā)速率會升高,進(jìn)而加速了管束汽蝕。

        5 結(jié)論

        重油蒸汽發(fā)生器產(chǎn)汽量不達(dá)標(biāo)的主要誘因包括:

        (1)重油側(cè)流程的與原設(shè)計(jì)的差異導(dǎo)致傳熱溫差降低,影響重油蒸汽發(fā)生器傳熱效率,產(chǎn)汽量降低。

        (2)重油側(cè)污垢系數(shù)大,換熱管內(nèi)嚴(yán)重結(jié)垢,影響重油蒸汽發(fā)生器傳熱效率,產(chǎn)汽量降低。

        重油蒸汽發(fā)生器管束失效主要原因是汽蝕。結(jié)合設(shè)備現(xiàn)場使用情況,其主要誘因包括:

        (1)管程側(cè)重油的下進(jìn)上出結(jié)構(gòu);

        (2)汽包安裝高度較高;

        (3)裝置的超負(fù)荷運(yùn)行;

        (4)換熱管內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重。

        6 建議與對策

        6.1 流程改造

        為與原設(shè)計(jì)保持一致,將重油蒸汽發(fā)生器管程原油下進(jìn)上出變更為上進(jìn)下出,增大重油蒸汽發(fā)生器傳熱溫差、提高產(chǎn)汽量,管束高溫區(qū)也由下部轉(zhuǎn)變?yōu)樯喜俊?/p>

        6.2 結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        管束殼程進(jìn)口處增加防沖板或防沖管,避免殼程流體對管束的沖擊。

        6.3 操作建議

        (1)由于現(xiàn)場無法變更汽包安裝高度,所以在操作上盡量維持在滿負(fù)荷或低于滿負(fù)荷運(yùn)行。

        (2)當(dāng)重油蒸發(fā)器結(jié)垢嚴(yán)重時,即設(shè)備管程壓降明顯增高時,應(yīng)及時清理管束內(nèi)污垢,恢復(fù)設(shè)備傳熱效率。

        (3)應(yīng)嚴(yán)格控制殼程給水水質(zhì),避免因水質(zhì)不達(dá)標(biāo)誘導(dǎo)或加重設(shè)備腐蝕失效。

        7 結(jié)論

        改造后重油蒸汽發(fā)生器一次性試車成功,至今運(yùn)行狀況良好,未出現(xiàn)產(chǎn)汽量不足和管束失效等狀情況,裝置能耗已達(dá)標(biāo),并保證了裝置的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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