許蕓生
(領(lǐng)克汽車成都工廠 四川 成都 610100)
傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)總成分裝線一般由一條連續(xù)的剛性傳送設(shè)備組成,短則數(shù)米,長(zhǎng)則數(shù)百米。存在的突出問題是:
1)要求每道工序節(jié)拍統(tǒng)一,否則會(huì)因任何一道工序的停頓、耽誤而影響整條生產(chǎn)線的進(jìn)程,如缺料、缺件、廢品或出現(xiàn)意外問題;
2)要求廠房很大、很長(zhǎng)、很高對(duì)于較大、較重的汽車部件要用行車起吊,土建成本高;
3)連續(xù)的生產(chǎn)線隔斷了通道,造成供應(yīng)線路長(zhǎng),人和車輛通行不方便;
4)生產(chǎn)線需要大量設(shè)備,投資成本較高,剛性生產(chǎn)線使得一些原本可以同步、交叉進(jìn)行的工作失去機(jī)會(huì)[1-7]。
BMA 總裝對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)分裝線的初步規(guī)劃就是基于鋼板鏈分裝線直列排布+雙環(huán)AGV 輸送線的布局形式,如圖1 所示。鋼板鏈長(zhǎng)80 m,SPS 輸送線320 m,鋼板鏈3 m×3 m×22 工位,共計(jì)90 m 的輥床與地面進(jìn)行高強(qiáng)度連接,單側(cè)SPS 物料配送,單側(cè)拿取物料,裝配線頭、線尾、配備貨架自動(dòng)上下線機(jī)構(gòu)2臺(tái)、變速器吊裝點(diǎn)配備1 臺(tái)吊裝設(shè)備,20 臺(tái)AGV,1 套EMS。此種布局形式在鋼板鏈裝配線和貨架儲(chǔ)存零件方案上進(jìn)行的小幅度升級(jí),適用于已經(jīng)采用鋼板鏈裝配線的生產(chǎn)車間,但對(duì)于新建車間,實(shí)用性和便利性都很低。方案整體土建、設(shè)備基礎(chǔ)投入較多,改造和升級(jí)周期長(zhǎng),并且改造過程中無法進(jìn)行生產(chǎn),限制了未來線體升級(jí)和新產(chǎn)品模塊導(dǎo)入。
圖1 鋼板鏈分裝線布局
1.2.1 工藝方案分析
鋼板鏈分裝布局生產(chǎn)工藝流程、鋼板鏈分裝線生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)如圖2、3 所示。
圖2 鋼板鏈分裝線生產(chǎn)工藝流程
圖3 鋼板鏈分裝線現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)
此方案完成發(fā)動(dòng)機(jī)分裝需要完成:
1)發(fā)變分總成吊裝;
2)AGV 輸送;
3)分總成上線;
4)SPS 集配;
5)分裝線生產(chǎn);
6)SPS 隨線;
7)發(fā)變總成下線;
8)SPS 下線返回。
共8 個(gè)工藝步驟,工藝流程復(fù)雜,其中一個(gè)環(huán)節(jié)出問題,都會(huì)造成整個(gè)生產(chǎn)流程的停止,難以達(dá)成車間高效、混流成產(chǎn)的目標(biāo)。
1.2.2 手邊化分析
手邊化是把人—機(jī)—環(huán)境系統(tǒng)作為研究的基本對(duì)象,根據(jù)人和機(jī)器的條件和特點(diǎn),以人為中心,其他因素向人進(jìn)行傾斜,從而為人創(chuàng)造出舒適和安全的工作環(huán)境,使工效達(dá)到最優(yōu)。
如圖4 所示,與SPS 處于同側(cè)的員工將在裝配過程中不斷轉(zhuǎn)身從身后的SPS 料車上拿取零件,單臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)需要分裝共97 個(gè)零件,班組22 個(gè)生產(chǎn)崗位,平均每個(gè)崗位裝配4~5 個(gè)零件,員工裝配一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)平均需要轉(zhuǎn)身4.4 次,而對(duì)向的崗位還要在此基礎(chǔ)上增加2 次跨越線體的物料拿取動(dòng)作,人機(jī)工程評(píng)價(jià)進(jìn)一步降低。
圖4 工位員工生產(chǎn)動(dòng)作圖示
以保留生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)拍、多模塊生產(chǎn)的升級(jí)和改造空間,降低方案設(shè)計(jì)導(dǎo)致的停線時(shí)長(zhǎng),打造更舒適的作業(yè)環(huán)境為目的,新方案的要素已經(jīng)逐漸清晰:
1)減少土建基礎(chǔ)的占用;
2)簡(jiǎn)化工藝步驟,同時(shí)避免生產(chǎn)過程中單一崗位停線導(dǎo)致線體生產(chǎn)停止;
3)優(yōu)化物料手邊化率。
核算鋼板鏈分裝線各區(qū)域的占地面積,集配區(qū)占地400 m2,排序區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)占地600 m2,鋼板鏈分裝線占地250 m2,線體整體長(zhǎng)度400 m。利用與SPS相同的AGV 作為發(fā)動(dòng)機(jī)總成的移動(dòng)載體,將鋼板鏈分裝線替換為AGV 分裝線,在不改變其他條件的基礎(chǔ)上,增加22 臺(tái)AGV,在理想狀態(tài)下能夠直接減少土建基礎(chǔ)投入面積約250 m2,并且相較于鋼板鏈,AGV 僅需鋪設(shè)磁條、設(shè)置充電站以及網(wǎng)絡(luò)信號(hào)調(diào)試,施工難度更小,安裝更簡(jiǎn)單、安裝周期更短,費(fèi)用投入更低,如圖5 所示。
圖5 AGV 替換鋼板鏈圖示
同時(shí)替換鋼板鏈分裝線還能夠避免鋼板鏈分裝線方案的另一個(gè)重要隱患。鋼板鏈分裝線的動(dòng)力傳遞是在線頭、線尾處布置兩個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),中間采用滾筒支撐鋼板鏈,從而實(shí)現(xiàn)低摩擦、平順的輸送。但在線頭平衡吊將發(fā)變分總成吊運(yùn)到線體托盤上時(shí),兩者接觸瞬間產(chǎn)生相對(duì)的碰撞和撞擊,這一現(xiàn)象在量產(chǎn)時(shí)表現(xiàn)得更加頻繁,當(dāng)滾筒本身以及滾筒內(nèi)的軸承出現(xiàn)損壞時(shí),鋼板鏈?zhǔn)缴a(chǎn)線將無法再繼續(xù)運(yùn)行,并且由于其本身的結(jié)構(gòu)原因,維修難度較高,單次處理停線時(shí)長(zhǎng)約90 min。而AGV 單臺(tái)損壞只需要脫開AGV 與分裝臺(tái)的連接,拉入一臺(tái)新的AGV,刷新線上程序,整體時(shí)長(zhǎng)不到20 min,能夠更快恢復(fù)生產(chǎn)。AGV 與鋼板鏈故障維修時(shí)長(zhǎng)對(duì)比如圖6 所示。
圖6 AGV 與鋼板鏈故障維修時(shí)長(zhǎng)對(duì)比
綜上所述,AGV 直接替換鋼板鏈分裝線的直接投入為增加22 套分裝AGV(SPS 使用單獨(dú)20 臺(tái)AGV),減少250 m2的土建基礎(chǔ)占用。
優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)分裝線的工藝方案,直接目標(biāo)就是整合原方案的8 項(xiàng)工藝步驟[8-9]。
當(dāng)用AGV 替換鋼板鏈分裝線后,SPS 能夠整合到分裝AGV 的運(yùn)行路徑中,優(yōu)化后的AGV 路線從原來的320 m 降至240 m,整合后的生產(chǎn)工藝步驟為:
1)吊裝發(fā)變分總成到AGV 上;
2)AGV 拉取發(fā)變分總成;
3)AGV 拉取SPS 料車;
4)分裝線生產(chǎn);
5)發(fā)變總成下線;
6)AGV 返回發(fā)變排序區(qū)。
工藝步驟減少2 項(xiàng),生產(chǎn)效率和設(shè)備利用率得到大幅度提升,同時(shí)整合后節(jié)省6 臺(tái)AGV。工藝方案優(yōu)化如圖7 所示,AGV 路線優(yōu)化如圖8 所示。
圖7 工藝方案優(yōu)化
圖8 AGV 路線優(yōu)化
新方案中分裝AGV 拖動(dòng)SPS 料車上線,對(duì)提高物料手邊化率至關(guān)重要,員工操作時(shí)只需要在左手/右手邊的SPS 上拿取物料進(jìn)行裝配,轉(zhuǎn)身次數(shù)由平均4.4 次降為0 次,右側(cè)操作工作業(yè)循環(huán)橫跨線體次數(shù)由2 次降為0 次,人機(jī)工程作業(yè)得到有效提升,如圖9 所示。
圖9 人機(jī)工程優(yōu)化
本文中AGV 應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)分裝系統(tǒng)后,不僅作為分裝臺(tái)驅(qū)動(dòng)使用,也作為SPS 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),能夠同時(shí)滿足物料級(jí)配和分裝生產(chǎn)需求,提高了工藝流程效率。同時(shí)土建基礎(chǔ)占用極少,很好地保留了生產(chǎn)線的升級(jí)和改造潛力,降低了資金投入,大幅度削弱了長(zhǎng)時(shí)間停線的風(fēng)險(xiǎn)。更重要的是,這種模式切換為混流裝配模式時(shí),基本可以做到無縫切換,升級(jí)項(xiàng)目少、改造周期短。在滿足柔性化需求的同時(shí),保證了較低的改造成本和較短的改造周期,適應(yīng)生產(chǎn)多品種產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,提高企業(yè)的制造力、設(shè)備重組能力和對(duì)市場(chǎng)做出敏捷反應(yīng)的能力。