王志望 張 華 胡 軻 李連豹 韋 虹 李雙清 王瑞平,2
(1-寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司 浙江 寧波 315336 2-浙江吉利動力總成有限公司)
近年來為應對能源危機和氣候變化,各國發(fā)布了更嚴苛的油耗排放法規(guī),促使汽車廠商開發(fā)相關技術以提升汽車發(fā)動機熱效率,降低排放。提升發(fā)動機熱效率的主要技術包括提高壓縮比、停缸/VVL技術、阿特金森/米勒循環(huán)、冷卻EGR 和低摩擦技術等。汽油機Otto 循環(huán)的熱效率可以通過公式[1]進行表征,從中可以得出發(fā)動機熱效率與壓縮比和比熱比正相關。
稀釋/稀薄燃燒通過降低散熱損失和泵氣損失及提高比熱比,從而提高發(fā)動機熱效率[2]。隨著稀燃程度的提高,缸內(nèi)最高燃燒溫度降低,可有效降低爆燃傾向,在超高壓縮比下提高點火角,同時提高比熱比,進而提高熱效率,伴隨著失火及燃燒持續(xù)期加長。為解決此問題,需設計快速燃燒系統(tǒng)及應用高效點火系統(tǒng),如高滾流進氣道、長沖程設計以及適配高效點火系統(tǒng)的燃燒室/活塞頭部形狀等。電暈點火技術作為體著火的一種高效點火方式,點火能量約為0.4~1J[3-4],根據(jù)前期試驗驗證[5],可以獲得較高的過量空氣系數(shù)穩(wěn)定燃燒,通過適配快速燃燒系統(tǒng),可以獲得低于20°曲軸轉角的燃燒持續(xù)期。
本文在1 臺熱力學單缸發(fā)動機上,采用電暈點火系統(tǒng)、快速燃燒系統(tǒng)和超高壓縮比等技術,通過單缸機熱力學試驗,驗證了超稀薄燃燒汽油機的燃燒、油耗和排放特性。
前期已在一款量產(chǎn)3 缸汽油發(fā)動機上完成了稀燃摸底測試[5],本文采用原理相似的電暈點火系統(tǒng),點火系統(tǒng)基本原理如圖1 所示,包括控制器,電暈點火器??刂破魍ㄟ^常規(guī)蓄電池供電,接收ECU 點火信號,經(jīng)由控制器輸出給發(fā)動機點火器,點火器輸出能量控制通過設置控制器的輸出電壓和持續(xù)時間進行,電暈點火在未優(yōu)化燃燒系統(tǒng)特定點不同電壓下的稀燃極限趨勢,如圖2 所示。
圖1 高能點火系統(tǒng)原理圖
圖2 特定點電暈點火燃燒穩(wěn)定性趨勢
試驗發(fā)動機為一款熱力學單缸機,針對燃燒系統(tǒng)進行了適配性設計,包括高滾流進氣道,長沖程設計和超高壓縮比活塞,幾何壓縮比16。發(fā)動機整機參數(shù)如表1 所示。
通過Kistler 預埋式缸壓傳感器將缸壓信號檢測并傳遞到AVL 含電荷放大器的燃燒分析儀,通過燃燒分析軟件AVL Indicom 實時監(jiān)測缸壓、放熱率、燃燒相位等參數(shù)。通過ETAS-630 監(jiān)控排氣管處過量空氣系數(shù),通過電暈點火系統(tǒng)控制軟件控制點火電壓和持續(xù)時間,改變點火能量,詳細的試驗設備清單見表2。
表2 試驗設備清單
綜合應用高滾流比進氣道、電暈點火、長沖程設計和超高壓縮比技術,試驗內(nèi)容為固定工況點,從1.8 到2.6 進行過量空氣系數(shù)掃點測試,獲得過量空氣系數(shù)與發(fā)動機燃燒、比油耗和排放的變化趨勢。在臺架試驗過程中通過電暈控制系統(tǒng)控制點火能量(控制參數(shù)包括電暈起始電壓和點火持續(xù)時間)以及點火提前角,確保均質超稀薄混合氣的燃燒穩(wěn)定,單缸機試驗邊界條件控制如表3 所示。
表3 試驗邊界控制條件
圖3 所示為熱力學單缸發(fā)動機轉速2 000 r/min,平均指示壓力10 MPa 時,氣缸壓力、瞬時放熱率和燃燒相位隨過量空氣系數(shù)而變化的曲線。過量空氣系數(shù)限值提升可以達到2.3,此時燃燒循環(huán)波動率小于3%,在許可范圍內(nèi)。
a)不同過量空氣系數(shù)時最大爆發(fā)壓力
b)不同過量空氣系數(shù)時點火角
圖3 不同過量空氣系數(shù)燃燒特性比較
由圖3a 可以得出,在保持相同IMEP 情況下,增大過量空氣系數(shù),最大爆發(fā)壓力持續(xù)升高。隨著過量空氣系數(shù)進一步提高,因燃燒不穩(wěn)定,最大爆發(fā)壓力有下降的趨勢。
由圖3b 和圖c 可以看出,隨著過量空氣系數(shù)的增大,點火角提前以保證穩(wěn)定燃燒,得益于點火系統(tǒng)的點火能力及超稀燃抑制爆燃能力,燃燒重心的相位(CA50)基本維持在5°曲軸轉角附近,在過量空氣系數(shù)為2.25 時燃燒效率最優(yōu)。這是因為隨著過量空氣系數(shù)的增大,稀薄燃油在氣缸內(nèi)的氣化冷卻效應,降低了超高壓縮比下較高負荷爆燃傾向,使高壓縮比的效果顯現(xiàn)出來,可以改善燃油消耗量,超稀燃的絕熱指數(shù)增大,進而提高發(fā)動機理論循環(huán)的熱效率。當過量空氣系數(shù)增大到一定值后,出現(xiàn)失火現(xiàn)象。發(fā)動機燃燒循環(huán)變動情況如圖4 所示,隨著過量空氣系數(shù)的進一步增大,稀薄燃燒工況下的燃燒循環(huán)變動率增高,發(fā)動機燃燒穩(wěn)定性變差,至2.35 以上時,燃燒循環(huán)變動大于3%,此時發(fā)動機燃燒失火嚴重。
圖4 COV 隨過量空氣系數(shù)的變化趨勢
熱力學單缸發(fā)動機轉速2 000 r/min,指示平均壓力10 MPa 工況,指示燃油消耗率隨過量空氣系數(shù)的變化趨勢如圖5 所示。
圖5 指示燃油消耗率
隨著過量空氣系數(shù)的提高,高效的點火系統(tǒng)確保超稀薄混合氣的穩(wěn)定燃燒,通過調(diào)整點火角,燃燒相位在最優(yōu)位置,指示燃油消耗率下降,之后因燃燒不穩(wěn)定,指示燃油消耗量上升。在2 000 r/min,IMEP10 MPa,過量空氣系數(shù)為2.25 時獲得最低發(fā)動機指示燃油消耗率為170.5 g/(kW·h),此時指示熱效率約為49.5%(凈熱值42.65 MJ/kg)。
試驗過程中將過量空氣系數(shù)由1.8 以步長0.5逐步提高至2.6,排氣溫度和NOx原始排放呈下降趨勢,點火角提前造成缸內(nèi)溫度升高,進而使NOx排放相對于前期測試值偏高。在當前邊界下,當過量空氣系數(shù)>2.3 時,NOx排放低于50×10-6,這是由于此時缸內(nèi)最高燃燒溫度低,進而使NOx原始排放降低,處于比較低的水平。如圖6、圖7 所示。
圖6 排氣溫度隨過量空氣系數(shù)的變化趨勢
圖7 NOx 隨過量空氣系數(shù)的變化趨勢
1)超高壓縮比與超稀薄燃燒結合,耦合電暈點火,可充分發(fā)揮高壓縮比和稀燃高絕熱指數(shù)的優(yōu)勢,有效降低發(fā)動機燃油消耗率。
2)超稀薄燃燒因缸內(nèi)最高溫度較低的特點,發(fā)動機可以獲得較低的NOx排放,在過量空氣系數(shù)>2.3時,NOx原始排放可以降低至50×10-6以內(nèi)。
3)在熱力學單缸機上,應用快速燃燒系統(tǒng)和電暈點火技術,可以實現(xiàn)過量空氣系數(shù)2.3 穩(wěn)定燃燒,在2 000 r/min 及IMEP 10 MPa,過量空氣系數(shù)2.25 時,發(fā)動機實測最低指示燃油消耗率為170.5 g/(kW·h),指示熱效率約為49.5%。在達到較低指示燃油消耗的同時,發(fā)動機的NOx原始排放水平處在較低的范圍內(nèi)。