張 品
(湖北大峪口化工有限責(zé)任公司,湖北荊門 431910)
湖北某磷化公司有2 套P2O5150 kt/a 濕法磷酸濃縮裝置,在裝置運(yùn)行過程中,石墨管內(nèi)壁及閃蒸室器壁上結(jié)垢,導(dǎo)致石墨換熱器的換熱效率下降、殼程壓力上升、蒸汽加入量減少;結(jié)垢達(dá)到一定厚度會(huì)垮落,堵塞換熱器進(jìn)口篩網(wǎng),造成循環(huán)量下降,循環(huán)泵電流升高,須進(jìn)行停車清洗、清理。2019 年濕法磷酸濃縮裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率只有81.60%,非常有必要研究優(yōu)化清洗工藝,改善清洗效果,提高濃縮裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率。
濃縮工藝是將過濾、澄清后w(P2O5)20%~26%的稀磷酸,用低壓蒸汽間接加熱,軸流泵強(qiáng)制循環(huán)、真空條件下蒸發(fā)除去部分水分,濃縮為w(P2O5)45%~47%的濃磷酸,同時(shí)循環(huán)洗滌回收從稀磷酸中揮發(fā)的氟,生產(chǎn)所需濃度的氟硅酸(見圖1)。采取真空減壓操作,可降低磷酸溶液的沸點(diǎn),強(qiáng)制循環(huán)操作可減緩雜質(zhì)沉淀結(jié)垢。
圖1 濕法磷酸濃縮工藝流程
濕法磷酸中一般含有多種雜質(zhì),如鈣、鎂、氟、鉀、鈉等離子,在磷酸濃縮過程中,它們會(huì)逐漸沉淀析出,有關(guān)沉淀物的形成舉例如下:
這些沉淀常常沉積在加熱器的列管內(nèi)壁上,使傳熱性能降低,嚴(yán)重時(shí)可能堵塞換熱器導(dǎo)致無法生產(chǎn)[1]。表1為濕法磷酸濃縮裝置垢塊主要成分檢測結(jié)果。從表1可看出,垢塊主要成分是鈣鹽、氟鹽(包括鉀和鈉的氟硅酸鹽以及鋁鹽)。在磷酸濃縮裝置停車后觀察,其中鈣鹽主要以酸垢和石膏形式堵塞石墨管,氟鹽在蒸發(fā)器及加熱管的內(nèi)表面上結(jié)垢析出。
表1 濕法磷酸濃縮裝置垢塊主要成分檢測結(jié)果%
利用大部分結(jié)垢溶于硫酸的特性,使之轉(zhuǎn)化為可溶性鹽。保持清洗液在一定的壓力和溫度條件下循環(huán)流動(dòng),反復(fù)地對(duì)不溶于硫酸的鹽類進(jìn)行沖刷,使其脫落,然后被酸洗液帶出,從而達(dá)到清除結(jié)垢同時(shí)又保護(hù)換熱器的目的[2]。濃縮熬煮清洗時(shí),含鉀、鈉的氟硅酸鹽與硫酸反應(yīng),主要化學(xué)反應(yīng)式為:
1.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
稀磷酸在閃蒸室內(nèi)蒸發(fā)過程中,含氟氣體帶走的霧沫撞擊其頂部,部分石膏黏附在頂部長期積聚形成熔巖式結(jié)垢。隨著時(shí)間延長,結(jié)垢在自身重力作用下掉落砸壞篩網(wǎng),小塊的石膏塊進(jìn)入石墨換熱器,造成石墨換熱器列管堵塞[4]。濕法磷酸濃縮裝置曾多次出現(xiàn)閃蒸室垮垢現(xiàn)象,明顯特征是濃縮循環(huán)泵電流上升、換熱器進(jìn)出口溫差變大,1#濃縮裝置曾發(fā)生過一次大量垮垢,撞擊進(jìn)換熱器錐形篩網(wǎng),導(dǎo)致其嚴(yán)重變形。
受溫降影響,稀磷酸中雜質(zhì)溶解度變小,析出結(jié)垢附著在管壁上,通徑變小引起輸送流量下降,為不降低濃縮生產(chǎn)負(fù)荷,常采用切換備用管線或多次用稀硫酸清洗等辦法提高輸送流量,清洗管線會(huì)造成濃磷酸濃度降低、生產(chǎn)負(fù)荷下降,當(dāng)兩條管線都結(jié)垢且補(bǔ)酸流量不足時(shí),需要停車下線清理。
1.3.2 常用清洗、清理辦法
在濃縮裝置停車排酸后,用池水配制w(H2SO4)5%~8%的溶液400 m3補(bǔ)入閃蒸室,液位到溢流口后開啟循環(huán)泵,升溫到80~85 ℃,在-40 kPa(絕壓)下熬煮20~30 h,再排空清洗液。用高壓清洗泵加壓到10~15 MPa,人工機(jī)械清理每根石墨管,約需要16 h,清理時(shí)經(jīng)常有石墨管不能通過φ35 mm槍頭,需要二次熬煮8 h,再次清理后對(duì)石墨換熱器試壓查漏,正常后補(bǔ)酸生產(chǎn)。每次清洗時(shí)間在90 h以上,熬煮、清理數(shù)據(jù)和濃磷酸產(chǎn)量見表2。
表2 2019—2020年濕法磷酸濃縮裝置熬煮、清理數(shù)據(jù)和濃磷酸產(chǎn)量
該公司濃縮換熱器由1 000根φ51/38 mm×6 000 mm石墨列管組成,自2012年投產(chǎn)以來,因熬煮效果欠佳,清理石墨管常卡槍頭,多人用力才能拔出,1#濃縮裝置石墨管破損5根,2#濃縮裝置破損4根,均已封堵處理。
在磷酸濃縮裝置停車排酸后,檢查堵塞石墨管通常在200根以內(nèi),采取先清理疏通堵塞管,再補(bǔ)洗液進(jìn)行熬煮方式,循環(huán)沖刷管壁結(jié)垢,可強(qiáng)化清洗效果。
石墨管的內(nèi)徑通常為38 mm,壁厚6 mm,管長6~9 m,主要缺點(diǎn)是機(jī)械強(qiáng)度較差,在日常維修或進(jìn)行機(jī)械清洗時(shí)容易引起開裂,因此,謹(jǐn)慎操作對(duì)延長換熱器的使用周期十分重要[5]。
為保護(hù)石墨管,制作不同尺寸型號(hào)(φ27.8~35.0 mm)的槍頭,根據(jù)難易程度選擇適當(dāng)型號(hào)的槍頭清理,可避免卡阻引起石墨管破損,近3年來沒有再破損一根石墨管。
磷酸濃縮裝置正常生產(chǎn)時(shí)補(bǔ)稀硫酸量360 m3即可達(dá)到閃蒸室溢流口,通常加入400 m3清洗液可以對(duì)霧沫分離器下部進(jìn)行清洗;但濃縮閃蒸室、霧沫分離器穹頂清洗不到,垢塊達(dá)到一定厚度后會(huì)垮落而堵塞換熱器篩網(wǎng)。通過增加清洗液量到800 m3,在霧沫分離器穹頂增設(shè)排氣閥,排氣后再進(jìn)行真空循環(huán)熬煮,可避免頂部形成真空區(qū),結(jié)垢無法清洗現(xiàn)象。在清洗完成后多次檢查閃蒸室、霧沫分離器頂部,結(jié)垢均脫落,生產(chǎn)過程中沒有再出現(xiàn)垮垢、循環(huán)泵電流升高、閃蒸室進(jìn)出口溫差變大現(xiàn)象。
通過在罐區(qū)稀磷酸澄清槽頂部增加管線,連接濃縮產(chǎn)品磷酸與稀磷酸槽溢流口管線,在熬煮清洗時(shí)建立回路,循環(huán)清洗兩條補(bǔ)酸管線16 h 左右,拆管線檢查可徹底清洗干凈,自實(shí)行此清洗方法后,補(bǔ)稀磷酸管線流量可維持生產(chǎn)1個(gè)月左右不受影響。
表3 為濃縮用池水配制清洗液熬煮過程數(shù)據(jù),從表3 可見,清洗液中K+、Na+含量高,接近達(dá)到飽和狀態(tài),很難繼續(xù)上漲。表4 為渣場池水指標(biāo),從表4 可見,池水中K+、Na+等雜質(zhì)含量偏高,導(dǎo)致所配制的清洗液熬煮效果差。
表3 池水配制清洗液熬煮過程數(shù)據(jù)
表4 2020年3—6月渣場池水指標(biāo)
為降低初始清洗液中雜質(zhì)含量,自2020年5月22 日起用工藝水配制洗液,工藝水配制清洗液熬煮過程數(shù)據(jù)見表5。
表5 工藝水配制清洗液熬煮過程數(shù)據(jù)
對(duì)比表3、表5 數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),在硫酸濃度、熬煮溫度、濃縮絕壓等工況相近情況下,工藝水配制洗液初始K+、Na+含量低,升溫熬煮過程中含量迅速上漲,垢塊溶解速度加快。后期排熬煮液時(shí),可用熬煮液清洗反應(yīng)閃冷系統(tǒng)結(jié)垢管線,最終返回到反應(yīng)槽分解磷礦漿,回收利用清洗液。
改用工藝水配制清洗液后,熬煮、清理數(shù)據(jù)和濃磷酸產(chǎn)量見表6。
表6 2020年濕法磷酸濃縮裝置用工藝水配制清洗液后的熬煮、清理數(shù)據(jù)和濃磷酸產(chǎn)量
由表2、表6可知,改用工藝水配制清洗液熬煮后清洗時(shí)間縮短,用φ35 mm 槍頭清理石墨管可全過,無須二次熬煮,濃磷酸產(chǎn)量也有了提高。
濕法磷酸濃縮系統(tǒng)結(jié)垢對(duì)生產(chǎn)周期、設(shè)備安全運(yùn)行、裝置產(chǎn)能等造成較大影響,通過選擇適當(dāng)型號(hào)的槍頭清理可避免清破石墨管,增加清洗液量,消除垮垢現(xiàn)象,特別是改用工藝水配制清洗液可縮短濃縮清洗時(shí)間,改善清洗效果,經(jīng)2020年生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn),濕法磷酸濃縮裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到85.56%,相比2019年提高了3.96百分點(diǎn)。