劉良剛,劉占鋒,王光輝
電機端蓋螺栓斷裂問題分析及優(yōu)化
劉良剛,劉占鋒,王光輝
(蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司 過程開發(fā)中心,江蘇 蘇州 215104)
電機作為新能源汽車的三大核心部件之一,對新能源汽車的性能有極其重要的作用。文章通過對某款電機端蓋早期疲勞試驗中螺栓斷裂的成因分析,系統(tǒng)梳理制造過程的相關(guān)因子,包括但不限于擰緊工藝參數(shù)調(diào)查研究,設(shè)備調(diào)查研究,原材料調(diào)查研究,以及借助仿真軟件進行受力分析,找到螺栓斷裂的主因系螺栓根部R角處褶皺引起應(yīng)力集中斷裂,并通過一系列的優(yōu)化提升,規(guī)避潛在質(zhì)量隱患,并為進一步提高制造過程水平奠定堅實基礎(chǔ)。
螺栓斷裂;R角;褶皺;電機;扭矩衰減;破壞實驗
出于能源戰(zhàn)略安全考慮和越來越嚴格的環(huán)保要求,2017年開始,國家相繼出臺了鼓勵和支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。在此以后,新能源汽車行業(yè)獲得了蓬勃發(fā)展。而進入2020年,特斯拉汽車開始國產(chǎn),行業(yè)競爭進一步加劇,也傳導(dǎo)至下游零部件提供商。而螺栓緊固造成的召回事件頻頻發(fā)生,讓傳統(tǒng)車企和造車新勢力,都面臨越來越大的挑戰(zhàn)。目前,國內(nèi)緊固裝配從業(yè)技術(shù)人員已對三電系統(tǒng)開展了大量的性能研究摸索。但對新能源乘用汽車電機的耐久試驗研究,尤其是端蓋螺栓斷裂失效研究方面,尚未有效開展。
在某客戶早期耐久實驗階段,某臺電機的定轉(zhuǎn)子合裝端蓋螺栓在振動試驗過程中,發(fā)生螺栓斷裂現(xiàn)象。從下圖可以看出,一共8顆螺栓,其中5顆發(fā)生斷裂。
圖1 端蓋斷裂詳情
該失效工位采用單把阿特拉斯品牌手持擰緊電動工具,利用定位編碼器實現(xiàn)位置和數(shù)量識別,通過四步擰緊策略,一共擰緊8顆螺栓,螺栓規(guī)格為M8*25,螺栓表面帶達克羅涂層,螺栓等級為10.9級。擰緊工藝要求為:31 Nm±3 Nm。
通過對失效件其他三個未發(fā)生斷裂位置的殘余扭矩測量發(fā)現(xiàn)均有不同程度扭矩衰減。其中,4號位置最為嚴重,僅剩余12.27 Nm,遠低于殘扭標準≥25 Nm[1]。
表1 其他三個位置殘余扭矩一覽表
螺栓編號468 12.2723.3226.01 是否符合要求否否是
通過首先對振動臺架的固定螺栓和工裝狀態(tài)進行檢查復(fù)核,未發(fā)現(xiàn)異常。接下來,通過調(diào)整和降低振動量級,跟蹤確認螺栓狀態(tài),發(fā)現(xiàn)螺栓斷裂現(xiàn)象有所減少,但是斷裂問題依然存在。另根據(jù)此零件早期振動過程調(diào)查,確認早期不存在類似失效[2]。
表2 不同振動量級螺栓狀態(tài)一覽表
振動量級螺栓狀態(tài)隨機10 G+正弦+沖擊隨機7 G+正弦隨機7 G 有無斷裂有有有 斷裂數(shù)量531
通過調(diào)整擰緊順序和工藝過程,對比線上裝配完成后殘余扭矩變化情況。通過對比驗證,發(fā)現(xiàn)降低轉(zhuǎn)速之后對殘余扭矩的改善有限,通過對初始四顆扭矩衰減較為嚴重的螺栓復(fù)擰后,效果較為顯著。
基于該過程調(diào)查,確認對最前面擰緊的四顆螺栓復(fù)擰緊,對螺栓扭矩衰減有較大改善[3-4]。
表3 不同擰緊工藝殘余扭矩對比一覽表
調(diào)整動作擰緊位置順時針降低50%轉(zhuǎn)速復(fù)擰緊 1234567824.4123.5628.7128.4028.0829.7231.8429.0924.4523.6626.6027.3228.6229.1732.8230.0227.4527.6627.3028.1228.7229.3131.8930.04 平均值27.9727.8328.81
通過調(diào)查,該10.9級螺栓對應(yīng)抗拉強度和芯部硬度均符合要求。
表4 不同批次螺栓性能檢查對比一覽表
評價維度批次抗拉強度(>1 000 MPa)芯部硬度(HRC32-39) 問題批次1 14938 早期批次1 10338 臨近批次1 15039 最新批次1 12537
后通過對失效件和正常件用顯微鏡放大50倍,確認失效件螺栓根部存在褶邊,且根部圓角上存在凹槽,存在應(yīng)力集中風(fēng)險。
圖2 根部R角合格件與失效件對比詳情
2.4.1受力仿真分析
通過利用仿真軟件,對該連接件不同位置進行受力分析,發(fā)現(xiàn)螺栓上方損傷值最大的為2號位置,螺栓下方損傷值最大的為1號位置。而該受力仿真分析結(jié)果,與實際螺栓斷裂位置吻合[5]。
表5 不同螺栓位置損傷情況一覽表
評價維度螺栓位置上方損傷值下方損傷值 15.2737.07 26.4221.11
2.4.2夾緊力測試
針對該電機端蓋螺栓發(fā)生的多個位置螺栓斷裂情況以及扭矩衰減情況,為進一步復(fù)核該螺栓的受力情況,借助以下公式對受力情況和夾緊力情況進行了進一步的分析和計算[1]。
圖3 螺栓受力仿真情況
通過復(fù)核計算,該處螺栓螺紋頭部接觸面為粗糙面,摩擦系數(shù)在0.3~0.6,每顆螺栓需承受預(yù)緊力4 500 N左右,而當(dāng)前扭矩對應(yīng)預(yù)緊力為3 000 N左右。因此,通過在現(xiàn)有彈性區(qū)間內(nèi)成比例提升,預(yù)估可將現(xiàn)有扭矩提高到50~60 Nm之間,可以在保證材料不發(fā)生塑性變形前提下獲得更好的預(yù)緊力和擰緊質(zhì)量效能。
=/(0.16+(μ×0.58×2)+(D/2×μ)) (1)
2.4.3破壞力矩測試
利用帶全過程曲線追溯功能的阿特拉斯擰緊扳手,采用本次失效相同批次零件和擰緊工藝策略,緩慢擰緊至螺栓屈服斷裂,采集整個過程的擰緊曲線,發(fā)現(xiàn)該螺栓最小屈服斷裂扭矩在110 Nm左右[6]。通過該實驗復(fù)核驗證表明,我們當(dāng)前的擰緊工藝扭矩31 Nm,提高到50~60 Nm之后,安全空間仍然很大,排除因工藝策略扭矩設(shè)置不當(dāng)造成的螺栓斷裂[7]。
圖4 螺栓破壞力矩示意圖
通過大量的調(diào)查驗證,數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析以及各種實驗復(fù)核,最終明確本次耐久試驗螺栓斷裂的主要原因是螺栓根部褶皺應(yīng)力集中造成。另外本次調(diào)查梳理,一方面通過工藝參數(shù)優(yōu)化解決了扭矩衰減潛在隱患;另一方面,通過預(yù)緊力復(fù)核計算以及借助仿真軟件校核,評估將現(xiàn)有扭矩提升以獲得更大的預(yù)緊力和擰緊效能。我們通過這樣的調(diào)查分析,大家的經(jīng)驗?zāi)芰Φ玫搅诉M一步提升,為后續(xù)量產(chǎn)獲得更高的裝配制程水平奠定了基礎(chǔ)。
借助此次調(diào)查,也再次說明了只有充分遵循“現(xiàn)時、現(xiàn)場、現(xiàn)物”的原則,才能夠最終將問題鎖定,并加以徹底解決。另外,我們也希望借此為后續(xù)同行類似問題的調(diào)查分析提供參考,為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)振興,為早日實現(xiàn)國家碳中和的目標貢獻力量。
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Motor Cover Bolts Fracture Analysis and Optimization
LIU Lianggang, LIU Zhanfeng, WANG Guanghui
( Process Development Center of Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd., Jiangsu Suzhou 215104 )
Motor is one of the most key component parts in new energy vehicle and has very important purpose to vehicles. This article introduce detail investigate for bolts fracture issue during early function test. By process, material investigation and together with simulator software to finally find bolts fracture root cause is that bolts' R angle NOK. Besides, avoid potential risk by series of optimization actions and improve manufacture levels.
Bolt fracture; R angle; Fold; Motor; Torque decrease; Break test
V232
A
1671-7988(2021)23-139-03
V232
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1671-7988(2021)23-139-03
10.16638/j.cnki.1671-7988.2021.023.039
劉良剛(1984—),男,學(xué)士,機械工程專業(yè)中級工程師,緊固專家,就職于蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司過程開發(fā)中心,研究方向:裝配緊固和防錯。