亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        電機端蓋螺栓斷裂問題分析及優(yōu)化

        2022-01-05 11:21:48劉良剛劉占鋒王光輝
        汽車實用技術 2021年23期
        關鍵詞:一覽表扭矩受力

        劉良剛,劉占鋒,王光輝

        電機端蓋螺栓斷裂問題分析及優(yōu)化

        劉良剛,劉占鋒,王光輝

        (蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司 過程開發(fā)中心,江蘇 蘇州 215104)

        電機作為新能源汽車的三大核心部件之一,對新能源汽車的性能有極其重要的作用。文章通過對某款電機端蓋早期疲勞試驗中螺栓斷裂的成因分析,系統(tǒng)梳理制造過程的相關因子,包括但不限于擰緊工藝參數(shù)調查研究,設備調查研究,原材料調查研究,以及借助仿真軟件進行受力分析,找到螺栓斷裂的主因系螺栓根部R角處褶皺引起應力集中斷裂,并通過一系列的優(yōu)化提升,規(guī)避潛在質量隱患,并為進一步提高制造過程水平奠定堅實基礎。

        螺栓斷裂;R角;褶皺;電機;扭矩衰減;破壞實驗

        引言

        出于能源戰(zhàn)略安全考慮和越來越嚴格的環(huán)保要求,2017年開始,國家相繼出臺了鼓勵和支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策。在此以后,新能源汽車行業(yè)獲得了蓬勃發(fā)展。而進入2020年,特斯拉汽車開始國產,行業(yè)競爭進一步加劇,也傳導至下游零部件提供商。而螺栓緊固造成的召回事件頻頻發(fā)生,讓傳統(tǒng)車企和造車新勢力,都面臨越來越大的挑戰(zhàn)。目前,國內緊固裝配從業(yè)技術人員已對三電系統(tǒng)開展了大量的性能研究摸索。但對新能源乘用汽車電機的耐久試驗研究,尤其是端蓋螺栓斷裂失效研究方面,尚未有效開展。

        1 失效背景

        在某客戶早期耐久實驗階段,某臺電機的定轉子合裝端蓋螺栓在振動試驗過程中,發(fā)生螺栓斷裂現(xiàn)象。從下圖可以看出,一共8顆螺栓,其中5顆發(fā)生斷裂。

        圖1 端蓋斷裂詳情

        1.1 應用工況情況

        該失效工位采用單把阿特拉斯品牌手持擰緊電動工具,利用定位編碼器實現(xiàn)位置和數(shù)量識別,通過四步擰緊策略,一共擰緊8顆螺栓,螺栓規(guī)格為M8*25,螺栓表面帶達克羅涂層,螺栓等級為10.9級。擰緊工藝要求為:31 Nm±3 Nm。

        1.2 初始調查研究

        通過對失效件其他三個未發(fā)生斷裂位置的殘余扭矩測量發(fā)現(xiàn)均有不同程度扭矩衰減。其中,4號位置最為嚴重,僅剩余12.27 Nm,遠低于殘扭標準≥25 Nm[1]。

        表1 其他三個位置殘余扭矩一覽表

        螺栓編號468 12.2723.3226.01 是否符合要求否否是

        2 調查過程

        2.1 振動過程調查

        通過首先對振動臺架的固定螺栓和工裝狀態(tài)進行檢查復核,未發(fā)現(xiàn)異常。接下來,通過調整和降低振動量級,跟蹤確認螺栓狀態(tài),發(fā)現(xiàn)螺栓斷裂現(xiàn)象有所減少,但是斷裂問題依然存在。另根據(jù)此零件早期振動過程調查,確認早期不存在類似失效[2]。

        表2 不同振動量級螺栓狀態(tài)一覽表

        振動量級螺栓狀態(tài)隨機10 G+正弦+沖擊隨機7 G+正弦隨機7 G 有無斷裂有有有 斷裂數(shù)量531

        2.2 工藝過程調查

        通過調整擰緊順序和工藝過程,對比線上裝配完成后殘余扭矩變化情況。通過對比驗證,發(fā)現(xiàn)降低轉速之后對殘余扭矩的改善有限,通過對初始四顆扭矩衰減較為嚴重的螺栓復擰后,效果較為顯著。

        基于該過程調查,確認對最前面擰緊的四顆螺栓復擰緊,對螺栓扭矩衰減有較大改善[3-4]。

        表3 不同擰緊工藝殘余扭矩對比一覽表

        調整動作擰緊位置順時針降低50%轉速復擰緊 1234567824.4123.5628.7128.4028.0829.7231.8429.0924.4523.6626.6027.3228.6229.1732.8230.0227.4527.6627.3028.1228.7229.3131.8930.04 平均值27.9727.8328.81

        2.3 零件調查

        通過調查,該10.9級螺栓對應抗拉強度和芯部硬度均符合要求。

        表4 不同批次螺栓性能檢查對比一覽表

        評價維度批次抗拉強度(>1 000 MPa)芯部硬度(HRC32-39) 問題批次1 14938 早期批次1 10338 臨近批次1 15039 最新批次1 12537

        后通過對失效件和正常件用顯微鏡放大50倍,確認失效件螺栓根部存在褶邊,且根部圓角上存在凹槽,存在應力集中風險。

        圖2 根部R角合格件與失效件對比詳情

        2.4 受力分析和驗證

        2.4.1受力仿真分析

        通過利用仿真軟件,對該連接件不同位置進行受力分析,發(fā)現(xiàn)螺栓上方損傷值最大的為2號位置,螺栓下方損傷值最大的為1號位置。而該受力仿真分析結果,與實際螺栓斷裂位置吻合[5]。

        表5 不同螺栓位置損傷情況一覽表

        評價維度螺栓位置上方損傷值下方損傷值 15.2737.07 26.4221.11

        2.4.2夾緊力測試

        針對該電機端蓋螺栓發(fā)生的多個位置螺栓斷裂情況以及扭矩衰減情況,為進一步復核該螺栓的受力情況,借助以下公式對受力情況和夾緊力情況進行了進一步的分析和計算[1]。

        圖3 螺栓受力仿真情況

        通過復核計算,該處螺栓螺紋頭部接觸面為粗糙面,摩擦系數(shù)在0.3~0.6,每顆螺栓需承受預緊力4 500 N左右,而當前扭矩對應預緊力為3 000 N左右。因此,通過在現(xiàn)有彈性區(qū)間內成比例提升,預估可將現(xiàn)有扭矩提高到50~60 Nm之間,可以在保證材料不發(fā)生塑性變形前提下獲得更好的預緊力和擰緊質量效能。

        =/(0.16+(μ×0.58×2)+(D/2×μ)) (1)

        2.4.3破壞力矩測試

        利用帶全過程曲線追溯功能的阿特拉斯擰緊扳手,采用本次失效相同批次零件和擰緊工藝策略,緩慢擰緊至螺栓屈服斷裂,采集整個過程的擰緊曲線,發(fā)現(xiàn)該螺栓最小屈服斷裂扭矩在110 Nm左右[6]。通過該實驗復核驗證表明,我們當前的擰緊工藝扭矩31 Nm,提高到50~60 Nm之后,安全空間仍然很大,排除因工藝策略扭矩設置不當造成的螺栓斷裂[7]。

        圖4 螺栓破壞力矩示意圖

        3 結論

        通過大量的調查驗證,數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析以及各種實驗復核,最終明確本次耐久試驗螺栓斷裂的主要原因是螺栓根部褶皺應力集中造成。另外本次調查梳理,一方面通過工藝參數(shù)優(yōu)化解決了扭矩衰減潛在隱患;另一方面,通過預緊力復核計算以及借助仿真軟件校核,評估將現(xiàn)有扭矩提升以獲得更大的預緊力和擰緊效能。我們通過這樣的調查分析,大家的經(jīng)驗能力得到了進一步提升,為后續(xù)量產獲得更高的裝配制程水平奠定了基礎。

        借助此次調查,也再次說明了只有充分遵循“現(xiàn)時、現(xiàn)場、現(xiàn)物”的原則,才能夠最終將問題鎖定,并加以徹底解決。另外,我們也希望借此為后續(xù)同行類似問題的調查分析提供參考,為我國新能源汽車產業(yè)振興,為早日實現(xiàn)國家碳中和的目標貢獻力量。

        [1] 任麗華,李鳳玲.螺紋擰緊扭矩的理論分析[J].煤礦機械,2006(07): 93-95.

        [2] 王榮,李玲.連接螺栓斷裂失效分析[J].金屬熱處理,2007(S1):301- 304.

        [3] 王靜.生產過程中扭矩衰減的控制方法[J].大眾科技,2011(10): 150-152.

        [4] 王曉斌,莫易敏.擰緊速度對螺栓轉矩系數(shù)的影響分析[J].武漢理工大學學報(交通科學與工程版),2014,38(04):860-863.

        [5] 辛鵬,萬義強,徐琢.螺栓連接的有限元建模及仿真分析[J].車輛與動力技術,2015(02):60-64.

        [6] 熊云奇,張瓊敏,盧海波.螺栓擰緊實驗曲線形態(tài)研究[J].汽車科技, 2000(05):15-17.

        [7] 成大先.機械設計手冊:第5版[M].北京:化學工業(yè)出版社,2007.

        Motor Cover Bolts Fracture Analysis and Optimization

        LIU Lianggang, LIU Zhanfeng, WANG Guanghui

        ( Process Development Center of Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd., Jiangsu Suzhou 215104 )

        Motor is one of the most key component parts in new energy vehicle and has very important purpose to vehicles. This article introduce detail investigate for bolts fracture issue during early function test. By process, material investigation and together with simulator software to finally find bolts fracture root cause is that bolts' R angle NOK. Besides, avoid potential risk by series of optimization actions and improve manufacture levels.

        Bolt fracture; R angle; Fold; Motor; Torque decrease; Break test

        V232

        A

        1671-7988(2021)23-139-03

        V232

        A

        1671-7988(2021)23-139-03

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2021.023.039

        劉良剛(1984—),男,學士,機械工程專業(yè)中級工程師,緊固專家,就職于蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司過程開發(fā)中心,研究方向:裝配緊固和防錯。

        猜你喜歡
        一覽表扭矩受力
        電動汽車扭矩濾波控制策略研究
        水垂比對管柱摩阻和扭矩的影響實驗
        中國煤層氣(2021年5期)2021-03-02 05:53:14
        與鳥相撞飛機受力幾何
        液壓扭矩扳手的不確定度評定
        受力分析的三個“囑托”
        氣密封接頭最佳上扣扭矩計算與分析
        “四會合一”活動安排一覽表
        底排藥受力載荷及其分布規(guī)律
        火炸藥學報(2014年3期)2014-03-20 13:17:44
        對鐵磁質在非均勻磁場中受力的一點說明
        物理與工程(2014年5期)2014-02-27 11:23:19
        常用止瀉藥一覽表
        末成年人av一区二区| 亚洲国产AⅤ精品一区二区久 | 成人永久福利在线观看不卡| 国产成人一区二区三区| 午夜人妻久久久久久久久| 日本道精品一区二区三区| 免费毛片性天堂| 日本一区二区高清视频| 中文乱码字幕精品高清国产| 999国内精品永久免费观看| 国产精品二区在线观看| 国产精品人人爱一区二区白浆| 最新国产女主播在线观看| 精品无码国产自产拍在线观看蜜| 狠干狠爱无码区| 亚洲精品区二区三区蜜桃| 国产人妻熟女呻吟在线观看| 国产高清av首播原创麻豆| 国产香蕉尹人综合在线观| 一区二区免费国产a在亚洲| 久久国产精品一区二区三区| 黑人巨大av在线播放无码| 欧美成人免费看片一区| 精品国产一区二区三区av新片| 国产又猛又黄又爽| 日本夜爽爽一区二区三区| www久久久888| 青青青免费在线视频亚洲视频| 丰满岳乱妇一区二区三区| 精品五月天| 久久久精品久久久国产| 男女性杂交内射女bbwxz| 69久久夜色精品国产69| 国产粉嫩高清| 人妖一区二区三区视频| 午夜性无码专区| 精品一区二区三区免费爱| 国产av一啪一区二区| 午夜福利理论片在线观看| 俺也去色官网| 久久青青草原亚洲av|