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        600 MW 超臨界鍋爐熱效率下降原因分析及對策

        2022-01-04 06:45:00李建武陳俊彬
        能源與環(huán)境 2021年6期
        關鍵詞:預器吹灰省煤器

        李建武 陳俊彬

        (1 福建省福能晉南熱電有限公司 福建泉州 362722 2 福建省鴻山熱電有限責任公司 福建泉州 362712)

        鍋爐熱效率是燃料送入的熱量中有效熱量所占的百分數(shù),是衡量鍋爐運行的重要技術經濟指標。燃料的熱量有多少被有效利用或變成熱量損失,表明鍋爐設備的完善程度和運行管理水平。以福建省某電廠2×600 MW 超臨界抽凝供熱機組為例,對近3 年來(2014—2016 年)鍋爐熱效率下降的原因進行分析,并據(jù)此進行了改造。改造后,鍋爐熱效率、排煙溫度、水冷壁過熱度及溫升、發(fā)電標煤耗等取得明顯改善,跟蹤近4 年(2017—2020 年)的鍋爐熱效率試驗數(shù)據(jù),鍋爐熱效率基本穩(wěn)定在93%以上,機組經濟性、安全性得到有效提升。

        1 機組概況

        福建省某電廠2×600 MW 超臨界抽凝供熱機組,最大供熱量超2 萬t/d。鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產的HG-1962/25.4-YM3 型鍋爐,一次中間再熱、超臨界、帶內置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的本生直流鍋爐,單爐膛、平衡通風、爐底采用風冷干排渣、全鋼架、懸吊結構、π 型露天布置。設計煤種和校核煤種Ⅰ為神華煙煤,校核煤種Ⅱ為晉北煙煤。設有30 只低NOX軸向旋流燃燒器,采用前后墻布置、對沖燃燒,制粉系統(tǒng)為6 臺ZGM113G 型中速輥式磨煤機配正壓直吹。爐后尾部布置2 臺三分倉容克式空預器。鍋爐主要設計參數(shù)見表1。

        表1 鍋爐主要設計參數(shù)

        2 存在問題

        2014—2016 年,#1、#2 鍋爐熱效率都呈現(xiàn)下降趨勢,熱能損失加劇,鍋爐熱效率下降約1%。針對鍋爐熱效率下降問題,公司組織技術人員對運行工況及檢修情況進行了分析,制定了措施,并結合檢修對系統(tǒng)進行改造及對運行進行優(yōu)化,取得了良好的效果。鍋爐熱效率的變化情況詳見表2。

        表2 鍋爐熱效率的變化情況 (%)

        3 原因分析

        3.1 省煤器積灰結塊

        省煤器設計滿負荷進出口水溫差為45.6 ℃,實際只有33 ℃,換熱效果差。檢修時發(fā)現(xiàn),省煤器上部積灰,本體積灰板結,減少了煙氣與受熱面管的直接接觸,增加熱阻,降低換熱效率,從而降低鍋爐效率。

        3.2 屏過結焦結渣

        檢修發(fā)現(xiàn)屏式過熱器結焦嚴重,部分屏過吹灰器槍頭燒壞,失去正常吹灰功能,無法有效清除積灰、焦渣,同時造成結焦加劇,降低屏式過熱器的輻射換熱。

        3.3 蒸汽氫電導率超標,省煤器、水冷壁結垢

        2014—2016 年檢修期間對#1、#2 機組省煤器及水冷壁進行割管取樣,部分管樣的垢量出現(xiàn)超過200 g/m2的情況。省煤器、水冷壁結垢是導致熱阻上升、吸熱量降低的重要原因。

        該電廠為超臨界供熱機組,原鍋爐補給水系統(tǒng)采用陰陽離子樹脂交換工藝,每臺機組供熱量為300 t/h 時,蒸汽氫電導率就已超標,隨著供熱量的增加,對除鹽水的總有機碳(TOC)指標要求更加嚴格,當單機供熱量達到500 t/h 以上時,使用簡單的離子交換工藝已無法達到水質要求。特別是2013 年以來,對外供熱量的不斷增大,雙機供熱量最高約700 t/h,供熱機組大量補充新鮮除鹽水是導致蒸汽氫電導率超標的主要原因,因此在大量供熱情況下,降低除鹽水中TOC 含量是解決供熱機組蒸汽氫電導率超標的有效途徑。

        3.4 化學不完全燃燒

        煙氣CO 含量理想值應控制在200 mg/Nm3以內,每增加100 mg/Nm3,鍋爐效率降低約0.015%。由于煙氣系統(tǒng)未安裝CO 監(jiān)測器,運行人員無法實時調控,導致CO 含量總體維持在較高水平且波動很大,高低值可以差將近10 倍。2014—2016年#1、#2 鍋爐煙氣CO 含量見圖1。

        圖1 2014—2016 年#1、#2 鍋爐煙氣CO 含量

        3.5 空預器漏風大

        該電廠空預器原設計采用回轉式空氣預熱器,設計漏風率為6%以下。由于密封結構采用軸向密封板等密封工藝,且設備經過較長時間運行,轉子及風罩等受熱變形后,密封間隙變大,漏風量變大,實際2 臺機組漏風率都在7.5%以上,平均值約8%左右。

        3.6 排煙溫度高

        排煙熱損失是鍋爐機組最大的一項熱損失,600 MW 鍋爐排煙溫度每增加10 ℃,鍋爐效率降低0.5%。該電廠鍋爐排煙溫度設計值為BMCR 工況下121 ℃,實際滿負荷煙溫超過130 ℃,甚至達到140 ℃以上。

        4 對策

        4.1 省煤器上部加裝吹灰器

        增設省煤器吹灰器,吹掃省煤器乃至低溫過熱器上的積灰,防止省煤器本體積灰重新板結,提高鍋爐熱效率。加裝吹灰器后,省煤器進出口水溫差快速、持續(xù)擴大,省煤器吸熱明顯改善,省煤器進出口水溫升大約增加了7 ℃,達到41 ℃,已接近設計值。

        4.2 加長屏過吹灰器導軌,爐膛添加除焦劑

        加長屏過吹灰器后部軌道,吹灰器槍頭有效避開爐膛高溫,防止槍頭燒破后無效吹灰造成屏過結焦。定期噴灑除焦劑,使屏式過熱器不易結焦,保證屏式過熱器的受熱面積,確保換熱效率。

        4.3 開展鍋爐化學清洗,降低熱阻、增加吸熱量

        利用機組大修對省煤器、水冷壁進行化學清洗,鍋爐省煤器、水冷壁垢量從最高500 g/m2以上下降到10 g/m2以內,除垢率>97%。#1、#2 機組鍋爐化學清洗結束后在給水溫度降低、給水流量接近的情況下,水冷壁沿程溫度都有不同程度的提高,其中#1 鍋爐水冷壁中間點過熱度提高了13.5 ℃。

        4.4 加裝煙氣CO 檢測裝置,監(jiān)控和調整煙氣CO 含量

        加裝煙氣CO 檢測裝置,在控制畫面增設CO 實時數(shù)據(jù),通過實時監(jiān)控CO 和O2含量,可以為運行調整風量提供很好的參考,減少CO 過高帶來的化學不完全燃燒損失。通過CO監(jiān)測和調整,可以將CO 量從500 mg/m3降低到200 mg/m3以內,平均提高鍋爐熱效率0.12%。

        4.5 空預器密封改造

        對空預器密封改造,采用間隙自補償漏風控制技術,更換所有徑向密封板,將原軸向密封板改為對應密封方式,軸向弧形板調整重新設定,更換中心筒上下密封裝置,更換上部軸密封裝置,轉子及中心筒重新定位找正等措施,大幅降低漏風水平;通過軟件精確模擬,優(yōu)化空預器密封間隙設定,減小整體間隙水平,進一步降低漏風率;結合機組檢修測量、調整密封間隙,改造后空預器漏風率從8.0%降低到4.5%,可以提高鍋爐熱效率約0.21%。

        4.6 鍋爐燃燒調整

        通過對歷史數(shù)據(jù)的收集,不同負荷下的燃燒調整試驗,尋找兩臺鍋爐熱經濟性的影響及其規(guī)律,尋求最佳運行方式;通過試驗調整較優(yōu)的配煤、上煤方式和煤粉細度,盡可能接近設計煤種;通過優(yōu)化一次風配比,減少汽溫偏差,滿負荷平均減溫水量下降10 t/h;通過合理的一、二次風配比、風煤比的配比,提高旋流強度等方式,改善風粉混合效果,優(yōu)化燃燒配風,提高燃燒效率;通過優(yōu)化燃燒調整,提高鍋爐運行的穩(wěn)定性,使鍋爐火焰均勻充滿爐膛,減少水平煙溫偏差,提高鍋爐的經濟運行水平。

        5 改造后效果評價

        在同等工況情況下,2017—2020 年#1、#2 鍋爐熱效率基本穩(wěn)定在93%以上,甚至94%以上,熱能損失有效降低,鍋爐熱效率的下降情況見表3。

        表3 鍋爐熱效率的變化情況 (%)

        6 結語

        通過改造,#1、#2 鍋爐熱效率分別由2016 年改造前的92.92%、92.54%,提升到2017 年改造后的93.40%和93.38%,分別提升0.48%和0.84%,并連續(xù)4 a 鍋爐熱效率基本穩(wěn)定在93%以上。選取2016、2017 年同期相近煤質時的數(shù)值進行比較:#1、#2 鍋爐同等條件下排煙溫度各下降了約5 ℃~7 ℃,鍋爐效率提高0.25%~0.30%。對于600 MW 鍋爐,鍋爐效率每提升1%,大約可以節(jié)約機組發(fā)電標煤耗2.95 g,#1、#2 鍋爐分別可以節(jié)約發(fā)電標煤耗約1.416 g 和2.478 g,按照標煤600 元/t,年發(fā)電量60 億kWh 計算,一年可節(jié)約燃料成本約700 萬元。

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