付廷偉,李效龍
(甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心,甘肅 白銀 730400)
景電一期工程總干泵站共安裝800S80型雙吸離心泵16臺套,這種雙吸離心泵采用滑動軸承支撐方式,非泵聯(lián)側(cè)采用端軸承軸向定位。新安裝的或檢修后的雙吸離心泵投運(yùn)累計(jì)4 000 h左右,引起端軸承溫升過高的主要原因是由于葉輪兩側(cè)泵體密封環(huán)與葉輪口環(huán)部間隙密封面不對稱磨蝕,造成葉輪兩側(cè)口環(huán)部泄漏量不平衡在葉輪兩側(cè)前蓋板上形成壓差產(chǎn)生的軸向力超過了端軸承額定承載力所致。通常的解決方案是,停機(jī)揭蓋檢修,修配泵體密封環(huán)與葉輪口環(huán)部間隙密封面,使葉輪兩側(cè)口環(huán)部密封面配合間隙和配合長度相等,使運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的軸向力降到最小。
800S8 0型雙吸離心泵非泵聯(lián)側(cè)軸承體結(jié)構(gòu)如圖1所示。為了平衡作用在葉輪上的軸向力,實(shí)現(xiàn)泵軸的軸向定位,在軸承體上設(shè)置了兩套單列向心球軸承作為端軸承。端軸承內(nèi)圈依靠軸肩和軸承螺母固定在泵軸上,采用螺栓聯(lián)接將端軸承外圈通過端蓋固定在軸承座端面上,軸承體與泵體采用螺栓聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)了泵軸的軸向定位。
圖1 雙吸離心泵非泵聯(lián)側(cè)軸承結(jié)構(gòu)示意圖
解決端軸承溫升過高故障根本在于降低葉輪兩側(cè)口環(huán)部泄漏差,從而降低軸向力。通常作用在葉輪上的軸向力方向指向口環(huán)部泄漏量大的一側(cè)。不揭蓋工況下,葉輪兩側(cè)口環(huán)部密封間隙是無法改變的,只能改變密封長度以調(diào)整葉輪兩側(cè)口環(huán)部泄漏差。端軸承溫升過高故障工況有兩種。
工況1:軸向力指向泵聯(lián)側(cè),可在端軸承與泵軸軸肩之間設(shè)軸承墊,組裝軸承體后,使泵軸向泵聯(lián)側(cè)位移,從而減小非泵聯(lián)側(cè)葉輪口環(huán)部密封長度,增加泄漏量,同時(shí)也等量增加泵聯(lián)側(cè)葉輪口環(huán)部密封長度,減小泄漏量,以降低泄漏差,降低軸向力。
工況2:軸向力指向非泵聯(lián)側(cè),可在端蓋與軸承座端面之間設(shè)端蓋墊,在軸向力作用下泵軸向非泵聯(lián)側(cè)位移,從而增加非泵聯(lián)側(cè)葉輪口環(huán)部密封長度,減小泄漏量,同時(shí)也等量減小泵聯(lián)側(cè)葉輪口環(huán)部密封長度,增加泄漏量,以降低泄漏差,降低軸向力。
實(shí)際運(yùn)行中,軸向力指向泵聯(lián)側(cè)時(shí),軸向力上升到大于拖動電動機(jī)磁拉力但還沒有超過端軸承承載力工況下,電動機(jī)滑動軸承推力面已經(jīng)發(fā)熱造成溫升過高,雙吸離心泵端軸承溫升還在允許溫度內(nèi)。這種工況采用工況1方案解決。引起端軸承溫升過高故障以軸向力指向非泵聯(lián)側(cè)居多,這種工況采用工況2方案解決。
查閱多年來景電一期工程年度灌溉報(bào)表,安裝有800S80型雙吸離心泵的景電一期工程總干泵站每年四月初開始春灌上水,經(jīng)過夏灌連續(xù)運(yùn)行至九月初秋灌結(jié)束停機(jī),十月初開始冬灌上水至十一月底結(jié)束停機(jī),完成一個(gè)灌溉周期,進(jìn)入冬季保溫和春季檢修期間,為來年上水作準(zhǔn)備。
春夏秋雙吸離心泵連續(xù)運(yùn)行時(shí)間在4 000 h左右,新安裝的或經(jīng)過春季檢修的雙吸離心泵運(yùn)行初期各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。雙吸離心泵端軸承和電動機(jī)軸承溫度在45~60℃之間,隨著運(yùn)行時(shí)間的累加,進(jìn)入夏秋灌期間,黃河進(jìn)入渾水期,含泥沙水質(zhì)加劇了雙吸離心泵的葉輪,泵體密封環(huán)等過流零部件磨蝕,由于材料質(zhì)量的差異,過流零部件不對稱磨蝕逐步顯現(xiàn),葉輪兩側(cè)口環(huán)部泄漏量由平衡變?yōu)椴黄胶?,作用在葉輪上的軸向力開始顯現(xiàn),隨著不對稱磨蝕的加劇,軸向力也在加劇,雙吸離心泵端軸承或者電動機(jī)軸承溫度逐步上升,加之夏秋季節(jié)最高環(huán)境溫度都在30~35℃之間,個(gè)別雙吸離心泵端軸承或者電動機(jī)軸承溫度接近運(yùn)行規(guī)程允許最高值為70℃。超過這個(gè)值就會損壞軸承,造成事故。需要在極短時(shí)間內(nèi)排除故障。
2017年秋灌高峰期景電一期工程總干二泵站4號雙吸離心泵端軸承運(yùn)行溫度達(dá)到70℃,逼迫停機(jī)。采用方案2,拆下雙吸離心泵非泵聯(lián)側(cè)軸承體端蓋,將制作好的厚度為3.5 mm的端蓋墊裝在端蓋上,端蓋墊材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)橡膠石棉板,多層端蓋墊之間,端蓋墊與端蓋之間抹上鈣基潤滑脂。檢查端軸承處于完好狀態(tài),抹上鈣基潤滑脂,將裝上端蓋墊的端蓋裝在軸承體上,緊固連接螺栓。盤車檢查雙吸離心泵轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動靈活,應(yīng)無卡阻現(xiàn)象。清除雙吸離心泵周圍檢修用具及材料,確認(rèn)具備啟動狀態(tài)后,啟動雙吸離心泵機(jī)組,啟動運(yùn)行正常后,用溫度計(jì)直接測量軸承體溫度變化并記錄。連續(xù)運(yùn)行50 min后,端軸承運(yùn)行溫度上升到65℃不再上升趨于平穩(wěn)運(yùn)行,低于運(yùn)行規(guī)程允許最高值70℃。端軸承運(yùn)行溫度隨環(huán)境溫度升降在一個(gè)區(qū)間內(nèi)變化。白天溫度較高,晚上溫度較低。本次故障排除歷時(shí)約1.5 h。
2018年秋灌高峰期景電一期工程總干二泵站3號雙吸離心泵端軸承運(yùn)行溫度達(dá)到69℃,采用方案2,停機(jī)后,設(shè)置厚度為4 mm的端蓋墊,啟動雙吸離心泵機(jī)組連續(xù)運(yùn)行60 min左右,端軸承運(yùn)行溫度上升到62℃趨于平穩(wěn)運(yùn)行,低于運(yùn)行規(guī)程允許最高值70℃。
需要注意的是,端蓋墊厚度選取以保證軸向力低于端軸承承載力但方向不變,使端軸承外圈始終與端蓋緊貼為宜,防止端蓋墊厚度過厚,軸向力處于雙向過渡狀態(tài),引起泵軸擺動造成端蓋定位面和軸承座端面磨損。這種工況實(shí)踐中時(shí)有發(fā)生。
2017年秋灌高峰期景電一期工程總干二泵站5號電動機(jī)發(fā)生軸承溫度過高故障,采用方案1,停機(jī)后,依次拆下非泵聯(lián)側(cè)軸承體端蓋,軸承體上蓋,拆下端軸承,在端軸承與軸肩之間安裝制作好的軸承墊。軸承墊材料應(yīng)為銅皮,內(nèi)徑應(yīng)大于端軸承內(nèi)徑0.5 mm,外徑應(yīng)小端軸承內(nèi)圈外徑0.5 mm,總厚度3.5 mm。檢查端軸承處于完好狀態(tài),依次安裝端軸承及軸承螺母并緊固,鎖緊軸承螺母,依次安裝軸承體上蓋,端蓋,緊固連接螺栓。盤車檢查雙吸離心泵轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動靈活,應(yīng)無卡阻現(xiàn)象。清除雙吸離心泵周圍檢修用具及材料,確認(rèn)具備啟動狀態(tài)后,啟動雙吸離心泵機(jī)組,啟動運(yùn)行正常后,用溫度計(jì)直接測量電動機(jī)軸承體溫度變化并記錄。連續(xù)運(yùn)行60 min左右,軸承運(yùn)行溫度上升到60℃趨于平穩(wěn)運(yùn)行,低于運(yùn)行規(guī)程允許最高值70℃。軸承運(yùn)行溫度隨環(huán)境溫度升降在一個(gè)區(qū)間內(nèi)變化。白天溫度較高,晚上溫度較低。本次故障排除歷時(shí)約2 h。
以上方案在不同年份在景電一期工程總干一泵站,總干三泵站相應(yīng)規(guī)格型號雙吸離心泵機(jī)組類似故障處理中得到應(yīng)用。多年運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表明,采用不揭蓋排除方案檢修的雙吸離心泵機(jī)組,正常運(yùn)行時(shí)數(shù)可達(dá)1 500 h左右,是一種較為適用的故障處理方案。
對于揚(yáng)黃灌溉工程,雙吸離心泵機(jī)組的完好率運(yùn)轉(zhuǎn)率是確保季節(jié)性灌溉的關(guān)鍵。每逢夏秋灌高峰期,黃河含泥沙水質(zhì)加速了雙吸離心泵泵體密封環(huán)與葉輪口環(huán)部間隙密封面磨蝕,造成葉輪兩側(cè)口環(huán)部泄漏量不平衡而產(chǎn)生軸向力,引起端軸承溫升過高,被迫停機(jī)檢修不可避免,多年來運(yùn)行管理實(shí)踐證明,不揭蓋排除故障方案是一個(gè)安全可靠有效的應(yīng)急途徑。