種 瑋,趙 淵,王衛(wèi)軍,閆來洲,李伏陽
(蒲城清潔能源化工有限責任公司,陜西蒲城 715500)
蒲城清潔能源化工有限責任公司(簡稱蒲城能化)一期1800kt/a甲醇、700kt/a聚烯烴項目,其工藝路線為,水煤漿氣化、耐硫變換、低溫甲醇洗、甲醇合成及精餾制得甲醇,甲醇再通過DMTO二代技術合成得到丙烯、乙烯,最終得到聚丙烯、聚乙烯產(chǎn)品。其中,氣化系統(tǒng)采用德士古8.7MPa水煤漿氣化爐;變換系統(tǒng)采用軸徑向式變換爐,變換系統(tǒng)分為兩個系列,兩個系列相對獨立,單系列設計生產(chǎn)能力為900kt/a DMTO級甲醇。本項目于2014年10月底一次性投料開車成功并試運行。
運行初期,變換系統(tǒng)采用普通鈷鉬系變換催化劑,此類催化劑開車前需進行硫化,不僅硫化時間較長,且硫化過程中工藝氣需放空,增加了開車成本。為節(jié)約成本、縮短開車時間,蒲城能化于2016年嘗試改用預硫化催化劑——昌邑凱特新材料有限公司生產(chǎn)的KC-103S型預硫化變換催化劑。應用實踐表明,無論是在經(jīng)濟效益、環(huán)保效益方面,還是在變換系統(tǒng)的檢修周期和變換催化劑的使用壽命方面,預硫化變換催化劑相較于常規(guī)氧化態(tài)變換催化劑均有著非常明顯的優(yōu)勢。以下對蒲城能化KC-103S型預硫化變換催化劑的應用情況作一小結。
目前,變換催化劑產(chǎn)品種類多種多樣,大致可分為氧化態(tài)變換催化劑和預硫化變換催化劑。
氧化態(tài)變換催化劑是以氧化態(tài)金屬為催化核心的催化劑,主要分為銅鋅系、鐵系和鈷鉬系3類,國內(nèi)煤化工裝置變換系統(tǒng)以鈷鉬系催化劑為主。
預硫化變換催化劑是在鈷鉬系變換催化劑的基礎上,將氧化態(tài)活性組分硫化成有活性的硫化態(tài)活性組分。目前國內(nèi)成熟的預硫化變換催化劑的硫化方式有以下幾種:一是在變換催化劑出廠前模仿器內(nèi)硫化方式將催化劑裝入自備的硫化裝置內(nèi),通入H2、CS2等對催化劑進行硫化,完成后降至常溫,之后用惰性氣體保護后裝入鐵桶中,裝填過程中需無氧環(huán)境;二是在預硫化變換催化劑外表面負載硫化劑,催化劑裝填完成后低負荷運行48h,借助工藝氣對預硫化變換催化劑進行再硫化;三是將預硫化變換催化劑經(jīng)特殊工藝深度硫化后再作鈍化處理,深度硫化過程中不僅變換催化劑的活性、強度等得到提升,而且鈍化后的變換催化劑具備空氣下裝填的優(yōu)勢,裝填完成后使用氮氣升溫即可,鈍化物質在升溫導氣過程中分解為H2O、N2、CO2隨系統(tǒng)排放,升溫完成后即可滿負荷運行。
無論是氧化態(tài)變換催化劑還是預硫化變換催化劑,其目的都是在CO變換成H2的過程起催化作用,因此,如何在眾多的催化劑中選擇出適合的產(chǎn)品,蒲城能化變換系統(tǒng)投運后一直在探索,目前在用的KC-103S型預硫化耐硫變換催化劑取得了不錯的使用效果。
氣化系統(tǒng)洗滌塔(703T101~601)來的粗煤氣溫度約248℃、壓力為8.0MPa,經(jīng)1#氣液分離器(705V101/201)分離掉氣體中夾帶的水分后分成兩股,一股去變換爐(705R101/201)進行變換反應,另一股不經(jīng)變換僅冷卻后與變換氣混合。需變換的這股粗煤氣(約占粗煤氣總量的55%)進原料氣預熱器(705E101/201),與變換氣換熱升溫至273℃(變換催化劑使用末期時其與變換氣換熱升溫至310℃)后進入粗煤氣過濾器(705S101/201),過濾掉粗煤氣中夾帶的細灰后進入變換爐,粗煤氣中的CO與自身攜帶的水蒸氣在耐硫變換催化劑的作用下發(fā)生變換反應;出變換爐的變換氣溫度約425℃,進入蒸汽過熱器(705E102/202)將變換系統(tǒng)副產(chǎn)的4.0MPa飽和蒸汽過熱至400℃,之后經(jīng)原料氣預熱器(705E101/201)預熱粗煤氣,變換氣溫度降至約370℃,接著進行后續(xù)換熱、氣液分離回收熱量及冷卻粗煤氣,溫度降至約30℃(壓力7.6MPa)后去低溫甲醇洗系統(tǒng),之后與不經(jīng)變換的粗煤氣(約占粗煤氣總量的45%)進行配氣得到CO含量為18% ~22%的合成氣,合成氣進入甲醇合成系統(tǒng)合成甲醇。
蒲城能化一期1800kt/a甲醇、700kt/a聚烯烴項目于2014年10月底一次性投料開車成功并試運行,運行初期變換系統(tǒng)采用的是常規(guī)氧化態(tài)(鈷鉬系)變換催化劑,開車前需將變換催化劑升溫后導入粗煤氣進行硫化,硫化過程需時刻注意系統(tǒng)內(nèi)的H2S含量、催化劑床層溫度及硫化結束的標志,一般來說單系列氧化態(tài)變換催化劑升溫耗時22h、硫化耗時48h、導氣耗時4h,開車過程總計耗時74h,不僅操作繁瑣,而且硫化過程中存在事故隱患和環(huán)境風險。2016年10月蒲城能化變換系統(tǒng)Ⅰ系列開始使用KC-103S型預硫化耐硫變換催化劑,預硫化耐硫變換催化劑裝填完成后,只需將變換爐各催化劑床層溫度升至250~260℃即可導氣,升溫耗時36h、導氣耗時4h,省略了硫化步驟,開車過程總計耗時40h,相較于采用常規(guī)氧化態(tài)變換催化劑可節(jié)省開車時間34h,提前產(chǎn)出產(chǎn)品,從而可大大節(jié)省開車成本,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。以蒲城能化為例,其變換系統(tǒng)節(jié)省開車時間34h可多產(chǎn)9000t甲醇,甲醇價格以1700元/t計算,可增加銷售收入1500萬元以上。此外,采用預硫化耐硫變換催化劑,省略了硫化過程,消除了硫化過程的事故隱患和環(huán)境風險,這對有重大危險源和沉重環(huán)保壓力的企業(yè)來說無疑是非常有利的。
以蒲城能化變換系統(tǒng)Ⅱ系列為例,運行初期氧化態(tài)催化劑的使用壽命為2年零3個月,而2018年10月變換系統(tǒng)Ⅱ系列更換的第二爐KC-103S型預硫化耐硫變換催化劑目前仍在使用,預硫化變換催化劑的使用周期已超過系統(tǒng)運行初期氧化態(tài)催化劑的使用壽命,為使2種變換催化劑的運行情況更具可比性,摘錄了同樣使用2a左右的氧化態(tài)催化劑和預硫化催化劑的主要運行數(shù)據(jù),具體見表1。
表1 2種變換催化劑主要運行數(shù)據(jù)的對比
由表1可以看出:2種變換催化劑在同樣使用2a左右時,使用氧化態(tài)變換催化劑的變換爐出口氣中的CO含量(均值)為4.6%,使用預硫化變換催化劑的變換爐出口氣中的CO含量(均值)為4.4%,表明預硫化變換催化劑的活性及其穩(wěn)定性較氧化態(tài)變換催化劑更好,變換反應進行得更徹底;在變換系統(tǒng)負荷更高、變換爐入口氣溫度相當?shù)那闆r下,使用預硫化變換催化劑的變換爐床層溫度下降得更慢、變換爐出口氣溫度更低,也間接表明了預硫化變換催化劑失活更慢,相應的預硫化變換催化劑的使用壽命也會更長。
(1)蒲城能化一期1800kt/a甲醇、700kt/a聚烯烴項目運行初期,變換系統(tǒng)采用的是常規(guī)氧化態(tài)(鈷鉬系)變換催化劑,2016年10月、2017年1月蒲城能化變換系統(tǒng)Ⅰ系列、Ⅱ系列相繼改用預硫化變換催化劑,2種變換催化劑使用壽命的對比見表2??梢钥闯?,預硫化變換催化劑的使用壽命要好于氧化態(tài)變換催化劑(變換Ⅱ系列第一爐預硫化變換催化劑使用壽命僅為1年零9個月,這是在下游甲醇合成系統(tǒng)甲醇合成催化劑更換周期內(nèi)進行的預防性更換,目的是為了保證年終甲醇產(chǎn)量目標的完成,實際上該爐變換催化劑更換前仍保持著良好的活性,仍可繼續(xù)使用)。催化劑使用壽命的延長,使得系統(tǒng)檢修周期得到延長,由此減少了檢修次數(shù),有利于提升整套裝置的運營效益。
表2 2種變換催化劑使用壽命的對比
(2)截至目前,蒲城能化變換系統(tǒng)一共使用了4爐預硫化催化劑:第一爐預硫化催化劑使用于變換Ⅰ系列,使用壽命為3年零7個月,使用末期變換系統(tǒng)Ⅰ系列負荷穩(wěn)定在約110%,催化劑床層溫度穩(wěn)定,變換爐出口氣中的CO含量仍能控制在5.0%以下;第二爐預硫化催化劑使用于變換系統(tǒng)Ⅱ系列,使用壽命為1年零9個月,期間變換系統(tǒng)Ⅱ系列主要運行數(shù)據(jù)及系統(tǒng)負荷與第一爐預硫化變換催化劑使用情況基本一致;第三爐預硫化催化劑使用于變換系統(tǒng)Ⅱ系列,截至投稿之時已使用2年零1個月,變換爐出口氣中的CO含量在4.0%左右,催化劑床層溫度分布均勻,整體使用情況與變換系統(tǒng)Ⅰ系列預硫化變換催化劑基本無差別,如果不進行預防性更換的話,預計使用壽命可達3年零7個月;第四爐預硫化催化劑使用于變換系統(tǒng)Ⅰ系列,2020年5月10日裝填,使用至今催化劑床層溫度分布均勻,變換爐出口氣中的CO含量穩(wěn)定在4.0%左右。
綜上,從KC-103S型預硫化耐硫變換催化劑的應用情況及其與氧化態(tài)變換催化劑的應用情況對比來看,無論是在經(jīng)濟效益、環(huán)保效益方面,還是在變換系統(tǒng)的檢修周期和催化劑的使用壽命方面,預硫化變換催化劑相較于常規(guī)氧化態(tài)變換催化劑優(yōu)勢非常明顯,其技術特點主要體現(xiàn)在以下方面。
(1)KC-103S型預硫化變換催化劑運輸及裝填的過程中不需要氮氣保護,安全系數(shù)高。
(2)KC-103S型預硫化變換催化劑開車前不需要硫化,節(jié)省了硫化時間,可提早產(chǎn)出產(chǎn)品,經(jīng)濟效益明顯,且因省去了硫化過程,避免了污染物的產(chǎn)生,環(huán)保效益和安全效益也非常顯著。
(3)使用KC-103S型預硫化變換催化劑,系統(tǒng)開車導氣時間可縮短至6~8h,導氣完成后即具備滿負荷運行條件,系統(tǒng)可快速提升至高負荷運行,且最大限度地減少了開車期間的工藝氣排放,將開車成本大幅降低。
(4)從變換系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)的對比來看,KC-103S型預硫化變換催化劑使用2a后活性基本保持不變,使用3a以上時變換爐出口氣中的CO含量仍能保持在5.0%以下,其活性及穩(wěn)定性優(yōu)于氧化態(tài)變換催化劑,使用壽命也較氧化態(tài)變換催化劑長。
(5)從變換催化劑的實際使用情況來看,KC-103S型預硫化變換催化劑對工藝氣水氣比的適應性好,可在較寬的水氣比條件下穩(wěn)定運行,CO轉化率高,耐硫性良好。
總的來說,蒲城能化變換系統(tǒng)采用KC-103S型預硫化耐硫變換催化劑,其使用效果達到了預期,這從側面表明了國內(nèi)變換催化劑廠家近年來技術方面的不斷創(chuàng)新與改進取得了豐碩的成果。蒲城能化將在今后變換催化劑的使用方面不斷地探索和優(yōu)化,更全面地了解和對比各型變換催化劑的性能及技術特點,為今后變換催化劑的選擇及系統(tǒng)運行等做好積累,以利變換系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、優(yōu)質、環(huán)保運行。