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        乙二醇裝置配套工程之變換系統(tǒng)綜合技改總結

        2021-12-24 02:49:00張亞茹郭振華
        中氮肥 2021年4期
        關鍵詞:水煤氣預熱器冷器

        張亞茹,郭振華

        (河南能源化工集團安化公司,河南安陽 455133)

        0 引 言

        安陽化學工業(yè)集團有限責任公司(簡稱安化公司)隸屬于河南能源化工集團,其200kt/a煤制乙二醇裝置外圍配套工程之變換系統(tǒng)的主要任務是將常壓脫硫、壓縮加壓后的水煤氣通過變換反應將CO轉(zhuǎn)化為H2,以滿足乙二醇合成系統(tǒng)所需合成氣的氫碳比要求,同時將水煤氣中的O2脫除以及將有機硫轉(zhuǎn)化成無機硫,并在變脫系統(tǒng)將大部分的無機硫吸收,便于后續(xù)PSA系統(tǒng)脫除剩余的硫化物。乙二醇裝置外圍配套工程之工藝流程為:固定床氣化爐→氣柜→一級電除塵→羅茨鼓風機→常脫(常壓脫硫)系統(tǒng)→二級電除塵→水煤氣壓縮→變換系統(tǒng)→變脫系統(tǒng)→PSA一段脫除CO2(PSA-CO2)→精脫硫→PSA二段提純CO(PSA-CO)→PSA三段提純H2(PSA-H2)→乙二醇裝置。

        安化公司乙二醇裝置于2012年10月投產(chǎn),2015年7月開始組織四機生產(chǎn)(即4臺水煤氣壓縮機運行,下同),裝置負荷順利提升至約92%,乙二醇產(chǎn)量達到560t/d左右。隨著乙二醇裝置負荷的不斷提升,變換系統(tǒng)氣量逐漸增大,出現(xiàn)了變換系統(tǒng)阻力增大、變換系統(tǒng)出口總硫含量上漲、變脫塔入口氣溫度高、變脫塔填料軟化變形、變脫塔阻力增大、變換系統(tǒng)部分管線腐蝕泄漏等問題,嚴重影響著乙二醇裝置的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行。針對一系列生產(chǎn)難題,安化公司決定對變換系統(tǒng)實施綜合技改,最終通過不斷的技術攻關有效解決了上述問題,變換系統(tǒng)的效能得以提升,并于2020年2月乙二醇裝置沖刺至102.14%的負荷目標,乙二醇最高日產(chǎn)達620.41t,創(chuàng)歷史新高。以下對變換系統(tǒng)實施的綜合技改及有關情況作一介紹。

        1 變換系統(tǒng)工藝流程及主要設備

        1.1 變換系統(tǒng)工藝流程

        變換系統(tǒng)工藝流程簡圖見圖1(虛線部分為技改后增加的內(nèi)容)。水煤氣壓縮機三段出口來的水煤氣(溫度≤40℃,壓力≤1.1MPa)進入油過濾器,脫除水煤氣中的油污后依次經(jīng)煤氣預熱器Ⅲ(管程)、煤氣預熱器Ⅰ(管程)與殼程來自中溫水解塔的變換氣換熱提溫至約185℃,再進入煤氣預熱器Ⅱ(管程)與殼程來自變換爐的變換氣換熱提溫至約240℃,然后通過蒸汽三通與1.7MPa、330℃的蒸汽充分混合后經(jīng)電動閥進入變換爐;一定溫度(240~320℃)的水煤氣在變換催化劑的作用下進行除氧及變換反應,變換反應放出的熱量通過預熱除鹽水予以回收;出變換爐的變換氣(有30~50℃的溫升)經(jīng)煤氣預熱器Ⅱ(殼程)與水煤氣換熱降溫后,進入中溫水解塔(180~230℃)水解,之后依次進入煤氣預熱器Ⅰ(殼程)、煤氣預熱器Ⅲ(殼程)與水煤氣換熱降溫至約144℃,再經(jīng)除鹽水預熱器(管程)、變換氣水冷器換熱降溫至約40℃后進入變換氣分離器,分離出的變換氣送變換氣脫硫系統(tǒng),分離出的冷凝液送污水處理系統(tǒng)。

        圖1 變換系統(tǒng)工藝流程簡圖

        1.2 變換系統(tǒng)主要設備

        (1)變換爐(1臺)。變換爐為立式設備,尺寸為?3800mm×26mm×14946mm,材質(zhì)為15CrMoR;內(nèi)裝催化劑分為3層,裝填高度分別為1.41m、2.00m、1.99m,另裝填有保護劑16m3,催化劑裝填量共計43m3,催化劑層上、下分別裝填有?25mm和?50mm的耐火球。

        (2)中溫水解塔(1臺)。中溫水解塔為立式設備,尺寸為?3000mm×20mm×13140 mm,材質(zhì)為15CrMoR;內(nèi)裝填催化劑35m3,催化劑層上、下分別裝填有?25mm和?50mm的耐火球。

        (3)煤氣預熱器Ⅰ(1臺)。煤氣預熱器Ⅰ為立式設備,尺寸為?1300mm×10mm×4116 mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti,換熱面積為88.7m2;工藝介質(zhì)為煤氣(管程)/變換氣(殼程)。

        (4)煤氣預熱器Ⅱ(1臺)。煤氣預熱器Ⅱ為臥式設備,尺寸為?1400mm×12mm×6840 mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti,換熱面積為312m2;工藝介質(zhì)為煤氣(管程)/變換氣(殼程)。

        (5)1#變換氣水冷器(1臺)。1#變換氣水冷器為臥式設備,尺寸為?1340mm×10mm×6699mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti,換熱面積為485.64m2;工藝介質(zhì)為變換氣(管程)/循環(huán)冷卻水(殼程)。

        (6)變脫塔(2臺)。變脫塔為立式設備,尺寸為?3600mm×22mm×44716mm,材質(zhì)為Q345R;變脫塔內(nèi)裝填?76mm×76mm鮑爾環(huán)填料242.4m3、?50mm×50mm鮑爾環(huán)填料8.1m3;工藝介質(zhì)為變換氣和栲膠液。

        (7)油分離過濾器(1臺)。油分離過濾器為立式設備,尺寸為?3600mm×18mm×7910 mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti。

        2 變換系統(tǒng)運行中存在的主要問題

        乙二醇裝置外圍配套系統(tǒng)四機運行時,入變換系統(tǒng)工藝氣壓力約1.0MPa、溫度≤40℃,氣量約82000~84000m3/h(干基),入變換系統(tǒng)氣體組分全分析數(shù)據(jù)大致為CO26.78%、O20.29%、N28.25%、CH41.03%、CO32.73%、H250.91%、H2S149.20mg/m3、COS≤105.34 mg/m3。在乙二醇裝置負荷提升至92%時,變換系統(tǒng)出現(xiàn)了如下問題:系統(tǒng)阻力漲至1.050 MPa,變換爐入口蒸汽量增至3.9t/h,變換系統(tǒng)出口總硫含量上漲至18mg/m3(控制指標≤17.5mg/m3),變脫塔入口氣溫度高達50℃(操作指標38~42℃),變脫塔阻力增加1kPa;停車檢修期間發(fā)現(xiàn)變脫塔填料存在變形。為保證乙二醇裝置的高負荷、長周期運行,必須對變換系統(tǒng)實施改造。

        3 原因分析及技改方案

        3.1 變換系統(tǒng)阻力增大問題

        3.1.1 原因分析

        水煤氣壓縮機三段出口水煤氣夾帶有大量油水進入變換系統(tǒng)內(nèi),首先經(jīng)油分離過濾器,通過1次/h的頻次排放油分離過濾器內(nèi)的油水。隨著變換系統(tǒng)負荷的不斷提升,由于油分離過濾器過濾能力未增加,油水不能及時排出,導致油分離過濾器阻力增大,其內(nèi)件——過濾網(wǎng)每年均需進行更換;油水隨水煤氣進入變換系統(tǒng),工藝氣氣質(zhì)差,油水附著于變換系統(tǒng)管線、彎頭、閥門及變換催化劑床層等處,造成變換系統(tǒng)阻力增大,系統(tǒng)運行狀況惡化。另外,由于設計方面的原因,油分離過濾器入口管線(DN500)進口閥設計為自調(diào)閥加前后切斷閥,實際生產(chǎn)中多次發(fā)生自調(diào)閥誤動作甚至誤關閉的情況,嚴重威脅系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。

        3.1.2 技改方案

        (1)在水煤氣壓縮機三段出口總管上原油分離過濾器(老油分)前增加1臺油水分離器(新油分,尺寸?1200mm×10mm×4300 mm),與原油分離過濾器串聯(lián)運行,使水煤氣中的油水先經(jīng)油水分離器分離掉一部分,再進入油分離過濾器進行分離,以緩解油分離過濾器的過濾壓力,減少水煤氣中的油水帶入后系統(tǒng)。

        (2)在油分離過濾器入口管線自調(diào)閥及前后切斷閥處增設一DN450副線,正常生產(chǎn)中DN450副線閥全開,以保證系統(tǒng)的安全運行。

        3.2 變換系統(tǒng)出口總硫上漲問題

        3.2.1 原因分析

        隨著乙二醇裝置負荷的提升,變換系統(tǒng)內(nèi)氣體流速加快,而原中溫水解塔未進行相應的擴能改造,致使其吸收H2S的能力下降,在乙二醇裝置負荷沖刺至92%時,中溫水解塔入口氣溫度高達249℃左右(設計溫度≤250℃),高于180~230℃的常規(guī)操作溫度,已接近設計指標上限。生產(chǎn)中,調(diào)整中溫水解塔入口氣溫度主要采取如下手段:一是實施副線調(diào)節(jié),即將由煤氣預熱器Ⅰ出來的溫度為180℃的水煤氣,不經(jīng)過變換爐和煤氣預熱器Ⅱ而直接進入中溫水解塔,但如此一來會出現(xiàn)副線開度過小起不到降溫效果、副線開度過大中溫水解塔入口氣總硫含量過高甚至超標(工藝指標要求中溫水解塔入口氣H2S含量100~300mg/m3、COS含量≤150mg/m3)的問題;二是開變換爐出口1.7MPa蒸汽調(diào)節(jié)(中溫水解轉(zhuǎn)化有機硫時需少量蒸汽),但蒸汽閥開度稍大會造成中溫水解系統(tǒng)阻力增大,同時中溫水解催化劑長期在高溫下操作衰老過快,影響水解效果,另外,此處添加蒸汽還可能存在設備腐蝕的風險,但不開變換爐出口蒸汽進行調(diào)節(jié)中溫水解塔出口總硫指標又無法保證。簡言之,變換系統(tǒng)出口總硫上漲的問題制約著乙二醇裝置負荷的提升。

        3.2.2 技改方案

        為降低中溫水解塔的阻力,增強其對COS的水解能力,保證變脫塔出口總硫指標合格,在煤氣預熱器Ⅱ(殼程)管線出口增設中溫水解塔B(中溫水解塔B為立式設備,尺寸?3000 mm×20mm×13230m,材質(zhì)為15CrMoR,容積為74.3m3,內(nèi)裝催化劑35m3、?50mm耐火球1.4m3、?25mm耐火球2.8m3),并配套增設導淋、取樣點、入口自調(diào)閥及副線、出口閥等,與中溫水解塔A并聯(lián)運行,并引各溫度點入DCS監(jiān)控。

        3.3 變脫塔入口氣溫度高帶來的系列問題

        3.3.1 原因分析

        由前述可知,由于中溫水解溫度過高,使后系統(tǒng)熱負荷過大,隨著系統(tǒng)負荷的不斷提升,變脫塔入口氣溫度高達50℃,高于38~42℃的常規(guī)操作控制指標,導致填料(鮑爾環(huán))軟化,檢修時發(fā)現(xiàn)填料存在變形情況;另外,脫硫溶液溫度偏高,溶液再生效果變差,變脫溶液在再生槽中形成的硫泡沫量減少,硫回收量減少,導致未在再生槽中完全析出的硫在變脫塔內(nèi)析出并粘附在填料上,造成變脫塔阻力上漲;同時,由于出變換系統(tǒng)氣體溫度過高,還造成PSA-CO2脫除CO2效果越來越差,影響CO產(chǎn)品氣的純度。

        3.3.2 技改方案

        (1)在變換爐入口煤氣預熱器Ⅰ前、油分離過濾器后串聯(lián)1臺煤氣預熱器Ⅲ (尺寸為?1400mm×12mm×6840mm,換熱面積為312m2),以更好地利用中溫水解熱量來提高變換爐入口氣溫度,以減輕后系統(tǒng)的熱負荷,降低變脫塔入口氣的溫度。

        (2)增設2#變換氣水冷器(尺寸?1200 mm×12mm×8939mm),并配套增加去1#變換氣水冷器蝶閥(DN500)1個,即在除鹽水預熱器出口氣相管線上增開2#變換氣水冷器入口管線,1#、2#變換氣水冷器并聯(lián)運行,利用新增蝶閥的開度控制1#、2#變換氣水冷器的過氣量,以降低變脫塔入口氣的溫度,減少變脫塔脫硫溶液副鹽生成,同時降低變脫塔阻力及填料變形風險,保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

        3.4 變換系統(tǒng)管線等腐蝕泄漏問題

        3.4.1 原因分析

        乙二醇裝置自2012年10月投運以來,上游變換系統(tǒng)出現(xiàn)過2次管線彎頭焊縫裂紋及砂眼而致泄漏的問題:第1次為2018年9月16日,除鹽水預熱器出口彎頭管壁焊縫及熱影響區(qū)逐漸出現(xiàn)應力腐蝕裂紋,彎頭減薄,氣體泄漏,系統(tǒng)被迫停車;第2次為2020年2月,除鹽水預熱器氣相出口去1#變換氣水冷器碳鋼閥門(DN500)出現(xiàn)多處砂眼,多次進行堵漏,危及系統(tǒng)的安全運行。經(jīng)對系統(tǒng)運行情況、堵漏情況和漏點部位的全面分析,認為有如下原因:油水分離器至變換爐的水煤氣溫度由約40℃逐漸升至240℃以上,溫度逐漸升高的過程中氣相中的飽和水以氣態(tài)形式存在,故H2S在氣相狀態(tài)下存在,因而變換爐前一般不易發(fā)生設備腐蝕,但變換爐出口至變換氣分離器的變換氣溫度由約290℃逐漸降至約40℃,隨著氣體溫度的降低,未反應完的蒸汽會冷凝而產(chǎn)生大量冷凝水,因氣體流速較快,氣體將會夾帶液態(tài)水,而氣體中含有H2S(含量約200mg/m3),H2S的存在會使冷凝液呈酸性,原設計管線材質(zhì)為15CrMo,耐腐蝕能力有限,從而導致變換爐出口至變換氣分離器入口間管線、彎頭、設備及閥門處發(fā)生腐蝕泄漏,進而引起系統(tǒng)波動。

        3.4.2 技改方案/應對措施

        (1)利用每年停車機會對變換系統(tǒng)管線及設備進行檢測,針對減薄部位組織進行處理。

        (2)將煤氣預熱器Ⅲ(殼程)出口管線、進出副線、配套導淋及放空管線材質(zhì)由碳鋼變更為304不銹鋼,在不銹鋼與碳鋼焊接時,因碳鋼與不銹鋼的膨脹系數(shù)不同,焊后冷卻時易在焊接過渡區(qū)產(chǎn)生應力而易出現(xiàn)裂紋,故對焊接質(zhì)量提出嚴格要求,并督促施工方按照施工方案保質(zhì)保量完成焊接碰頭及試壓試漏。

        (3)對于存在的漏點,制定應急預案,加強巡檢,準備膠管接氮氣備用,確保漏點在可控狀態(tài)。

        (4)利用停車機會將除鹽水預熱器氣相出口去1#變換氣水冷器DN500碳鋼閥門更換為不銹鋼閥門。

        4 技改后變換系統(tǒng)的運行情況

        上述技改措施落實后,并通過摸索逐漸固化操作和相關工藝指標控制,變換系統(tǒng)運行狀況明顯改善(技改前后變換系統(tǒng)主要工藝運行數(shù)據(jù)的對比見表1),具體體現(xiàn)在以下方面。

        表1 技改前后變換系統(tǒng)主要工藝運行數(shù)據(jù)的對比

        (1)同等負荷情況下,水煤氣壓縮機三段出口壓力由1.050MPa降至0.995MPa,降低了55kPa;同時,油分離過濾器至變換爐入口阻力由63kPa降至35kPa,降低了28kPa,相應地變換爐阻力也由30kPa降至28kPa,降低了2kPa;變換系統(tǒng)阻力由0.274MPa降至0.183 MPa,降低了91kPa。

        (2)增設1臺中溫水解塔B實現(xiàn)2臺中溫水解塔(A/B)并聯(lián)運行后,中溫水解塔對COS的水解能力得到增強,中溫水解塔阻力由35kPa降至16kPa,降低了19kPa,變換系統(tǒng)出口氣總硫也由18mg/m3降至3.59mg/m3。

        (3)增設煤氣預熱器Ⅲ后,中溫水解熱量得到更好地利用,變換爐入口氣溫度降低3℃,變換爐蒸汽投加量由3.9t/h降至3.3t/h,減少了0.6t/h。

        (4)增設2#變換氣水冷器與1#變換氣水冷器并聯(lián)運行,以及配套增加去1#變換氣水冷器DN500蝶閥后,變脫塔阻力由9kPa降至8kPa,降低了1kPa;中溫水解塔入口氣溫度由251℃降至233℃,降低了18℃;變脫塔入口氣溫度由50℃降至40℃,降低了10℃。

        (5)增加油水分離器與原油分離過濾器串聯(lián)及增設油分離過濾器入口自調(diào)閥副線后,油分離過濾器負荷得到有效降低,油分離過濾器阻力由10kPa降至5kPa,降低了5kPa,水煤氣質(zhì)量得到提高,對后系統(tǒng)催化劑起到了很好地保護作用。

        變換系統(tǒng)除上述工藝運行數(shù)據(jù)得到優(yōu)化外,停車檢修時,檢查變脫塔填料未發(fā)現(xiàn)有變形情況,變脫塔填料由每年更換1次延長至每3年更換1次;易腐蝕減薄部位材質(zhì)更新后,設備腐蝕風險明顯降低??傮w而言,制約乙二醇裝置高負荷運行的變換系統(tǒng)瓶頸問題得到有效解決,技改達到了預期的目標。

        5 經(jīng)濟效益分析

        (1)技改后,變換爐蒸汽投加量減少0.6t/h,按蒸汽價格115元/t(不含稅)、年運行330d計算,全年節(jié)約的蒸汽費用為0.6×24×330×115÷10000=54.65萬元;蒸汽使用量減少后,廢水排放也相應減少,按污水處理費用22元/t(不含稅)、年運行330d計算,全年減少的污水處理費用為0.6×24×330×22÷10000=10.45萬元。

        (2)技改后,除鹽水用量由改造前55t/h降至47t/h,按除鹽水價格6元/t(不含稅)、年運行330d計算,全年減少的除鹽水費用為(55-47)×24×330×6÷10000=38.02萬元。

        (3)技改后,變換系統(tǒng)阻力降低,相應提高了水煤氣壓縮機的綜合做功能力,水煤氣壓縮機電耗明顯下降;工藝氣的清潔度得到提高,變換催化劑及中溫水解催化劑的使用壽命得到延長,同時變脫塔阻力的降低使得變脫塔填料的使用壽命也得以延長;減少了變換系統(tǒng)設備腐蝕的風險,保證了乙二醇裝置的安全、穩(wěn)定運行。變換系統(tǒng)在這些方面的改善雖未進行詳細的效益核算,但估計其帶來的降本增效等直接或間接經(jīng)濟效益也是比較可觀的。

        6 結 語

        安化公司針對煤制乙二醇裝置負荷提升中外圍配套工程之變換系統(tǒng)出現(xiàn)的系統(tǒng)阻力增大、變換爐投加蒸汽量增加、變換系統(tǒng)出口總硫上漲,以及變脫塔入口氣溫度高帶來的變脫塔填料軟化變形、阻力增加等制約乙二醇裝置高負荷運行的瓶頸問題,通過對變換系統(tǒng)實施一系列的綜合技改,問題均得到有效解決,變換系統(tǒng)運行狀況有效改善、效能明顯提升,乙二醇裝置實現(xiàn)了滿負荷甚至102.14%負荷的運行目標,整套裝置取得了不錯的降本增效成果。

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