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        煙氣系統(tǒng)優(yōu)化改造對空預(yù)器入口流場分布影響研究

        2021-12-14 08:06:04劉勇先王正發(fā)羅偉周洪馬翔
        科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年34期
        關(guān)鍵詞:預(yù)器煙道導(dǎo)流

        劉勇先 王正發(fā) 羅偉 周洪 馬翔

        (1、貴州省習(xí)水鼎泰煤電開發(fā)有限責(zé)任公司,貴州習(xí)水 5646112、西安熱工研究院有限公司鍋爐系統(tǒng)及環(huán)保事業(yè)部,陜西西安 710054)

        1 研究背景及意義

        為了提高火電廠的發(fā)電效率,減小環(huán)境污染,可以采用大容量、高參數(shù)機組,各種聯(lián)合循環(huán),優(yōu)化系統(tǒng)運行與電廠管理等方法。隨著火電廠節(jié)能減排工作的深入,針對火電廠的各個子系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性研究,對運行有缺陷或者能耗較高的系統(tǒng)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化改造成為目前的火電廠節(jié)能減排工作的研究重點。

        提高電站鍋爐煙風(fēng)煤粉管道的設(shè)計水平、提高風(fēng)機實際運行效率,對火電廠優(yōu)化運行和節(jié)能減排具有非常重要的意義。

        在運行過程中,兩臺機組空氣預(yù)熱器(下文簡稱:空預(yù)器)存在內(nèi)部流場不均的情況,導(dǎo)致運行中存在空預(yù)器堵塞,阻力較大的情況。同時,還導(dǎo)致空預(yù)器內(nèi)部磨損嚴(yán)重,機組運行的經(jīng)濟(jì)性和設(shè)備可靠性受到極大影響。因此,非常有必要通過建模計算,分析空預(yù)器進(jìn)口煙道內(nèi)流分布,采用加設(shè)內(nèi)部導(dǎo)流板的方式來優(yōu)化內(nèi)部流場,降低系統(tǒng)阻力,優(yōu)化設(shè)備運行。主要研究目的在于:

        (1)建立空預(yù)器進(jìn)口煙道及空預(yù)器三維模型,通過數(shù)值模擬軟件進(jìn)行內(nèi)流計算。

        (2)在數(shù)值計算的基礎(chǔ)上,進(jìn)行空預(yù)器進(jìn)口煙道內(nèi)部流場的實際分布測試。

        (3)通過實際測試值與計算值的對比,分析內(nèi)流混亂的原因,并根據(jù)空氣動力學(xué)原理,設(shè)計新型導(dǎo)流板形式及布置位置。

        (4)通過數(shù)值計算,對內(nèi)流進(jìn)行計算,驗證優(yōu)化效果,如效果不佳則進(jìn)行調(diào)整設(shè)計,最終實現(xiàn)優(yōu)化內(nèi)流分布的效果。

        2 空預(yù)器入口煙道流場分布數(shù)值模擬及試驗研究

        2.1 現(xiàn)有空預(yù)器入口布置情況

        現(xiàn)有脫硝出口至空預(yù)器進(jìn)口段煙道布置情況如圖1 所示。如圖所示,現(xiàn)有煙道設(shè)置有兩個彎頭,其中,90°彎頭處設(shè)有3片導(dǎo)流板,另一個彎頭處沒有導(dǎo)流板。該種布置方式,煙氣會在較短范圍內(nèi)連續(xù)折轉(zhuǎn),無法保證為空預(yù)器提供良好的進(jìn)氣條件。

        圖1 脫硝出口至空預(yù)器入口速度云分布圖

        2.2 計算模型的建立

        2.2.1 邊界條件

        660MW 工況:進(jìn)口邊界條件為速度邊界條件(根據(jù)工況煙氣流量換算得來,并給定進(jìn)口煙氣密度);出口邊界條件為壓力邊界條件,壁面邊界條件為無滑移壁面,對稱中分面設(shè)置對稱邊界條件,動力粘性系數(shù)為2.00×10-5Pa·s。

        計算域為1 號機組脫硝出口至空預(yù)器進(jìn)口段煙道。

        2.2.2 網(wǎng)格劃分

        對計算區(qū)域進(jìn)行非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格總數(shù)為200 萬,對邊界層區(qū)域進(jìn)行加密。

        2.2.3 數(shù)值計算煙道內(nèi)部流場分布圖

        目前脫硝出口至空預(yù)器入口速度云分布圖如圖1 所示,對空預(yù)器入口截面示意圖見圖2,對空預(yù)器入口截面速度云分布圖見圖3。

        圖2 空預(yù)器入口截面速度云分布圖

        圖3 兩種優(yōu)化思路對比

        通過圖1、2,可以看出現(xiàn)有空預(yù)器入口煙道內(nèi)部煙氣流動存在較為明顯的流動分離現(xiàn)象;煙氣主要集中在前墻側(cè),后墻側(cè)煙氣量較少。且空預(yù)器入口的煙氣流動速度分布不均勻,在圖2 的淺色區(qū)域的流動速度較高,更容易造成空預(yù)器內(nèi)部換熱元件的磨損;而藍(lán)色區(qū)域的流動速度較慢,則容易在局部產(chǎn)生積灰及造成換熱元件堵塞。

        3 現(xiàn)場熱態(tài)試驗測試結(jié)果分析

        為了印證數(shù)值計算結(jié)果的可靠性,在同一機組660MW 工況負(fù)荷下,對兩側(cè)空預(yù)器入口的煙氣流速分布情況進(jìn)行了測試,測試結(jié)果與CFD 數(shù)值計算的分布情況基本吻合。

        由表1 中數(shù)據(jù)反映的情況,可以明顯看出在滿負(fù)荷工況運行時,空預(yù)器入口仍然存在較大的低速區(qū)域;而相對而言,部分區(qū)域的煙氣流動速度已超過國家最低標(biāo)準(zhǔn)要求的15m/s?,F(xiàn)有空預(yù)器入口煙道存在明顯的速度不均現(xiàn)象。

        表1 空預(yù)器實測入口速度分布統(tǒng)計表

        4 優(yōu)化思路及工程實施

        根據(jù)空預(yù)器入口煙氣流動分離現(xiàn)象明顯的特點,對脫硝出口至空預(yù)器入口煙道提出了兩類改造思路:

        優(yōu)化思路一:在第一個彎頭處,將彎頭內(nèi)部回轉(zhuǎn)半徑由800mm 增加至3000mm,并在第二個彎頭處,均勻布置4 片導(dǎo)流板,導(dǎo)流板詳細(xì)尺寸詳見圖3。

        優(yōu)化思路二:在第一個彎頭處,設(shè)置2 片導(dǎo)流板;在90°彎頭處,均勻布置4 片導(dǎo)流板。

        4.1 兩種優(yōu)化思路對比分析

        為了更直觀地對比空預(yù)器入口煙氣進(jìn)氣條件優(yōu)化前后的效果,圖4 給出了脫硝出口至空預(yù)器進(jìn)口段煙道優(yōu)化前后的流線圖。

        (1)在原始煙道布置方案中,氣流在兩個彎頭處均有明顯的流動分離,流場速度均勻性差,流動損失大。

        (2)相對于原始方案而言,優(yōu)化思路一和優(yōu)化思路二均在煙道合理設(shè)置了導(dǎo)流板,內(nèi)部流場得到了明顯改善,而且優(yōu)化思路二煙道內(nèi)部流場均勻性明顯好于優(yōu)化方案一。整體而言,優(yōu)化思路一較原始方案煙道內(nèi)部流場得到了改善,而優(yōu)化思路二煙道內(nèi)部的流場均勻性和流動分離的改善更為明顯,是更優(yōu)的優(yōu)化思路。

        圖4 為原始方案、優(yōu)化思路一和優(yōu)化思路二空預(yù)器入口煙道內(nèi)部速度流線分布圖的對比情況。其中:

        圖4 脫硝出口至空預(yù)器進(jìn)口段煙道速度矢量圖

        (1)原始方案內(nèi)部流動分離現(xiàn)象最為明顯,彎頭處存在局部渦流區(qū),流動均勻性較差。

        (2)優(yōu)化方案一在空預(yù)器入口90°彎頭處均勻布置4 片導(dǎo)流板后,空預(yù)器入口流動均勻性得到有效的改善,但脫硝出口處仍存在明顯的流動分離現(xiàn)象,優(yōu)化效果有限。

        (3)優(yōu)化方案二在優(yōu)化方案一的基礎(chǔ)上,在脫硝反應(yīng)器出口彎頭處單獨布置2 片導(dǎo)流板,使得整個脫硝出口煙道喉部流動均勻性得到有效的改善,空預(yù)器入口煙氣流動均勻性得到進(jìn)一步提升。

        圖5 為原始模型、優(yōu)化思路一和優(yōu)化思路二空預(yù)器入口煙道內(nèi)部速度流線分布圖的對比情況。

        圖5 空預(yù)器進(jìn)口截面速度云圖

        4.2 空預(yù)器入口流速分布對比分析

        均勻性較差,優(yōu)化思路一改造后速度均勻性有所提升,而優(yōu)化思路二改造后速度均勻性改善更為明顯。

        目前空預(yù)器存在內(nèi)部流場不均的情況,導(dǎo)致運行中存在空預(yù)器出現(xiàn)了堵塞和磨損問題。因此,為了更好地分析空預(yù)器進(jìn)口流場狀況,本文通過截取空預(yù)器進(jìn)口截面速度云圖進(jìn)行分析??疹A(yù)器進(jìn)口截面(即本次計算域出口截面)示意如圖5 所示。

        圖5 給出了空預(yù)器進(jìn)口截面原始模型和按兩種優(yōu)化思路改造后的計算出的速度云圖??疹A(yù)器進(jìn)口截面,原始模型速度

        4.3 最優(yōu)思路煙道阻力分析

        為了獲得脫硝出口至空預(yù)器進(jìn)口段煙道的煙道阻力,本報告通過提取計算域內(nèi)相應(yīng)截面的總壓來計算煙道阻力,計算結(jié)果如表2 所示。

        由表2 可知,在660MW 工況下,原始模型脫硝出口至空預(yù)器進(jìn)口段煙道總壓損失為220Pa,優(yōu)化思路一該段煙道的總壓損失為141Pa,而優(yōu)化思路二該段煙道的總壓損失為108Pa。由計算可知,優(yōu)化思路一相對于原始方案的平均總壓損失下降了79Pa,換算成百分比,下降了36%;優(yōu)化思路二相對于原始方案的平均總壓損失下降了112Pa,換算成百分比,下降了51%。

        表2 A 側(cè)空預(yù)器入口速度分布統(tǒng)計表

        4.4 實測結(jié)果

        電廠在引增風(fēng)機合一改造前后均進(jìn)行了試驗測試,改造前滿負(fù)荷工況下脫硝出口至空預(yù)器進(jìn)口煙道整體阻力為355Pa,改造后脫硝出口至空預(yù)器煙氣側(cè)入口煙道阻力為215pa,煙道阻力下降40.0%。計算值與實測值偏差在工程應(yīng)用允許的10%以內(nèi),煙道阻力下降明顯。

        對空預(yù)器入口的流場分布情況進(jìn)行了實測,測試位置位于90°彎頭下方2m 處,測試采用現(xiàn)場皮托管測量,測試負(fù)荷600MW。測試結(jié)果如表2 所示。

        對比表2 與第3 節(jié)的表1,空預(yù)器入口的流場速度分布不均的情況得到了有效的改善;一方面,低速區(qū)域幾乎消失;另一方面,流速過高的區(qū)域也幾乎全部得到了改善??疹A(yù)器積灰及磨損情況將得到有效的緩解。

        4.5 節(jié)能效果分析

        煙道經(jīng)過改造后年節(jié)電量277477kW·h,年可節(jié)約費用9.18 萬元,經(jīng)濟(jì)效益較為明顯(見表3)。

        表3 改造經(jīng)濟(jì)性分析

        5 結(jié)論

        在大型火力發(fā)電站進(jìn)行深度節(jié)能的大背景下,本文探究了煙氣系統(tǒng)局部優(yōu)化后,對煙氣流場分布將產(chǎn)生比較明顯的效果,通過特定的優(yōu)化方案可以改善煙道系統(tǒng)效應(yīng),從而改善空預(yù)器進(jìn)氣條件,從而改善空預(yù)器的積灰及磨損情況。結(jié)合某工程實例,得到如下結(jié)論:

        5.1 對于脫硝反應(yīng)器出口存在減縮型煙道的情況,可以結(jié)合現(xiàn)場實際情況,可以采取改大拐彎半徑或者布置導(dǎo)流板的方式,調(diào)整反應(yīng)器的速度分布,避免在下游煙道底部或其他區(qū)域產(chǎn)生積灰堆積或磨損現(xiàn)象。

        5.2 對于空預(yù)器入口彎管,在內(nèi)彎過后容易出現(xiàn)流動分離現(xiàn)象,在空預(yù)器入口位置產(chǎn)生渦旋,最終導(dǎo)致空預(yù)器入口流場分布不均,局部流速過低容易引起積灰,局部流速過高則加速換熱元件磨損??梢酝ㄟ^在彎道內(nèi)部布置導(dǎo)流板的方式,通過導(dǎo)流板均流后,再進(jìn)入空預(yù)器,這樣可以有效緩解空預(yù)器的堵塞和磨損,還可以降低局部的煙道阻力。

        5.3 某660MW 電廠將脫硝出口至空預(yù)器入口煙道進(jìn)行了優(yōu)化改造,在脫硝出口喉部煙道及空預(yù)器入口彎頭增加了導(dǎo)流板后,空預(yù)器入口煙氣速度分布得到了有效改善,煙道總阻力下降了40%,內(nèi)部流場均勻性得到了極大改善,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

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