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        Cansolv尾氣處理工藝在天然氣凈化廠的應(yīng)用及運行優(yōu)化

        2021-12-07 09:38:52李明松廖薇馬悅袁小金張晉海馬梟董棲君
        石油與天然氣化工 2021年6期
        關(guān)鍵詞:貧液焚燒爐尾氣

        李明松 廖薇 馬悅 袁小金 張晉海 馬梟 董棲君

        1.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦 2.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院 3.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心 4.西南石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 5.中國石油西南油氣田公司安全環(huán)保與技術(shù)監(jiān)督研究院

        川西北氣礦蒼溪天然氣凈化一廠位于四川省廣元市蒼溪縣新觀鄉(xiāng),采用MDEA脫硫、TEG脫水、Claus硫磺回收及Cansolv尾氣處理工藝,設(shè)計原料氣處理規(guī)模(20 ℃、101.325 kPa下)為120×104m3/d,原料氣溫度為18~23 ℃,原料氣壓力(G)為6.2 MPa。設(shè)計處理原料氣中H2S摩爾分?jǐn)?shù)為0.66 %。

        Cansolv氧化吸收工藝是一種較新的煙氣脫硫技術(shù)工藝,與天然氣凈化廠常規(guī)應(yīng)用的SCOT還原吸收工藝相比,其脫硫效率更高,工藝流程更加優(yōu)化簡化[1-2],在有色冶煉、電力和石化行業(yè)已有諸多成功應(yīng)用案例[3],天然氣凈化裝置Claus硫磺回收尾氣中的H2S及其他含硫化合物體積分?jǐn)?shù)通常為1%~3%,適用于Cansolv工藝的處理工況[4]。因此,中國石油西南油氣田公司川西北氣礦于2019年6月引進建成Cansolv工藝裝置。目前,排放煙氣中SO2質(zhì)量濃度為60~90 mg/m3,遠(yuǎn)低于最新發(fā)布的GB 39728-2020《陸上石油天然氣開采工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的≤800 mg/m3(硫磺回收裝置總規(guī)模<200 t/d的處理裝置)。

        1 Cansolv尾氣工藝簡介

        1.1 化學(xué)原理

        Cansolv吸收劑是一種有機胺,具有獨特的雙胺結(jié)構(gòu),吸收劑的一個胺功能團呈強堿性,開工前需用硫酸溶液進行鹽化,生成熱穩(wěn)定鹽類。反應(yīng)如式(Ⅰ)所示。

        (Ⅰ)

        第2個胺功能團呈弱堿性,主要用于吸收SO2,反應(yīng)式如式(Ⅱ)所示。

        (Ⅱ)

        1.2 工藝流程

        尾氣經(jīng)尾氣焚燒爐焚燒、預(yù)洗滌單元冷卻、濕式電除霧器脫除酸霧后送入SO2吸收部分。工藝流程圖如圖1所示。

        (1) 尾氣焚燒:將克勞斯尾氣、液硫池廢氣、TEG廢氣匯入尾氣焚燒爐進行燃燒,將H2S、單質(zhì)硫、含硫化合物全部焚燒成SO2,其中少量SO2深度氧化為SO3,還有微量H2S未轉(zhuǎn)化,焚燒爐燃燒段溫度為800~830 ℃。

        (2) 預(yù)洗滌:焚燒爐廢鍋出口煙氣(溫度約210 ℃)經(jīng)急冷塔降溫至約70 ℃,經(jīng)深冷塔降溫至55 ℃以下。濕式電除霧器運用靜電除霧原理去除煙氣中的粉塵和酸霧,將其脫除至體積分?jǐn)?shù)在10×10-6以下。

        (3) SO2吸收和再生:Cansolv貧液吸收尾氣中SO2,設(shè)計溶液循環(huán)量為2 m3/h,處理后煙氣達標(biāo)排放。Cansolv富液進入SO2再生塔,通過0.4 MPa壓力的蒸汽再生,再生后部分貧液送至胺液凈化單元(APU),冷凝分離后的SO2酸氣送至硫磺回收裝置。

        (4) 胺液凈化:通過離子交換技術(shù)凈化Cansolv貧液,清除胺液中的溶解雜質(zhì)、維持均衡的熱穩(wěn)定鹽含量等,確保胺液的吸收能力。

        1.3 工藝優(yōu)劣勢

        與傳統(tǒng)尾氣處理工藝相比,Cansolv工藝具有以下優(yōu)點:

        (1) 硫回收率更高,相比SCOT加氫還原處理工藝,減少了再熱器、加氫反應(yīng)器等設(shè)備,工藝流程較簡單,設(shè)備較少,降低了設(shè)備復(fù)雜性及成本[5]。

        (2) Cansolv吸收劑利用率高,可循環(huán)使用50 000個吸收周期,約7~10年[6]。

        (3) 該工藝具有較高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,不容易發(fā)泡[7]。

        (4) Cansolv專利的雙胺溶劑吸收SO2具有更強的選擇性,凈化后尾氣中SO2體積分?jǐn)?shù)最低可達到μL/L的數(shù)量級,能夠滿足更加苛刻的環(huán)保要求[8]。

        但由于Cansolv工藝涉及含酸介質(zhì),其缺點是裝置設(shè)備選材要求更嚴(yán)格,吸收凈化過程產(chǎn)生的高鹽廢水需要經(jīng)過處理達標(biāo)后排放[9]。

        2 Cansolv工藝運行現(xiàn)狀

        尾氣處理裝置運行參數(shù)與設(shè)計值對比見表1。

        表1 尾氣裝置運行參數(shù)對比項目SO2排放質(zhì)量濃度/(mg·m-3)80%負(fù)荷下煙氣流量/(m3·h-1)有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%貧液pH值熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比胺液循環(huán)量/(m3·h-1)設(shè)計值≤4001 164.824~275.0~5.41.1~1.31.5~2.0運行值60~9093321~255.741.30~1.372.01

        2.1 工藝運行參數(shù)分析

        根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)、熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比及貧液pH值進行分析。

        2.1.1有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)

        裝置運行至今,有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢如圖2所示。

        2.1.2熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比

        Cansolv貧液熱穩(wěn)定鹽(HSS)與有機胺物質(zhì)的量之比設(shè)計值為1.1~1.3,尾氣處理裝置運行過程中該比值略微偏高,會降低貧液吸收SO2的能力,導(dǎo)致排放尾氣中SO2質(zhì)量濃度升高。若該比值長期處于較高水平,溶液易失活。熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比計算公式見式(1)。

        (1)

        裝置運行至今,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比如圖3所示。

        根據(jù)式(1),熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比和貧液陰離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)、Cansolv貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)有關(guān),Cansolv貧液近期分析數(shù)據(jù)見表2。

        表2 Cansolv貧液分析數(shù)據(jù)項目w(F-)/%w(Cl-)/%w(SO2-3)/% w(SO2-4)/%w(S2O2-3)/%w(有機胺)/%熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比控制指標(biāo)<0.1<0.1<1.08~9<0.124~271.1~1.3分析結(jié)果0.003 5~0.0110.026~0.0450.59~0.937.47~8.720.008 5~0.02021~250.95~1.40

        陰離子分析數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi),有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏低,造成熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比計算結(jié)果偏高。實際運行過程中,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比略高于設(shè)計值并未對SO2吸收出現(xiàn)明顯影響,且由于有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏低導(dǎo)致熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比偏高的情況,需要具體分析以進行佐證,目前,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比控制在1.1~1.4。

        “竹林七賢”指魏晉時期的七位名士,他們分別是阮籍、嵇康、山濤、劉伶()、阮咸、向秀、王戎()。魏末晉初,政治黑暗、戰(zhàn)亂頻發(fā),他們超然物外、追求自由,經(jīng)常聚在山陽縣(今河南省修武縣和輝縣交界一帶)的竹林之中,喝酒、縱歌,愜意逍遙,世人稱他們?yōu)椤爸窳制哔t”。

        為降低熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比,可通過降低熱穩(wěn)定鹽陰離子含量和提高有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)兩種途徑改進優(yōu)化,具體表現(xiàn)為以下幾種方法:

        (1) 增加APU啟運頻次。APU可以凈化Cansolv貧液,減少貧液內(nèi)攜帶的機械雜質(zhì)及降解產(chǎn)物等,降低貧液中熱穩(wěn)定鹽含量。

        (2) 調(diào)整尾氣焚燒爐溫度、氧含量等參數(shù),在合理范圍內(nèi)降低煙氣溫度。

        (3) 優(yōu)化工藝參數(shù),保持急冷塔、深冷塔和除霧器的平穩(wěn)運行,盡量減少酸霧的形成和夾帶。

        2.1.3貧液pH值

        裝置在運行過程中,貧液pH值穩(wěn)定在5.5~5.7,略高于設(shè)計上限5.4。是由于APU凈化時,需用30%(w)的NaOH溶液對樹脂進行再生,殘留的NaOH帶入溶液系統(tǒng),導(dǎo)致貧液pH值偏高。APU設(shè)計啟運頻次為3次/天,目前為1次/天,減少啟運頻次,貧液pH值仍超高,初步判斷與系統(tǒng)持液量低有關(guān),目前pH值控制在5.0~5.7。

        Cansolv貧液pH值趨勢如圖4所示。

        3 工藝運行優(yōu)化

        在裝置開產(chǎn)初期,出現(xiàn)了H2S的穿透現(xiàn)象,急冷、深冷系統(tǒng)發(fā)生硫堵,開產(chǎn)初期尾氣焚燒爐設(shè)置工藝參數(shù)為:氧體積分?jǐn)?shù)3%(設(shè)計值為2%~5%),焚燒爐溫度780 ℃(設(shè)計值為750~850 ℃),為了避免再次出現(xiàn)硫堵,結(jié)合Cansolv溶液運行現(xiàn)狀對尾氣裝置工藝控制參數(shù)進行研究。

        3.1 尾氣焚燒爐工藝參數(shù)

        由于尾氣焚燒爐在氧體積分?jǐn)?shù)為3%、尾氣焚燒爐溫度為780 ℃時出現(xiàn)過硫堵現(xiàn)象,因此,以入急冷塔煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)作為觀察指標(biāo),摸索尾氣焚燒爐氧含量與焚燒爐溫度參數(shù)的合理控制范圍,避免再次出現(xiàn)硫堵現(xiàn)象,影響裝置的平穩(wěn)運行。尾氣工藝參數(shù)調(diào)整情況如表3所列。

        表3 尾氣工藝參數(shù)調(diào)整情況日期 尾氣焚燒爐溫度/℃氧體積分?jǐn)?shù)/%入急冷塔煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)/10-6甩水量/m3胺液質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%排放尾氣中SO2質(zhì)量濃度/(mg·m-3)2020-11-038203.810.555.8322.47872020-11-048203.313.465.9822.71972020-11-058253.310.556.6223.19752020-11-068253.55.273.7424.18952020-11-098203.57.235.7024.041282020-11-118153.37.255.2025.491332020-11-158153.06.044.9125.73862020-11-168103.08.155.0725.1270

        由表3可知,在尾氣SO2達標(biāo)排放的前提下,目前,尾氣焚燒爐溫度宜控制在810~820 ℃,氧體積分?jǐn)?shù)宜控制在3.3%~3.5%。此后,再未發(fā)生硫堵現(xiàn)象。

        3.2 溶液系統(tǒng)水平衡優(yōu)化

        由于尾氣裝置Cansolv貧液濃度較低,為了保證Cansolv溶液的吸收效果,工廠定期定量進行甩水操作,即將尾氣單元酸水回流罐中酸水輸送至急冷塔,通過急冷塔排出酸水,中和后輸送至廢水裝置進行處理,結(jié)合實際工況不斷摸索和調(diào)整,維持Cansolv溶液系統(tǒng)水平衡,保障SO2吸收效果。甩水前后DS溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)對比見表4。

        表4 甩水前后DS溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)對比%日期甩水前甩水后2020-09-0321.8223.162020-09-0421.1923.122020-10-0423.4924.742020-10-0723.9024.252020-10-2322.5025.972020-11-0922.3024.042020-11-1123.1125.492020-11-1623.1225.122020-11-1823.1724.40

        隨著上游氣藏的不斷變化,工廠整體負(fù)荷不斷降低,硫磺回收裝置硫負(fù)荷已低于裝置操作范圍(設(shè)計值為50%~120%)。工廠將繼續(xù)深入摸索Cansolv工藝其余運行參數(shù),探討裝置Cansolv工藝在低負(fù)荷下的運行狀況。

        4 設(shè)備設(shè)施整改優(yōu)化

        根據(jù)Cansolv尾氣處理工藝酸性介質(zhì)的工況特點,工廠針對現(xiàn)場設(shè)計缺陷對裝置進行整改優(yōu)化并取得成效。

        4.1 煙氣加熱器流程優(yōu)化

        煙氣加熱器為煙氣脫白設(shè)備,是為消除空氣中的白煙,避免尾氣中的酸性物質(zhì)提前冷凝對煙囪造成腐蝕和對地面造成污染。工廠煙氣加熱器材質(zhì)為20號鋼,在實際生產(chǎn)過程中,因為含有稀酸(硫酸、亞硫酸),腐蝕性強,管束容易腐蝕。

        工廠在煙氣加熱器進口管線上重新布置,自主增設(shè)反U型彎管和增加管道過濾器,收集冷凝酸液;在加熱器管箱管壁上涂設(shè)內(nèi)防腐涂層,減少設(shè)備腐蝕。目前,煙氣加熱器穩(wěn)定運行6個月無腐蝕跡象。

        4.2 濕式電除霧器防放電優(yōu)化

        尾氣處理裝置濕式電除霧器頻繁放電,絕緣子室密封性能較差,煙氣竄入絕緣子室,并進入隔離開關(guān)柜,致使穿墻套管和高壓變電器輸出瓷屏受潮,出現(xiàn)放電現(xiàn)象,最終高壓變電器瓷屏被擊穿損壞。工廠通過更換高壓變電器瓷屏和絕緣子,并增加氮氣臨時管線,以改善放電現(xiàn)象。

        5 結(jié)語

        蒼溪天然氣凈化一廠首次應(yīng)用Cansolv尾氣處理工藝,該工藝總硫回收率高,吸收劑具有較高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,不易發(fā)泡,裝置循環(huán)量低,尾氣SO2排放量低。對比同類工藝,在較低的硫處理負(fù)荷工況下,具有較強的工藝優(yōu)勢。自裝置投產(chǎn)以來,對工藝裝置進行優(yōu)化研究,控制有機胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)為21%~25%,貧液pH值為5.0~5.7,熱穩(wěn)定鹽與有機胺物質(zhì)的量之比為1.1~1.4,通過控制尾氣焚燒爐溫度為810 ℃(±5 ℃)、氧體積分?jǐn)?shù)為3.3%~3.7%、調(diào)整APU啟運次數(shù)等操作,優(yōu)化Cansolv尾氣工藝運行,對設(shè)備問題進行整改消缺,目前,尾氣SO2排放穩(wěn)定達標(biāo),可為類似天然氣凈化廠和尾氣處理裝置提供參考。

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