劉麗芳
摘 要:本文主要介紹采用在線銑削、車削、磨削的檢修方法對(duì)輪帶、托輪存在的表面剝離等故障進(jìn)行在線修理恢復(fù)其圓度與光潔度,并運(yùn)用激光跟蹤儀對(duì)故障處理過程中出現(xiàn)振動(dòng)的圓筒混合機(jī)進(jìn)行制造精度與安裝數(shù)據(jù)快速復(fù)測,通過數(shù)據(jù)分析制定調(diào)整措施消除振動(dòng)故障,恢復(fù)設(shè)備運(yùn)行的平穩(wěn)性,這種檢修技術(shù)大大縮短停機(jī)線下維修的時(shí)間,減少了對(duì)生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定性的影響。
關(guān)鍵詞:圓筒混合機(jī);激光跟蹤儀檢測;振動(dòng)故障;在線車削維修技術(shù)
1存在問題及原因分析
圓筒混合機(jī)是燒結(jié)生產(chǎn)線中最關(guān)鍵的設(shè)備之一,輪帶、托輪又是圓筒混合機(jī)上的關(guān)鍵零部件,其設(shè)計(jì)制造的質(zhì)量與安裝精度直接影響著圓筒混合機(jī)運(yùn)行的平穩(wěn)性以及設(shè)備運(yùn)行效率。圓筒混合機(jī)設(shè)備通常裝好后要及時(shí)投入使用,通過連續(xù)的運(yùn)轉(zhuǎn)以保持筒體的直線度、圓度從而達(dá)到設(shè)備運(yùn)行的長期平穩(wěn)性要求。
防鋼2#500㎡燒結(jié)生產(chǎn)線2020年6月23日正式投用,配套的圓筒一、二次混合機(jī)規(guī)格為:φ5.0米* 24米。混合機(jī)運(yùn)行初期表現(xiàn)平穩(wěn)、振動(dòng)小,設(shè)備運(yùn)行5個(gè)月后,一次混合機(jī)出料端的托輪及輪帶表面均出現(xiàn)不同程度的小點(diǎn)蝕、小剝離等故障現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場診斷及與主機(jī)廠討論分析,產(chǎn)生故障的主要原因是:新寇疫情的發(fā)生使整個(gè)燒結(jié)系統(tǒng)的建安工程全線停工后延,混合機(jī)設(shè)備被迫靜置3個(gè)月, 24米長的筒體發(fā)生了下?lián)献冃?,輪帶與托輪的接觸不好未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的70%以上的接觸面,現(xiàn)場查看實(shí)際只有40%左右,同時(shí)φ5.64米的輪帶出現(xiàn)橢圓,造成托輪、輪帶表面局部受力集中出現(xiàn)點(diǎn)蝕剝離故障。如不及時(shí)處理托輪與輪帶將會(huì)加劇造成大塊剝離損壞無法修復(fù)2#500㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)線被逼停,影響燒結(jié)及高爐的連續(xù)生產(chǎn)和公司的效益,所以需要及時(shí)對(duì)托輪及輪帶的小故障進(jìn)行修復(fù)。
2修復(fù)方案
圓筒混合機(jī)設(shè)備還在質(zhì)量保障期內(nèi),托輪備件采購在途未歸無備件可換。筒體輪帶屬事故件未到更換周期無備件采購計(jì)劃。托輪、輪帶的修復(fù)方法有:a、人工進(jìn)行堆焊打磨并保溫退火修復(fù),停機(jī)時(shí)間長、質(zhì)量不能保證; b、整體更換,廠家賠付的制作周期需4個(gè)月,且現(xiàn)場更換安裝要停機(jī)1個(gè)月,時(shí)間和公司的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀都不允許理;c、間歇性停機(jī)在線金加工車削修復(fù)輪帶和托輪。為不影響2#燒結(jié)生產(chǎn)線的正常生產(chǎn),經(jīng)與廠家協(xié)商后,采用在線修復(fù)的方式使用自制的非標(biāo)機(jī)床金加工車除已點(diǎn)蝕剝離的表面恢復(fù)其圓度與光潔度,恢復(fù)設(shè)備運(yùn)行的平穩(wěn)性。修復(fù)方案如下:
2.1提前制作修復(fù)所用的機(jī)床。根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備的角度位置需要,利用廠家本部已有的金加工設(shè)備部件設(shè)計(jì)制作在線修理機(jī)床,機(jī)床同時(shí)具備車、銑、磨三種加工功能。(這期間不需要圓筒混合機(jī)停機(jī))。
2.2機(jī)床主體部分由床身和托板構(gòu)成,通過機(jī)床端面5.5Kw伺服電機(jī)帶動(dòng)行星減速機(jī)輸出扭矩,轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠拉動(dòng)托板移動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)了相對(duì)于筒體輪帶、托輪表面,沿筒體輪帶、托輪軸線方向的進(jìn)給動(dòng)作。
2.3在此基礎(chǔ)上,選用C30車床刀架與托板固定,利用刀架絲杠實(shí)現(xiàn)筒體徑向進(jìn)給,從而能對(duì)托輪表面進(jìn)行車削加工。
2.4同時(shí)制作砂帶磨一套,使用時(shí)將其直接與刀架把合,對(duì)加工表面進(jìn)行磨削加工,提高光潔度。
2.5對(duì)于需要銑削加工的輪帶表面,將5.5KW銑削動(dòng)力頭通過支架把合在車床床身上部,動(dòng)力頭同時(shí)具有上下調(diào)整(調(diào)整范圍150mm左右)及圍繞動(dòng)力頭中心旋轉(zhuǎn)功能(旋轉(zhuǎn)角度正負(fù)15°),可根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)節(jié)刀具位置,實(shí)現(xiàn)最佳切削角度。
3.1機(jī)床床身底平面設(shè)計(jì)安裝底板一塊,傾斜角度與現(xiàn)場一致,同時(shí)具備穩(wěn)定床身、調(diào)整床身與輪帶夾角和利于現(xiàn)場焊接安裝機(jī)床的三項(xiàng)功能。(這期間不需要圓筒混合機(jī)停機(jī))。
3.2拆除出料端的輪帶罩清理擦凈托輪、輪帶的表面油潤滑油,這樣有利于車削,同時(shí)也防止鐵削粘上托輪和輪帶表面,以免發(fā)生2次傷痕,同時(shí)將托輪兩端側(cè)軸徑處清理干凈,用于打表找正。(這期間需要圓筒混合機(jī)停機(jī)16小時(shí),可利用成品緩沖料倉滿時(shí)停機(jī))。
3.3安裝及調(diào)整機(jī)床。利用車床底座的螺栓,將車床導(dǎo)軌上平面用斜度規(guī)和水平儀找正調(diào)到與托輪平行,導(dǎo)軌側(cè)面與托輪軸兩端處平行1-5mm。將車床與支架固定,利用車床導(dǎo)軌側(cè)面將百分表座固定。于托輪兩端外露軸頸處φ460mm處打表測量,調(diào)整到托輪軸兩端跳動(dòng)0.1-0.2mm,固定車床。(這期間不需要圓筒混合機(jī)停機(jī))。
3.4保證托輪與輪帶的接觸面積達(dá)到設(shè)計(jì)要求的措施。當(dāng)出料端的托輪直徑金加工車削小后會(huì)造成出料端輪帶的中心坐標(biāo)位置發(fā)生變化,從而使筒體兩輪帶中心線2.2度傾角也變化,使四個(gè)托輪受力不均加劇剝離損壞。如何始終保證托輪與輪帶的接觸承力達(dá)到設(shè)計(jì)要求是在線修理的難點(diǎn),需要采取措施解決。
方法有兩種:方法一是在車削過程中托輪單面每車掉1-2mm時(shí),架上百分表往筒體方向調(diào)整托輪兩邊軸承座頂絲,往內(nèi)水平變動(dòng)托輪位置以頂起輪帶,使托輪與筒體輪帶始終接觸承力,但正車削的這個(gè)托輪與輪帶原始設(shè)計(jì)要求的60度承力接觸角度變小,進(jìn)料端兩邊的托輪組與輪帶的接觸角度和位置是不一樣的,兩邊的托輪受力不均。這樣邊加工邊調(diào)整,直到達(dá)到加工到預(yù)定的切削量。這個(gè)方法的好處是工序簡單可在線進(jìn)行,混合機(jī)可連續(xù)生產(chǎn)。
方法二是在車削過程中托輪單面每車掉1-2mm后圓筒混全機(jī)設(shè)備停機(jī),按車小后的托輪直徑計(jì)算垂直和水平方向需調(diào)整的尺寸數(shù)據(jù),在托輪兩邊軸承座底部垂直方向放銅皮墊高,并往內(nèi)調(diào)整水平方向所需距離,通過墊高托輪組來保持與輪帶接觸的中心標(biāo)高位置和原始設(shè)計(jì)的60度承力角度不變,確保進(jìn)料端兩邊的托輪組與筒體輪帶的接觸角度和位置是一樣的。這樣開開停停斷續(xù)加工、調(diào)整,直到金加工到預(yù)定的切削量。方法二的好處是確保進(jìn)料端兩邊的托輪組與筒體輪帶的接觸角度和位置不變受力均勻。但工序復(fù)雜需不時(shí)的停機(jī)進(jìn)行調(diào)整,混合機(jī)無法連續(xù)生產(chǎn)。
燒結(jié)保供高爐的生產(chǎn)任務(wù)不能受影響,經(jīng)過討論我廠選擇按方法一 進(jìn)行維修。
3.5車削加工托輪及輪帶順序
加工順序托輪1—托輪2—輪帶。(這期間是在線進(jìn)行,混合機(jī)正常生產(chǎn)。)先將出料端表面有剝離的托輪高點(diǎn)車平,再進(jìn)行正常切削,確保托輪表面粗糙度達(dá)到12.5。切削完成后,用砂帶磨機(jī)對(duì)托輪表面進(jìn)行磨削,確保托輪表面粗糙度達(dá)6.3, 托輪跳動(dòng)量≤0.15mm。加工第1組托輪時(shí),將第2組托輪的支架準(zhǔn)備好,同樣工序修復(fù)另一托輪和輪帶。
3實(shí)施過程的問題處理
2020年年底按照修復(fù)方案的步驟準(zhǔn)備好后開始實(shí)施對(duì)第1組托輪車削,在車削過程中托輪單面每車掉1-2mm時(shí),調(diào)整軸承座頂絲確保托輪與筒輪帶的接觸面積滿足運(yùn)行要求,邊加工邊調(diào)整,最終第1組托輪直徑由φ1400mm車小了20mm至φ1380mm。第2組托輪直徑由1400mm車小了8mm至φ1392mm。按方法一車削后的尺寸通過三角函數(shù)公式計(jì)算南北托輪組需調(diào)整的尺寸如圖1所示。
在線車削過程中出現(xiàn)了一些波折,在不停機(jī)車削第1組過程中設(shè)備運(yùn)行還是平穩(wěn)的,但從車第二組托輪開始,整個(gè)混合機(jī)出現(xiàn)周期性振動(dòng)現(xiàn)象,到車削輪帶時(shí),振動(dòng)逐漸加劇,出料端托輪振幅最大有0.450mm,托輪鋼底座出現(xiàn)局部開裂。需要先找出原因解決消除振動(dòng)問題再處理輪帶剝離故障,否則這種在線維修的技術(shù)就是不可行的方法?;旌蠄A筒要想平穩(wěn)運(yùn)行,必須要同時(shí)保證兩輪帶與四個(gè)托輪組之間的平行度以及距離控制在規(guī)定的公差范圍,出現(xiàn)振動(dòng)說明各部件相互位置關(guān)系已破壞需要進(jìn)行校正。
處理的第一步:復(fù)測各部件的精度現(xiàn)狀及相互位置關(guān)系數(shù)據(jù),以診斷振動(dòng)是不是由于邊車邊調(diào)過程中出現(xiàn)人為調(diào)整失誤造成。以往檢測方式采用常規(guī)量具,如鋼圈尺或鋼絲輔助鋼尺來測量控制托輪之間距離,人為影響因素不可避免,測量準(zhǔn)確性不穩(wěn)定,且現(xiàn)場的其它設(shè)施混雜其中需要時(shí)間全部拆除使測量難度較高。通過咨詢與查找,了解到用激光跟蹤儀測量有以下優(yōu)點(diǎn):1、這種測量儀采用自動(dòng)跟光技術(shù)使得測量能輕松完成超遠(yuǎn)距離測量,可在各種惡劣復(fù)雜的工作環(huán)境中靈活使用,可以一次性測量所有托輪、輪帶的數(shù)據(jù)。2、能在現(xiàn)場通過搭配的專業(yè)測量軟件分析各托輪組相對(duì)于基準(zhǔn)的偏差,實(shí)時(shí)生成檢測報(bào)告,現(xiàn)場給出結(jié)果指導(dǎo)檢修。這種檢測新技術(shù)可減少停工時(shí)間且能消除人為誤差,又保證檢修精度要求,因此我們決定租借使用這種激光跟蹤儀在現(xiàn)場快速復(fù)測各部件的數(shù)據(jù)。
圖二是絕對(duì)激光跟蹤儀在現(xiàn)場檢測生成的檢測報(bào)告,各托輪組和輪帶的數(shù)據(jù)顯示:從進(jìn)料端看,以進(jìn)料端的南北托輪的中心線為基準(zhǔn),出料端北面托輪中心線比進(jìn)料端北面拖輪中心線向北偏移12mm,出料端南面拖輪中心線比進(jìn)料端南面拖輪中心線向北偏移28mm。出料端輪帶中心線比進(jìn)料端輪帶中心線向北偏移17mm。與車削后要求調(diào)整的尺寸相差太大,說明在邊車邊調(diào)的過程中調(diào)整出現(xiàn)了人為的錯(cuò)誤需要糾正。處理的第二步:按圖三顯示的數(shù)值重新調(diào)整出料端的托輪組位置(根據(jù)車后的托輪直徑進(jìn)行調(diào)整,利用三角函數(shù)計(jì)算北面托輪往里進(jìn)2mm,墊高3.46mm,南面托輪往里進(jìn)5mm,墊高8.8mm。通過墊高及向里調(diào)整托輪組來保持與輪帶接觸的中心標(biāo)高位置和原始設(shè)計(jì)的60度承力角度不變,確保進(jìn)料端兩邊的托輪組與筒體輪帶的接觸角度和位置是一樣的。)。調(diào)整后試機(jī)的振幅測量結(jié)果顯示之前的振動(dòng)大為減輕。第三步:繼續(xù)對(duì)輪帶的橢圓及剝離故障進(jìn)行銑削精磨加工維修。
出料端托輪與輪帶車削精磨后軸承座垂直振動(dòng)值前后值對(duì)比:
4結(jié)論
從處理后的振動(dòng)值對(duì)比可知采用在線銑削、車削、磨削的檢修方法對(duì)輪帶、托輪存在的表面剝離等故障進(jìn)行在線修理,并運(yùn)用激光跟蹤儀對(duì)故障處理過程中出現(xiàn)振動(dòng)的圓筒混合機(jī)進(jìn)行制造精度與安裝數(shù)據(jù)快速復(fù)測,通過數(shù)據(jù)分析制定調(diào)整措施消除振動(dòng)故障,恢復(fù)了設(shè)備運(yùn)行的平穩(wěn)性,縮短了停機(jī)線下維修的時(shí)間,減少了對(duì)生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定性的影響,這種檢修技術(shù)是可行的。