(河南能源化工集團(tuán)安化公司, 安陽(yáng) 455000)
安陽(yáng)九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司是一家新加坡上市公司。公司主要產(chǎn)品有一甲胺(簡(jiǎn)稱MMA)、二甲胺(簡(jiǎn)稱DMA)、三甲胺(簡(jiǎn)稱TMA)、二甲基甲酰胺(簡(jiǎn)稱DMF)、二甲基乙酰胺(簡(jiǎn)稱DMAC)、工業(yè)氧(O2)、工業(yè)氮(N2)等化工產(chǎn)品。其中CO是作為生產(chǎn)DMF產(chǎn)品的重要原料之一,由九天公司氣化車間自行生產(chǎn),是以焦炭、CO2、O2為主要原料,在氣化爐高溫條件下進(jìn)行連續(xù)氧化還原反應(yīng),氣化爐氣體組分有CO、H2、CO2、O2、N2、CH4等氣體,該混合氣通過電除塵、洗氣塔、脫硫裝置、氣體壓縮、變壓吸附(PSA)等一系列生產(chǎn)工序,最終使得CO純度達(dá)到≥97.00%,而被分離出的CO2作為原料氣重新送入氣化爐進(jìn)行再反應(yīng),而分離出的O2、CH4、H2等氣體被送至鍋爐作為燃料進(jìn)行燃燒。氣化爐氣體分析采用多流路柱切色譜技術(shù)氣相色譜法,該方法可以很好的實(shí)現(xiàn)氣化爐組分氣體的分離檢測(cè),通過氣體組分含量分析,不僅可以及時(shí)掌握CO產(chǎn)品質(zhì)量,了解氣化爐等裝置運(yùn)行狀況,同時(shí)為進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)調(diào)整、降低原料消耗等提供了參考數(shù)據(jù),為氣化生產(chǎn)裝置的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行發(fā)揮積極作用。
GC7820A型氣相色譜儀采用微池單絲設(shè)計(jì)的熱導(dǎo)檢測(cè)器(TCD),TCD靈敏度:8000mV×mL/mg,線性動(dòng)態(tài)范圍:105(±10%),最高操作溫度:400℃,輔助加熱區(qū)最高操作溫度:350℃,最大升溫速率:75℃/min,降溫速率:從425℃降至50℃溫度<15min,設(shè)定分辨率:1℃,程序升溫階數(shù):5階,柱箱溫度波動(dòng):環(huán)境溫度變化1℃時(shí)柱箱溫度變化<0.01℃,單次最長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間:999.99min,操作溫度:室溫以上8℃至425℃,電子壓力控制范圍:0~60psi,壓力控制精度:0.001psi,最大分流比:250∶1,最大流量<100mL/min,數(shù)據(jù)采集速率:200Hz,最大功率:2250W,環(huán)境溫度:15~35℃,保留時(shí)間重復(fù)性:<0.06%,峰面積重復(fù)性:2%(RSD)。
氣相色譜儀柱箱內(nèi)共安裝5根外徑為 ?3mm填充色譜柱,其色譜柱規(guī)格型號(hào)分別為:色譜柱1:Q3591-80004、柱長(zhǎng):0.91m、柱外徑:3mm、柱內(nèi)徑:2mm、柱填料:Hayesep Q(80/100目);色譜柱2:G3591-80020、柱長(zhǎng):1.83m、柱外徑:3mm、柱內(nèi)徑:2mm、柱填料:Hayesep Q(80/100目);色譜柱3:G3591-80022、柱長(zhǎng):2.44m、柱外徑:3mm、柱內(nèi)徑:2mm、柱填料:Moisieve 5A(60/80目);色譜柱4:Q3591-80022、柱長(zhǎng):0.91m、柱外徑:3mm、柱內(nèi)徑:2mm、柱填料:Hayesep Q(80/100目);色譜柱5:Q3591-80020、柱長(zhǎng):2.44m、柱外徑:3mm、柱內(nèi)徑:2mm、柱填料:Moisieve 5A(60/80目)。
根據(jù)氣化爐氣體成分組成,為了實(shí)現(xiàn)氣體全組分的分離與檢測(cè),7820A氣相色譜儀采用了如圖1所示的多流路柱切技術(shù)。該流路共采用兩個(gè)十通自動(dòng)氣體氣體柱切閥和一個(gè)六通自動(dòng)氣體進(jìn)樣閥,采用3根Hayesep Q(80/100目)填充色譜柱和2根Moisieve 5A(60/80目)填充色譜柱,采用前后雙熱導(dǎo)檢測(cè)器(TCD),采用純度≥99.999%的氦氣(He)作載氣,十通柱切閥和六通進(jìn)樣閥的驅(qū)動(dòng)氣源采用N2氣,通過多流路柱切技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)氣化爐全組分氣體的分離和檢測(cè)。
如圖1流路示意圖所示,該圖是處于預(yù)運(yùn)行流路狀態(tài),即樣品氣未進(jìn)入定量管、色譜柱和檢測(cè)器時(shí)的流路狀態(tài),前TCD檢測(cè)系統(tǒng)第一流路載氣由Ch1開始,經(jīng)十通閥(3)中7號(hào)、6號(hào)位,流經(jīng)色譜柱5進(jìn)入前熱導(dǎo)檢測(cè)器;前TCD檢測(cè)系統(tǒng)另一流路載氣由Ch2開始,流經(jīng)十通閥(3)中4號(hào)、5號(hào)位進(jìn)入色譜柱4后再進(jìn)十通閥(3)2號(hào)經(jīng)3號(hào)位排出;后TCD檢測(cè)系統(tǒng)第一流路載氣由Ch1開始,流經(jīng)十通閥(1)中7號(hào)位與6號(hào)位流經(jīng)色譜柱2進(jìn)入六通閥(2)的5號(hào)位經(jīng)4號(hào)位進(jìn)入色譜柱3,再進(jìn)入自動(dòng)進(jìn)樣六通閥(2)的3號(hào)位,經(jīng)2號(hào)位進(jìn)入后熱導(dǎo)檢測(cè)器;后TCD檢測(cè)系統(tǒng)另一流路載氣由Ch2進(jìn)入十通閥(1)中4號(hào)位,流經(jīng)5號(hào)位進(jìn)入色譜柱1再進(jìn)入十通閥(1)中2號(hào)位經(jīng)3號(hào)位排出。
開始進(jìn)樣分析時(shí),被檢測(cè)氣體從Sample In口進(jìn)入兩個(gè)十通閥(閥1和閥3)的定量管進(jìn)行置換后,按下“Start”鍵,兩個(gè)十通閥動(dòng)作改變流路途徑,前檢測(cè)系統(tǒng)載氣由Ch1開始,經(jīng)十通閥(3)中7、8號(hào)位推動(dòng)定量閥中被測(cè)氣體前進(jìn),再經(jīng)1、2號(hào)位進(jìn)入色譜柱4,再經(jīng)5、6號(hào)位進(jìn)入色譜柱5,最后進(jìn)入前熱導(dǎo)檢測(cè)器;另一載氣由Ch2開始經(jīng)十通閥(3)中4、3號(hào)位直接放空。后檢測(cè)系統(tǒng)由Ch2開始,經(jīng)十通閥(1)中7、8號(hào)位推動(dòng)定量閥中被測(cè)氣體前進(jìn),再經(jīng)1、2號(hào)位進(jìn)入色譜柱1,再經(jīng)5、6號(hào)位進(jìn)入色譜柱2,當(dāng)H2、O2、N2等小分子氣體進(jìn)入色譜柱3后,六通閥(2)動(dòng)作,改變當(dāng)前流路途徑,使CO2、H2O等氣體進(jìn)入2#阻尼,再進(jìn)入后TCD檢測(cè)器,此時(shí)六通閥(2)再次動(dòng)作,改變當(dāng)前流路途徑,使載氣推動(dòng)色譜柱3中氣體經(jīng)過3、2號(hào)位進(jìn)入后TCD檢測(cè)器;另一載氣由Ch2開始經(jīng)十通閥(1)中4、3號(hào)位直接放空。如圖2所示,氣化爐氣體組分出峰順序?yàn)?H2→CO2→O2→N2→CH4→CO。從圖2中可以看出氣體組分分離效果良好,氣體全組分的分離流出時(shí)間為6.03min。
實(shí)踐應(yīng)用證明,采用多流路柱切和雙TCD檢測(cè)器技術(shù),通過合理設(shè)置自動(dòng)柱切閥時(shí)間、柱箱溫度等儀器參數(shù),不僅可以實(shí)現(xiàn)柱切、反吹和放空,實(shí)現(xiàn)氣化爐各組分氣體的良好分離和準(zhǔn)確檢測(cè),能夠完全滿足氣化爐全組分氣體分析工作要求,同時(shí)還具有分析操作簡(jiǎn)單、分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析效率高、色譜柱使用周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。同時(shí)通過柱切技術(shù)可以有效防止待測(cè)氣體中的CO2和微量H2O等進(jìn)入5A色譜柱,避免該色譜柱填料污染和失效,可以顯著延長(zhǎng)5A色譜柱使用周期。
為了實(shí)現(xiàn)較好的分離效果和較短的分析時(shí)間,在滿足分析要求前提條件下,經(jīng)過多次對(duì)比實(shí)驗(yàn),儀器參數(shù)設(shè)定為:柱箱溫度設(shè)定為80℃,TCD檢測(cè)器設(shè)置溫度200℃,載氣流量45mL/min,橋流25uv,可以使各組分能夠完全分離。同時(shí)也防止CO2、H2O等組分進(jìn)入5A色譜柱,造成色譜柱污染。通過實(shí)踐應(yīng)用,氣化爐全組分氣體分析可以在10min內(nèi)完成,故積分時(shí)間設(shè)置最長(zhǎng)為10min,閥設(shè)置參數(shù)如表1所示。
前期經(jīng)過70余天時(shí)間的應(yīng)用觀察,在分析應(yīng)用過程中被測(cè)氣體和載氣中的微量水分進(jìn)入5A柱3和柱5內(nèi),致使O2、N2分離效果變差,致使柱3和柱5短時(shí)間內(nèi)失去分離效果,為了從根源上解決此問題,采取了以下措施,并取得較好效果:
(1) 在儀器載氣管線上加裝RMSHY-2型大容量復(fù)合式捕集肼,實(shí)現(xiàn)對(duì)載氣進(jìn)行有效凈化,有效濾除載氣中的微量水份和其它雜質(zhì);
(2)通過科學(xué)設(shè)置儀器閥2切換時(shí)間,將部樣品氣中的部分組分進(jìn)行反吹和放空,實(shí)現(xiàn)分析時(shí)載氣通過色譜柱3,分析完畢后,六通閥動(dòng)作,載氣與色譜柱3斷開,有效避免長(zhǎng)時(shí)間載氣通過色譜柱3,使其中的微量水份和其它雜質(zhì)對(duì)色譜柱3的不良影響;
(3)在樣品氣進(jìn)樣口加裝縮頸過濾器,濾除樣品氣中的微量灰塵雜質(zhì)。采取以上三個(gè)措施后,經(jīng)過3個(gè)多月的實(shí)際應(yīng)用觀察,目前各色譜柱性能良好,至今未發(fā)現(xiàn)分離效果變差異?,F(xiàn)象。
采用多柱切、多流路、雙TCD檢測(cè)器氣相色譜技術(shù),能夠很好實(shí)現(xiàn)氣化爐氣體全組分分析,該方法具有分析操作簡(jiǎn)單、分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析周期短等特點(diǎn)。對(duì)在實(shí)際應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)5A色譜柱使用周期短的問題,通過采取在儀器載氣管線上加裝大容量復(fù)合式捕集肼,實(shí)現(xiàn)對(duì)載氣進(jìn)行凈化,合理設(shè)置儀器十通自動(dòng)柱切閥和自動(dòng)六通進(jìn)樣閥的切換時(shí)間,實(shí)現(xiàn)反吹和放空,在保證色譜柱的良好分離效果的同時(shí),最大限度的樣品氣中微量水份和二氧化碳?xì)怏w對(duì)5A色譜柱的影響,顯著延長(zhǎng)其使用周期壽命。