范仲輝,顧艷,丁玉芳
(張家港中集圣達因低溫裝備有限公司,江蘇張家港215600)
近年來,隨著全球天然氣等清潔能源需求量的快速增加,中國對外出口LNG設備的貿(mào)易發(fā)展迅速。部分項目中,國外客戶對奧氏體不銹鋼氬弧對接焊縫(以下簡稱焊縫)鐵素體含量的超高要求,曾給項目制造帶來一定困擾。
從某種意義上說,過程控制也是事前控制的驗證及調(diào)整過程,而結果的檢查是對事前控制的復核和總結。嚴格來說,在事前控制完成后,事后質(zhì)量控制的目的就是評定操作過程中的不確定因素所產(chǎn)生影響和造成偏差的數(shù)據(jù)是否在允許范圍內(nèi)。關于焊接工藝參數(shù)對焊縫金屬鐵素體數(shù)的影響,國內(nèi)學者已開展了一些工作。王恒等采用鐵素體測試儀、Schaeffler圖及WRC-1992圖三種測試方法,研究了不同焊接工藝參數(shù)對E309L藥芯焊絲焊縫金屬鐵素體數(shù)(Ferrite Number,FN)的影響。劉飛等對核電廠穩(wěn)壓器用不銹鋼焊條E308L在開展復驗時出現(xiàn)的鐵素體含量超標問題進行了原因分析,并制訂相應的處理和預防措施。
本文以出口歐洲的LNG加氣站全套設備項目為例,從焊接前控制的角度進行分析和論述。項目中,客戶對焊縫鐵素體含量原來要求是4%~9%,但從第二套設備開始,客戶臨時把要求提高至FN 3~8,導致制造過程中,產(chǎn)品焊縫鐵素體超標問題突出,造成大量返修,這對產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)進度產(chǎn)生較大影響。
本文所述鐵素體值均由鐵素體測試儀測量得到。本文描述并分析了焊縫鐵素體超標問題,論述了解決對策,但未列出焊接電流、電壓、保護氣體、化學成分、道間溫度等詳細焊接條件。
客戶臨時提高焊縫鐵素體含量要求后,焊縫鐵素體含量不穩(wěn)定且檢測一次合格率逐步下降,10月份一次合格率為76.3%,見圖1。
圖1 焊縫鐵素體檢測一次合格率趨勢圖
根據(jù)圖2 WRC-1992圖,決定焊縫組織內(nèi)鐵素體含量的重要因素是焊縫組織中的鉻當量Cr與鎳當量Ni的比值,即焊材本身的化學成份。在選定焊材后,根據(jù)其焊縫組織FA凝固模式、焊縫的冷卻速度最終決定了焊縫中的鐵素體含量。焊縫的冷卻速度與焊件的規(guī)格、焊接環(huán)境、預熱及層間溫度、焊接電流、焊接速度以及焊工技能息息相關。
圖2 WRC-1992圖
從焊接前控制的角度,以全面質(zhì)量管理理論——人機料法環(huán)的五個方面分析對策。
3.1.1 焊材
當前,《ER308L的氬弧焊絲采購技術要求》中對其鐵素體含量的要求為FN 3~8。實際到貨的部分批次焊材鐵素體含量偏上限,接近FN 7,使用焊接后出現(xiàn)焊縫鐵素體超標。
對策:更改《ER308L的氬弧焊絲采購技術要求》,對其鐵素體含量要求由原來的FN 3~8提高為FN 4~6。
3.1.2 耗材
當前,焊縫清理使用的不銹鋼絲刷實際為201鐵素體不銹鋼材質(zhì),經(jīng)PMI和FN檢測,Cr、Ni含量較低,F(xiàn)N含量極高,使用清理焊接后的焊縫表面,可能會對焊縫及母材造成污染。
對策:定制304材料的不銹鋼絲刷,替代原201材料的不銹鋼絲刷。
3.1.3 對策效果
焊縫鐵素體平均值下降明顯,焊縫鐵素體檢測一次合格率上升到95.02%,見圖3。
圖3 焊縫鐵素體檢測一次合格率趨勢圖
(1)當前,根據(jù)試驗,在同樣的焊接工藝參數(shù)、焊材、母材的條件下,持證焊工的實際施焊手法有較大差別,個別焊工的試樣焊縫鐵素體超差明顯,有個別點甚至低于FN 3。
對策:對焊縫焊后鐵素體超差的焊工,由焊接工程師現(xiàn)場輔導培訓,并且安排有經(jīng)驗的老師傅以“幫”“帶”形式傳授實際操作經(jīng)驗。
(2)對策效果
通過指導、培訓及實踐,原本焊縫鐵素體超差的焊工焊接水平有較高提升,測得他們焊接的產(chǎn)品焊縫鐵素體含量較為穩(wěn)定,平均值維持在FN 4~7之間。焊縫鐵素體檢測一次合格率上升至98.69%,見圖4。
圖4 焊縫鐵素體檢測一次合格率趨勢圖
(1)當前,個別焊縫仍有局部鐵素體超標的情況,但通過焊縫表面打磨可以降低鐵素體含量。經(jīng)分析,車間現(xiàn)場環(huán)境鐵離子污染嚴重,過程防護不及時造成焊縫表面污染。
對策:編寫《清洗防護作業(yè)要領書》,在制造過程中對不銹鋼焊接零部件及時使用塑料薄膜進行覆蓋,防止鐵離子污染。
(2)對策效果
通過編寫《清洗防護作業(yè)要領書》,對工人定期宣貫,焊縫表面鐵素體污染情況有所好轉(zhuǎn)。
(1)當前,沒有針對焊縫鐵素體檢測的專用程序文件,沒有權威的法規(guī)支撐,且沒有與客戶達成共識,制造廠家、第三方檢測機構、客戶各自解讀,對實際測量的結果存在分歧,造成過度、重復檢驗。制造廠家的檢測點為每條焊縫4~6個點,記錄平均值。客戶方工程師對每條焊縫檢測近幾十甚至上百個點,有一個超標就認為不合格。
對策:通過研究并引用ISO 8249,GB/T 1954等法規(guī)、標準,編制《奧氏體不銹鋼焊縫鐵素體檢測程序》,詳細規(guī)定鐵素體的檢測方法、檢測點數(shù)量、檢測時機、評判標準,并報客戶審批達成統(tǒng)一意見,規(guī)避過度檢測。
(2)對策效果
焊縫鐵素體檢測一次合格率上升。
焊縫鐵素體一次合格率從10月底的76.3%,上升到目前的98.69%,解決對策成果明顯。
在此過程中,優(yōu)化更新了《ER308L的氬弧焊絲采購技術要求》,新形成了《清洗防護作業(yè)要領書》《奧氏體不銹鋼焊縫鐵素體檢測程序》。
從焊接前控制的角度,以全面質(zhì)量管理理論——人機料法環(huán)的五個方面,針對LNG用奧氏體不銹鋼氬弧對接焊縫鐵素體超標問題,進行分析并形成對策,在此過程中優(yōu)化并且新形成了一些過程控制文件。按照這個思路和方法,在項目實踐中,對不良結果產(chǎn)生前的各項環(huán)節(jié)、條件及檢測程序進行分析和查驗,最大程度減小不確定性,從而保證項目產(chǎn)品質(zhì)量。