蘇紹澤,方 欣,徐耀倫,彭華杰
(1.國網(wǎng)四川省電力公司達(dá)州供電公司,四川 達(dá)州 635000;2.國網(wǎng)四川省電力公司電力科學(xué)研究院,四川 成都 610041)
套管將變壓器油箱內(nèi)部繞組引線與外部架空引流線或電纜相連,完成不同電壓等級(jí)間的電能傳輸[1-2]。套管的穩(wěn)定運(yùn)行直接影響變壓器的正常供電。隨著對(duì)供電可靠性要求的不斷提高,變壓器套管故障已經(jīng)成為威脅變壓器安全運(yùn)行的重要原因。變壓器套管端部出線端子、將軍帽、均壓環(huán)之間以及導(dǎo)電桿的安裝及配合方式,變壓器運(yùn)行過程中內(nèi)、外部環(huán)境變化以及運(yùn)行檢修過程中的人為因素均可導(dǎo)致變壓器套管密封性能改變,有可能造成嚴(yán)重事故[3-5]。實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,由于套管密封性能的改變導(dǎo)致套管內(nèi)部絕緣受潮,從而威脅到變壓器安全運(yùn)行的事故也時(shí)有發(fā)生。因此,套管內(nèi)部密封性能的優(yōu)劣將直接影響到變壓器本體的安全運(yùn)行[6-7]。
下面從一起 110 kV電力變壓器介質(zhì)損耗超標(biāo)故障案例入手,通過高壓試驗(yàn)、絕緣油試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)外觀檢查,分析出了套管取油閥結(jié)構(gòu)缺陷、檢修人員操作不當(dāng)及運(yùn)行維護(hù)人員巡視不認(rèn)真等多方原因??蔀殡娏υO(shè)備運(yùn)行生產(chǎn)企業(yè)提供借鑒經(jīng)驗(yàn),防止類似事故發(fā)生。
2021年4月28日,對(duì)110 kV變壓器高壓側(cè)套管開展例行試驗(yàn)。在對(duì)高壓側(cè)C相套管試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)C相套管絕緣電阻為2000 MΩ,介質(zhì)損耗值為1.23%,介質(zhì)損耗值異常。隨即對(duì)該套管進(jìn)行取油分析。在取油過程中發(fā)現(xiàn)油位觀察孔無油位指示,從取油閥處無法取出絕緣油。將套管頂部儲(chǔ)油柜排氣孔打開后,取油閥處仍取不出油,套管內(nèi)部油面可能已經(jīng)降至取油口之下,上半部已無絕緣油。隨后對(duì)該套管進(jìn)行補(bǔ)油近10 L(總油量15 L)后套管油位恢復(fù)正常,這證實(shí)了套管內(nèi)部在取油口以上部分已無絕緣油。根據(jù)取油閥處的油跡,初步判斷該套管存在緩慢滲漏;由于未形成大面積油污,故未及時(shí)發(fā)現(xiàn)緩慢滲漏,造成套管長期滲漏導(dǎo)致缺油。由于該站為單主變壓器運(yùn)行變電站,涉及重要用戶,停電難度較大,考慮到介質(zhì)損耗值超標(biāo)不多,決定繼續(xù)對(duì)該主變壓器監(jiān)視運(yùn)行,縮短巡視周期,擇機(jī)停電更換。
該套管型號(hào)為BRCLW-126/630-4,生產(chǎn)廠家為西安愛博電氣有限公司,2007年12月出廠,2009年2月投入運(yùn)行。
異常套管外觀整體正常,油位觀察窗外表臟污嚴(yán)重,模糊不清。但在取油閥處有一塊7 cm2左右滲油痕跡,并且油跡處的漆面都已經(jīng)被侵蝕,如圖1所示,說明滲油已經(jīng)有很長時(shí)間。
圖1 異常套管外觀情況
該異常套管自投運(yùn)以來有3次例行試驗(yàn),其中介質(zhì)損耗及電容量試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 高壓側(cè)C相套管歷年試驗(yàn)數(shù)據(jù)
根據(jù)Q/GDW 1168—2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》第5.7.1.1條規(guī)定,110 kV電容型高壓套管介質(zhì)損耗值應(yīng)不大于1%。但該異常套管介損值達(dá)1.23%,已明顯超出標(biāo)準(zhǔn)值。
該異常套管油中溶解氣體各項(xiàng)數(shù)據(jù)如表2所示。其中:2021年4月28日的油樣是剛補(bǔ)完油后的取樣,實(shí)際上是套管中的余油與補(bǔ)充油的混合油樣,不能反映套管的真實(shí)情況;2021年5月16日油樣為該套管運(yùn)行20天后的油樣。
表2 高壓側(cè)C相套管油中溶解氣體試驗(yàn)數(shù)據(jù)
根據(jù)GB/T 24624—2009《絕緣套管 油為主絕緣(通常為紙)浸漬介質(zhì)套管中溶解氣體分析(DGA)的判斷導(dǎo)則》第3.2.1條規(guī)定,套管油色譜氫氣含量不應(yīng)超過140 μL/L,判定該套管氫氣超標(biāo)。該套管微水含量雖低于標(biāo)準(zhǔn)值,但增長明顯,已接近標(biāo)準(zhǔn)值,所以判定該套管已受潮。推斷套管由于長期滲漏,導(dǎo)致缺油使部分電容芯子失去絕緣油保護(hù),外部空氣中的潮氣從滲漏處侵入使得套管電容芯逐漸受潮。受潮套管補(bǔ)油運(yùn)行一段時(shí)間后,水份被新加入的絕緣油析出,致使油中微水及氫氣含量上升。
該套管取油閥結(jié)構(gòu)如圖2所示,有兩處螺栓,外部螺栓護(hù)罩專為取油設(shè)計(jì),底座螺栓直接與套管本體油箱連接,若發(fā)生松動(dòng)或膠墊老化都可能導(dǎo)致套管本體滲油。
圖2 取油閥結(jié)構(gòu)
該套管取油閥本體底座螺栓處有明顯的漏油痕跡,且漏油處漆面已被侵,說明油跡腐蝕漆面時(shí)間較長。并且,該主變壓器本體油枕油位較高,套管油無法滲入主變壓器本體,同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)該套管其他漏點(diǎn),所以初步認(rèn)定該處即為套管本體漏點(diǎn)。
該類型套管正確取油方法應(yīng)如圖3所示操作,需用扳手將底座固定,避免拆卸護(hù)罩時(shí)誤將取油閥底座一并擰松,甚至誤將取油閥整體擰下,造成套管密封失效使套管油大量損失。擰取油接頭時(shí),應(yīng)用扳手逆時(shí)針擰松取油接頭,同時(shí)需用扳手將取油閥底座螺栓固定。
圖3 正確取油方法
該介質(zhì)損耗異常的套管距離上次例行試驗(yàn)取油已近6年,此次補(bǔ)油10 L。若一滴油以0.05 mL計(jì)算,平均每小時(shí)漏3.8滴,算上蒸發(fā)和雨水沖刷情況,不易在主變壓器本體形成大面積油污,只能在取油閥下部形成小面積油污,因此不易被巡視發(fā)現(xiàn)。在套管形成漏點(diǎn)且油位低于取油口后,套管空腔內(nèi)的氣體隨溫度變化而膨脹和收縮,在收縮過程中將外部空氣吸入套管內(nèi)部導(dǎo)致絕緣受潮。
綜上所述,由于取油閥底座螺栓松動(dòng),導(dǎo)致套管滲漏缺油,進(jìn)而造成套管受潮。套管缺油又受潮,在電容量變化不明顯的情況下,導(dǎo)致介質(zhì)損耗上升[8],因而出現(xiàn)試驗(yàn)開始的結(jié)果。
1)對(duì)于取油閥與本體直接有底座螺栓連接的時(shí)候,必須規(guī)范取油方法,需兩只扳手同時(shí)使用,固定內(nèi)側(cè)底座螺栓,防止底座螺栓松動(dòng)。
2)改進(jìn)取油閥結(jié)構(gòu),不推薦使用帶底座螺栓的取油閥結(jié)構(gòu),或底座螺栓絲牙應(yīng)與護(hù)罩絲牙方向相反。
3)雙觀察孔式油位觀察窗長時(shí)間運(yùn)行后,易讓人誤以為油位在兩個(gè)觀察孔之間的盲區(qū)內(nèi),不建議使用。
4)對(duì)于套管油位觀察窗等關(guān)鍵位置加強(qiáng)巡視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)少油缺陷;對(duì)套管等變壓器關(guān)鍵部件強(qiáng)化紅外測(cè)溫工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺油等缺陷,避免套管故障發(fā)生。