亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        加氫裝置超長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的影響因素和對(duì)策

        2021-11-18 07:45:42穆海濤梁家林姚立松
        石油煉制與化工 2021年11期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        穆海濤,梁家林,任 亮,姚立松

        (1.中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266500;2.中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院)

        加氫催化劑失活是影響固定床加氫裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵因素之一。現(xiàn)有研究結(jié)果認(rèn)為,導(dǎo)致加氫催化劑失活的主要因素包括3個(gè)方面:①金屬沉積覆蓋催化劑表面的活性中心,破壞催化劑表面活性金屬結(jié)構(gòu),導(dǎo)致催化劑失活[1-2],同時(shí)金屬沉積會(huì)導(dǎo)致催化劑比表面積和孔徑減小,甚至堵塞催化劑微孔,使大分子進(jìn)入催化劑微孔的擴(kuò)散阻力增大;②催化劑表面積炭導(dǎo)致催化劑失活,主要包括極性較強(qiáng)的化合物在催化劑載體和活性中心上沉積[3]或堵塞催化劑孔道導(dǎo)致催化劑活性降低引起的催化劑失活;③催化劑自身活性金屬發(fā)生聚集,活性中心的形態(tài)發(fā)生變化引起催化劑失活。其中,催化劑失活的第一種因素常見(jiàn)于重油加氫裝置,重油原料中的金屬Ni和V等隨著加氫反應(yīng)的進(jìn)行,會(huì)逐漸沉積在催化劑表面并形成硫化物覆蓋催化劑表面活性中心、堵塞催化劑孔道導(dǎo)致催化劑的失活[4];催化劑失活的第二種因素發(fā)生在所有的加氫反應(yīng)過(guò)程中,現(xiàn)有研究結(jié)果認(rèn)為積炭導(dǎo)致催化劑失活的主要原因是原料中稠環(huán)芳烴在催化劑表面發(fā)生縮合反應(yīng)和脫氫反應(yīng)[5],最終生成大分子積炭,這種積炭可通過(guò)再生燒炭方式去除,適宜方式再生后的催化劑活性可達(dá)到新鮮劑的90%以上;第三種催化劑失活的形式在工業(yè)裝置上較少遇到,主要發(fā)生在催化劑的研究階段,工業(yè)上使用的催化劑一般不存在顯著的活性金屬聚集現(xiàn)象。

        針對(duì)金屬在催化劑表面沉積引起的催化劑失活,可通過(guò)在催化劑床層上部裝填脫金屬催化劑或者設(shè)置單獨(dú)的脫金屬反應(yīng)器,有效脫除原料中的金屬,避免主催化劑的金屬沉積失活;催化劑積炭失活是大多數(shù)加氫主劑失活的主要原因。本研究主要結(jié)合工業(yè)裝置實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程和加氫催化劑積炭失活反應(yīng)過(guò)程,分析影響加氫裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵因素。

        1 工業(yè)裝置催化劑積炭失活過(guò)程分析

        加氫催化劑在完成開(kāi)工硫化后,催化劑載體表面酸中心數(shù)目較多,活性較高,為避免劣質(zhì)原料中極性較強(qiáng)的化合物,如氮化物和多環(huán)芳烴,在催化劑活性中心表面發(fā)生吸附,導(dǎo)致催化劑表面活性中心數(shù)目大幅度下降,加氫裝置在完成硫化后一般設(shè)定初活穩(wěn)定階段[6-7]。初活穩(wěn)定過(guò)程采用的原料氮含量和芳烴含量顯著低于正常加工原料。催化劑完成初活穩(wěn)定后,活性基本達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),即穩(wěn)定生產(chǎn)期。

        根據(jù)中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱青島煉化)蠟油加氫裝置實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)在穩(wěn)定生產(chǎn)期,隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),催化劑仍然發(fā)生緩慢失活,為滿足產(chǎn)品要求,對(duì)應(yīng)的反應(yīng)溫度不斷升高。通過(guò)對(duì)比分析青島煉化蠟油加氫裝置完成初活穩(wěn)定后的催化劑表面積炭量和工業(yè)裝置完成數(shù)年運(yùn)轉(zhuǎn)周期后的催化劑表面積炭情況,發(fā)現(xiàn)工業(yè)裝置卸劑的積炭量遠(yuǎn)高于完成初活穩(wěn)定后的催化劑,如表1所示。根據(jù)分析結(jié)果,認(rèn)為催化劑在工業(yè)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中緩慢積炭,且隨著積炭量的增加,催化劑活性逐漸降低,因此需要提高反應(yīng)溫度以彌補(bǔ)催化劑活性降低帶來(lái)的活性損失。

        表1 完成初活穩(wěn)定后的催化劑和工業(yè)裝置催化劑表面積炭量對(duì)比

        對(duì)L煉油廠2.20 Mt/a蠟油加氫裝置進(jìn)行了跟蹤分析。圖1列出了該裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中反應(yīng)溫度隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的變化過(guò)程。由圖1可知,該裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期達(dá)到60個(gè)月,反應(yīng)溫度一直維持穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)提溫現(xiàn)象。對(duì)卸劑進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)表2。由表2可知,保護(hù)劑和脫金屬劑表面沉積了原料中的金屬,主劑表面基本沒(méi)有沉積原料中的金屬,且主劑表面積炭量較低,與初活穩(wěn)定后的催化劑表面積炭量接近,催化劑的元素分析結(jié)果與工業(yè)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)情況(反應(yīng)溫度變化)一致。該工業(yè)裝置實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況說(shuō)明了加氫催化劑可實(shí)現(xiàn)在不失活情況下的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

        圖1 L煉油廠蠟油加氫裝置反應(yīng)溫度隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的變化情況

        表2 L煉油廠蠟油加氫裝置工業(yè)卸劑的元素含量w,%

        對(duì)比L煉油廠和青島煉化兩套蠟油加氫裝置的工藝條件及原料性質(zhì),如表3所示。兩套裝置均采用中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院(簡(jiǎn)稱石科院)開(kāi)發(fā)的劣質(zhì)蠟油加氫處理RVHT技術(shù),催化劑的級(jí)配方案因原料性質(zhì)的差異而略有不同。由表3可知,兩套蠟油加氫工業(yè)裝置的工藝參數(shù)較接近,原料性質(zhì)差異較大,青島煉化主要加工中東減壓深拔蠟油原料,L煉油廠因加工了部分勝利原油,其蠟油原料氮含量較高,硫含量較低。

        表3 L煉油廠和青島煉化蠟油加氫裝置原料性質(zhì)和工藝條件

        圖2為青島煉化蠟油加氫裝置第五周期反應(yīng)溫度隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的變化情況。由圖2可知:青島煉化蠟油加氫裝置第五周期運(yùn)轉(zhuǎn)第一年沒(méi)有顯著的提溫現(xiàn)象,與L煉油廠運(yùn)轉(zhuǎn)情況較接近;然而青島煉化蠟油加氫裝置運(yùn)轉(zhuǎn)一年后,反應(yīng)溫度迅速提高。結(jié)合表3提供的原料性質(zhì)可知,在反應(yīng)溫度迅速提高階段,原料中的瀝青質(zhì)含量增加顯著,終餾點(diǎn)升高,原料其他性質(zhì)沒(méi)有大的變化。通過(guò)對(duì)比分析可知:原料中的瀝青質(zhì)是影響蠟油加氫裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵因素;原料中的金屬可通過(guò)脫金屬劑脫除,所以金屬對(duì)蠟油加氫裝置的影響較小;原料類型包括原料氮含量對(duì)裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)關(guān)系不大。

        圖2 青島煉化蠟油加氫裝置平均反應(yīng)溫度隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的變化情況

        2 催化劑失活過(guò)程探討

        通過(guò)蠟油加氫工業(yè)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析可以得出兩方面結(jié)論:①蠟油加氫裝置可實(shí)現(xiàn)不失活的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn);②加工原料的瀝青質(zhì)含量較高時(shí)會(huì)導(dǎo)致催化劑失活速率顯著提高。瀝青質(zhì)是導(dǎo)致催化劑失活的主要因素已經(jīng)有較多研究,特別是重油加氫[8]。渣油加氫工業(yè)裝置在氫分壓15.0 MPa以上、體積空速0.2 h-1左右的工藝條件下加工減壓渣油與蠟油的混合原料,瀝青質(zhì)的脫除率僅為80%左右[9],所以瀝青質(zhì)在現(xiàn)有高苛刻度的重油加氫反應(yīng)條件下較難完全加氫轉(zhuǎn)化。通過(guò)分析瀝青質(zhì)的分子組成,可知瀝青質(zhì)是多環(huán)芳烴和雜原子通過(guò)化學(xué)鍵結(jié)合形成的大分子,如圖3所示。

        圖3 瀝青質(zhì)分子模擬計(jì)算結(jié)果[10]

        在現(xiàn)有重油加氫催化劑及工藝條件下,重油中的瀝青質(zhì)、膠質(zhì)和多環(huán)芳烴是結(jié)焦前體,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分子大、極性強(qiáng),并含有高度縮合的芳香核結(jié)構(gòu)以及富集金屬(鎳、釩)和硫、氮等雜原子,因此擴(kuò)散阻力大,加氫反應(yīng)性能差,容易在催化劑表面強(qiáng)吸附,發(fā)生縮合反應(yīng)引起催化劑表面積炭和孔道堵塞,從而加劇加氫催化劑的失活。

        由青島煉化和L煉油廠蠟油加氫裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn)可知,在工藝條件不發(fā)生變化的情況下,催化劑表面積炭量可以始終維持平衡量,實(shí)現(xiàn)不失活的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。在裝置實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于催化劑活性中心表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),根據(jù)基本化學(xué)反應(yīng)過(guò)程推理,在發(fā)生加氫反應(yīng)的同時(shí)必然發(fā)生脫氫的縮合反應(yīng),因此可認(rèn)為脫氫縮合和加氫反應(yīng)在催化劑活性中心表面達(dá)到了相對(duì)穩(wěn)態(tài)平衡,在沒(méi)有外來(lái)因素打破平衡的條件下可以一直維持該穩(wěn)態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期不失活穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),在此將其稱之為積炭穩(wěn)態(tài)平衡現(xiàn)象。長(zhǎng)周期不失活的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)不僅確保了裝置運(yùn)行周期,同時(shí)裝置的能耗也相應(yīng)降低,操作人員的工作強(qiáng)度也隨之降低,是加氫裝置的理想操作狀態(tài)。

        據(jù)此進(jìn)一步推論其他加氫工業(yè)裝置不能實(shí)現(xiàn)催化劑不失活長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的原因:

        (1)常規(guī)蠟油加氫裝置催化劑失活過(guò)程探討:蠟油加氫裝置設(shè)計(jì)加工的原料瀝青質(zhì)含量與反應(yīng)氫分壓相關(guān),常規(guī)蠟油加氫裝置設(shè)計(jì)的氫分壓均在中壓范圍內(nèi),一般小于10.5 MPa,原料的瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般小于500 μg/g。在上述條件下運(yùn)轉(zhuǎn)周期可達(dá)到4年甚至5年以上,但催化劑仍存在失活現(xiàn)象。分析其主要原因是瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為500 μg/g左右時(shí),在中壓的蠟油加氫裝置條件下,瀝青質(zhì)在活性中心表面發(fā)生反應(yīng)且不能達(dá)到積炭平衡,而呈現(xiàn)出積炭量不斷增加的現(xiàn)象,因此隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的延長(zhǎng)催化劑緩慢失活,需要不斷提溫來(lái)彌補(bǔ)催化劑活性的損失。到了運(yùn)轉(zhuǎn)末期,由于催化劑積炭量較高,且反應(yīng)溫度較高,加快了瀝青質(zhì)在催化劑表面的積炭,從而在大多數(shù)重油加氫裝置運(yùn)轉(zhuǎn)末期出現(xiàn)了顯著的溫度翹尾現(xiàn)象[11]。這是常規(guī)蠟油加氫裝置隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間延長(zhǎng),催化劑床層反應(yīng)溫度不斷提高的最主要原因。根據(jù)L煉油廠和青島煉化兩套蠟油加氫裝置運(yùn)轉(zhuǎn)情況,認(rèn)為在中壓條件下加工的蠟油原料瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到300 μg/g以下,且匹配合適的催化劑級(jí)配方案可達(dá)到催化劑表面積炭穩(wěn)態(tài)平衡,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期不失活的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

        (2)渣油加氫裝置催化劑失活主要來(lái)自兩方面:積炭和金屬沉積,且由于瀝青質(zhì)中包裹了較多的金屬原子,所以金屬原子也較容易隨著瀝青質(zhì)穿透到主劑床層,在主劑表面發(fā)生沉積,導(dǎo)致加氫主劑失活。所以常規(guī)渣油加氫催化劑均不進(jìn)行再生使用,也很難達(dá)到蠟油加氫裝置可以實(shí)現(xiàn)的積炭穩(wěn)態(tài)平衡狀態(tài)。

        (3)柴油加氫精制催化劑失活過(guò)程探討:柴油加氫精制裝置加工的原料性質(zhì)較好,原料不含瀝青質(zhì)和金屬,常規(guī)柴油加氫裝置隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的增加反應(yīng)溫度一直增加,表明柴油加氫催化劑不能達(dá)到積炭穩(wěn)態(tài)平衡的狀態(tài),即在催化劑活性中心上生成積炭與積炭氫解的反應(yīng)不能達(dá)到化學(xué)反應(yīng)平衡。通過(guò)對(duì)比分析柴油加氫精制和蠟油加氫精制反應(yīng)過(guò)程的差異,以期分析出柴油加氫精制催化劑不能實(shí)現(xiàn)積炭穩(wěn)態(tài)平衡的主要原因,對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表4。由表4可知,柴油加氫裝置加工的原料性質(zhì)優(yōu)于蠟油原料,工藝條件中的氫分壓一般低于蠟油加氫裝置,但柴油加氫的反應(yīng)苛刻度顯著高于蠟油加氫,主要包括裝置的脫硫率以及多環(huán)芳烴含量的要求均高于蠟油加氫。柴油加氫裝置使用的催化劑和蠟油加氫催化劑較類似,在蠟油加氫反應(yīng)過(guò)程中可以達(dá)到積炭平衡,從而實(shí)現(xiàn)不失活的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,在加工柴油原料時(shí),由于反應(yīng)苛刻度較高,且反應(yīng)氫分壓進(jìn)一步降低,所以需要提高反應(yīng)溫度彌補(bǔ)反應(yīng)苛刻度提高和氫分壓降低帶來(lái)的影響,提高反應(yīng)溫度后,積炭的速率增加,從而不能維持催化劑表面積炭穩(wěn)態(tài)平衡,表現(xiàn)出催化劑緩慢失活的現(xiàn)象。柴油與蠟油原料氫氣溶解度的差異也可能是導(dǎo)致柴油加氫催化劑較難達(dá)到催化劑表面積炭失活的原因之一[12],不同餾分段氫氣溶解度的差異會(huì)影響氫氣傳質(zhì),從而影響反應(yīng)過(guò)程,提高氫分壓可以彌補(bǔ)柴油原料氫氣溶解度低帶來(lái)的負(fù)面影響。

        表4 柴油加氫精制裝置和蠟油加氫精制裝置工藝條件對(duì)比

        3 實(shí)現(xiàn)加氫催化劑超長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的對(duì)策分析

        通過(guò)以上對(duì)幾種不同類型加氫裝置催化劑失活主要原因的分析,認(rèn)為通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù)或加工方案可以實(shí)現(xiàn)加氫裝置催化劑超長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),甚至達(dá)到不失活的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài):

        針對(duì)常規(guī)蠟油加氫裝置,控制原料中的瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)在300 μg/g以下,氫分壓在8.0 MPa以上,匹配合適的催化劑級(jí)配方案,可實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

        針對(duì)渣油加氫裝置,由于瀝青質(zhì)等大分子和金屬等在渣油加氫的工藝條件下較難完全轉(zhuǎn)化,所以在渣油加氫催化劑表面不能達(dá)到積炭穩(wěn)態(tài)平衡。針對(duì)渣油原料,可通過(guò)渣油溶劑脫瀝青工藝脫除原料中大部分瀝青質(zhì)和金屬,將脫瀝青油進(jìn)行加工,在氫分壓13.0 MPa以上的條件下,認(rèn)為可實(shí)現(xiàn)催化劑表面的積炭穩(wěn)態(tài)平衡。

        針對(duì)柴油加氫裝置,通過(guò)上述分析可知其反應(yīng)的苛刻度高于蠟油加氫裝置,且現(xiàn)有柴油加氫裝置的氫分壓低于蠟油加氫裝置,因此實(shí)現(xiàn)催化劑表面積炭穩(wěn)態(tài)平衡的主要條件包括兩方面:①提高反應(yīng)的氫分壓,從而提高參與反應(yīng)的氫氣濃度,在反應(yīng)氫分壓不能提高的條件下需要降低反應(yīng)空速,即延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間;②提高催化劑的脫硫活性,即在較低的反應(yīng)溫度下能夠達(dá)到要求的反應(yīng)深度,溫度越低越有利于催化劑表面的積炭穩(wěn)態(tài)平衡。

        針對(duì)幾種加氫裝置,除上述幾方面因素影響催化劑表面積炭穩(wěn)態(tài)平衡外,催化劑的級(jí)配方案將是影響裝置運(yùn)轉(zhuǎn)情況的主要因素。特別是重油加氫裝置,設(shè)計(jì)優(yōu)異的催化劑級(jí)配方案必須滿足有效脫除原料中金屬和容納原料中金屬的性能,同時(shí)在滿足產(chǎn)品指標(biāo)要求的條件下盡可能降低反應(yīng)氫耗,避免反應(yīng)過(guò)程中氫氣消耗過(guò)多,從而導(dǎo)致氫氣傳質(zhì)對(duì)反應(yīng)過(guò)程產(chǎn)生較大影響的現(xiàn)象出現(xiàn)。根據(jù)L煉油廠和青島煉化蠟油加氫裝置實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,石科院開(kāi)發(fā)的系列蠟油加氫催化劑及其設(shè)計(jì)的催化劑級(jí)配方案均能有效脫除原料中的雜質(zhì),使催化劑表面積炭達(dá)到平衡,可以實(shí)現(xiàn)蠟油加氫裝置超長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

        4 結(jié) 論

        通過(guò)對(duì)比分析采用石科院開(kāi)發(fā)的蠟油加氫處理技術(shù)的兩套蠟油加氫工業(yè)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)情況,認(rèn)為加氫裝置可以通過(guò)催化劑及其級(jí)配方案的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)加氫催化劑活性中心表面積炭穩(wěn)態(tài)平衡,即在催化劑不失活的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。分析了瀝青質(zhì)對(duì)加氫裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的影響因素,認(rèn)為加工不同瀝青質(zhì)含量的原料必須匹配不同的氫分壓,才能有效抑制瀝青質(zhì)對(duì)催化劑失活的影響?;谙炗图託溲b置運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn),提出了加工渣油和柴油原料時(shí)實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的對(duì)策。

        猜你喜歡
        催化劑
        走近諾貝爾獎(jiǎng) 第三種催化劑
        大自然探索(2023年7期)2023-11-14 13:08:06
        直接轉(zhuǎn)化CO2和H2為甲醇的新催化劑
        鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運(yùn)行周期的探討
        如何在開(kāi)停產(chǎn)期間保護(hù)克勞斯催化劑
        新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
        掌握情欲催化劑
        Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
        碳包覆鐵納米催化劑的制備及其表征
        V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進(jìn)展
        負(fù)載型催化劑(CuO/TUD-1,CuO/MCM-41)的制備及其在一步法氧化苯合成苯酚中的應(yīng)用
        復(fù)合固體超強(qiáng)酸/Fe2O3/AI2O3/ZnO/ZrO2催化劑的制備及其催化性能
        日本五月天婷久久网站| 国产无遮挡又黄又爽无VIP| 亚洲国产不卡免费视频| 日本午夜理论一区二区在线观看| 日本一区二区视频高清| 国产两女互慰高潮视频在线观看 | 岛国成人在线| 免费在线观看视频专区| 女同精品一区二区久久| 中文乱码字慕人妻熟女人妻| 亚洲乱码av中文一区二区| 东京热久久综合久久88| 国产精品白浆视频免费观看| 青青草视频在线你懂的| 久久一道精品一区三区| 97无码免费人妻超级碰碰夜夜| 性欧美大战久久久久久久久 | 亚洲AⅤ男人的天堂在线观看| 国内精品毛片av在线播放| 浪货趴办公桌~h揉秘书电影| 日产无人区一线二线三线新版| 国产黑色丝袜一区在线| 99久久久久久亚洲精品| 亚洲精品女同一区二区三区| 欧美性xxxxx极品老少| 无码粉嫩虎白一线天在线观看| 精品人妻丰满久久久a| 特级国产一区二区三区| 日本真人做爰免费视频120秒| 人妻av中文字幕无码专区| 国产一区二区精品久久凹凸| 国产女主播福利在线观看| 无码人妻一区二区三区兔费| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 日本经典中文字幕人妻| 精品私密av一区二区三区| 妺妺窝人体色www在线| 双乳被一左一右吃着动态图| 国产无遮挡又黄又爽无VIP| 久草视频在线手机免费看| 撕开奶罩揉吮奶头视频|