張景偉 王峰
摘 ?要:目前的 CFB 鍋爐實(shí)施脫硝技術(shù)主要集中在將噴槍的位置設(shè)置在旋風(fēng)分離器入口,但是在鍋爐低負(fù)荷時(shí)分離器入口煙溫低于800℃,脫硝效果低無法滿足超低排放要求。目前常規(guī)的做法為將噴槍布置于爐膛上部,但是因?yàn)?CFB 鍋爐灰濃度過大,無法布置長槍,難以保證脫硝劑與煙氣的均勻混合,使得脫硝的效率不令人滿意,同時(shí),噴槍磨損及損壞情況非常嚴(yán)重,特開展低負(fù)荷脫硝方案及技術(shù)路線的研究與試驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐 ? ?脫硝
概述
目前的CFB鍋爐實(shí)施脫硝技術(shù)主要集中在將噴槍的位置設(shè)置在旋風(fēng)分離器入口,但是在鍋爐低負(fù)荷時(shí)分離器入口煙溫低于800℃,脫硝效果低無法滿足超低排放要求。目前常規(guī)的做法為將噴槍布置于爐膛上部,但是因?yàn)?CFB 鍋爐灰濃度過大,無法布置長槍,難以保證脫硝劑與煙氣的均勻混合,使得脫硝的效率不令人滿意,噴槍磨損及損壞情況非常嚴(yán)重。
潘三電廠#1、2機(jī)組超低排放改造后,通過啟停機(jī)及低負(fù)荷期間數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)機(jī)組點(diǎn)火并網(wǎng)初期由于爐內(nèi)循環(huán)尚未建立,旋風(fēng)分離器入口溫度低于700℃甚至更低,在此時(shí)間段NOx污染物排放值折標(biāo)后在280—450mg/Nm3之間嚴(yán)重超污染物排放限值(<200mgNm3)。我廠SNCR系統(tǒng)在旋風(fēng)分離器入口低于700℃以下時(shí)是無法滿足點(diǎn)火并網(wǎng)初級及低負(fù)荷時(shí)污染物指標(biāo)排放與超低值。根據(jù)省調(diào)要求潘三電廠將納入深度調(diào)峰機(jī)組,為了保障深度調(diào)峰期間NOX污染物指標(biāo)滿足超低排放限值要求,特開展低負(fù)荷脫硝方案及技術(shù)路線的研究與試驗(yàn)。
一、設(shè)備概況
潘三電廠鍋爐 (DG440/13.8-II8型)單汽包、自然循環(huán)、循環(huán)流化床燃燒方式。鍋爐主要由一個(gè)水冷壁爐膛,兩臺汽冷式旋風(fēng)分離器和一個(gè)有汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)三部分組成。爐膛內(nèi)布置有屏式受熱面:六片屏式過熱器管屏、四片屏式再熱器管屏和一片水冷分隔墻。四個(gè)排渣口布置在爐膛后水冷壁下部,分別對應(yīng)兩臺滾筒式冷渣器,其余兩個(gè)為事故排渣口。爐膛與尾部膜式豎井之間,布置有兩臺汽冷式旋風(fēng)分離器,其下部各布置一臺“J”閥回料器。尾部采用雙煙道結(jié)構(gòu),前煙道布置兩組低溫再熱器,后煙道由上至下依次布置有高溫過熱器、低溫過熱器,向下前后煙道合成一個(gè),在其中布置有螺旋肋片管省煤器和臥式空氣預(yù)熱器??諝忸A(yù)熱器采用光管式,沿爐寬方向雙進(jìn)雙出。過熱器系統(tǒng)中設(shè)有兩級噴水減溫器,再熱器系統(tǒng)中布置有事故噴水減溫器和微噴減溫器。
鍋爐給沒采用前墻給煤,共設(shè)6個(gè)給煤口、4個(gè)石灰石給料口,石灰石給料口在落煤管處。上、中、下三層播煤風(fēng)將燃料均勻的送入左右側(cè)爐膛。為了防止煙氣反串至給煤機(jī),給煤機(jī)密封風(fēng)由進(jìn)入空預(yù)器前的一次冷風(fēng)提供。播煤風(fēng)由空預(yù)器出口的一次熱風(fēng)提供(一次熱風(fēng)200℃左右),由于一次風(fēng)壓較高(12-14KPa),故取消播煤增壓風(fēng)機(jī)。
二、項(xiàng)目實(shí)施方案
潘三電廠組織技術(shù)人員多次進(jìn)行方案和技術(shù)路線論證,最終確定在上二次風(fēng)管內(nèi)增設(shè)尿素噴槍用于檢驗(yàn)并網(wǎng)初期低負(fù)荷脫硝效率試驗(yàn)。
項(xiàng)目實(shí)施方案如下:
1)將尿素槍布置于上二次風(fēng)管內(nèi),利用二次風(fēng)將還原劑進(jìn)行充分的混合,有效提高脫硝效率,本次試驗(yàn)采用與原SNCR同類型長槍,噴槍設(shè)置選擇初期應(yīng)充分考慮爐內(nèi)5Kpa背壓,以克服阻力增大接觸面積獲得更好的脫硝效率。噴槍無需插入爐膛內(nèi),避免了噴槍磨損、堵塞、燒蝕,噴槍冷卻使用二次風(fēng)冷卻避免重新設(shè)置冷卻風(fēng)系統(tǒng)。
2)潘三電廠上二次風(fēng)管共設(shè)置12根,本次試驗(yàn)新增加12只尿素噴槍,噴槍主要技術(shù)指標(biāo)按如下參數(shù)實(shí)施。噴嘴材質(zhì):310S 。噴槍材質(zhì):316L 。保護(hù)噴槍的冷卻風(fēng)套管材質(zhì):310S。噴嘴、噴槍、冷卻風(fēng)套管最高工作溫度:1000 ℃,所選材料為耐磨、抗高溫及防腐特性,能承受反應(yīng)溫度窗口區(qū)域的最高溫度、高灰,而不產(chǎn)生任何損壞。噴槍不設(shè)置冷卻風(fēng),冷卻風(fēng)采用二次風(fēng)。噴嘴尿素溶液/霧化風(fēng)壓力范 0.2-0.3 MPa,噴嘴霧化采用壓縮空氣霧化:壓縮空氣0.3-0.4 MPa。
3)尿素噴槍入口噴嘴平均液滴粒徑:60μm,噴嘴最大液滴粒徑:100μm;爐內(nèi)噴嘴平均液滴粒徑:60μm,噴嘴最大液滴粒徑:100μm;合理液滴尺寸和粒徑分布,使還原劑具有強(qiáng)的穿透能力和充分分布,與煙氣中的NOx 混合良好。
4)尿素溶液母管及霧化風(fēng)所需壓縮空氣從9米平臺接入,經(jīng)聯(lián)箱及分配閥門進(jìn)入各分支噴槍內(nèi)。
三、效果分析:
(一)、啟機(jī)階段并網(wǎng)初期試驗(yàn)效果分析:
說明:下部脫硝為上二次風(fēng)管處脫硝,上部脫硝為旋風(fēng)分離器入口處脫硝,聯(lián)合脫硝為上二次風(fēng)管處脫硝加旋風(fēng)分離器入口處脫硝。
數(shù)據(jù)分析:
1、上表1數(shù)據(jù)第1、2組為汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前,爐膛出口溫度低于450℃,爐膛下部溫度A側(cè)達(dá)650℃、B側(cè)低于550℃時(shí),投入下部脫硝噴槍。噴槍出力由0.4MPa增加至0.65MPa,觀察NOx原始排放值約為380mg/m3較為穩(wěn)定,無下降趨勢。說明在床溫分布不均勻,煙氣溫度偏低的情況下,投入脫硝系統(tǒng)基本無效果。
2、上表1數(shù)據(jù)第3、4組為機(jī)組初始帶負(fù)荷低于45MW,爐膛出口溫度低于450℃,爐膛下部溫度兩側(cè)均超過600℃,且煙溫分布相對均勻,投入下部脫硝噴槍。噴槍出力0.65MPa、流量約為1100L/H,NOx原始排放值基本控制在110-120 mg/m3。
3、上表1數(shù)據(jù)第5組為機(jī)組初始帶負(fù)荷低于45MW,比較減小下部脫硝噴槍出力,壓力低于0.6MPa時(shí),觀察NOx原始排放值呈上升趨勢,控制在150-180 mg/m3,說明降低脫硝噴槍壓力,將會減弱噴槍的穿透力,減少了尿素與煙氣的接觸面積,使得脫硝效率降低。
4、 上表1數(shù)據(jù)第6組為退出全部脫硝噴槍時(shí),NOx原始排放情況,基本穩(wěn)定在300 mg/m3。
5、上表1數(shù)據(jù)第7組為投下部脫硝槍情況,第8組為投上部脫硝槍情況。在噴槍維持出力基本一致的情況下,投入上部NOx原始排放值在200 mg/m3以上,投入下部NOx原始排放值在100 mg/m3左右。
6、上表1數(shù)據(jù)第9組為上下部脫硝噴槍聯(lián)合投入,NOx原始排放值在60 mg/m3左右。
(二)機(jī)組正常運(yùn)行后,低負(fù)荷不同階段試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析:
低負(fù)荷試驗(yàn)期間數(shù)據(jù)記錄如下:
數(shù)據(jù)分析:
1、投運(yùn)二次風(fēng)SNCR脫硝系統(tǒng)時(shí),機(jī)組負(fù)荷53MW,A側(cè)尿素流量395L/H,B側(cè)尿素流量331L/H,出口氮氧化物實(shí)測值28mg/Nm3,折算值32mg/Nm3,出口氮氧化物能控制50mg/Nm3以內(nèi)。
2、旋風(fēng)分離器SNCR+二次風(fēng)SNCR聯(lián)合投運(yùn),機(jī)組負(fù)荷41MW,A側(cè)尿素流量483L/H,B側(cè)尿素流量438L/H,出口氮氧化物實(shí)測值22mg/Nm3,折算值30mg/Nm3;上下聯(lián)合投運(yùn),出口氮氧化物能控制在50mg/Nm3以內(nèi)。
3、試驗(yàn)階段停運(yùn)尿素輸送泵,機(jī)組負(fù)荷40MW,出口氮氧化物實(shí)測值最高58mg/Nm3,折算值最高80mg/Nm3。數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,投運(yùn)上部旋風(fēng)分離器SNCR脫硝系統(tǒng),投運(yùn)大約10分鐘,出口氮氧化物實(shí)測值58mg/Nm3,折算值72mg/Nm3,出口氮氧化物沒有降低。
4、旋風(fēng)分離器SNCR系統(tǒng)投運(yùn)10分鐘,出口數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,退出分離器SNCR脫硝系統(tǒng),投運(yùn)二次風(fēng)SNCR脫硝系統(tǒng),出口氮氧化物實(shí)測值31mg/Nm3,折算值41mg/Nm3,出口氮氧化物在50mg/Nm3以內(nèi)。
5、下圖為低負(fù)荷運(yùn)行期間DCS畫面截屏(30%BMCR工況),污染物排放指標(biāo)滿足超低排放改造要求。
綜合分析:
1、機(jī)組在點(diǎn)火啟動階段,機(jī)組負(fù)荷低于40MW,NOx原始排放值能控制在200 mg/m3以內(nèi);機(jī)組負(fù)荷高于40-65MW ,NOx原始排放值能控制在100 mg/m3左右,但無法實(shí)現(xiàn)超低排放;同時(shí)尿素輸送壓力影響較大,基本要維持在0.6MPa以上。
2、冷態(tài)啟動投二次風(fēng)SNCR脫硝系統(tǒng),雖沒有達(dá)到脫硝反應(yīng)的最佳溫度,但出口氮氧化物實(shí)測值能控制在200mg/Nm3以內(nèi),與投運(yùn)旋風(fēng)分離SNCR系統(tǒng)數(shù)據(jù)對比已能滿足啟機(jī)階段的NOx污染物達(dá)標(biāo)排放,該時(shí)段脫硝效率能保障在40%-50%左右。
3、在進(jìn)行低負(fù)荷脫硝階段試驗(yàn)期間,通過二次風(fēng)SNCR系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行、與原SNCR系統(tǒng)聯(lián)合運(yùn)行均能保障在30%BMCR及以上低負(fù)荷運(yùn)行能夠滿足超低排放要求,其脫硝效率最高可達(dá)到50%以上。本次試驗(yàn)充分驗(yàn)證了在上二次風(fēng)布置SNCR系統(tǒng)可以滿足低負(fù)荷調(diào)峰期間污染物超低排放。
4 結(jié)束語
經(jīng)過此次下二次風(fēng)管脫硝改造,機(jī)組在點(diǎn)火啟動階段負(fù)荷低于40MW,NOx原始排放值能控制在200 mg/m3以內(nèi);負(fù)荷在40-65MW,NOx原始排放值能控制在100 mg/m3左右,但無法實(shí)現(xiàn)超低排放;同時(shí)尿素輸送壓力影響較大,基本要維持在0.6MPa以上。在機(jī)組正常運(yùn)行后,機(jī)組進(jìn)行深度調(diào)峰,NOx原始排放能實(shí)現(xiàn)超低排放,此次脫硝改造試驗(yàn)達(dá)到了預(yù)期的目的。
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[4] 電力工程材料(通用材料 )ISBN 7-5083-0432-2 ?中國電力出版社 ? 2000
作者簡介:
張景偉:淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司潘三電廠生技部主管,工程師 ?郵編:232096
王峰 ? ? ?淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司潘三電廠 ? ?工程師 ?郵編:232096