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        催化裂化增產(chǎn)丙烯助劑LOSA-100的工業(yè)應用

        2021-11-08 10:16:50吳凡
        石油石化綠色低碳 2021年5期
        關鍵詞:辛烷值液化氣丙烯

        吳凡

        (中國石化天津分公司,天津 300271)

        丙烯是用途僅次于乙烯的基本有機化工原料,主要用于聚丙烯的生產(chǎn),同時還是丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙苯等的生產(chǎn)原料。目前,丙烯生產(chǎn)主要工藝是以低碳烷烴和石腦油為原料的蒸汽裂解,其產(chǎn)量大約占丙烯產(chǎn)量的70%;另外28%來自催化裂化工藝,2%來自丙烷脫氫等工藝。低碳烷烴和石腦油蒸汽裂解工藝以生產(chǎn)乙烯為主,作為副產(chǎn)物的丙烯收率比較低。伴隨著全球原油資源日益重質(zhì)化和劣質(zhì)化,以及催化重整等工藝的不斷發(fā)展搶占石腦油資源,蒸汽裂解原料逐漸短缺,僅通過蒸汽裂解技術生產(chǎn)丙烯難以滿足丙烯需求的快速增長[1]。通過催化裂化技術裂解重質(zhì)油增產(chǎn)丙烯的方案成為增產(chǎn)丙烯的另一重要途徑。隨著國內(nèi)市場對輕烯烴的需求快速增加,丙烯價格不斷飆升,催化裝置增產(chǎn)丙烯勢在必行。中國石化天津分公司長期以來在催化裝置增產(chǎn)丙烯方面,主要針對主催化劑的應用方向做了大量工作,經(jīng)過大量探索嘗試后發(fā)現(xiàn),在主催化劑配方上無法兼顧生產(chǎn)上提出的所有要求,這樣主催化劑就要有所側重,增產(chǎn)丙烯的任務就應從丙烯助劑入手,來達到裝置平穩(wěn)和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品雙贏的局面。

        1 裝置概況

        中國石化天津分公司1#催化裂化裝置原設計為Ⅳ型流化催化裂化,設計加工能力為120萬t/a,以常減壓直餾蠟油為原料。經(jīng)過多次改造后,現(xiàn)裝置加工能力為130萬t/a,加工原料為加氫蠟油。主要產(chǎn)品是汽油、輕柴油、液化氣,副產(chǎn)品為干氣、油漿和焦炭。反應單元兩器結構形式為同高并列式。其中再生器為前置燒焦罐式富氧再生系統(tǒng),具有燒焦速率快、燒焦強度高,燒焦效果好、燒焦罐與二再分布風均勻、徑向溫差小等特點。反應采用MIP外提升管出口直聯(lián)VQS高效催化劑回收系統(tǒng)、預汽提段及高效汽提器,采用MIP工藝技術,焦炭和干氣產(chǎn)率降低,降低汽油烯烴,靈活可操作性強。

        催化劑型號為HMIP-1,2018年5月首次應用于該裝置,主要目的是為了應對由于提升管二反過度的氫轉移反應,導致汽油烯烴含量及辛烷值較低的現(xiàn)狀,通過改進催化劑分子篩結構,提高催化汽油辛烷值。HMIP-1催化劑應用結構穩(wěn)定的分子篩制備技術,主要活性組元為結構穩(wěn)定的Y分子篩,利用稀土調(diào)整分子篩活性組元的酸中心性質(zhì),使調(diào)整后的酸中心性質(zhì)與原料油的烴組成相匹配。通過該技術強化了原料中重油大分子的轉化,從而保證原料中大分子達到一定的裂化深度,提高反應產(chǎn)物汽油收率。催化劑HMIP-1的輔助活性組元為MFI結構高硅分子篩,充分發(fā)揮其在催化劑調(diào)整汽油烴類結構中的作用,通過孔道的擇形原理,選擇性地將低辛烷值直鏈烴分子催化轉化為高辛烷值的烴分子,同時強化烯烴類分子的異構化和芳構化,從而提高催化汽油產(chǎn)品的辛烷值[2]。

        2 LOSA-100增產(chǎn)丙烯助劑性能

        2.1 助劑特點

        LOSA-100增產(chǎn)丙烯助劑主要活性成分為ZSM-5分子篩,既能提高催化裂化裝置輕烯烴收率,又能提高汽油辛烷值。該助劑采用非常規(guī)的催化劑載體制備技術,篩分相對集中,產(chǎn)品球形度較好,磨損強度高,制備后與裝置主催化劑磨損指數(shù)接近,兩劑之間磨損較少,減少了主催化劑的損耗。該助劑ZSM-5分子篩經(jīng)氧化物化學改性后,其骨架鋁穩(wěn)定性提高,水熱活性穩(wěn)定性增強;在分子篩制備過程中增加了中等及弱酸中心比例,減少了分子篩中強酸中心比例,提高了分子篩活性,降低了氫轉移反應的比例,減少了積碳。特點如下:

        1)使用該助劑能顯著增加輕烯烴產(chǎn)率。應用結果表明,該助劑加入量占系統(tǒng)催化劑總量3%時,液化氣收率能增加2百分點以上,丙烯產(chǎn)率能增加 1百分點。

        2)該丙烯助劑反應活性高、加入量較少,對主催化劑的稀釋作用很小,不影響主催化劑性能的發(fā)揮,總液收能夠保持基本不變。

        3)能提高催化汽油的辛烷值,并且對汽油的烯烴含量影響不大。該助劑的物理和化學性質(zhì),完全與FCC催化劑相匹配。同時加強了對篩分的控制,提高了該劑的活性周期。

        4)該助劑應用情況較好。在近40家催化裝置上使用效果良好。表1為LOSA-100丙烯助劑的物化性質(zhì)。

        表1 LOSA-100丙烯助劑的物化性質(zhì)

        2.2 助劑原理

        LOSA-100增產(chǎn)丙烯助劑的活性組元為ZSM-5擇形分子篩。ZSM-5分子篩具有獨特的形狀選擇性,其具有三維交叉的孔道結構,沿軸向的直筒型孔道為橢圓形,孔徑為0.51 nm×0.56 nm;Z字形橫向孔道的截面接近圓形,孔徑為0.54 nm×0.56 nm;晶體結構非常穩(wěn)定。其孔口由10個圓環(huán)構成,大小介于小孔沸石和大孔沸石之間,因此這類分子篩具有獨特的形狀選擇性,主要表現(xiàn)在:

        1)多側鏈烴和環(huán)狀烴等大分子烴類無法進入分子篩孔道,但辛烷值很低的正構C7~C13烴類或帶一個甲基側鏈的烷烴和烯烴可以進入孔道并參與反應,裂化生成辛烷值較高的C3~C5烯烴,增加液化氣中丙烯含量。

        2)反應生焦并不明顯,沒有縮合和環(huán)化反應發(fā)生,主要原因為分子篩孔結構中沒有籠子或空腔。

        3)汽油中部分烴類在該分子篩作用下裂解生成C3~C4小分子,汽油中芳烴濃度增加,辛烷值升高。因此ZSM-5分子篩既能提高催化裝置丙烯收率,又能提高汽油辛烷值。

        2.3 對助劑的要求

        在丙稀助劑試用后,要對裝置的平穩(wěn)運行、設備穩(wěn)定等要有幫助,至少要保持在現(xiàn)有水平之上。為此,在與廠家進行了兩次初步技術交流后,對丙烯助劑的質(zhì)量提出如下要求:

        1)磨損指數(shù)應與主催化劑相當,不能出現(xiàn)助劑磨主催化劑或主催化劑磨助劑的情況。

        2)試用增產(chǎn)丙稀助劑期間,不能對汽油烯烴有任何影響。

        3)從原料性質(zhì)和丙烯收率情況來看,增產(chǎn)丙烯空間有限,基于裝置實際情況考慮,以2020年8—10月生產(chǎn)數(shù)據(jù)作為基準數(shù)據(jù),在增產(chǎn)丙烯助劑占系統(tǒng)藏量不大于5%的條件下制定技術保證值如下:①液化氣收率增幅不大于1.5%(w);②汽油收率減少不大于1.5%(w);③丙烯收率增幅(相對于催化進料)不小于0.8%(w);④對兩器流化無不良影響。

        3 工業(yè)應用情況

        3.1 裝置加劑方案

        1#催化裂化裝置催化劑系統(tǒng)藏量為280 t,催化劑單耗為0.6 kg/t。第一階段為快速加入階段,自2020年11月18日開始添加丙烯助劑,型號為LOSA- 100。通過一段時間的跟蹤,發(fā)現(xiàn)平衡劑細粉含量保持穩(wěn)定,在這一階段共加注丙烯助劑8 t左右,最終系統(tǒng)占比為3%。第二階段為平穩(wěn)加入階段,每天LOSA-100加入量為200 kg,最終使助劑占系統(tǒng)藏量維持在5%左右。

        3.2 加助劑之前調(diào)整操作以達到丙烯最優(yōu)收率

        1)增產(chǎn)丙烯期間控制適宜的催化劑活性

        催化劑活性越高,原料轉化率越高,氫轉移反應增加,所得產(chǎn)品中烯烴含量減少,烷烴含量會增加。通過監(jiān)控裝置操作參數(shù)、產(chǎn)品分布、液化氣中異丁烷和異丁烯比值,估算氫轉移指數(shù),了解原料反應情況,及時化驗分析平衡劑的活性,靈活掌握新鮮劑的加注量,控制適宜的催化劑活性,減少氫轉移反應,從而減少烯烴損失。加劑期間HMIP-1催化劑活性控制在62~63。

        2)控制較為適宜的反應溫度

        提高反應溫度會導致汽油組分和輕循環(huán)油過度裂化,液化氣產(chǎn)率和烯烴含量得到提高。控制適宜的反應溫度有利于提高反應深度,提高原料轉化率,使產(chǎn)品分布更為合理,輕液收率增加。氫轉移反應是放熱反應,提高反應溫度相對抑制了氫轉移反應,使液化氣中烯烴含量增加。由于催化原料性質(zhì)變化大,反應溫度的過度升高使反應生焦量大幅增加,再生器燒焦熱量過剩,超過再生器取熱能力,最終導致再生器嚴重超溫,損害再生器內(nèi)旋分器等設備。同時二再密相催化劑過高的溫度也會使產(chǎn)品分布變差,熱裂化增加。通過對原料性質(zhì)的分析,對操作條件的逐漸摸索,最終決定將反應溫度由510℃提至目前的525℃,保證反應溫度既能保證一定的收率,同時防止原料過裂化。

        3)控制合適的劑油比

        劑油比為催化劑循環(huán)量與總進料量之比。提高劑油比,提高了噸油原料所接觸到的催化劑量,使原料油分子和催化劑接觸更加充分,提高了催化劑有效活性中心,使反應的轉化深度增加[3]。劑油比不能無限度的提高,增大劑油比能夠提高液化氣收率,但過高的劑油比會導致液化氣中丙烯含量降低。加劑期間劑油比一直控制在6左右。

        3.3 氣體分餾裝置協(xié)同調(diào)整增產(chǎn)丙烯措施

        1)精心調(diào)節(jié)平穩(wěn)操作優(yōu)化參數(shù)

        在四塔工藝過程中,合理控制脫乙烷塔、脫丙烷塔及丙烯精餾塔的運行參數(shù),使其在最優(yōu)的工況下運行,才能達到預期的產(chǎn)品收率,滿足丙烯生產(chǎn)的技術要求。

        在丙烯生產(chǎn)過程中,為降低丙烯損失,脫丙烷塔底C3含量控制在不大于3%,塔頂C4含量控制在不大于2%,盡可能低地控制脫丙烷塔底C3含量,盡可能低地控制脫丙烷塔頂C4含量,減少C3、C4組分循環(huán)。

        2)控制丙烯精餾塔底丙烷以及塔頂丙烯純度

        丙烯精餾塔分離精度的高低,一方面決定著丙烯產(chǎn)品的純度高低,另一方面也決定著丙烯收率的高低。正常生產(chǎn)中,應避免丙烯塔精餾底溫度過低等因素造成丙烷純度低,使丙烯精餾塔底排出的丙烷中丙烯組分含量增加。

        通過質(zhì)量指標的調(diào)整增加丙烯產(chǎn)量。如下游或銷售允許,氣分裝置可適當放寬純度控制指標。目前1#氣分裝置丙烯純度控制≮99.2%,如調(diào)整至≮98.5%,丙烯產(chǎn)量相應增加0.2%(w)左右;如調(diào)整至≮97.5%,丙烯產(chǎn)量相應增加0.45%(w)左右。

        4 應用效果分析

        4.1 加劑期間裝置運行情況

        1#催化裝置于2020年8—10月均較高負荷運行,加工量3 900 t/d。前期根據(jù)增產(chǎn)丙烯和液化氣需求,提高加工負荷,同時采取提高一反出口溫度以維持較高的丙烯產(chǎn)量。具體調(diào)整包括:將反應溫度由510℃提高至525℃,提高了裂化苛刻度;優(yōu)化原料性質(zhì),逐步提高3#加氫裝置直柴回煉量并維持回煉量在10 t/h以上,反應苛刻度提高有利于增產(chǎn)液化氣組分;補充平衡劑,降低催化劑活性。綜合考慮丙烯助劑加入和操作情況,選取11月1—18日作為空白時期,12月1—15日作為總結時期,助劑藏量平均為3%左右。原料性質(zhì)及組成見表2。

        表2 原料性質(zhì)及組成

        在丙烯助劑使用過程中,加工量呈現(xiàn)先增加后降低的情況,相比空白時間,總結時期的加工量大幅降低。提升管底部和中部密度略有下降,兩器壓差變化不大,外取熱發(fā)熱量下降。丙烯助劑加入期間,原料性質(zhì)基本相當,原料密度、重金屬含量基本相當,殘?zhí)柯缘汀F胶鈩┗钚?、重金屬含量和篩分基本相當,見表3,說明助劑對主劑物化和反應性能無影響。

        表3 平衡劑性質(zhì)

        4.2 產(chǎn)物分布情況

        相比空白時期:

        1)干氣收率略有增加,液化氣收率增加1.25百分點,汽油收率減少0.92百分點。主要原因是由于該丙烯助劑作用,汽油中部分烴類在該分子篩作用下裂解生成C3、C4小分子;部分汽油轉化為干氣和液化氣,導致產(chǎn)品中干氣產(chǎn)量增加,液化氣產(chǎn)量增加,汽油產(chǎn)量減少。

        2)柴油收率增加0.19百分點,油漿收率增加1.14百分點。主要原因為應用丙烯助劑后氣體收率增加,分餾塔氣相負荷增加,分餾塔底部和中部負荷增大,回流增加,導致油漿和柴油收率略有 增加。

        3)燒焦基本相當。主要原因為在該丙烯助劑分子篩孔結構中沒有籠子或空腔,反應生焦并不明顯,沒有縮合和環(huán)化反應發(fā)生,對反應生焦影響 很小。

        4)液化氣收率和汽油收率之和基本相當,丙烯對新鮮進料收率提高約1百分點,轉化率基本相當,見表4。液化氣中丙烷濃度基本相當,丙烯濃度增加,正丁烷、丁烯濃度均下降,詳見表5。主要原因為在該助劑作用下多側鏈烴和環(huán)狀烴等大分子烴類無法進入分子篩孔道,但辛烷值很低的正構C7~C13烴類或帶一個甲基側鏈的烷烴和烯烴可以進入孔道并參與反應,裂化生成辛烷值較高的C3~C5烯烴,增加液化氣中丙烯含量,汽油中部分烴類在分子篩作用下裂解生成C3、C4小分子,丙烯含量升高,由于大分子無法進入LOSA-100分子篩通道,生成的液化氣基本為汽油轉變而來,所以液化氣收率和汽油收率之和基本相當。

        表4 產(chǎn)物分布

        表5 液化氣組成 %(φ)

        5)汽油中烯烴含量降低,芳烴含量增加,蒸汽壓略有下降,辛烷值略有上升,密度和餾程基本相當。主要原因為汽油中部分烴類在該分子篩作用下裂解生成C3、C4小分子,汽油中芳烴濃度增加,辛烷值升高。

        為全面考察丙烯助劑的使用情況,對丙烯助劑使用期間生產(chǎn)操作、產(chǎn)物分布及液化氣性質(zhì)、汽油性質(zhì)、柴油性質(zhì)和油漿性質(zhì)進行跟蹤分析。

        4.3 LOSA-100使用效果

        從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,丙烯助劑使用過程中,反應溫度、反應壓力、原料預熱溫度、穩(wěn)定塔底溫度基本穩(wěn)定,但是相比空白時期,總結時期的穩(wěn)定塔底溫度略高?;旌显厦芏然鞠喈敚瑲?zhí)柯杂邢陆?,平衡劑的活性、重金屬含量、比表面積、篩分基本相當,說明助劑對主劑無不良影響。

        隨著助劑在系統(tǒng)內(nèi)藏量的增加,液化氣中丙烯濃度增加,丁烯濃度略有下降,汽油中芳烴濃度略有增加,烯烴略有下降,穩(wěn)定塔操作變化導致汽油蒸汽壓略有下降,辛烷值基本相當。油漿密度及固含量基本相當,說明助劑的物性良好,不會引起油漿固含量升高。

        5 結論

        在丙烯助劑LOSA-100試用過程中,加工負荷、原料性質(zhì)和反應操作條件調(diào)整較大??偟膩碚f,隨著丙烯助劑加注,液化氣中丙烯濃度呈現(xiàn)增加趨勢,相比未試用助劑前,液化氣收率增加1.25百分點,丙烯產(chǎn)率(對新鮮進料)增加約1百分點,達到LOSA-100丙烯助劑技術協(xié)議規(guī)定相關技術指標,新增經(jīng)濟效益約近千萬元。助劑物性好,流化性能優(yōu)異,對主催化劑裂化和煙機無不良影響。

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